1、故障前系統(tǒng)運行方式
220kv雙樓變電站雙佛線(雙樓側開關為149,佛劉側開關為171)帶佛劉站全站負荷,通過佛劉站佛桑線(佛劉側為172,桑園站為181)帶桑園站#l主變負荷。桑園站#2主變負荷由110kv景桑線帶,母聯(lián)101、301、501開關熱備用。高中低三側備自投方式均為投母聯(lián)方式。
2、故障簡述
2010年04月16日11B時46分,110kV佛劉變電站內101-2刀閘開關側B相引線燒斷,發(fā)生單相接地短路。桑園站佛桑線181開關零序I段、距離I段保護動作跳閘,重合閘動作,重合干二次故障,零序I段動作跳閘。運行的電容器521、522開關低壓保護動作跳閘,10RV出線5812、5815、5816、5818、5824、5828開關及35kV出線3811、3812開關由低頻低壓減載裝置的低壓保護動作跳閘。110RV備自投裝置動作,101開關未自投,35kV備自投裝置動作,跳開311開關,合上301開關; 10kV備自投裝置動作,跳開511開關,合上501開關,
3、保護及自動裝置動作情況
故障發(fā)生后,佛桑線181線路保護裝置R 0S-941于2010年04月16日ll時46分36秒692ms啟動零序保護和距離保護。17 ms時,零序I段出口,26ms時,距離I段出口,跳開ABC三相開關,測距24.9kM,故障相別B相,故障相電流值5.44A(二次值,電流互感器變比600/5),故障零序電流13.4A;70ms時,電容器521、522低壓保護動作跳閘,1079 ms時,重合閘出口,ABc三相斷路器合上,重合于故障,1728 ms時,零序I段出口,跳開ABC三相開關,2000 ms時,低頻低壓減載裝置低壓保護出口跳開5812、5815、5816、5818、5824、5828、3811、3812開關I 4507 ms時,110kv備自投裝置動作,101開關未合閘(181開關已于1728 ms時跳閘)l 5631 ms時,中、低壓備自投同時動作跳開311、511開關。5687 ms時,合上301、501開關。
110kv備自投動作后,101開關測控裝置上的“合后位置”燈和備自投裝置上的“動作”燈亮,后臺機報文顯示:在110RV備自投動作1167ms后,發(fā)“101彈簧未儲能”信號。以上情況表明:110kV備自投正確動作,向101開關發(fā)合閘令,101開關的合閘回路正確導通,101開關機構彈簧也釋放了能量,并進行9秒儲能,但101開關卻未合閘。為了判明101未合閘原因,當日下午。工區(qū)檢修人員對101開關進行了機械性能試驗,各項數(shù)據(jù)均合格,調度和保護專業(yè)人員對110KV備自投進行了實際傳動,動作行為正確。初步判定101開關拒合的原因為機構可靠性不足。
4月20日,工區(qū)保護專業(yè)人員對低頻低壓減載裝置進行校驗。在校驗過程中,保護人員為給裝置加量解開屏后電壓回路時,該裝置低壓保護動作,而此裝置的低壓保護功能未投,電壓組態(tài)控制字均在退出狀態(tài),證明該裝置確實存在誤動情況。保護人員現(xiàn)場與廠家技術人員聯(lián)系,根據(jù)現(xiàn)場情況,廠家初步判斷為裝置軟件版本過低造成裝置不可靠。4月29日廠家技術人員進行現(xiàn)場試驗,印證了上述判斷。廠家承諾,初步定干5月4日對該裝置的軟件程序進行升級。
4、結 論
4.1 佛桑線181線路保護動作正確。
4.2 110kV、35kv、10kV備自投裝置動作正確。
4.3 低頻低壓減載裝置動作不正確。
4.4 電容器保護動作正確。
4.5 110kV備自投裝置動作后應能閉鎖線路重合閘,但設計未考慮,建議整改。