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        空氣預(yù)熱器密封間隙控制系統(tǒng)技術(shù)改造

        2010-11-16 02:05:48蘇玉虹袁曉鵬
        河北電力技術(shù) 2010年6期
        關(guān)鍵詞:預(yù)器漏風扇形

        陳 勇,蘇玉虹,袁曉鵬

        (華能上安電廠,石家莊 050310)

        空氣預(yù)熱器(簡稱“空預(yù)器”)是火力發(fā)電機組主要動力設(shè)備之一,其主要作用是利用機組排放的高溫煙氣加熱新鮮空氣,送給磨煤機系統(tǒng)和鍋爐系統(tǒng)使用。出口煙氣溫度的高低直接影響整個發(fā)電機組的發(fā)電效率,其密封間隙的大小直接關(guān)系到空預(yù)器的出力,即一、二次風的出力,同時亦對磨煤機系統(tǒng)的出力和鍋爐系統(tǒng)的熱效率等有直接影響。隨著發(fā)電機組容量的不斷增大,空預(yù)器密封間隙的大小對機組的正常運行所起的作用越來越重要,因此對空預(yù)器密封間隙的控制質(zhì)量提出了更高要求。

        1 概述

        在空預(yù)器中有煙氣通道、一次風通道和二次風通道,這三路氣體從理論上應(yīng)隔離分開,但在空預(yù)器中,由于換熱器的轉(zhuǎn)動,使得扇開板和換熱器之間或風罩和換熱器之間存在一定的密封間隙,此間隙將隨金屬熱變形而有所變化,并直接影響漏風率,因此,必須使用空預(yù)器密封間隙控制系統(tǒng),對密封間隙進行動態(tài)實時自動控制,以實現(xiàn)最合理的密封間隙,并且保證不產(chǎn)生較大的密封磨損以至過電流保護掉閘而影響正常發(fā)電。國產(chǎn)和進口空預(yù)器,在機組安裝時均裝有密封間隙自動控制系統(tǒng),由于其技術(shù)滯后,密封間隙傳感器工作穩(wěn)定性差,幾乎無法實現(xiàn)自動控制,甚至退出自動控制系統(tǒng),導(dǎo)致漏風率較高,直接影響機組的發(fā)電效率。某火電廠3號鍋爐原空氣預(yù)熱器密封間隙控制系統(tǒng)采用機械探針式開關(guān)定時檢測間隙,由于探針式檢測要求定時下探,在高溫下磨損大,造成探測失準,一直未投入運行,為此對3號鍋爐空預(yù)器密封間隙控制系統(tǒng)進行改造,具體改造情況如下。

        2 控制系統(tǒng)改造方案

        2.1 硬件改造

        空預(yù)器密封間隙控制系統(tǒng)主要由火電廠原有的DCS系統(tǒng),非接觸式空預(yù)器密封間隙傳感器,A、B側(cè)就地控制盤,有扇形板提升執(zhí)行機構(gòu)四部分組成,總體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 空氣預(yù)熱器密封間隙控制系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)

        將空預(yù)器原有的探針更換為密封間隙傳感器,密封間隙傳感器采用非接觸式電渦流測量原理而設(shè)計,具有雙線圈溫度補償功能,溫度穩(wěn)定性好、靈敏度高、測量范圍大(0~16 mm),經(jīng)過間隙信號變送器后輸出4~20 mA模擬信號,為空預(yù)器密封間隙控制系統(tǒng)提供可靠的間隙測量信號[1]。

        現(xiàn)場空預(yù)器A、B兩側(cè)分別安裝就地控制盤,盤內(nèi)安裝間隙變送器、間隙指示表、扇形板控制回路,對每個扇形板的就地和遠程控制,通過遠程授權(quán)后,可以在就地操作扇形板的升降,實現(xiàn)扇形板的就地操作,以便在檢修和調(diào)試時使用。

        2.2 軟件改造

        2.2.1 系統(tǒng)I/O配置

        a. 模擬量輸入信號:A、B側(cè)扇形板間隙信號各3個,A、B側(cè)空預(yù)器主馬達電流信號各1個,共計8點,輸入信號均為4~20 mA。

        b. 開關(guān)量輸入信號:A側(cè)主馬達停轉(zhuǎn)信號,B側(cè)主馬達停轉(zhuǎn)信號,A側(cè)主馬達啟動器故障信號、B側(cè)主馬達啟動器故障信號、A側(cè)3個扇形板上限位信號,A側(cè)3個扇形板下限位信號,B側(cè)3個扇形板上限位信號,B側(cè)3個扇形板下限位信號,A側(cè)3個扇形板驅(qū)動裝置電機過載信號,B側(cè)3個扇形板驅(qū)動裝置電機過載信號,A側(cè)3個扇形板驅(qū)動裝置過力矩信號,B側(cè)3個扇形板驅(qū)動裝置過力矩信號,A側(cè)就地方式信號,B側(cè)就地方式信號,共計30點。

        c. 開關(guān)量輸出信號:A側(cè)3個扇形板上升命令,A側(cè)3個扇形板下降命令,B側(cè)3個扇形板上升命令,B側(cè)3個扇形板下降命令,A側(cè)就地允許命令,B側(cè)就地允許命令,共計14點。

        2.2.2 軟件邏輯設(shè)計

        a. 測量方式:探頭采樣2次/s,采滿120次后,系統(tǒng)進行最小值、平均值計算,0.5 s更新一次。

        b. 控制方式:設(shè)定值可以單獨設(shè)定,系統(tǒng)對設(shè)定值與最小值進行比較,如在死區(qū)范圍以外(±0.5 mm)且空預(yù)器已運轉(zhuǎn),系統(tǒng)無故障報警,系統(tǒng)在自動方式,則允許扇形板調(diào)整,在上升及下降之間有2 s間隔。

        c. 自動方式條件:扇形板驅(qū)動裝置無故障,測量值在有效區(qū)(≤80%滿量程),系統(tǒng)在遙控方式。

        d. 跳手動方式條件:傳感器故障(欠量程或過量程,延時2 s),模擬量模件故障(延時2 s),測量值不在有效區(qū)(≥80%滿量程),驅(qū)動裝置過力矩,驅(qū)動裝置電機過載,馬達啟動器故障,系統(tǒng)在就地方式。

        e. 跳就地方式條件:驅(qū)動裝置過力矩,驅(qū)動裝置電機過載,馬達啟動器故障。

        f. 緊急上升條件:傳感器測量故障(欠量程或過量程),模擬量模件故障,主電機過電流,空預(yù)器停轉(zhuǎn)。

        根據(jù)現(xiàn)場設(shè)備運行要求,系統(tǒng)軟件控制邏輯示意見圖2。

        圖2 系統(tǒng)軟件控制邏輯示意

        間隙控制由INFI-90控制系統(tǒng)完成,每個扇形板的控制調(diào)整是獨立的,將測量的間隙電流信號進行線性化處理,再與間隙設(shè)定值進行比較,測量值和設(shè)定值的差距大于0.5 mm時,調(diào)整扇形板;差值在0.5 mm以內(nèi)不調(diào)整??刂七壿嬘芯o急提升功能,當空預(yù)器主馬達過流時、傳感器故障時、空預(yù)器停轉(zhuǎn)時緊急提升到上限位。

        3 改造效果分析

        將原有的探針更換為密封間隙傳感器,實現(xiàn)無接觸間隙測量,降低了機械磨損,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,延長了傳感器的更換時間(大于4年),減輕了工作人員的勞動強度。采用原有的DCS系統(tǒng)控制,既減少了硬件成本投入,又提高了控制系統(tǒng)可靠性,并且可以根據(jù)現(xiàn)場實際情況在EWS上修改控制邏輯。改造后的系統(tǒng)投入率達100%,減少了空預(yù)器漏風,2004年技改前后3號爐空氣預(yù)熱器漏風率的測試數(shù)據(jù)對比見表1。

        由表1可知,改造后空預(yù)器A、B的平均漏風率分別減少7.13%、8.12%。由于空預(yù)器漏風量的減少,3號鍋爐風機電耗平均每噸蒸汽降低約0.3 kWh,2004年蒸發(fā)量為3 275 325 t,若發(fā)電成本按0.24元/kWh計算,3號鍋爐2004年節(jié)省廠用電費約為235 823.4元,取得了較好的經(jīng)濟效益。

        表1 3號鍋爐空預(yù)器漏風率測試數(shù)據(jù)對比

        項 目日 期負荷/MW空預(yù)器A漏風率/%空預(yù)器B漏風率/%改造前2003-09-2725018.2219.432003-10-2923017.8318.352003-11-1919016.2117.31平均漏風率17.4218.36改造后2004-03-3021010.069.882004-04-191708.988.902004-05-2830011.8211.93平均漏風率10.2910.24

        4 結(jié)束語

        通過實際的運行結(jié)果證實,改造后空預(yù)器密封間隙控制系統(tǒng)設(shè)計合理,實現(xiàn)模擬量測量,運行安全穩(wěn)定,符合設(shè)計要求,解決了空預(yù)器密封間隙控制系統(tǒng)長期不能投運的問題,改善了漏風率。因此,采用非接觸式密封間隙傳感器,有效利用原有DCS系統(tǒng),對火電廠的空預(yù)器密封間隙控制系統(tǒng)進行改造是一種有效的途徑和方法。

        參考文獻:

        [1] 樊尚春.傳感器技術(shù)及應(yīng)用[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2004.

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