李小軍
(大慶石化公司化工三廠,黑龍江 大慶 163714)
大慶石化ABS裝置能耗分析及節(jié)能途徑探討
李小軍
(大慶石化公司化工三廠,黑龍江 大慶 163714)
闡述了大慶ABS裝置界區(qū)劃分和能耗計(jì)算方法,并對(duì)裝置歷年能耗、用能及用水狀況進(jìn)行了分析。最后,從技術(shù)改造和管理兩個(gè)方面對(duì)降低裝置能耗提出了具體措施。
ABS裝置;能耗;分析;節(jié)能
大慶石化公司化工三廠的 ABS裝置是引進(jìn)韓國(guó)錦湖油化公司技術(shù),于1997年8月建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)產(chǎn)量5萬t·a-1。為了開發(fā)新產(chǎn)品,提高ABS產(chǎn)品質(zhì)量,從2003年開始自主研發(fā)ABS新技術(shù),并相繼完成了中試及工業(yè)放大試驗(yàn)。2005年9月,該技術(shù)成功應(yīng)用于10.5萬t·a-1ABS裝置擴(kuò)能改造中。
本工藝采用乳液接枝-本體 SAN摻混法生產(chǎn)ABS樹脂,經(jīng)過小粒徑PB聚合、附聚、ABS接枝聚合、凝聚、脫水、干燥、摻混、擠出造粒等工序,生產(chǎn)出ABS樹脂,流程如圖1所示。
圖1 ABS裝置生產(chǎn)工藝流程
該工藝適用于通用級(jí) ABS及板材、管材、耐候、高光澤等ABS專用料的生產(chǎn),具有PB聚合時(shí)間短、轉(zhuǎn)化率高;附聚工藝簡(jiǎn)單、附聚析出量少;接枝聚合時(shí)間短、轉(zhuǎn)化率高;凝聚后粉料脫水、干燥性好;產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)異等優(yōu)點(diǎn)。
ABS裝置北臨苯乙烯裝置,西鄰SAN裝置,南鄰成品裝置,東臨聚苯乙烯裝置,界區(qū)的界定以原料(苯乙烯、丙烯腈、丁二烯)計(jì)量表前的靠近ABS裝置的第一道閥門為始點(diǎn),到ABS顆粒達(dá)到成品料倉頂轉(zhuǎn)閥前,火炬排放物進(jìn)入火炬排放系統(tǒng)總管前第一道閥門為終點(diǎn)的其間所有工藝單元。包括丁二烯罐區(qū)、聚合單元、凝聚干燥單元、摻混造粒單元如圖2所示。
圖2 ABS裝置界區(qū)劃分示意圖
表1 能耗系數(shù)一覽表
ABS裝置的能耗計(jì)算方法按照中國(guó)石油天然氣股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),裝置能耗定義為統(tǒng)計(jì)報(bào)告期內(nèi)ABS裝置能源消耗總量與ABS裝置目的產(chǎn)品產(chǎn)量的比值。計(jì)算公式如下。
式中:E——統(tǒng)計(jì)報(bào)告期內(nèi)的能源消耗總量,toe;
W——統(tǒng)計(jì)報(bào)告期內(nèi)輸入的能源或耗能工質(zhì)的實(shí)物量, t、kW·h、m3;
R——對(duì)應(yīng)能源或耗能工質(zhì)的能源換算系數(shù)。
式中:M——統(tǒng)計(jì)報(bào)告期內(nèi)的裝置綜合能耗,kgoil·t-1;
G——統(tǒng)計(jì)報(bào)告期內(nèi)的產(chǎn)品產(chǎn)量,t。
大慶ABS裝置能耗分兩個(gè)時(shí)間段分析,即2005年裝置改擴(kuò)建以前和 10萬 t·a-1改擴(kuò)建以后,圖 3列出了歷年ABS裝置能耗曲線。
where d is the sample thickness and α is absorption coefficient. The reflectivity R is given by,
圖3 大慶石化ABS裝置歷年能耗趨勢(shì)圖
從圖3可以看出,2005年以前,大慶石化ABS裝置的平均能耗為225.24 kgoil·t-1,能耗相對(duì)較高。2005年由于裝置改擴(kuò)建施工,能耗消耗較大,同時(shí)裝置產(chǎn)量低,造成本年度裝置能耗增加。自從2006年以來,隨著員工操作水平逐年提高和裝置擴(kuò)建工作圓滿完成,裝置能耗也出現(xiàn)大幅降低。在裝置產(chǎn)量翻了一番的情況下,能耗基本維持在180 kgoil·t-1左右,說明能耗降低明顯。
ABS裝置用能主要包括水、電、汽、風(fēng)等。由于不同能源在裝置綜合能耗中所占比例不同,對(duì)裝置能耗的貢獻(xiàn)也不同,因此要降低裝置能耗,必須對(duì)裝置的綜合能耗進(jìn)行全面分析,圖4列出了ABS裝置能耗比例分布情況。
圖4 大慶ABS裝置能耗各項(xiàng)比例分布情況
從圖4可以看出,ABS裝置用能共9項(xiàng),其中電占 44%,蒸汽占 27%,氮?dú)庹?11%,循環(huán)水占8%,這4項(xiàng)占整個(gè)能耗的90%,其他占10%。裝置用電包括生產(chǎn)用電和照明用電,蒸汽主要用于聚合釜升溫和凝聚過程,氮?dú)庵饕糜诜哿细稍锵到y(tǒng)和粉料輸送儲(chǔ)存以及膠乳儲(chǔ)存氮封,循環(huán)水主要用于反應(yīng)釜降溫。
ABS裝置原設(shè)計(jì)產(chǎn)量5萬t·a-1,2005年裝置擴(kuò)能后的產(chǎn)量為 10.5t·a-1。從能耗的計(jì)算方法分析,裝置能耗是公用工程的單耗乘以能耗系數(shù)來計(jì)算的。由于各生產(chǎn)廠家的能耗系數(shù)相同,那么能耗的大小取決于單耗的大小,而單耗的大小與裝置產(chǎn)量有明顯的關(guān)系,表2列出了裝置能耗與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。
表2 裝置能耗與產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
從圖3和表2可以看出,隨著裝置產(chǎn)量的增加,裝置能耗明顯降低。由于 2005年度裝置改擴(kuò)建施工,消耗大量的公用工程,因此裝置能耗有所增加。
技術(shù)改造是降低裝置能耗的根本性措施,大慶ABS裝置在認(rèn)真研究的基礎(chǔ)上,完成了一系列的技術(shù)改造來降低裝置能耗。2006年完成了擠壓機(jī)顆粒水槽增加換熱器,利用循環(huán)水間壁熱換熱給顆粒水槽降溫,不需要通過補(bǔ)加脫鹽水來降低顆粒水槽溫度,節(jié)約了脫鹽水用量。2007年完成了擠壓機(jī)顆粒水槽廢水回收改造,將擠出機(jī)直接外排的脫鹽水收集起來,經(jīng)過過濾,作為水下切粒系統(tǒng)顆粒水的補(bǔ)水和堿洗塔補(bǔ)水,循環(huán)使用的脫鹽水,降低了脫鹽水消耗;ABS裝置屬于半連續(xù)生產(chǎn),必須定期清洗聚合釜和凝聚系統(tǒng),消耗大量的水,為了降低清洗用水,接枝攪拌器、接枝反應(yīng)釜增設(shè)自動(dòng)清洗系統(tǒng),每批反應(yīng)結(jié)束后自動(dòng)清洗,清洗水進(jìn)行膠乳,避免水資源浪費(fèi)。
為了降低蒸汽消耗,在聚合釜清洗時(shí),用蒸汽凝液代替原有脫鹽水蒸煮聚合釜,避免了使用蒸汽加熱,節(jié)約蒸汽。
ABS裝置凝聚單元的脫水回收系統(tǒng),原系統(tǒng)使用新鮮脫鹽水沖洗過濾器,通過技術(shù)改造,使用過濾后的廢水循環(huán)沖洗過濾器,節(jié)約脫鹽水。
管理措施是降低ABS裝置能耗的鞏固性措施,必須長(zhǎng)期堅(jiān)持,才能起到效果,經(jīng)過十幾年的生產(chǎn)摸索,已經(jīng)得出一套成熟的降低裝置能耗的管理方案。
PB、接枝聚合釜不投料時(shí),要關(guān)閉循環(huán)水閥,避免造成浪費(fèi)。干燥停車時(shí)要關(guān)閉風(fēng)送系統(tǒng)和T-201系統(tǒng)換熱器循環(huán)水、淺冷水手閥。摻合關(guān)閉所有處于停車狀態(tài)的風(fēng)機(jī)出口換熱器循環(huán)水的手閥。在滿足生產(chǎn)的前提下,最大限度地降低循環(huán)水、冷凍水用量。堅(jiān)決杜絕循環(huán)水和冷凍水的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。調(diào)整好新增風(fēng)機(jī)出口換熱器的循環(huán)水流量,避免造成浪費(fèi)。
當(dāng)班人員加強(qiáng)對(duì)疏水器的檢查,使疏水器保持良好的工作狀態(tài),杜絕就地排放蒸汽現(xiàn)象的發(fā)生。保持蒸汽線上的保溫良好,減少熱量損失。堅(jiān)決杜絕蒸汽伴熱線滴漏,發(fā)現(xiàn)后要在48h內(nèi)處理,處理不了的要及時(shí)匯報(bào)有關(guān)部門。要對(duì) ABS部分蒸汽伴熱的管線重新梳理,削減蒸汽伴熱,減少蒸汽消耗。停掉公用工程站的蒸汽,需要使用時(shí)再投用,避免蒸汽泄漏,造成浪費(fèi)。
裝置內(nèi)溫度如果達(dá)到室溫,盡量關(guān)小暖氣閥開度。盡量少開裝置區(qū)的門窗,避免溫度過低,浪費(fèi)高溫水。堅(jiān)決杜絕私自排放暖氣水。調(diào)整新造粒廠房室內(nèi)溫度,盡量關(guān)小暖氣水閥開度。
ABS裝置能耗的41%來自于電的消耗,降低電能消耗對(duì)于降低裝置能耗起到至關(guān)重要的作用。加強(qiáng)車間日常管理,杜絕常明燈出現(xiàn),在保證生產(chǎn)的情況下,盡量縮短照明時(shí)間,節(jié)約用電,另外,加強(qiáng)設(shè)備檢查和日常維護(hù),避免頻繁啟動(dòng)用電設(shè)備,達(dá)到節(jié)約電能的目的。
氮?dú)饽芎囊舱糀BS裝置能耗的13%。車間降低氮?dú)庀闹饕腥矫婀ぷ?,一是?yán)查氮?dú)饴c(diǎn),所有氮?dú)獾沽茉黾庸苊?,?jiān)決杜絕氮?dú)饴c(diǎn),特別是氮?dú)夥创碉L(fēng)的漏點(diǎn);二是確保裝置平穩(wěn)運(yùn)行,只有裝置平穩(wěn)運(yùn)行,氮?dú)庀牟拍芊€(wěn)定,才能從找到氮?dú)庀牡牟▌?dòng)點(diǎn)和控制點(diǎn),加以管理,降低氮?dú)庀模蝗呛侠砥胶夥哿蟼}料位,因?yàn)椋?dāng)粉料倉粉料太少或架橋時(shí),需要氮?dú)鈴?qiáng)制反吹,消耗大量氮?dú)猓@也是氮?dú)庀牡牟豢煽攸c(diǎn)。最后,車間為了將氮?dú)庀目刂圃?1200m3·h-1以下,車間將氮?dú)庀那闆r,納入車間獎(jiǎng)金月考核之中,對(duì)于控制較好的班組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),反之考核。
(1) 隨著ABS裝置產(chǎn)量的提高,裝置能耗在不斷降低。因此在保證低能耗的同時(shí),必須保證裝置大負(fù)荷長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。
(2) 大慶石化ABS裝置能耗分布比較合理,公用工程消耗主要集中在電、蒸汽、循環(huán)水以及氮?dú)馍?。其中電?4%,蒸汽占27%,氮?dú)庹?1%,循環(huán)水占8%,其他占10%。因此降低裝置能耗,應(yīng)該著重降低以上四種能源消耗。
(3) 大慶石化ABS裝置通過技術(shù)改造和加強(qiáng)管理,裝置的能耗從 262.5 kgoiL·t-1降低到 198.6 kgoiL·t-1,效果顯著。
Analysis and Study on Energy Consumption of Daqing ABS Unit
LI Xiao-jun
(Chemical Plant of Daqing Petrochemical Company, Daqing 163714, China)
TQ 320.6
B
1671-9905(2010)09-0051-03
2010-04-21