彭如斌
(蕪湖繁昌桃沖礦水泥廠,安徽 繁昌 241233)
防止原煤倉(cāng)堵塞的方法
彭如斌
(蕪湖繁昌桃沖礦水泥廠,安徽 繁昌 241233)
我廠為1200t/d熟料預(yù)分解窯生產(chǎn)線,煤磨采用HRM1300m立式煤磨,投產(chǎn)后,原煤倉(cāng)經(jīng)常下料不暢,檢查發(fā)現(xiàn)大部分原煤粘結(jié)在原煤倉(cāng)錐體部,使下料口有效面積變小,堵塞下料口,必須通過(guò)人工用撬棍從上面往下?lián)v和用大錘在原煤倉(cāng)外壁敲震,處理起來(lái)比較麻煩,不但增加了勞動(dòng)強(qiáng)度,且原煤倉(cāng)設(shè)備被敲得凹陷不平,損壞嚴(yán)重。
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析,采取了以下改進(jìn)措施:
(1)減小原煤與壁面間的附著力,以達(dá)到順暢下料。方法是擴(kuò)大中部錐體直徑,從錐體的底部到1.2m的高度,直徑1.4m的地方進(jìn)行切割。用厚度為8mm鐵板,重新制作新錐體安裝,新錐體尺寸為上直徑1.8m,下直徑0.6m、高1.2m,并在上直徑處焊一圈厚度為6mm、寬為15cm圓弧鐵板,在圓弧鐵板上挖幾個(gè)10×12cm的清堵小洞,并在新錐體底部到0.8m高處安裝小型振動(dòng)泵一臺(tái)。
圖1 改造前原煤倉(cāng)結(jié)構(gòu)示意圖
(2)強(qiáng)化操作工的責(zé)任心,減少煤大塊混入原煤倉(cāng)中。
(3)減少原煤水分,使煤與倉(cāng)內(nèi)壁之間的附著力下降,不易粘結(jié)。
(4)合理做好停機(jī)時(shí)間,盡量做到原煤倉(cāng)空倉(cāng)停機(jī)。
通過(guò)上述措施,原煤倉(cāng)現(xiàn)在下料不暢情況大為緩解,即使有下料不暢的情況發(fā)生,只需開(kāi)動(dòng)振動(dòng)泵或人工用小撬棍在清堵口簡(jiǎn)單清理即可。原煤倉(cāng)改進(jìn)前后示意圖如圖1、圖2所示。
圖2 改造后原煤倉(cāng)結(jié)構(gòu)示意圖
TQ172.625.4
B
1007-6344(2010)01-0039-01
2009-08-03】
(編輯:林芝)