楊繼森 萬文略 高忠華 陳錫侯 鄭方燕 王先全
(重慶理工大學(xué)機(jī)械檢測技術(shù)與裝備教育部工程研究中心,重慶 400050)
時柵角位移傳感器采用類似于交流電動機(jī)的結(jié)構(gòu)形式產(chǎn)生勻速的旋轉(zhuǎn)磁場來完成“以時間測空間”[1]。因此,需要加工如圖1中所示的定子勵磁線圈。它實(shí)際上是一個內(nèi)齒環(huán),對等分性有很高的要求。為了保證勻速旋轉(zhuǎn)磁場的穩(wěn)定性和均勻性,通常采用提高勵磁繞組對極的方案,目前高精度的時柵傳感器已經(jīng)提高到了120對極(720槽)。原采用傳統(tǒng)的線切割機(jī)中走絲工藝進(jìn)行加工,但普通的線切割機(jī)沒有配備分度工作轉(zhuǎn)臺,通常依靠線切割機(jī)床工作臺在X-Y方向進(jìn)行插補(bǔ)逼近算法完成,加工出的零件分度精度不高,達(dá)數(shù)十角秒,且效率很低、成本很高。為此,在國產(chǎn)普通線切割機(jī)上,加上自制的分度轉(zhuǎn)臺和鉬絲測量系統(tǒng)構(gòu)成一個新型的全自動線切割加工系統(tǒng),是一個簡單而有效的加工方案。
線切割機(jī)使用方式比較靈活,可用于加工各種表面形狀比較復(fù)雜的零件。線切割機(jī)工作臺走X、Y直線精度雖高,圓分度卻不是它的強(qiáng)項,而自制的時柵角位移傳感器卻能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的圓分度測量,精度達(dá)到±1.2"。因此,設(shè)計了一臺高精度的圓分度轉(zhuǎn)臺置于機(jī)床工作臺上,機(jī)床只需走X-Y直線坐標(biāo),加工完一個齒后即退出??糠侄绒D(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動一個預(yù)定角度β后,再加工第二個齒。于是內(nèi)齒環(huán)工件的分度精度取決于分度轉(zhuǎn)臺的精度。
式中Z為總的內(nèi)齒數(shù)。
在該加工方案中有一個技術(shù)難題,如圖2所示,如果采用普通的分度轉(zhuǎn)臺,臺面是實(shí)心的,支撐工件的小立柱在轉(zhuǎn)動的過程中必然和機(jī)床的下鉬絲臂發(fā)生干涉。早期的生產(chǎn)過程中,曾采用多個小立柱支撐工件,當(dāng)轉(zhuǎn)動過程中快發(fā)生碰撞時,就停下來取下該立柱,然后繼續(xù)加工;當(dāng)繞過下鉬絲臂后再裝上。這種做法不僅效率低下(采用4個小立柱支撐,至少要拆裝四次小立柱),而且在拆裝立柱的過程中極易發(fā)生工件移位,致使工件精度喪失而報廢。
采用空心分度轉(zhuǎn)臺后的加工如圖3所示。此時下鉬絲臂置于整個分度轉(zhuǎn)臺之下,大立柱支撐分度轉(zhuǎn)臺,轉(zhuǎn)臺本身不動,只是工作臺帶動工件作分度轉(zhuǎn)動。鉬絲自上而下穿過工件和轉(zhuǎn)臺中心,小立柱支撐工件轉(zhuǎn)動,整個加工過程中再不會發(fā)生下鉬絲臂與立柱的干涉現(xiàn)象。自行研發(fā)的空心分度轉(zhuǎn)臺采用了中空的軸系和自制時柵角位移傳感器。其中時柵傳感器精度達(dá)到±1.2",空心分度轉(zhuǎn)臺的分度精度達(dá)到±2",非常適合完成類似的高精度分度線切割加工。
線切割機(jī)工作原理是將電極絲(鉬絲)置于電源負(fù)極,加工工件置于電源正極。當(dāng)極間施加脈沖電壓時,鉬絲與工件之間的電解液將會放電,瞬時高溫將使工件剝離與汽化,達(dá)到加工目的。長時間的使用將導(dǎo)致鉬絲的磨損(變細(xì)),那么加工最后一個齒的齒槽就會比第一個齒的齒槽小(盡管分度是精確的)。工件齒越多、工件越厚(或同時重疊加工的工件越多)、鉬絲越舊,這種現(xiàn)象越嚴(yán)重[2]。據(jù)實(shí)測,用一根直徑為0.18 mm的鉬絲開始加工,加工到最后一個齒時,直徑只有約0.14 mm。
為了實(shí)現(xiàn)高精度線切割加工,應(yīng)該對鉬絲的磨損進(jìn)行有效的補(bǔ)償,所設(shè)計的鉬絲自動測量機(jī)構(gòu)如圖4所示,主要由數(shù)顯千分尺和兩套電動機(jī)執(zhí)行機(jī)械構(gòu)成。在加工完一個齒后的自動分度定位期間,驅(qū)動電動機(jī)驅(qū)動測量裝置移動到適當(dāng)位置,測量電動機(jī)驅(qū)動千分尺測出當(dāng)前鉬絲的直徑。測量千分尺采用的是容柵式數(shù)顯千分尺,輸出為二進(jìn)制串行數(shù)據(jù),通過單片機(jī)I/O接口模擬其串行通信協(xié)議可以接收其輸出的測量數(shù)據(jù)[3],根據(jù)實(shí)測接收到的測量數(shù)據(jù),誤差小于 1 μm,能夠滿足使用要求。
為了使鉬絲中心的加工軌跡反映出切割零件的輪廓,加工時必須有一定的間隙補(bǔ)償,補(bǔ)償原理如圖5所示。
間隙補(bǔ)償?shù)臏?zhǔn)確與否將會直接影響加工尺寸精度,放電間隙與工件材料、結(jié)構(gòu)、鉬絲張緊情況、走絲速度、運(yùn)行狀態(tài)、工作液種類、供液情況和清潔程度、脈沖電源電參數(shù)等因素有關(guān),一般通過用和待加工零件相同尺寸、相同材料的試切工件,相同加工條件(相同切割速度、相同切割電流等)試切后,根據(jù)試切工件加工后的尺寸進(jìn)行計算所得[4]。間隙補(bǔ)償量為
式中:δ為放電間隙,經(jīng)過試切后確定為0.009 mm;r為鉬絲半徑,在加工過程中通過鉬絲測量系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時測量,并反饋到線切割機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)償。
時柵空心分度轉(zhuǎn)臺采用步進(jìn)電動機(jī)作為驅(qū)動裝置。該步進(jìn)電動機(jī)為兩相混合式步進(jìn)電動機(jī),驅(qū)動最大靜轉(zhuǎn)矩6.0 N·m,最大空載啟動轉(zhuǎn)速240 r/min,步距角為1.8°。分度轉(zhuǎn)臺的轉(zhuǎn)動是采用蝸輪與蝸桿嚙合傳動(蝸輪與蝸桿的傳動比1∶180),為了保證傳動的平穩(wěn)性,步進(jìn)電動機(jī)與分度轉(zhuǎn)臺的蝸桿采用傳動比為1∶2的同步帶輪傳動。步進(jìn)電動機(jī)的細(xì)分驅(qū)動器能夠?qū)崿F(xiàn)最高200倍的脈沖細(xì)分,即步進(jìn)電動機(jī)驅(qū)動器輸出的驅(qū)動脈沖的當(dāng)量為
式中:P為步進(jìn)電動機(jī)步距角;Z1為驅(qū)動器的細(xì)分倍數(shù);Z2為同步帶輪的傳動比;Z3為蝸輪與蝸桿的傳動比。
安裝到空心分度轉(zhuǎn)臺中的時柵角位移傳感器能夠隨著分度轉(zhuǎn)臺一起轉(zhuǎn)動,并實(shí)時地測量出分度轉(zhuǎn)臺的轉(zhuǎn)動角位移,自動分度控制系統(tǒng)利用角位移傳感器實(shí)時測量出的分度轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動的角位移數(shù)據(jù)作為反饋,構(gòu)成閉環(huán)控制,以達(dá)到高精度分度定位的目的。
由于步進(jìn)電動機(jī)啟動轉(zhuǎn)速較低,如果以要求的高速直接啟動,會因速度超過極限啟動頻率而發(fā)生堵轉(zhuǎn)或根本不能啟動。電動機(jī)轉(zhuǎn)動到目標(biāo)位置時如果采取突然停機(jī)的方式停止,則會因系統(tǒng)的慣性而出現(xiàn)過沖現(xiàn)象[5]。為了更加平穩(wěn)地控制電動機(jī),對電動機(jī)的驅(qū)動采用三段式速度控制,分為加速段、勻速段和減速段,如圖6所示。
選用國產(chǎn)KB-3000線切割機(jī)床,全系統(tǒng)控制框圖如圖7所示。整個控制系統(tǒng)是由自動分度控制系統(tǒng)、鉬絲自動測量與補(bǔ)償系統(tǒng)和線切割機(jī)控制系統(tǒng)構(gòu)成。系統(tǒng)以自動分度控制系統(tǒng)的分度狀態(tài)信息作為反饋數(shù)據(jù),構(gòu)成系統(tǒng)閉環(huán)控制,以實(shí)現(xiàn)全自動高精度內(nèi)齒線切割加工。
自動分度控制系統(tǒng)通過隔離接口采樣線切割機(jī)控制系統(tǒng)的工作狀態(tài)數(shù)據(jù),并進(jìn)行判斷,當(dāng)判斷結(jié)果為“加工完成”后,自動分度控制系統(tǒng)根據(jù)預(yù)先設(shè)定的分度參數(shù)驅(qū)動分度轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動到下一個加工位置。由于鉬絲磨損是一個緩慢變化的過程,因此沒有必要每加工完一個齒就進(jìn)行補(bǔ)償,可以在加工完多個齒后進(jìn)行一次補(bǔ)償。本系統(tǒng)設(shè)定為加工完5個齒后進(jìn)行一次補(bǔ)償,自動分度控制系統(tǒng)對加工過程進(jìn)行統(tǒng)計,每加工完5個齒,向鉬絲測量系統(tǒng)發(fā)送“啟動測量”命令,控制接口在接收到自動分度系統(tǒng)反饋的“分度完成”信息后,并且在接收到鉬絲測量系統(tǒng)發(fā)送的補(bǔ)償數(shù)據(jù)后,向線切割機(jī)控制系統(tǒng)發(fā)送“分度完成”信息和補(bǔ)償數(shù)據(jù),線切割機(jī)控制系統(tǒng)根據(jù)補(bǔ)償參數(shù)確定該位置的線切割加工參數(shù),然后驅(qū)動走絲機(jī)構(gòu)進(jìn)行線切割加工。加工完成后將工作狀態(tài)數(shù)據(jù)反饋給自動分度控制系統(tǒng),重復(fù)上述過程,直到完成所有線切割加工任務(wù)為止,加工系統(tǒng)的工作現(xiàn)場如圖8所示。
經(jīng)過改造后的線切割機(jī)床如圖8所示。上置分度轉(zhuǎn)臺即為自行研制的空心轉(zhuǎn)臺。整個加工過程實(shí)現(xiàn)了全自動化:按預(yù)定程序完成全部自動進(jìn)絲、退絲;自動分度定位;鉬絲自動測量;全部加工過程無需人工干預(yù),工效比原來提高20多倍,分度精度基本上復(fù)現(xiàn)了轉(zhuǎn)臺的分度精度,約為±2.5"。齒槽寬度的偏差則控制在0.01 mm以內(nèi),全面實(shí)現(xiàn)預(yù)定指標(biāo),加工出的720槽的勵磁線圈如圖1所示。該系統(tǒng)不僅可以用于時柵傳感器勵磁線圈的加工,而且可以用于類似需要高精度分度線切割加工的場合,加工精度高,生產(chǎn)效率將大大提高。
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