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        余熱發(fā)電與熟料生產(chǎn)線的相互影響及處理

        2010-09-13 08:19:14朱其川楊靜常虹
        四川水泥 2010年4期
        關鍵詞:窯頭收塵生料

        朱其川楊靜常虹

        (1.中國聯(lián)合水泥河南運營管理區(qū),河南南陽473000;2.中國聯(lián)合水泥集團有限公司,北京100044)

        余熱發(fā)電與熟料生產(chǎn)線的相互影響及處理

        朱其川1楊靜2常虹2

        (1.中國聯(lián)合水泥河南運營管理區(qū),河南南陽473000;2.中國聯(lián)合水泥集團有限公司,北京100044)

        0 前言

        由于余熱發(fā)電項目較好的節(jié)能減排效果和經(jīng)濟效益,成為水泥企業(yè)的一個經(jīng)濟增長點,在市場競爭激烈的地區(qū)是否配套余熱發(fā)電項目可能會成為水泥企業(yè)是否盈利的關鍵。余熱發(fā)電項目投入運行后會對水泥熟料生產(chǎn)線運行造成較大的影響,若不正確、及時處理會造成熟料生產(chǎn)線和余熱發(fā)電項目運行的不正常,達不到項目預期的收益。并且由于余熱發(fā)電項目依附于熟料生產(chǎn)線,熟料生產(chǎn)線應采取有效措施以提高發(fā)電效果。

        1 對熟料生產(chǎn)線的相互影響及處理

        1.1 對窯頭風機和窯尾高溫風機的影響及處理

        余熱發(fā)電投入運行后對窯頭和窯尾高溫風機的影響是直接的,因為對于窯頭風機來說,余熱發(fā)電投入運行后,收塵器系統(tǒng)上增加了沉降室、AQC鍋爐及其與熟料冷卻機、原窯頭收塵器之間的三段連接管道,系統(tǒng)阻力大概增加2000~2500Pa,但是窯頭風機的入口溫度也由原來的300℃左右(窯頭收塵器為電收塵器,沒有空氣冷卻裝置)或200℃(窯頭收塵器為袋收塵器,配備有空氣冷卻裝置)降低為不到100℃,對于這種進口介質(zhì)的變化,若在熟料生產(chǎn)線設計時沒有進行考慮,窯頭風機在一般情況下是不能滿足需要的。因此,應對窯頭風機性能進行核算,根據(jù)風機的性能參數(shù),結合實際運行情況,做出風機處理的技術方案,最好由原風機制造廠家來進行這項工作。據(jù)筆者了解,大部分進行余熱發(fā)電工程熟料生產(chǎn)線的窯頭風機都會因為壓頭、配套電機功率不足而對風機葉輪進行改造,更換大功率電機,也有少量的項目窯頭風機設計余量較大而沒有改造。由于風機核算、方案準備和風機葉輪、電機的供貨都需時間保證,這項工作應及早進行,若待至余熱發(fā)電項目投入運行發(fā)現(xiàn)風機需要處理時再進行,則會造成巨大經(jīng)濟損失。

        窯尾高溫風機也是如此,在余熱發(fā)電項目投入運行后,窯尾系統(tǒng)阻力由SP鍋爐和其連接管道的增大而增加700~1000 Pa,對于增濕塔在高溫風機后的生產(chǎn)線,高溫風機的進口介質(zhì)溫度將由300~330℃降至220℃左右,而對于增濕塔在高溫風機前的生產(chǎn)線,高溫風機進口介質(zhì)溫度將由原來的200~270℃變化至230℃左右,但是在余熱發(fā)電投入運行后由于噴水的取消,高溫風機的處理風量有所降低。一般情況下,余熱發(fā)電投入運行后,高溫風機的電流有波動,C1出口負壓有所提高,有利于回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量的提高。在實際項目實施過程中,對高溫風機進行改造的較少見,但還應與窯頭風機處理方式一樣,提前進行性能核算和方案準備。余熱發(fā)電項目對熟料線的影響見表1。

        表1 余熱發(fā)電項目對熟料生產(chǎn)線的影響及處理

        1.2 對回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量的影響及處理

        余熱發(fā)電項目投入運行后,由于C1出口負壓有所提高,客觀上為回轉(zhuǎn)窯提高產(chǎn)量提供了可能,制約回轉(zhuǎn)窯提產(chǎn)的最大因素是篦冷機冷卻能力,篦冷機冷卻能力不但會造成熟料溫度過高,還會導致窯頭罩和AQC鍋爐入口溫度較低,影響發(fā)電效果,而若采用厚料層操作,嚴重時會出現(xiàn)部分冷卻風機返風,更加劇了這種現(xiàn)象。出現(xiàn)這種問題的根本原因是部分篦冷機冷卻風機壓頭過低,隨著回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量的增大,篦冷機料層厚度增加,阻力增加,而離心風機的特性是隨著出口壓力的增加風量減少,當出口壓力增加到一定程度時,風機風量可能為零,從而導致熟料溫度過高??筛鶕?jù)實際情況,對篦冷機前段冷卻風機進行改造,更換較大壓頭的風機或葉輪,保證冷卻風量,盡可能降低熟料溫度,提高AQC鍋爐進口溫度和風量,進而提高AQC鍋爐蒸汽量,達到回轉(zhuǎn)窯和余熱發(fā)電都增產(chǎn)的目的。

        1.3 對生料系統(tǒng)的影響及處理

        余熱發(fā)電項目投入運行后,大部分企業(yè)為了提高SP鍋爐出力,都會將生料磨進口溫度控制在下限。一般情況下,余熱發(fā)電投入運行后,隨著磨內(nèi)溫度的降低,會引起生料磨進出口壓差升高,風環(huán)風速降低,帶料能力下降,吐渣增多,振動值增大,磨機臺時產(chǎn)量有所降低。對生料系統(tǒng)的另一影響是對循環(huán)風機、尾排風機和窯尾收塵器的影響,磨機進口溫度降低會引起從磨機出口至循環(huán)風機、窯尾收塵器、尾排風機所有設備進口介質(zhì)溫度的降低,在進口閥門同樣開度的情況下,循環(huán)風機、尾排風機電機電流會增加,收塵器負荷降低。若不及時處理,不但影響生料供應,還可能會引起磨機跳停、兩個風機電機超電流、收塵器內(nèi)結露等設備事故苗頭的出現(xiàn)。

        應對生料系統(tǒng)問題的方法是調(diào)整,根據(jù)實際情況及時調(diào)整操作參數(shù)。由于用于調(diào)整磨機進口風溫的SP鍋爐進口閥門和入高溫風機旁路閥門基于回轉(zhuǎn)窯安全操作的考慮都由回轉(zhuǎn)窯操作員進行操作,而余熱發(fā)電操作員與生料磨操作員對進入各自系統(tǒng)風溫都謀求更高,因此出現(xiàn)余熱發(fā)電系統(tǒng)與生料系統(tǒng)爭熱風的矛盾,應制定相關規(guī)定,在優(yōu)先保證生料用風最低風溫的基礎上才能提高入SP鍋爐風溫,此矛盾即可化解。生料磨在余熱發(fā)電投入運行后,就適當增加循環(huán)風機進口閥門開度,保持風環(huán)風速,減少磨內(nèi)噴水,加大研磨壓力。由于系統(tǒng)風量減少,窯尾風機進口閥門應減少開度。通常情況下,經(jīng)過一段時間的探索,可以找出適合自己生產(chǎn)線的具體調(diào)整參數(shù),磨機臺時產(chǎn)量可保持原有水平,磨機主電機、循環(huán)風機電機電流有所上升,尾排風機電機電流有所下降,整個生料系統(tǒng)電耗會有所上升。

        2 熟料生產(chǎn)線對余熱發(fā)電的影響及處理

        2.1 對運行的影響及處理

        余熱發(fā)電工程是依附于水泥熟料生產(chǎn)線上的,水泥熟料生產(chǎn)線對于余熱發(fā)電的作用不言而喻,余熱發(fā)電運行對水泥熟料生產(chǎn)線的波動相當敏感,波動稍大就會造成余熱發(fā)電解列,甚至停止運行。水泥熟料生產(chǎn)線操作水平也直接影響到余熱發(fā)電的安全運行和運行效果,因此,水泥熟料生產(chǎn)線的穩(wěn)定運行是余熱發(fā)電項目穩(wěn)定運行的前提。余熱發(fā)電投入運行后,對熟料生產(chǎn)線的設備故障率、回轉(zhuǎn)窯運轉(zhuǎn)率、投料量波動、窯頭負壓波動等提出更高要求,應加強設備的巡檢、預檢修力度,穩(wěn)定原燃材料進廠質(zhì)量,加強均化,穩(wěn)定生料質(zhì)量和投料量,根據(jù)余熱發(fā)電要求及時調(diào)整篦冷機用風,穩(wěn)定窯頭負壓和沉降室入口風溫?;剞D(zhuǎn)窯、生料磨、余熱發(fā)電三方面操作應互相配合,及時調(diào)整參數(shù),保證系統(tǒng)穩(wěn)定、安全運行。熟料生產(chǎn)線對余熱發(fā)電項目的影響及改進措施見表2。

        表2 熟料生產(chǎn)線對余熱發(fā)電項目的影響及改進措施

        2.2 對發(fā)電量的影響及改進

        若要余熱發(fā)電項目更高效的運行,生產(chǎn)線應提供有利的條件和支持。水泥熟料生產(chǎn)線在余熱發(fā)電投入運行后,由于C1負壓增大,窯頭風機改造后窯頭通風能力提高、篦冷機冷卻能力提高,回轉(zhuǎn)窯的日產(chǎn)量一般會增加3%~8%,隨著回轉(zhuǎn)窯日產(chǎn)量的增加,發(fā)電量會增加,但噸熟料發(fā)電量有所降低。提高發(fā)電量的主要措施如下。

        2.2.1 盡可能降低生料系統(tǒng)、煤磨系統(tǒng)生產(chǎn)所需風溫

        生料系統(tǒng)生產(chǎn)過程中由于烘干物料的原因需要消耗大量的熱量,會導致SP鍋爐出力不足和發(fā)電量的降低,降低生料系統(tǒng)生產(chǎn)所需風溫將是提高發(fā)電量的重要措施。降低生料系統(tǒng)生產(chǎn)所需風溫主要考慮的因素是出磨水分,應保證出磨水分小于0.5%,另一因素是窯尾收塵器的出口溫度,避免收塵器內(nèi)溫度過低而結露。煤磨系統(tǒng)亦然。降低或取消生料磨內(nèi)噴水、取消自石灰石破碎至生料磨所有為控制揚塵而設置的噴水點,取代收塵器和密封措施,嚴格控制生料其他組分和原煤的水分,可以大幅降低磨機生產(chǎn)所需風溫,從而達到提高發(fā)電量的目的。如一3000t/d水泥熟料生產(chǎn)線配套了7500kW的余熱發(fā)電項目,通過一系列措施的實施,在生料磨產(chǎn)量不降低的情況下,生料磨入口溫度由余熱發(fā)電投入前的270℃左右降至現(xiàn)在的190℃左右(夏季會高于此值)。

        2.2.2 加強熟料系統(tǒng)的保溫和密封

        熟料系統(tǒng)散熱和冷風的摻入是影響余熱發(fā)電發(fā)電量的根本原因。散熱主要有C1出口至SP鍋爐管道、篦冷機至沉降室、AQC鍋爐管道散熱等,在余熱發(fā)電投入運行之前,這些散熱有助于減輕增濕塔的負荷而沒有引起重視,有生產(chǎn)線的C1出口溫度與SP鍋爐進口溫度相差達40℃,嚴重影響余熱的利用,應對以上管道重新保溫,對生料磨和煤磨可考慮對本體進行保溫。熟料系統(tǒng)冷風的摻入點較多,主要有預熱器各檢查門、捅料孔的漏風,窯頭、窯尾密封處的漏風,篦冷機檢修門、破碎機下部溜子漏風,生料磨、煤磨系統(tǒng)各冷風閥等。處理的措施是取消沒必要的冷風閥,并必須用密封閥進行調(diào)整,減少泄漏率,必要時更換為零泄漏密封閥;加強生料、煤立磨進料口和吐渣口的密封;對預熱器各可能漏風點利用點火初期的正壓進行排查,杜絕操作過程中捅料孔長時間打開的現(xiàn)象,更換損壞的捅料孔;盡可能縮小破碎機下部溜子的截面尺寸,有空間時可加裝卸料閥。總之,采取一切措施,保證熟料系統(tǒng)除篦冷機冷卻用風、一次風機鼓風、二次風機鼓風外杜絕摻入其它冷風。

        2.2.3 在組織制度方面的保證

        如前所述,由于各系統(tǒng)由不同操作員進行操作,并且他們的利益關注點不一定相同,因此,在組織和制度層面,應調(diào)整不利于統(tǒng)一協(xié)調(diào)、實現(xiàn)企業(yè)利益最大化的組織機構設置、相關考核控制制度等,可采取余熱發(fā)電與熟料、生料系統(tǒng)組成一個大的運行班或作為一個考核組織進行考核,避免三方面的沖突,互為對方創(chuàng)造條件;在充分探討、實踐的基礎上,對相應的技術管理文件進行修訂。

        3 結束語

        余熱發(fā)電項目與熟料生產(chǎn)線的相互影響主要有余熱發(fā)電對各大風機、回轉(zhuǎn)窯產(chǎn)量、生料系統(tǒng)的影響和熟料生產(chǎn)線對余熱發(fā)電運行和發(fā)電量的影響等。水泥企業(yè)應從兩者相互影響的分析入手,及時探索出切實可行的處理措施,達到余熱發(fā)電和熟料生產(chǎn)線相得益彰的效果。

        (特邀編輯:謝克平)

        TQ172.625.9 文獻標識碼:B文章編號:1007-6344(2010)04-0032-04

        2010-03-05】

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