賀大鵬(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)
天鐵高爐混噴技術(shù)實(shí)踐
賀大鵬(天津天鐵冶金集團(tuán)有限公司煉鐵廠,河北涉縣056404)
天鐵高爐在煤比達(dá)到150kg/t后,由于一直采用單一煤種無煙煤噴吹,煤比無法進(jìn)一步提高。2009年進(jìn)行了高爐混噴工藝改造,通過攻關(guān)實(shí)踐,煤比已達(dá)到170kg/t以上,收到了節(jié)能降耗的目的。
高爐噴煤煤比工藝優(yōu)化
天鐵集團(tuán)煉鐵廠老區(qū)現(xiàn)有五座高爐,其中700 m3四座,380 m3一座。高爐噴煤系統(tǒng)采用集中制粉間接噴吹,每座高爐建有一座噴吹站。自1987年投產(chǎn)以來,依托山西優(yōu)質(zhì)無煙煤資源,噴煤量逐年提高,到1995年在不富氧的條件下煤比達(dá)到了100kg/t.Fe,創(chuàng)全國同類行業(yè)先進(jìn)水平。隨著高爐噴煤技術(shù)的提高,天鐵集團(tuán)對噴煤系統(tǒng)的原有制粉設(shè)備進(jìn)行了工藝優(yōu)化,并進(jìn)行了濃相噴吹的實(shí)驗(yàn)和改造,2000年高爐煤比提高到了140kg/t.Fe以上。在2000年到2007年期間,采用了制粉系統(tǒng)短工藝和噴吹系統(tǒng)雙系列噴吹工藝改造,煤比達(dá)到150kg/t.Fe。但是,在單一無煙煤噴吹的情況下,要進(jìn)一步提高煤比已非常困難,因此,2009年天鐵集團(tuán)對噴吹工藝做了進(jìn)一步改進(jìn),采用煙煤和無煙煤混噴工藝,取得了較好效果,煤比達(dá)到了170kg/t.Fe以上。
(1)噴煤設(shè)備能力按煤比220kg/t.Fe設(shè)計(jì)。
(2)噴吹煤種為無煙煤、煙煤,煤粉揮發(fā)分達(dá)到18%以上。
(3)集中制粉直接噴吹,兩個(gè)制粉系列,制粉能力每小時(shí)65t,每個(gè)系列6個(gè)噴吹罐,直接為五座高爐噴煤。
(4)磨煤機(jī)采用立式中速磨煤機(jī),一級布袋收粉工藝。
(5)引用高爐的熱風(fēng)爐廢氣作為磨機(jī)的干燥和惰化介質(zhì)。
(6)輸粉系統(tǒng)采用噴吹罐底部流化,上出料濃相輸送,補(bǔ)氣調(diào)節(jié),總管加分配器噴吹工藝,見圖1。
圖1 高爐混噴煤粉工藝
2.2.1 原煤貯運(yùn)系統(tǒng)改造
原煤由火車和汽車進(jìn)廠至干煤棚,無煙煤和煙煤分開堆存放,干煤棚內(nèi)設(shè)置了三個(gè)配煤斗。供煤時(shí),通過干煤棚內(nèi)抓斗橋式起重機(jī)將不同品種的煤放入不同的受料斗,根據(jù)配料比例,系統(tǒng)自動調(diào)節(jié)定量配煤裝置的給料量,達(dá)到配煤效果。經(jīng)過配料的原煤進(jìn)入上煤膠帶輸送機(jī)及儲煤倉頂?shù)膸捷斔蜋C(jī),送至儲煤倉完成供煤作業(yè)。
2.2.2 干燥氣系統(tǒng)改造
干燥氣由熱風(fēng)爐廢氣和高溫?zé)煔饨M成。從1#~2#高爐熱風(fēng)爐煙道引一根廢煙氣管供應(yīng)1#制粉系列生產(chǎn),從3#~4#高爐熱風(fēng)爐煙道引一根廢煙氣管供應(yīng)2#制粉系列生產(chǎn)。
(1)當(dāng)熱風(fēng)爐廢氣管路系統(tǒng)正常且溫度高于240℃以上時(shí),干燥氣發(fā)生爐不需工作,僅采用熱風(fēng)爐廢氣即可完成煤粉的干燥和輸送任務(wù)。
(2)如果熱風(fēng)爐廢氣溫度過高,在廢氣管路上設(shè)置了溫度檢測和報(bào)警裝置,廢氣溫度過高時(shí)系統(tǒng)會自動引入再循環(huán)氣以降低廢氣溫度,使系統(tǒng)正常工作。
(3)當(dāng)熱風(fēng)爐廢氣溫度過低,或高爐的熱風(fēng)爐廢氣無法引出時(shí),可啟動干燥氣發(fā)生爐,使燃料燃燒產(chǎn)生的高溫廢氣與部分熱風(fēng)爐廢氣相混合,生成適合于煤粉干燥用的干燥氣。
2.2.3 煤粉制備系統(tǒng)改造
采用中速磨負(fù)壓制粉加一級布袋收粉工藝。干燥氣體從磨煤機(jī)進(jìn)氣口進(jìn)入機(jī)體,煤粉顆粒被干燥氣烘干并攜帶上升,進(jìn)入分離器,較粗大的顆粒碰撞在分離器體的襯板上返回重磨,細(xì)度合格的煤粉經(jīng)排出口輸入煤粉管道后進(jìn)入煤粉收集系統(tǒng)。
2.2.4 收粉系統(tǒng)改造
從磨煤機(jī)排出的合格煤粉與氣體混合物經(jīng)管道進(jìn)入袋式收粉器,煤粉被收集入袋式收粉器料斗,被分離后的含塵濃度小于30mg/Nm3的尾氣通過主排煙風(fēng)機(jī)排入大氣。收粉器料斗中的煤粉經(jīng)振動篩落入煤粉倉。
2.2.5煤粉噴吹系統(tǒng)改造
高爐噴吹系統(tǒng)上接制粉系統(tǒng)的煤粉倉,每個(gè)煤粉倉下設(shè)6個(gè)26 m3噴吹罐,直接為五座高爐噴煤。兩個(gè)噴吹罐一組,經(jīng)輸煤總管,將煤粉輸送到對應(yīng)的高爐的分配器,經(jīng)噴吹支管噴入高爐。另有一組(兩個(gè))噴吹罐用于五座高爐的備用罐。
氮?dú)馐怯糜趪姶倒に嚨某鋲骸⒘骰凸艿赖那鍜?,壓縮空氣用于煤粉的輸送噴吹。
煤粉噴吹控制系統(tǒng)包括過程控制和程序控制。過程控制主要用于總噴吹速率和噴吹罐自動增壓的控制。程序控制包括自動給料、自動換罐、自動減壓和停電及計(jì)算機(jī)故障時(shí)的應(yīng)急操作。
混噴設(shè)備于2009年8月31日建成投產(chǎn)。為保證混噴后高爐的爐況穩(wěn)定,將煤粉的揮發(fā)份分為三個(gè)階段進(jìn)行控制,第一階段揮發(fā)份15%,第二階段揮發(fā)份18%,第三階段揮發(fā)份提高到21%。高爐第一階段混噴煤粉質(zhì)量控制見表1。
表1 高爐混噴煤粉質(zhì)量/%
為保證混噴投產(chǎn)的成功,首先從距離最遠(yuǎn)的5#高爐開始,5#高爐距制粉800多米,由于管線長、阻損大,經(jīng)反復(fù)調(diào)整后,確定出噴吹操作參數(shù),實(shí)現(xiàn)了超遠(yuǎn)距離試噴成功。隨后,1#~4#高爐相繼投產(chǎn),2010年1月28日老噴煤系統(tǒng)正式停止運(yùn)行?;靽姴僮鲄?shù)見表2。
表2 混噴操作參數(shù)
混噴工藝采用集中制粉直接噴吹技術(shù),噴吹操作由高爐遠(yuǎn)程控制。為保證高爐正常噴煤,防止發(fā)生意外停煤,仍保持老噴煤系統(tǒng)的正常運(yùn)行,并制定了新老系統(tǒng)轉(zhuǎn)換的操作規(guī)程,提前組織噴煤工和高爐工長學(xué)習(xí),并做好停煤等各種事故的預(yù)防和演練。因?yàn)榇胧┑卯?dāng),基本上實(shí)現(xiàn)了新老系統(tǒng)的互相替補(bǔ),保證了高爐正常生產(chǎn)。
大煤量噴吹后,爐腹煤氣量增加,煤氣上升阻力增大,煤氣壓差增加,中心氣流顯得不足,中心難以吹透,相比較邊緣氣流得到了發(fā)展。為此從下部應(yīng)當(dāng)適當(dāng)縮小風(fēng)口面積,國內(nèi)噴煤比較高的武鋼在這方面有很好的經(jīng)驗(yàn)。從上部裝料制度,增加中間環(huán)帶和邊緣的礦焦比,增加中心加焦量,來實(shí)現(xiàn)發(fā)展中心氣流。
天鐵的爐料結(jié)構(gòu)是堿性燒結(jié)礦加酸性燒結(jié)礦配加塊礦和少量球團(tuán),入爐料結(jié)構(gòu)和質(zhì)量很難有較大突破,只有通過加強(qiáng)篩分管理,減少粉末入爐來實(shí)現(xiàn)原料質(zhì)量改善。
在高爐實(shí)現(xiàn)大煤比情況下,焦炭質(zhì)量顯得尤為重要。為了保證焦炭的骨架作用,應(yīng)提高礦批重,保證焦炭量不變,盡量保證焦炭層厚度。但是,因料車容積限制,礦批難以擴(kuò)大,為此必須保證焦炭質(zhì)量得到提高,尤其是焦炭熱性能提高。因新區(qū)大焦?fàn)t投產(chǎn),外購焦減少,增加自產(chǎn)焦炭量,而且新區(qū)大焦?fàn)t焦炭質(zhì)量明顯好于老區(qū)焦炭,為提高煤比創(chuàng)造了較好條件。表3為天鐵高爐使用焦炭質(zhì)量,本廠焦炭基本能滿足大煤比要求。
表3 高爐用焦炭質(zhì)量/%
4.2.1 提高風(fēng)溫
熱風(fēng)溫度每升高100℃,爐缸理論燃燒溫度升高60℃,允許多噴煤粉30~40kg/t。為此,對高爐熱風(fēng)爐操作工進(jìn)行考核,改進(jìn)燒爐方法,提高責(zé)任心,精心燒爐,對使用較高風(fēng)溫的班組進(jìn)行獎勵。
4.2.2 進(jìn)行富氧鼓風(fēng)
富氧率每提高1%,爐缸理論燃燒溫度升高40~50℃,允許多噴煤20~30 kg/t,另外還有利于提高風(fēng)溫。為克服夜間氧氣壓力波動造成停氧的局面,專門制定了各高爐富氧量規(guī)定,避免因互相搶氧造成壓力低而停氧,從而實(shí)現(xiàn)了連續(xù)富氧。
4.2.3 出凈渣鐵
及時(shí)出凈渣鐵,減少憋風(fēng)現(xiàn)象,一方面利于高爐接受風(fēng)量,改善高爐順行,同時(shí)利于高爐煤粉燃燒。
2010年1月下旬開始,徹底將老噴煤系統(tǒng)斷開,改為混噴系統(tǒng),同時(shí)煉鐵廠制定攻關(guān)方案和激勵機(jī)制,煤比提高到了160kg/t以上,個(gè)別高爐已達(dá)到180 kg/t以上,焦比和綜合焦比下降,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗的目的。尤其是當(dāng)前焦炭嚴(yán)重不足,因煤比提高減少外購焦炭的數(shù)量,焦炭質(zhì)量提高,滿足了高爐穩(wěn)定順行的需要。表4為混噴前后的主要技術(shù)指標(biāo)。
表4 混噴前后的主要技術(shù)指標(biāo)
目前條件下,煤比達(dá)到170kg/t后高爐還沒有出現(xiàn)影響爐況順行的情況,風(fēng)口沒有因煤量大而出現(xiàn)磨壞的情況,從風(fēng)口看也沒有出現(xiàn)結(jié)焦和堵槍現(xiàn)象。判定煤粉燃燒效率的最直接方法有兩種:一是看是否影響爐況順行,綜合焦比是否大幅度升高;二是看高爐重力除塵灰(一次灰)和布袋除塵灰(二次灰)中碳含量值是否有明顯上升,絕對值是否超標(biāo)。表5為混噴前后除塵灰中碳含量變化。
表5 混噴前后除塵灰中碳含量
從以上數(shù)據(jù)可以看出一次灰中碳含量略有上升,二次灰含碳量變化不大,煤粉燃燒效果有待進(jìn)一步研究和觀察。
6.1 煙煤與無煙煤混噴技術(shù)、集中制粉直接噴吹技術(shù)、中速磨制粉技術(shù)、單支管計(jì)量等技術(shù)的應(yīng)用,高爐煤比達(dá)到170kg/t以上,為天鐵高爐節(jié)能降耗做出了較大貢獻(xiàn)。
6.2 下一步煤比將會繼續(xù)提高,但是根據(jù)筆者經(jīng)驗(yàn),應(yīng)該注意解決以下問題。
6.2.1 當(dāng)前煤比在160~180kg/t之間比較適宜,燃燒效率問題不大,在160 kg/t以下時(shí)可以大膽往上噴。
6.2.2 煤比往上提高時(shí)要區(qū)分對待,尤其提高到180kg/t以上時(shí),要根據(jù)各高爐情況,風(fēng)溫在1 150℃以上,富氧率在3%以上的,可以繼續(xù)提高煤比。
6.2.3 提高煤比牽扯到其它各方面條件的改善,原燃料條件改善、入爐品位提高、渣量減少,焦炭強(qiáng)度提高等都有利于提高煤比。
6.2.4 密切注意跟蹤綜合焦比和除塵灰中碳含量變化,防止煤粉燃燒不完全造成影響高爐順行和能耗升高。
(收稿2010-03-20責(zé)編趙實(shí)鳴)
TIANTIE Blast Furnace Mixed Injection Technology Practice
He Dapeng
After reaching 150 kg/t,the coal injection ratio at TIANTIE BF cannot be improved further due to single-kind anthracite injection.BF mixed injection process was upgraded in 2009.The coal ratio reaches over 170 kg/t in practice.Thus,energy is saved and consumption reduced.
blast furnace,coal injection,coal ratio,process,optimization
賀大鵬,1991年畢業(yè)于北京科技大學(xué)鋼鐵冶煉專業(yè),多年來一直從事高爐冶煉技術(shù)和管理工作,目前在天鐵集團(tuán)煉鐵廠生產(chǎn)技術(shù)部主管生產(chǎn)技術(shù)和原燃料質(zhì)量工作。