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        帶鋼WINCC服務(wù)器的開發(fā)與應(yīng)用

        2010-10-17 11:04:22
        科技傳播 2010年9期
        關(guān)鍵詞:故障設(shè)備系統(tǒng)

        吳 濤

        萊蕪鋼鐵集團板帶廠,山東萊蕪 271126

        帶鋼WINCC服務(wù)器的開發(fā)與應(yīng)用

        吳 濤

        萊蕪鋼鐵集團板帶廠,山東萊蕪 271126

        隨著計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的迅速發(fā)展,新的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn),根據(jù)帶鋼設(shè)備實際情況,研究開發(fā)了帶鋼WINCC服務(wù)器系統(tǒng),實現(xiàn)多用戶資源共享,使技術(shù)管理人員及時掌握設(shè)備情況、控制設(shè)備,為安全生產(chǎn)提供可靠的技術(shù)保障。

        PLC監(jiān)控系統(tǒng);多用戶資源共享;WINCC服務(wù)器系統(tǒng)

        1 技術(shù)方案的確定與研究

        帶鋼現(xiàn)采用一般的計算機控制帶鋼設(shè)備PLC監(jiān)控系統(tǒng),計算機系統(tǒng)信號的采集、控制涉及主軋區(qū)的所有主要設(shè)備的各個控制回路,各類信號包括開關(guān)量、模擬量、脈沖量,點多面廣,而且隨著設(shè)備的更新改造,需要采集的信號越來越多,采用WINCC操作系統(tǒng),單臺計算機已經(jīng)無法滿足實時數(shù)據(jù)的采集、查詢和參數(shù)的修改,不能及時記錄設(shè)備故障,延誤了生產(chǎn)。況且現(xiàn)在的普通計算機只允許少量的用戶訪問,無法通過系統(tǒng)實現(xiàn)多用戶資源共享,不能使本車間技術(shù)管理人員及時掌握設(shè)備情況、控制設(shè)備、設(shè)備信息不能及時反饋,延誤處理時間。

        2 技術(shù)方案

        2.1 總體技術(shù)思路

        建立可靠、先進(jìn)的計算機服務(wù)器控制PLC監(jiān)控系統(tǒng),在主控室設(shè)立一臺服務(wù)器,在精軋區(qū)、粗軋區(qū)分別設(shè)立兩臺HMI工控計算機作為分站,負(fù)責(zé)對整個網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行管理。服務(wù)器響應(yīng)分站請求,并為分站提供應(yīng)用服務(wù),信息的流動方向是:分站--服務(wù)器,服務(wù)器——分站。分站和服務(wù)器典型的調(diào)用如圖1所示。

        圖1

        主控服務(wù)器可用于顯示不同畫面(內(nèi)容),兩臺HMI系統(tǒng)均配以WINCC 6.2工業(yè)組態(tài)軟件,可以實現(xiàn)對整個軋線的在線監(jiān)控,工藝生產(chǎn)參數(shù)設(shè)定、各種歷史數(shù)據(jù)的存儲分析,并形成各種歷史趨勢記錄曲線,為設(shè)備故障、質(zhì)量生產(chǎn)事故分析提供依據(jù)。對軋機等設(shè)備進(jìn)行必要的操作控制、參數(shù)設(shè)定修正,動態(tài)的顯示圖畫圖表,同時具備故障報警、顯示、存儲及打印等功能。根據(jù)需要,可采用模型理論計算與系統(tǒng)自學(xué)習(xí)統(tǒng)計修正相結(jié)合的方法,形成各種規(guī)格的軋制工藝參數(shù)表,并能方便地進(jìn)行人工修改,主從站通訊網(wǎng)絡(luò)采用工業(yè)以太網(wǎng)形式組建。

        2.2 技術(shù)方案

        整個系統(tǒng)分三級,第一級包括1臺服務(wù)器,3臺HMI工控計算機,第二級過程控制級為S7-400、S7-300 PLC,其余為第三級;前兩級負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的最終處理和系統(tǒng)管理,第三級負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集,網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的傳送。通訊網(wǎng)絡(luò)采用工業(yè)通訊網(wǎng)絡(luò)。

        2.2.1 過程自動化系統(tǒng)組成

        過程自動化系統(tǒng)有3臺HMI、1臺服務(wù)器組成??梢詫崿F(xiàn)對整個軋線的在線監(jiān)控,工藝生產(chǎn)參數(shù)設(shè)定、各種歷史數(shù)據(jù)的存儲分析,并形成各種歷史趨勢記錄曲線,為設(shè)備故障、質(zhì)量生產(chǎn)事故分析提供依據(jù);對軋機等設(shè)備進(jìn)行必要的操作控制、參數(shù)設(shè)定修正,動態(tài)的顯示圖畫圖表,同時具備故障報警、顯示、存儲及打印等功能。根據(jù)需要,可采用模型理論計算與系統(tǒng)自學(xué)習(xí)統(tǒng)計修正相結(jié)合的方法,形成各種規(guī)格的軋制工藝參數(shù)表,并能方便地進(jìn)行人工修改。

        2.2.2 自動化系統(tǒng)的連接 -工業(yè)通訊網(wǎng)絡(luò)

        以太網(wǎng)作為連接操作員站、工程師站和自動化系統(tǒng)站的系統(tǒng)總線。實現(xiàn)基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)與過程自動化系統(tǒng)之間及 基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)各PLC之間的數(shù)據(jù)通訊,以太網(wǎng)在物理層上采用高防護(hù)等級的通訊線纜或光纖傳輸,為工業(yè)用戶提供高水平的通訊方案。以太網(wǎng)通訊速率100M/s,采用了全雙工并行(FDX)通訊模式。在主控室、精軋區(qū)、粗軋區(qū)設(shè)網(wǎng)絡(luò)交換機組成交換式快速以太網(wǎng)絡(luò),提高網(wǎng)絡(luò)效率與網(wǎng)絡(luò)帶寬。

        2.3 過程自動化系統(tǒng)功能

        HMI設(shè)備是安裝在各個操作室和計算機室的PC機。CRT畫面分成顯示畫面和輸入畫面兩種類型。操作人員通過顯示畫面了解過程控制的有關(guān)信息。操作人員通過輸入畫面和鍵盤向計算機輸入必要的數(shù)據(jù)和命令。軋機的人機接口(HMI)通過以太網(wǎng)相互之間連接,并與基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)連接,采用標(biāo)準(zhǔn)的圖形化界面。熱連軋系統(tǒng)的運行方式以全自動方式為主,在特殊情況下,系統(tǒng)接收HMI的設(shè)定數(shù)據(jù)進(jìn)行半自動軋鋼。

        2.3.1 參數(shù)設(shè)定

        主要包括各機架速度、機架間張力、活套角度、輥徑等。所有的設(shè)定值,在設(shè)定計算完了后,立即傳遞給L1,具體執(zhí)行控制的時序由L1決定。

        2.3.2 狀態(tài)變量顯示。

        軋件動態(tài)實時跟蹤顯示,歷史變量紀(jì)錄(示波器功能),顯示系統(tǒng)工作狀態(tài),所有設(shè)備的工作方式、狀態(tài),來自現(xiàn)場監(jiān)測元件的設(shè)備位置、狀態(tài)等信號,電壓、電流、速度、轉(zhuǎn)矩、溫度、位置等連續(xù)變量顯示。

        2.3.3 事故報警

        將故障、事故分為3大類,即報警、故障、重故障,根據(jù)設(shè)備問題發(fā)生可能造成的影響的嚴(yán)重性及輕重緩急,確定事故分類,同時引入故障動態(tài)智能變級,如稀油壓力或流量瞬時低于設(shè)定系統(tǒng)報警,持續(xù)一定時間轉(zhuǎn)為故障(根據(jù)軋機是否含鋼判斷是否停軋),超過一定時間升為重故障,要立即停軋。

        2.3.4 故障診斷

        通過故障診斷功能系統(tǒng)為用戶提供了迅速找到是故障點,最大限度降低故障時間的手段。故障報警信號、重要狀態(tài)信號(發(fā)生、消失時間)記錄、存儲,有單行狀態(tài)提示和完整窗口查詢。提供重要工藝、設(shè)備運行變量趨勢分析,歷史數(shù)據(jù)追憶。配有系統(tǒng)配置模擬圖和操作臺、箱模擬圖,所有I/O信號、操作元件均可在任一MMI上作形象直觀檢查判斷。

        2.3.5 趨勢分析

        以趨勢圖、柱狀圖等方式,實時(或追憶)顯示速度、電壓、電流、軋件溫度等工藝及設(shè)備運行參數(shù)(模擬量),并記錄存儲,供分析打印。電機溫度、軸承溫度的動態(tài)趨勢顯示、記錄和追憶功能,報警、故障點數(shù)值的設(shè)定、顯示、報警。可選擇窗口顯示曲線的數(shù)量、類型、單位、坐標(biāo)等方便不同信號件的對比分析,有利于故障診斷和工藝優(yōu)化。

        2.3.6 操作冗余

        在軋線主操作室冗余度選件能使二個冗余的WINCC 6.0站同時運行,以保證連續(xù)的過程和操作員控制。如果兩個站中的一個發(fā)生故障,另一個就接替報表傳送和過程值的歸檔。當(dāng)故障站恢復(fù)運行后,在該站不工作時所采集的全部過程值檔案和報文都復(fù)制到現(xiàn)在恢復(fù)運行的站上。從而再一次可同時運行二個相同的WINCC站。用這種概念來配置冗余管理下的所有過程值檔案和報文,從而保證了數(shù)據(jù)完整性。在客戶機/ 服務(wù)器方式,客戶機自動地從故障的服務(wù)器切換到冗余的配合站。在短暫的切換周期后,所有運行的站又繼續(xù)工作。為了簡化配置,可使用項目復(fù)制器,它將所有配置數(shù)據(jù)復(fù)制到配合站,并相應(yīng)地加以匹配。

        3 結(jié)論

        帶鋼WINCC服務(wù)器改造完成投入使用以來,系統(tǒng)運行穩(wěn)定??梢噪S時進(jìn)行系統(tǒng)信號的采集,及時對實時數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,獲取更多的設(shè)備信息,為故障的處理提供更可靠的技術(shù)資料,實現(xiàn)了多用戶資源共享, 使技術(shù)管理人員及時掌握設(shè)備情況、控制設(shè)備,為安全生產(chǎn)提供可靠的技術(shù)保障,帶來了巨大經(jīng)濟效益。

        [1] 崔維群,孫啟法.S7-300/400可編程控制器原理與應(yīng)用[M].北京航空航天大學(xué)出版社2008.

        [1] 劉建昌,杜平,等.S7-300/400 PLC工業(yè)網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)指南[M].機械工業(yè)出版社,2009.

        TP393

        A

        1674-6708(2010)18-0141-02

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