(山東萊蕪鋼鐵集團自動化部,山東 萊蕪 271104)王 博,彌春霞,胡 猛
在改造前萊鋼煉鋼廠4#連鑄機火切機定尺切割采用3#拉矯機上的光電編碼器和雷目公司的紅外定尺系統(tǒng)兩種方式。編碼器的維護量大,拉鋼時有時出現(xiàn)停轉、丟碼、跳變等現(xiàn)象,人為因素誤差較大。紅外定尺系統(tǒng)受電磁干擾和環(huán)境溫度等因素影響較大。由于定尺系統(tǒng)存在一定的誤差,造成鋼坯的實際重量與理論重量誤差較大。根據(jù)這種情況,開發(fā)了板坯連鑄機定重自動切割系統(tǒng)。
連鑄坯定重切割自動控制系統(tǒng)由四大部分組成:連鑄坯長度檢測部分;連鑄坯重量檢測部分;連鑄坯剪切部分;計算機自動控制部分。安裝連鑄坯自動秤量與長度檢測設備,通過計算機采集信號,轉換成相應的數(shù)據(jù),并將實際稱量值與連鑄坯給定量值相比較,將其誤差轉變成長度值,以調節(jié)連鑄坯長度來達到連鑄坯定重的目的。
基于以上控制思想,連鑄坯定重剪切自動控制過程不難實現(xiàn),較困難的是控制精度要達到系統(tǒng)定重的要求。影響系統(tǒng)控制精度因素諸多,總結有以下幾個方面:一次儀表精度的影響;自動稱量精度的影響;自動剪切精度的影響;自動控制精度的影響(數(shù)模參數(shù)的合理性);其它因素的影響;如設備的穩(wěn)定性和可靠性等。
在生產(chǎn)過程中,型鋼廠根據(jù)成材規(guī)格,將鋼坯重量提供給煉鋼廠作為設定重量,煉鋼廠依據(jù)鋼坯重量換算成定尺長度作為4#機的設定坯長對鑄坯進行切割,然后對切割后的鋼坯進行稱重,將此實際重量與設定重量比較得出偏差,進而對將要切割鋼坯的設定長度進行補償。補償公式:(設定重量-實際重量)/實際重量=(實際定尺-設定定尺)/設定定尺,計算出實際定尺。此信號送到切割機AB-SLC500控制系統(tǒng)。
連鑄機與加熱爐的鋼坯輸送流程,如圖1所示。
(1)實際重量由輥道上動態(tài)稱接至出坯塊I/O,經(jīng)通訊送到公用PLC。
(2)鋼坯動作流程
在每一流出坯輥道上有一檢測元件,目的檢測輥道上有坯,然后橫移機動作:橫移機提起鋼坯,移動到軌道稱上(有檢測元件)。稱量結束后,鋼坯由熱送輥道送至加熱爐,同時橫移機返回;稱量的重量數(shù)據(jù)以及相應流號由稱重系統(tǒng)傳送至公用PLC;在公用PLC,作一選擇程序,將鋼坯的實際重量發(fā)送到流PLC。
(3)定重值的修正
定重切割單元計算出的鑄坯切割尺寸僅是理論計算值,在實際生產(chǎn)中,即使是同一鋼種其密度也有微小的變化,會造成定重偏差,必須采取措施進行校正。
本系統(tǒng)在推理機軟件中開發(fā)了定重切割校正功能,采取了逐次逼近-自適應的方法:計算當前一支鋼坯稱量值與設定重量之間的重量差,該重量差再除以本支鑄坯理論切割長度、斷面尺寸等參數(shù),計算出偏差密度△ρ,再把該偏差密度乘以小于1的系數(shù)K,得到修正后的偏差密度,用這一支鑄坯的切割密度+/-修正后的偏差密度,求得下一支鑄坯的切割密度,從而使下一支鑄坯得到修正。由于修正系數(shù)K小于1,可以達到逐次逼近的效果,避免了超調振蕩的發(fā)生,同時,該修正過程系統(tǒng)自動完成,無需人工干預,是一種自適應的過程。計算公式如下:
?修正偏差密度:ρx=ρ-(Wl-Ws)*K/(z*k*L)
其中:ρ為對應鋼種密度,千克/立方米;Wl為當前鑄坯實際重量,千克;Ws為設定目標重量,千克;K為修正系數(shù),無量綱;(z*k*L)為單支鑄坯體積,立方米。
?下一支鑄坯理論切割長度:L=Ws/(z*k*ρx)
連鑄坯重量(分規(guī)格)與長度存在著一定的對應關系,當連鑄坯長度檢測一次儀表確定后,連鑄坯長度值與檢測信號也有了一定的對應關系。最終連鑄坯重量控制轉換成了連鑄坯的長度控制。
設:連鑄坯長度值為Li,重量為Gi,兩者折算系數(shù)Ca=f(Li,Gi)當連鑄坯給定重量G0,重量誤差△Q =(G0- Gi)
折算成長度誤差△L = Ca?Q = Ca?(G0- Gi)
△L實質上就是連鑄坯長度的調節(jié)量,為避免過量調節(jié)產(chǎn)生新的誤差,用系數(shù)A緩沖調節(jié)
(0< A< 1)
△L = A?Ca?Q = A?Cn?(G0- Gi)
系統(tǒng)確定后,A、Ca 一定,令:Ka= A?Ca
△L i= Ka?(G0- Gi)
用△Li值動態(tài)補償當前連鑄坯剪切長度值,同時考慮剪切機剪切所需時間t,拉鋼速度為Va,發(fā)出剪切信號的提前量La,
則系統(tǒng)控制數(shù)學模型:
L i= L(i- 1)+ Ka?(G0- Gi- 1)
L a= t?V a
詳細控制過程見圖2。其中系統(tǒng)參數(shù)的確定:拉鋼速度Va值可由系統(tǒng)采樣經(jīng)數(shù)據(jù)處理得到,剪切時間t相對某一臺剪機是一常數(shù)。Va、t參數(shù)對系統(tǒng)精度影響不大。主要是Ka值對系統(tǒng)定重精度的影響。由于受到生產(chǎn)工藝各方面的約束,Ca值是變化的,在生產(chǎn)過程中,Ca值必須得到動態(tài)修正。修正方法是:不斷存儲在生產(chǎn)控制過程中采集到的連鑄坯控制系統(tǒng)各類參數(shù)(如長度、重量、拉速、誤差、剪切時間等),并進行數(shù)理統(tǒng)計,逼近參數(shù)的實際值和優(yōu)化Ka值,在計算機內分規(guī)格建立起各種連鑄坯的Ka值參數(shù)表。實質上,當整套控制系統(tǒng)投入運行后,對連鑄坯長度值的處理可轉換成直接對檢測信號的處理。連鑄坯定重剪切自動控制系統(tǒng)包括連鑄坯長度(拉速)檢測、連鑄坯重量檢測、剪切控制、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、監(jiān)控顯示、系統(tǒng)參數(shù)設定、系統(tǒng)管理等功能。
圖2 連鑄坯自動控制流程圖
定重切割其實質是在定尺切割的基礎上,引入重量參數(shù),以降低誤差,但同時也引入了稱重誤差。而稱的選擇只能是安裝在輥道上的動態(tài)稱,這是由工藝決定的。動態(tài)稱的實際測量精度為在正負千分之五。在現(xiàn)場實際生產(chǎn)中,定重切割系統(tǒng)做得很完善的情況下,每根鋼坯的切割誤差能夠比定尺切割下降64.04%。不但切割誤差下降,自改造后,定重系統(tǒng)運行以來,生產(chǎn)效率和設備開機率明顯提高;維護效率提高。減少了不安全因素,提高了勞動生產(chǎn)率,改善了工作人員的工作環(huán)境,減輕了工作人員的勞動強度。
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