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        SSD-590直流調(diào)速器在改造糖廠壓榨機(jī)上的應(yīng)用

        2010-08-23 04:47:08陶權(quán)吳尚慶陳登義
        制造業(yè)自動(dòng)化 2010年11期
        關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

        陶權(quán),吳尚慶,陳登義

        TAO Quan,WU Shang-qing,CHEN Deng-yi

        (廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南寧 530003)

        0 引言

        隨著半導(dǎo)體技術(shù)、電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展,直流傳動(dòng)裝置和系統(tǒng)日趨成熟,全數(shù)字直流調(diào)速裝置的數(shù)字化、智能化、軟件化等先進(jìn)的技術(shù)性能,使其具有工作可靠、調(diào)節(jié)方便、維護(hù)簡單等優(yōu)點(diǎn),近年來全數(shù)字直流調(diào)速裝置已成為糖廠、鋼廠、造紙廠的大型直流電機(jī)拖動(dòng)改造的首選設(shè)備。

        1 糖廠壓榨車間壓榨機(jī)原控制方案及存在問題

        糖廠壓榨車間的工藝過程是:甘蔗經(jīng)起重機(jī)吊到稱蔗臺計(jì)量(以1噸為一個(gè)單位,統(tǒng)計(jì)的為日產(chǎn)量)后經(jīng)卸蔗臺卸至1# 輸送機(jī),經(jīng)切碎機(jī)切碎,再經(jīng)2# 輸送機(jī)送至撕裂機(jī)進(jìn)一步撕碎,經(jīng)皮帶機(jī)提升至第一座壓榨機(jī)提汁,第一次壓榨后的蔗料經(jīng)噴水吸濕后,進(jìn)入第二座壓榨機(jī),這樣反復(fù)到第五座壓榨機(jī)后,蔗料已被提汁了98% 以上的糖分,變成了蔗渣,蔗渣經(jīng)皮帶輸渣機(jī)送入鍋爐燃燒產(chǎn)生蒸汽給工廠發(fā)電和供熱。而第二座壓榨機(jī)與第一座壓榨機(jī)之間另置有一螺旋輸送機(jī),它將所有提出的蔗汁輸送到汁站,經(jīng)汁站中轉(zhuǎn)去蒸餾結(jié)晶車間,最后得到產(chǎn)品白糖,工藝過程如圖1所示。

        圖1 糖廠壓榨車間的工藝過程

        大型糖廠的壓榨機(jī)組大多數(shù)是5級壓榨,采用5臺直流調(diào)速電機(jī)驅(qū)動(dòng),為了實(shí)現(xiàn)蔗料的平衡輸送和均衡壓榨,需要自動(dòng)調(diào)節(jié)的項(xiàng)目包括:

        1)輸蔗帶速度調(diào)節(jié)

        根據(jù)第1座高位槽的料位高度(如設(shè)定料位的高度在40% 左右),自動(dòng)調(diào)節(jié)三級輸蔗帶速度,杜絕空槽或漲槽的現(xiàn)象。各臺輸蔗帶的速度將按隨動(dòng)的原理協(xié)調(diào)調(diào)節(jié),保持進(jìn)蔗量的均衡,輸蔗帶速度調(diào)節(jié)在這里不是本文討論的內(nèi)容。

        2)壓榨機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)

        壓榨機(jī)列的速度自動(dòng)調(diào)節(jié)是靠保持各高位槽穩(wěn)定料位來實(shí)現(xiàn),第1座壓榨機(jī)根據(jù)榨量要求保持某一固定轉(zhuǎn)速,由三級帶的調(diào)速維持高位槽的料位穩(wěn)定,保證均衡進(jìn)榨。第2~5座壓榨機(jī)是靠自身的瞬時(shí)調(diào)速來穩(wěn)定各自高位槽的料位,從而保證通過各榨機(jī)的蔗層厚度均勻,達(dá)到高榨、高抽出、低負(fù)荷的目的,故要求壓榨機(jī)轉(zhuǎn)速能調(diào)節(jié)。

        大型糖廠的5級壓榨都采用直流調(diào)速電機(jī),電氣驅(qū)動(dòng)采用某整流器生產(chǎn)的典型晶閘管三相全控橋式整流傳動(dòng)裝置,觸發(fā)控制方式是分立元件模擬控制,是電流內(nèi)環(huán)和速度外環(huán)的雙閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng),主電路如圖2所示。

        圖2 晶閘管三相全控橋式整流主電路

        在糖廠生產(chǎn)過程中,壓榨提汁環(huán)節(jié)備最多,噪聲大,條件惡劣,并且糖廠生產(chǎn)靠自備的發(fā)電機(jī)組提供電力,這樣發(fā)電機(jī)勵(lì)磁和壓榨直流調(diào)速電機(jī)勵(lì)磁可以在系統(tǒng)線路內(nèi)產(chǎn)生高次諧波干擾。另外,壓榨車間內(nèi)濕度大,糖汁極易吸入設(shè)備內(nèi)部引起故障。原調(diào)速系統(tǒng)有10個(gè)控制柜,系統(tǒng)線路龐大而復(fù)雜,檢查維修費(fèi)時(shí)費(fèi)力;原系統(tǒng)技術(shù)水平不高,易因電容老化,溫漂等使低速不穩(wěn)、高速不夠、控制精度不高造成系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響工廠的生產(chǎn)。

        基于以上存在問題,用英國歐陸公司的SSD 590直流驅(qū)動(dòng)器進(jìn)行技術(shù)改造,采用全數(shù)字直流調(diào)速代替復(fù)雜的模擬控制電路,使控制簡單化、數(shù)字化、智能化。

        2 全數(shù)字直流調(diào)速裝置

        現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展和大功率半導(dǎo)體器件的出現(xiàn),為實(shí)現(xiàn)直流調(diào)速系統(tǒng)的全數(shù)字控制提供了良好的條件,歐陸SSD 590系列全數(shù)字直流調(diào)速是新型直流調(diào)速器中應(yīng)用廣泛的產(chǎn)品,它使用交流110V到500V的三相電源,輸出電流范圍在15A~5000A,全系列產(chǎn)品還具有控制、監(jiān)控、保護(hù)和串行通訊的功能。SSD 590分單象限和四象限兩種配置,單象限驅(qū)動(dòng)器僅能實(shí)現(xiàn)正向運(yùn)行,四象限驅(qū)動(dòng)器則是完全可逆的,這兩種配置的驅(qū)動(dòng)器均能實(shí)現(xiàn)對電機(jī)速度和轉(zhuǎn)矩的全面控制,四象限驅(qū)動(dòng)器也可以對正反向逆行全面控制。

        SSD 590還有一系列可供擁護(hù)隨意設(shè)定的參數(shù),此參數(shù)數(shù)據(jù)有些來自外部,如速度給定、轉(zhuǎn)矩給定、速度反饋以及電機(jī)的各種特性參數(shù)等,同時(shí)配備I/O接口,可以方便的與外部設(shè)備結(jié)合,以滿足各種調(diào)速的需要;SSD 590提供直流輸出電壓、電流,用于直流電機(jī)的電樞和勵(lì)磁控制,SSD 590系列的控制算法都由高速的16位微處理器完成,自整定算法可自動(dòng)計(jì)算出電流環(huán)的P、I常數(shù)及電流斷續(xù)點(diǎn),使系統(tǒng)獲得最佳的動(dòng)態(tài)性能。

        3 控制方案改造

        某糖廠帶動(dòng)5臺壓榨機(jī)的直流電動(dòng)機(jī)型號是:ZDT2-500-4,額定功率PN=700KW,額定電壓UN=440V,額定電流IN=1712A,額定轉(zhuǎn)速nN=500/1000轉(zhuǎn)/分,勵(lì)磁電流57.2A。編碼器:型號AH387775U024,DC24V,額定轉(zhuǎn)速nN=1024轉(zhuǎn)/分。

        5臺壓榨機(jī)的直流拖動(dòng)的改造方案是采用額定電流為35A的小型英國歐陸SSD590系列全數(shù)字直流調(diào)速控制器,代替原來的晶閘管觸發(fā)驅(qū)動(dòng)控制電路,保留原系統(tǒng)主電路大容量的晶閘管部分,直接用SSD590調(diào)速控制器的觸發(fā)控制部分去控制原系統(tǒng)主電路大容量的晶閘管。

        打開SSD590調(diào)速器,在電路板上找出6個(gè)脈沖觸發(fā)的輸出變壓器,仔細(xì)核對后在晶閘管模塊側(cè)剪斷,然后引出到系統(tǒng)原來的整流柜,拆除原系統(tǒng)的觸發(fā)部分,將6組觸發(fā)信號按要求連接到對應(yīng)的晶閘管門極和陰極。另外電流檢測是改造的關(guān)鍵,注意原系統(tǒng)主回路交流側(cè)互感器輸出與調(diào)速器采樣互感器的輸入匹配。

        保留原系統(tǒng)整流柜主電路部分,使用原來啟、停繼電器KA動(dòng)作信號,控制SSD590直流調(diào)速啟動(dòng)、停止,控制輸出脈沖,驅(qū)動(dòng)主電路的晶閘管動(dòng)作,保特原系統(tǒng)操作方法,不改變操作人員的操作習(xí)慣;通過觸摸屏設(shè)定直流電機(jī)的速度,由PLC處理后給定到直流調(diào)速器裝置控制輸出脈沖相位來調(diào)節(jié)電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)壓榨機(jī)的調(diào)速;反饋采用編碼器的速度反饋,直接由反饋端口輸入,實(shí)現(xiàn)速度閉環(huán)控制;電流反饋信號從主回路交流側(cè)互感器二次測輸出,所有相位同步、輸出過壓、過流、失速等保護(hù)由微處理器運(yùn)算處理。

        采用了雙閉環(huán)的結(jié)構(gòu),通過與直流電機(jī)同軸安裝的測速編碼器反饋回系統(tǒng),實(shí)際轉(zhuǎn)速信號和給定的電壓信號比較后送入速度調(diào)節(jié)器,經(jīng)速度調(diào)節(jié)器PI整定后輸出和電流的反饋信號共同作用給定電流調(diào)節(jié)器,經(jīng)電流調(diào)節(jié)器PI調(diào)節(jié)后輸入給晶閘管整流器的觸發(fā)裝置來控制加在直流電機(jī)兩端的電壓,改造后的接線圖如圖3所示。

        圖3 改造后的接線圖

        4 結(jié)束語

        通過對進(jìn)口原裝小功率全數(shù)字直流調(diào)速裝置的改造,使用先進(jìn)的直流觸發(fā)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和各種全面的保護(hù)控制和數(shù)字化技術(shù),來保證國產(chǎn)直流系統(tǒng)的高可靠性。

        改造方案在廣西的多家糖廠得到推廣,運(yùn)行證明,系統(tǒng)改造容易,性價(jià)比高,需要維護(hù)的控制柜減少,維護(hù)方便,降低了設(shè)備的停機(jī)率,特別是裝置具有參數(shù)自整定、故障報(bào)警、故障記憶、自動(dòng)弱磁升速等功能給使用、維護(hù)提供了極大的方便,系統(tǒng)工作可靠,調(diào)速精度高。取得了很好的經(jīng)濟(jì)效益。

        [1]歐陸公司590+系列全數(shù)字直流調(diào)速控制器操作手[M].2008.

        [2]上海尚正電氣有限公司整流器說明書[M].2006.

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