郭 林,管延科,苑舉勇
(濟鋼集團重工機械有限公司,濟南 250101)
連桿的鑄造工藝設計
郭 林,管延科,苑舉勇
(濟鋼集團重工機械有限公司,濟南 250101)
借助仿真凝固模擬軟件進行模擬分析,結合生產實踐經驗,采用內冷鐵等工藝措施,最終設計出合理的連桿鑄造工藝方案,生產出合格鑄件。
連桿;鑄造工藝設計
該連桿為顎式破碎機比較關鍵的零部件,屬于大型箱體類鑄鋼件,主要輪廓尺寸為2495mm×938mm×715mm,材質為 ZG20Mn5,鑄件單重3829kg,主要壁厚為40~50mm,要求全部磁粉探傷及超聲波探傷級,所以制造難度較大。產品零件結構如圖1所示。
采用立澆方式,放置14號腰暗冒口1只,放置4號圓暗冒口5只,放置?650mm高度450mm圓冒口一只,進行凝固仿真模擬,如圖2所示。從模擬結果來看筋板交接處有縮松和縮孔出現(xiàn),鑄件筋板厚大處有縮松縮孔出現(xiàn)。
經過認真分析,考慮鑄件的使用要求和技術要求,遵循順序凝固的原則,并結合凝固模擬分析和生產經驗,確定采用側澆方案,兩開箱造型。分型面選擇在模樣中間部位,分型面以上為上箱部分,下部為下箱部分,模型結構及澆注位置如圖3所示。
縮尺:由于該鑄件結構較緊湊,整個鑄件在凝固收縮過程中,受鑄型的機械阻礙影響不是很大,因此選擇模樣縮尺為2.0%。
加工余量:由于鑄件輪廓尺寸較大,為保證加工面精度,選擇上表面加工余量為12mm,下面和側面的加工余量為10mm。
分型負數(shù):由于采用上箱和下箱分模造型,分型負數(shù)選擇3mm,上下箱對稱分布。
為保證澆注系統(tǒng)充型平穩(wěn),減少澆注系統(tǒng)對型腔的沖擊,避免出現(xiàn)夾砂、沖砂現(xiàn)象,采用了底注式澆注系統(tǒng)。為防止鑄件澆不足和表面出現(xiàn)冷隔紋,采用了開放式底反澆注系統(tǒng),直澆口采用?100mm一個,橫澆口采用?80mm兩道從中間往兩邊分開,內澆道采用?60 mm八道,澆注系統(tǒng)設置如圖4所示。
由于鑄件局部熱節(jié)較多,為保證鑄件形成由鑄件向冒口的順序凝固方式,保證鑄件內部組織致密,探傷合格,結合仿真凝固模擬結果,確定內冷鐵和冒口設置方案如圖4所示。采用圓暗4號冒口五個,腰型14號暗冒口一個,放置?650mm高度450mm圓冒口一只。為消除凸臺及熱節(jié)處的縮孔縮松缺陷,在凸臺及熱節(jié)處設置外冷鐵。
按以上工藝生產出的連桿鑄件,表面質量良好,鑄件組織致密,尺寸形狀、力學性能、磁粉和超聲波探傷都完全符合技術要求。第一批生產的六件送達用戶后,全部通過用戶驗收。目前我們已進入批量生產階段。
Design of Foundry Technology of Connecting Rod
GUO Lin,GUAN YanKe,YUAN JuYong
(Heavy Industrial Machinery Co.Ltd.,Jinan Iron&Steel Works Group,Jinan 250101,Shandong China)
Eligib le connecting rod castings have been p roduced w ith reasonab le found ry technology designed by combination of simulation analysis w ith simulating software for solid ification w ith p roduction experiences w ith technological measures of inner chilling iron etc.
Connecting rod,Design of found ry technology
TG260;
B;
1006-9658(2011)02-2
2010-10-10
2010-147
郭林(1970-),男,工程師,主要從事鑄造工藝及生產技術研究