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        氨加熱器泄漏的原因分析與處理

        2010-08-28 06:38:16毋喜變
        天津化工 2010年1期
        關(guān)鍵詞:列管密封墊管板

        毋喜變

        (河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457004)

        氨加熱器泄漏的原因分析與處理

        毋喜變

        (河南省中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 濮陽 457004)

        本文全面介紹了氨加熱器幾年來的運(yùn)行及檢修情況,對其泄漏進(jìn)行原因分析,找到處理措施,并提出改進(jìn)辦法。

        氨加熱器;腐蝕;原因分析;處理措施

        河南省中原大化集團(tuán)三聚氰胺裝置是引進(jìn)意大利歐技公司高壓法生產(chǎn)工藝,是國內(nèi)首套引進(jìn)高壓法生產(chǎn)技術(shù),其工藝特點(diǎn)是在生產(chǎn)過程中不采用硅膠樹脂作為催化劑,使產(chǎn)品純度可達(dá)99.9%以上,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)。裝置中氨加熱器屬于最重要的反應(yīng)工段,直接向三聚氰胺反應(yīng)器提供高純度的氨原料,這臺設(shè)備多次出現(xiàn)泄漏,每次出現(xiàn)列管泄漏就必須停車處理,嚴(yán)重影響了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行和公司的經(jīng)濟(jì)效益,是目前三聚氰胺生產(chǎn)中急需解決的問題。

        1 氨加熱器簡介

        1.1 工藝流程簡介

        從界區(qū)來的液氨,在液化閥LV31071控制下,進(jìn)入反應(yīng)器氨受槽V3104,然后由氨給料泵P3105 A/B升壓到9.0~9.5 MPa,經(jīng)加熱器E3103和氨過熱器E3104,逐步加熱到380℃,進(jìn)入反應(yīng)器R-3101,與熔融尿素在8.0 MPa 380℃的條件下發(fā)生縮聚反應(yīng),生成三聚氰胺。其工藝流程見圖1,工藝參數(shù)見表1。

        圖1 E3103結(jié)構(gòu)及工藝流程簡圖

        表1 E3103工藝參數(shù)

        1.2 設(shè)備簡介

        氨加熱器是由東方鍋爐公司生產(chǎn)的臥式U型管式換熱器,屬于三類壓力容器,其設(shè)備結(jié)構(gòu)參見圖1,各部件材質(zhì)為:殼體16 MnR、封頭16 MnR、管箱00Cr17Ni14Mo2、管板00Cr17Ni14Mo2、換熱管00Cr17Ni14Mo2、折流板0Cr17Ni9。

        2 氨加熱器運(yùn)行經(jīng)過

        E3103自2000年4月正式運(yùn)行以來,出現(xiàn)了多次的封頭泄漏和列管泄漏,在最初的一年內(nèi)就出現(xiàn)了好幾次列管泄漏,無奈于2001年8月整體更換管束,隨后的幾年內(nèi)設(shè)備運(yùn)行較為正常,只是出現(xiàn)過幾次封頭泄漏,2005年5月出現(xiàn)一次列管泄漏,停車處理后恢復(fù)正常。進(jìn)入2007年以后,該設(shè)備列管泄漏事故頻發(fā),2007年7月5日泄漏一次,2007年9月17日泄漏一次,2007年10月29日再一次泄漏,堵了2根換熱管,回裝之后仍然泄漏,只好整體更換管束,5天后才得以恢復(fù)開車。

        3 泄漏原因分析

        3.1 封頭泄漏原因

        (1)密封槽內(nèi)有劃痕或凹坑點(diǎn)蝕。(2)密封墊尺寸不完全合適。(3)密封墊有損壞。(4)密封墊的緊力不夠均勻。

        3.2 列管泄漏原因

        (1)在工藝開車過程中,加減負(fù)荷過快引起換熱管振動,容易造成管板部位的管子切斷,造成泄漏。(2)在工藝開車過程中,載荷及溫度經(jīng)常變化,換熱管受到應(yīng)變載荷的長期作用,出現(xiàn)疲勞裂紋穿透管壁而泄漏。(3)高壓蒸汽進(jìn)口處,管內(nèi)是30℃的氨,管外是274℃的高壓蒸汽,換熱管在巨大的熱應(yīng)力和腐蝕性介質(zhì)的共同作用下,出現(xiàn)腐蝕性裂紋并迅速擴(kuò)展,造成泄漏,這一條是該設(shè)備泄漏的最主要原因。(4)由于介質(zhì)與金屬管之間有相對運(yùn)動,造成對管子的沖刷腐蝕,使管壁逐漸減薄。(5)管子與管板的連接是先脹后焊,連接處存在有脹接應(yīng)力和焊接應(yīng)力,造成脹焊區(qū)內(nèi)產(chǎn)生裂紋。(6)管子與管板的焊接存在質(zhì)量問題。焊縫中存在有夾渣和氣孔造成裂紋和點(diǎn)蝕坑。

        4 處理措施

        (1)打開換熱器封頭,確定泄漏管子的位置。(2)選用316 L材質(zhì)的棒料,加工成尺寸合適的楔狀堵頭。(3)將焊接部位打磨,把堵頭放進(jìn)管端,選用A022焊條施焊。(4)焊接后進(jìn)行著色檢驗(yàn)。(5)修復(fù)封頭密封槽,達(dá)到密封面無缺陷。(6)選用質(zhì)量合適的金屬包覆墊片。(7)回裝封頭時,各螺栓對角均勻緊固。(8)最后一次處理后,堵管已達(dá)6根,第一程換熱管數(shù)量是13根,達(dá)不到所需的換熱效果,抽出舊管束,更換上新的管束。

        5 下一步改進(jìn)計(jì)劃

        這臺換熱器運(yùn)行七年來,多次出現(xiàn)泄漏,已經(jīng)兩次更換管束,最主要的原因是溫差太大,下一步準(zhǔn)備從工藝上作一個大的技術(shù)改進(jìn),把這臺換熱器改為兩臺換熱器,一臺預(yù)熱器,一臺加熱器,分步對氨進(jìn)行預(yù)熱和加熱,先用低壓蒸汽在預(yù)熱器里對氨進(jìn)行預(yù)熱,再用高壓蒸汽對氨進(jìn)行加熱。這樣就可大大減少溫差應(yīng)力對列管造成的破壞,從根本上消除氨加熱器的泄漏,為裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為企業(yè)創(chuàng)造好的經(jīng)濟(jì)效益。

        book=2010,ebook=15

        10.3969/j.issn.1008-1267.2010.01.014

        TQ113.25+1.5

        B

        1008-1267(2010)01-0036-02

        2009-01-04

        毋喜變(1966~),女,河南沁陽人,設(shè)備工程師。

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