黃勇軍
作者通聯(lián):廣州日立冷機(jī)有限公司 廣東從化市鰲頭鎮(zhèn)510935
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(1)常州機(jī)床總廠生產(chǎn)的TH5660數(shù)控立式加工中心采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)。加工中出現(xiàn)“409 SPINDLE ALARM”,主軸伺服放大器同時(shí)顯示故障代碼“31”。
查閱FANUC伺服維修說明書,為內(nèi)置編碼器故障。拆開主軸伺服電機(jī)后蓋內(nèi)的風(fēng)扇,可見一個(gè)速度檢測(cè)編碼器及與電機(jī)轉(zhuǎn)子相連的齒輪盤。拆檢編碼器,感應(yīng)面有發(fā)黑的痕跡,更換編碼器后設(shè)備工作正常。更換安裝時(shí)注意編碼器與齒輪盤的距離(距離要求較嚴(yán)格),可用A4紙兩層的厚度來控制間距(圖1),夾住紙后鎖緊編碼器的兩顆固定螺釘即可。
(2)同為TH5660加工中心,在主軸旋轉(zhuǎn)、主軸定位時(shí)均出現(xiàn)“409 SPINDLE ALARM”的同時(shí)主軸伺服放大器顯示故障代碼“27”。
圖1 編碼器安裝間距示意圖
查閱FANUC伺服維修說明書,為外置編碼器故障。該外置編碼器用于檢測(cè)主軸定位角度。檢查發(fā)現(xiàn)編碼器與主軸相連的同步皮帶已很松弛,調(diào)整皮帶后故障仍不能排除。檢查編碼器導(dǎo)線引出口,發(fā)現(xiàn)密封件已脫落,懷疑編碼器進(jìn)水,拆下編碼器用低壓氣吹干內(nèi)部的積水,重新安裝并用玻璃膠密封好導(dǎo)線引出口,試執(zhí)行M03、M04正常,說明設(shè)備故障已基本排除,執(zhí)行M19調(diào)整好主軸定位角度,設(shè)備恢復(fù)正常工作。
(1)臺(tái)灣永進(jìn)YCM-105A立式加工中心采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)。在自動(dòng)加工中突然出現(xiàn)“414 SERVO ALARM:X DETEC ERROR”,關(guān)機(jī)后再開機(jī),報(bào)警消除,一移動(dòng)X軸又出現(xiàn)414報(bào)警。
檢查發(fā)現(xiàn)當(dāng)產(chǎn)生414報(bào)警時(shí),伺服放大器顯示故障代碼“8”。依據(jù)FANUC 0M系統(tǒng)維修手冊(cè)查診斷號(hào)720號(hào):按[SYS/DGN]→[診斷]→鍵盤輸入№720→[INPUT],查得DGN720.4=1,為過電流報(bào)警。過電流產(chǎn)生的可能原因?yàn)樗欧糯笃?、伺服電機(jī)、放大器與電機(jī)聯(lián)接電纜故障、機(jī)械卡死等。根據(jù)機(jī)床使用情況(濕式加工,伺服電機(jī)插頭易進(jìn)水、電纜易老化),檢查伺服電機(jī)側(cè),發(fā)現(xiàn)伺服電機(jī)的三條動(dòng)力線與蓋板接觸部分已露出銅線,并且能看到明顯的放電痕跡。拆下動(dòng)力線重新包扎后開機(jī),移動(dòng)X軸,414號(hào)報(bào)警還是出現(xiàn)。用相同型號(hào)的伺服放大器更換后,設(shè)備工作正常。此次故障是由于伺服電機(jī)動(dòng)力線絕緣損壞對(duì)地產(chǎn)生短路,并導(dǎo)致伺服放大器損壞。
(2)常州機(jī)床總廠生產(chǎn)的TH5660數(shù)控立式加工中心采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)。Z軸移動(dòng)時(shí),負(fù)載率達(dá)160%,出現(xiàn)“434 SERVO ALARM:Z DETEC ERROR”(Z軸檢測(cè)錯(cuò)誤)。Z軸不移動(dòng)負(fù)載有時(shí)都有100%,Z軸移動(dòng)停止后,明顯感覺伺服電機(jī)還有動(dòng)作(負(fù)載率變化),但坐標(biāo)值不變,伺服電機(jī)明顯有發(fā)熱現(xiàn)象。
由于Z軸能移動(dòng),基本可以排除機(jī)械卡死的可能。查機(jī)床電路圖可知,Z軸設(shè)置有剎車裝置,懷疑剎車裝置沒有動(dòng)作。測(cè)量剎車裝置用DC 90V電源,發(fā)現(xiàn)整流器無電壓輸出,而輸入電壓AC 220V正常,可判斷為整流器損壞,更換整流器后,Z軸工作正常。
(1)日本三井精機(jī)HU63A數(shù)控臥式加工中心采用FANUC 18i數(shù)控系統(tǒng)。在一段長(zhǎng)假后,開機(jī)產(chǎn)生“300 B軸原點(diǎn)復(fù)歸請(qǐng)求”及“B軸APC(絕對(duì)脈沖編碼器)電池電壓低”報(bào)警。
該機(jī)床的B軸帶絕對(duì)脈沖編碼器,原點(diǎn)位置依靠電池保持,只要電池電壓正常,原點(diǎn)位置被系統(tǒng)記憶,開機(jī)無須做原點(diǎn)復(fù)歸。在系統(tǒng)通電情況下,將電池BR-CCF2TH 6V拆下(如無相同的電池,可用市購堿性電池LR20四顆串聯(lián)成6V電池組代替),先將B軸轉(zhuǎn)動(dòng)到大約在機(jī)械原點(diǎn)的位置,按[OFFSET/SETTING]→找到并修改PWE由→0→1,然后修改參數(shù)按[SYSTEM]→[參數(shù)]→1815→[№ SEARCH],修改第四軸1815.5(參數(shù)1815分別對(duì)應(yīng)X、Y、Z及第4軸的原點(diǎn)設(shè)定)由1→0,其次修改1815.4由1→0→1(系統(tǒng)出現(xiàn)000報(bào)警——要求關(guān)斷電源),再修改1815.5由0→1,最后關(guān)閉系統(tǒng)及設(shè)備電源,開機(jī)作原點(diǎn)復(fù)歸,如B軸原點(diǎn)不準(zhǔn)確,上述步驟可重復(fù)多次直至調(diào)好B軸原點(diǎn)為止。
(2)臺(tái)灣永進(jìn)YCM-105A加工中心采用FANUC 0M數(shù)控系統(tǒng)。開機(jī)后出現(xiàn)“300 X軸原點(diǎn)復(fù)歸要求”報(bào)警,同時(shí)顯示屏顯示“BAT”字符。
檢查編碼器電池(通電情況下),發(fā)現(xiàn)電池正負(fù)極已生銹,更換電池,將X軸用手輪搖至機(jī)械原點(diǎn)(機(jī)床在機(jī)械原點(diǎn)處設(shè)有▼標(biāo)記),修改參數(shù)22.0(參數(shù)22.0~22.2分別對(duì)應(yīng)X、Y及Z軸機(jī)械原點(diǎn)設(shè)定)由1→0→1,系統(tǒng)出現(xiàn)“000”報(bào)警后,關(guān)機(jī)再開機(jī)作原點(diǎn)復(fù)歸即可。
(1)日本三井精機(jī)HU63A數(shù)控臥式加工中心采用FANUC 18i數(shù)控系統(tǒng)。在自動(dòng)換刀過程中,換刀手臂(ARM)從刀庫刀杯中拔出少許后停止動(dòng)作,出現(xiàn)ATC(自動(dòng)刀具交換)超時(shí)報(bào)警。
查看梯形圖,分析換刀手臂從刀杯拔出刀具的正常過程:刀具有/無檢測(cè)開關(guān)(SQ-A156,有刀時(shí)為1,燈指示為綠;無刀時(shí)為0,燈指示為紅)。若有刀,執(zhí)行M100(刀具拔出)后X75.4必須改變狀態(tài)(即由1→0)才能執(zhí)行下步動(dòng)作M83(ATC到待機(jī)位)。
為確保安全,手動(dòng)取下刀具后,檢查接近開關(guān)SQ-A156,用鐵質(zhì)工具試驗(yàn)該開關(guān),其狀態(tài)指示燈有變化(紅/綠),但系統(tǒng)檢測(cè)狀態(tài)不變(即X75.4不能由1→0),拆下該開關(guān)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)表面積有較厚的油泥,擦拭干凈后再試驗(yàn),狀態(tài)指示燈及檢測(cè)信號(hào)X75.4同步變化,說明開關(guān)已恢復(fù)正常。重新安裝好檢測(cè)開關(guān),執(zhí)行ATC各指令,正常。
(1)日本三井精機(jī)HU63A數(shù)控臥式加工中心采用FANUC 31i數(shù)控系統(tǒng)。在自動(dòng)加工中主軸突然停止轉(zhuǎn)動(dòng)且無任何報(bào)警。
在MDI方式下輸入“S500 M03;”,主軸轉(zhuǎn)動(dòng)正常,再輸入“S600”主軸變速油缸動(dòng)作,但主軸不旋轉(zhuǎn)。檢查主軸高速確認(rèn)信號(hào)X10.5=1,說明油缸動(dòng)作已到位,應(yīng)該是變速離合器出了問題。拆開主軸后發(fā)現(xiàn)離合器內(nèi)的一顆銷釘已脫落,導(dǎo)致變速不能完成,原裝配的銷釘比新銷釘直徑小0.01mm是此次故障的直接原因。更換銷釘后,故障排除。
(2)日本三井精機(jī)H5C數(shù)控臥式加工中心采用FANUC 6MB數(shù)控系統(tǒng)。加工中B軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)聲音異常,并產(chǎn)生443報(bào)警。
用手搖脈沖使B軸旋轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)B軸時(shí)轉(zhuǎn)時(shí)不轉(zhuǎn),不轉(zhuǎn)時(shí)能聽見B軸伺服電機(jī)在轉(zhuǎn)動(dòng),之后就會(huì)產(chǎn)生443、440等報(bào)警,拆開伺服電機(jī)減速箱側(cè)蓋和B軸側(cè)蓋,用手搖脈沖發(fā)生器邊操作邊觀察,發(fā)現(xiàn)給定旋轉(zhuǎn)指令時(shí)B軸多數(shù)情況下不轉(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)伺服電機(jī)在不停地轉(zhuǎn)動(dòng)。查說明書,發(fā)現(xiàn)B軸為全閉環(huán)控制,開始懷疑B軸的聯(lián)軸器出了問題,使得實(shí)際位置無法達(dá)到給定要求的位置,所以電機(jī)在不停地轉(zhuǎn),超時(shí)后出現(xiàn)443報(bào)警。拆開減速箱,用手試著轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器,很容易轉(zhuǎn)動(dòng),原來聯(lián)軸器已松動(dòng)。松開背緊螺絲后,鎖緊聯(lián)軸器,再裝好背緊裝置,用手轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器轉(zhuǎn)動(dòng)B軸,非常輕松,說明B軸沒問題,裝好伺服電機(jī)及聯(lián)軸器,通電開機(jī),原點(diǎn)復(fù)歸后手動(dòng)旋轉(zhuǎn)B軸,機(jī)床恢復(fù)正常。
(3)日本三井精機(jī)HU63A數(shù)控加工中心采用FANUC 18i數(shù)控系統(tǒng)。使用一年左右,Z軸突然出現(xiàn)爬行現(xiàn)象,該機(jī)床為半閉環(huán)控制系統(tǒng),機(jī)床并未產(chǎn)生報(bào)警。
依據(jù)常理,首先檢查與位置環(huán)相關(guān)的參數(shù)(№ 1851)是否發(fā)生變化或被人為改變,核對(duì)參數(shù)與原始記錄相同,將該參數(shù)在原始設(shè)置的基礎(chǔ)上往正負(fù)方向各調(diào)整了幾次,Z軸爬行現(xiàn)象沒有改善,排除參數(shù)的原因,再用互換法排除了伺服放大器的因素。通過以上檢查基本可以確定爬行是機(jī)械方面的故障。經(jīng)檢查,最終發(fā)現(xiàn)Z軸絲桿與立柱聯(lián)接處螺母副的四顆內(nèi)六角螺釘(圖2)已全部松動(dòng)。鎖緊螺釘后再運(yùn)行Z軸,爬行消除。
圖2 Z軸絲杠與立柱聯(lián)接示意圖