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        鉛陽極圓盤鑄錠機組改造實踐

        2010-12-07 09:41:06高富娥彭長宏
        湖南有色金屬 2010年2期
        關(guān)鍵詞:陽極板鑄錠圓盤

        高富娥,彭長宏

        (1.中南大學,湖南長沙 410083;2.豫光金鉛股份有限公司,河南濟源 454650)

        鉛陽極圓盤鑄錠機組改造實踐

        高富娥1,2,彭長宏2

        (1.中南大學,湖南長沙 410083;2.豫光金鉛股份有限公司,河南濟源 454650)

        進行了鉛精煉陽極鑄錠機組的改造,通過對澆鑄系統(tǒng)、平板系統(tǒng)及提片系統(tǒng)的研究分析及改造,使陽極鑄錠機組鑄造能力由原來的16 s/片提高到現(xiàn)在的12.2 s/片,且改造后整體系統(tǒng)運行平穩(wěn),完全滿足生產(chǎn)需求。

        改造;陽極鑄錠機組;鑄造能力;提高

        隨著鉛熔煉系統(tǒng)產(chǎn)能的不斷擴充,某公司原電解精煉車間產(chǎn)能已不能滿足生產(chǎn)需求,為減少中間占用,擴充產(chǎn)能,在原有車間的基礎(chǔ)上進行加裝改造。加裝完成后出現(xiàn)了一系列的配套問題,陽極板產(chǎn)能不能滿足生產(chǎn),陽極板質(zhì)量存在問題,電解精煉過程短路現(xiàn)象加劇等等,為滿足生產(chǎn)需求,2007年對制約生產(chǎn)的陽極板鑄造系統(tǒng)進行了改造,改造完成后,鉛陽極鑄造機組生產(chǎn)效率大大提高,從原來的16 s/片提高到了12.2 s/片,且系統(tǒng)運行平穩(wěn),各生產(chǎn)工序完全配套生產(chǎn),產(chǎn)能及產(chǎn)效得到有效提升,在減少中間占用的同時,提高了電鉛產(chǎn)能。

        1 制約生產(chǎn)的原因及分析

        為加大鉛電解生產(chǎn)能力,某公司2007年在原電解車間進行加槽擴充。原車間電解槽306個,加裝達到330個。如原生產(chǎn)周期不變,則每班需由原來的出裝4排改為現(xiàn)在的6排,每班需多出裝18槽。隨著生產(chǎn)能力的擴大,引起了一系列配套設(shè)施的變化。主要表現(xiàn)為陽極供應(yīng)跟不上、出裝槽系統(tǒng)滿負荷生產(chǎn)、設(shè)備維護保養(yǎng)時間缺失、設(shè)備檢修頻繁等,這些問題的出現(xiàn)嚴重制約正常生產(chǎn),導致生產(chǎn)效率低下。

        為盡快改變現(xiàn)狀,該公司技術(shù)人員對制約生產(chǎn)工序的工藝裝備、班制及其它影響因素進行排查、分析。首先對關(guān)鍵影響因素陽極鑄造機組進行研究。

        1.1 機組的工作原理及技術(shù)參數(shù)

        鉛陽極鑄錠機組由定量澆鑄系統(tǒng)、圓盤鑄錠機系統(tǒng)、提片系統(tǒng)、平板裝置、液壓系統(tǒng)、排板系統(tǒng)及控制系統(tǒng)組成。機組構(gòu)成及作用原理如圖1所示。

        圖1 鉛陽極板主要組成機構(gòu)及動作原理圖

        機組主要技術(shù)參數(shù)如下:

        生產(chǎn)能力/s·片:16。

        圓盤直徑/mm:7 400。

        鑄模數(shù)量/個:18。

        陽極板尺寸/mm:660×780×(15~25)。

        鉛陽極板重量/kg·塊-1:105±5。

        1.2 現(xiàn)有系統(tǒng)存在的主要問題

        1.陽極鑄造系統(tǒng)。陽極圓盤鑄錠機組單片陽極板的生產(chǎn)時間為16 s/片。按出裝槽數(shù)量計,每班需生產(chǎn)陽極板1836片,需時8.16 h。工作時間已遠遠超出實際有效工作時間,陽極板的供應(yīng)跟不上生產(chǎn)需求。

        2.出裝槽系統(tǒng)的變化。擴大產(chǎn)能后,每班的生產(chǎn)任務(wù)從原來的4排增加到了6排。依照每排槽出裝一次1.3 h計,每班的有效工作時間為7.8 h。整個系統(tǒng)處于滿負荷狀態(tài),設(shè)備、人完全處于不正常狀態(tài)下,急需整改。

        日語形容詞的主要語法功能是在句子中充當定語或謂語。近藤等(2007:267)指出,“形容詞的語義可通過其所修飾的名詞以及其所描述的名詞主語來把握”。詞語多義現(xiàn)象是認知語言學研究焦點之一,認知語言學的原型范疇理論,隱喻理論等對語義拓展方式及各義項之間的聯(lián)系等具有極強的解釋力。從認知角度分析日語一詞多義現(xiàn)象的成果豐富,這些研究不再局限于對詞語多個義項的簡單羅列和分析,即字典上面羅列的各個意思,而更加注重揭示其背后的生成機制,試圖分析人們的主觀認知在語義形成過程中的作用及趨向性,目前這些研究主要以格助詞及動詞多義現(xiàn)象為主,對于形容詞多義現(xiàn)象的研究還不多見。

        2 技術(shù)改造

        2.1 改造方案

        經(jīng)過對設(shè)備的各個部件功能進入運行條件的研究,做出如下改造方案:

        1.通過增加圓盤直徑增加單位時間內(nèi)鑄片數(shù)量。

        2.通過提高圓盤的速度提高產(chǎn)量。

        3.提高提片系統(tǒng)的提片速度,提高單位時間內(nèi)的生產(chǎn)效率。

        4.改變班制,由原來的8 h制改為12 h制??赡艹霈F(xiàn)的問題及解決方案:

        1.增加圓盤直徑后可能會出現(xiàn)澆鑄不到位、澆鑄量不夠、機組運行不平穩(wěn)、產(chǎn)品質(zhì)量差等問題??蓮囊韵聨追矫嬷纸鉀Q:采用分離澆鑄的模式改變澆鑄速度,同時采用定量澆鑄的方式確保澆鑄量,對提片感應(yīng)開關(guān)進行適當調(diào)整,實現(xiàn)提前澆鑄等。

        2.圓盤速度提快后可能會出現(xiàn)系統(tǒng)運行不平穩(wěn),陽極板表面質(zhì)量差,如飛邊毛刺多、扭曲較嚴重等等??赏ㄟ^對電機進行配套改造,控制圓盤轉(zhuǎn)速,加大循環(huán)水冷卻速度及循環(huán)水量,加快鉛板的冷卻,同時改變原平片裝置,后置平板,保證鉛板垂直度等方法改進。

        3.提片系統(tǒng)的改變是決定生產(chǎn)效率的關(guān)鍵,其速度需與圓盤轉(zhuǎn)速、鉛板冷卻速度、感應(yīng)系統(tǒng)息息相關(guān),實現(xiàn)過程中會出現(xiàn)有提片信號,但片未到位或提出的片冷卻不夠,變形、扭曲嚴重等等,通過研究,考慮通過改善感應(yīng)系統(tǒng)實現(xiàn)提片速度。

        1.圓盤鑄錠機組的改進,列于表1。

        試驗:通過改變電機皮帶輪的直徑改變大盤轉(zhuǎn)速。

        小結(jié):通過實驗可初步實現(xiàn)提片速度從原來的16 s/片提高到12.2 s/片,生產(chǎn)效率得到不斷提高。但實驗的同時發(fā)現(xiàn)陽極質(zhì)量不穩(wěn)定,厚薄不均勻,影響電解生產(chǎn)。

        2.澆鑄系統(tǒng)的改進。針對陽極板質(zhì)量不穩(wěn)定現(xiàn)象,采用了定量澆鑄的方式進行改善。通過改變澆鑄模式實現(xiàn)。變一個澆鑄箱為兩個,一個與合格陽極鉛液鍋相連,一個與機組接口,通過溢流實現(xiàn)定量澆鑄,溢流液回鍋。改變后澆鑄出的陽極板厚薄均勻,生產(chǎn)正常。

        表1 圓盤鑄錠機組改進試驗

        3.提前澆鑄。針對鉛液流不到鉛模中的問題,通過改變感應(yīng)模式實現(xiàn)。實際操作中發(fā)現(xiàn)澆鑄和提片共用一個感應(yīng)開關(guān),如果提前澆鑄,提片也提前,冷卻時間不夠,片質(zhì)量差。通過再次分析,計劃改變感應(yīng)模式,但是PC系統(tǒng)數(shù)據(jù)線復雜,不易實現(xiàn)。繼而對PC系統(tǒng)數(shù)據(jù)線進行整理,終于找到突破口,將提片感應(yīng)與澆鑄感應(yīng)完全分開。分開后,提前澆鑄實現(xiàn),鉛液可以準確流入鉛模中,產(chǎn)出合格陽極板。

        4.平板系統(tǒng)的改進。前述問題解決后繼而發(fā)現(xiàn)平板系統(tǒng)緊張,時間跟不上,依然制約生產(chǎn)。經(jīng)計算將平片時間縮短0.5 s可滿足要求。實踐證明問題有所緩解但未解決。重新計算,放大后計劃將時間縮短1 s,經(jīng)證實可滿足要求,但板面質(zhì)量受到影響,電解過程短路問題禿顯。緩解措施:(1)加大極距方法簡單,但槽電壓隨之升高,析鉛直流電耗高,被否決;(2)將平板置后,平板置后直接進機組,不再在提片機上運行。改造后,平板質(zhì)量明顯提高,可適應(yīng)生產(chǎn)需要。

        3 改造前后效果對比

        改造前:

        1.每班出裝6排槽,每天需生產(chǎn)陽極板1 836片,陽極板的生產(chǎn)時間16 s/片,每班有效生產(chǎn)時間為8.16 h。

        2.澆鑄通過時間控制,專人負責控制液面,人為因素大。

        3.陽極板平片系統(tǒng)差,片質(zhì)量不能適應(yīng)生產(chǎn),電解過程受到影響。

        改造后:

        1.每班出裝6排槽,每天需生產(chǎn)陽極板1 836片,陽極板的生產(chǎn)時間為12.2 s/片,每班的有效生產(chǎn)時間平均為6.2 h。

        2.定量澆鑄,機器控制,更準確。

        3.后置平片,陽極質(zhì)量好,短路少,電解工序正常。

        圓盤鑄錠系統(tǒng)改進前后參數(shù)對比情況列于表2。

        表2 圓盤鑄錠系統(tǒng)改造前后參數(shù)對比表

        4 結(jié) 論

        經(jīng)過生產(chǎn)實踐,該套鉛陽極板澆鑄系統(tǒng)的生產(chǎn)能力、陽極板產(chǎn)品質(zhì)量及系統(tǒng)穩(wěn)定性等均達到和超出了工藝要求指標。同時該裝置的改造成功,也為今后鉛陽極制備設(shè)計提供了合理的、有效的生產(chǎn)實踐資料,為舊系統(tǒng)的工藝裝備改進提供了有價依據(jù),有較高的推廣利用價值。

        [1] 《重有色金屬冶煉設(shè)計手冊》編委會.重有色金屬冶煉設(shè)計手冊.鉛鋅鉍卷[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1995.

        [2] 《有色冶金爐設(shè)計手冊》編委會.有色冶金爐設(shè)計手冊[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.

        [3] 《鉛鋅冶金學》編委會.鉛鋅冶金學[M].北京:科學出版社, 2003.

        [4] 劉磊.PLC控制器在直線鑄錠機中的應(yīng)用[A].中國有色金屬學會重冶學委會.第十屆全國鉛鋅冶金技術(shù)及生產(chǎn)裝備研討會論文集[C].北京:中國有色金屬學會重冶學委會,2008.

        The Transformation of Disk Mould Assembling of Lead Anode Plates

        GAO Fu-e1,2,PENG Chang-hong
        (1.Central South University,Changsha410083,China;2.Henan Yuguang Gold and Lead Co.,Ltd,Jiyuan454650,China)

        This article introduces the transformation of disk mould assembling of Lead anode.Through the study analysis and change of the mode of gating system,tablet system and extraction system to achieve system optimization and enhance total system productivity,the technical reform makes productivity from sixty seconds to twelve seconds,furthermore it makes the system operate steadily,and meets the needs of production.

        transformation;disk mould assembling of lead anode;mould productivity;enhance

        TF351.6

        A

        1003-5540(2010)02-0056-03

        高富娥(1976-),女,工程碩士,主要從事冶金技術(shù)研究與管理工作。

        2010-02-27

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