陳 強(qiáng)
(廣東粵華發(fā)電有限責(zé)任公司,廣東 廣州 510731)
某電廠2號機(jī)是東方-日立超臨界600MW汽輪機(jī)。2007年底通過168h試運(yùn)行,并正式投入商業(yè)運(yùn)行。
根據(jù)600MW汽輪機(jī)組監(jiān)視參數(shù)的要求, TSI系統(tǒng)對轉(zhuǎn)速、軸振動、瓦振動、軸位移、脹差、偏心、鑒相、汽缸熱膨脹、超速保護(hù)等進(jìn)行監(jiān)測,并能輸出報(bào)警及停機(jī)邏輯信號和模擬信號(4mA~20 mA或0~10V)。所有監(jiān)測數(shù)據(jù)均可以通過通訊的方式在DEH或DCS系統(tǒng)的畫面上顯示,供機(jī)組運(yùn)行人員監(jiān)視。
測試模塊由2套PR6426/00-CS型渦流傳感器和1塊MMS6210型監(jiān)測器組成,主要測量高中壓及低壓缸轉(zhuǎn)子和汽缸的相對膨脹值。
高中壓脹差(DEHI)運(yùn)行限制值:正常運(yùn)行范圍為-5.3mm≤DEHI≤+10.3mm,報(bào)警范圍為-6.6 mm≤DEHI≤-5.3mm和+10.3mm≤DEHI≤+11.6mm。遮斷值為DEHI≤-6.6mm和DEHI≥+11.6mm。其中,高中壓轉(zhuǎn)子脹差=轉(zhuǎn)子膨脹量-汽缸膨脹量。
測試模塊由2套PR6424/01-CS型渦流傳感器和1塊MMS6210型監(jiān)測器組成,主要對大軸的竄動量進(jìn)行監(jiān)測,并給出“與”邏輯停機(jī)信號。
軸向位移(SP)運(yùn)行限制值:正常運(yùn)行范圍為-1.05mm≤SP≤+0.6mm,報(bào)警范圍為-1.65 mm≤SP≤-1.05mm和+0.6mm≤SP≤+1.2 mm。遮斷值為SP≤-1.65mm和SP≥+1.2mm。其中,正值表示大軸向機(jī)頭方向竄動,負(fù)值表示大軸向機(jī)尾方向竄動。
汽輪機(jī)采用高中壓合缸對流布置,用以減少軸向推力;轉(zhuǎn)子葉輪上設(shè)置有平衡孔,以減少壓力及前后壓差,減少軸向推力;同時(shí),在中軸承箱內(nèi)設(shè)置推力軸承,用于平衡汽輪機(jī)作功過程的軸向推力。低壓轉(zhuǎn)子自身采用對流布置設(shè)計(jì),基本上可互相抵消軸向推力。
機(jī)組開機(jī)過程中,采用中壓缸啟動方式。這決定了機(jī)組在開機(jī)過程中軸向推力方向是指向機(jī)尾的。隨著機(jī)組切缸、投入高壓缸運(yùn)行后,指向機(jī)頭的軸向推力漸漸變大;當(dāng)高壓缸側(cè)指向機(jī)頭側(cè)的軸向力大于中壓缸側(cè)指向機(jī)尾的軸向力時(shí),軸向合力最終指向機(jī)頭側(cè)。正常負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,兩側(cè)推力瓦機(jī)頭方向側(cè)的推力瓦的溫度高,可以說明機(jī)組運(yùn)行后最終的軸向力是指向機(jī)頭側(cè)的。
軸向位移測點(diǎn)安裝在2號瓦和3號瓦之間,在中軸承箱內(nèi)。軸向位移主要監(jiān)視轉(zhuǎn)子竄動,防止轉(zhuǎn)子軸向竄動過大,引起汽輪機(jī)動靜碰磨,而最終導(dǎo)致事故發(fā)生。
根據(jù)高中壓缸對稱布置,汽輪機(jī)靜葉在前、動葉在后的特點(diǎn),以及軸向位移監(jiān)測點(diǎn)的位置,可以得出:
(1) 當(dāng)機(jī)組軸向力指向機(jī)頭時(shí),中壓缸內(nèi)的軸向動靜間隙趨向變小;
(2) 當(dāng)機(jī)組軸向力指向機(jī)尾時(shí),高壓缸內(nèi)的軸向動靜間隙趨向變小。
2號機(jī)組C級檢修完畢后于2008-06-30并網(wǎng),機(jī)組負(fù)荷為85MW時(shí),軸向位移達(dá)到-1.664mm(軸向位移報(bào)警定值為-1.05mm,跳機(jī)保護(hù)定值為-1.65mm),TSI軸向位移遮斷保護(hù)動作跳機(jī)。機(jī)組再次啟動并網(wǎng)后,負(fù)荷為120MW時(shí),軸向位移仍一直偏大(為-1.34mm左右),故機(jī)組沒有繼續(xù)升負(fù)荷。根據(jù)表1所示汽輪機(jī)高中壓缸軸向通流間隙數(shù)據(jù)可知,本汽輪機(jī)軸向動靜最小通流間隙為3.5 mm(位置處于中壓缸末級),熱態(tài)下高中壓缸和高中轉(zhuǎn)子的整體脹差約為4.84mm。假設(shè)轉(zhuǎn)子和汽缸是均勻膨脹的情況下,以軸向位移測量處為零點(diǎn),則從零點(diǎn)至中壓末級這段長度內(nèi),高壓脹差約為1.3 mm(1.3+1.75=3.05,3.05<3.5)。如果末級處的脹差值和軸向位移量之和小于最小通流間隙值,機(jī)組就不會發(fā)生動靜碰磨。在咨詢汽輪機(jī)廠家設(shè)計(jì)人員的意見以后,將軸向位移跳機(jī)保護(hù)定值修改放大為-1.85mm。機(jī)組繼續(xù)升負(fù)荷至600MW,此時(shí)汽輪機(jī)軸向位移穩(wěn)定在-1.75mm。
表 1 軸向通流間隙表 mm
(1) 在2號汽輪機(jī)C級檢修中,測量到推力間隙為0.96mm(原安裝值為0.49mm,標(biāo)準(zhǔn)值為0.45 mm~0.51mm),但未及時(shí)處理,消除過余間隙以使推力盤間隙恢復(fù)到標(biāo)準(zhǔn)值。啟機(jī)后將此過余間隙帶入軸向位移。
(2) 2號汽輪機(jī)在機(jī)械推軸確定好測量零位后,安裝軸向位移測量探頭。經(jīng)檢查設(shè)備檢修和運(yùn)行歷史記錄,安裝調(diào)整完畢后約3h軸向位移值從0跳變到-0.45mm。在此期間無人員對轉(zhuǎn)子或測量裝置做任何操作,可判斷汽輪機(jī)推軸確定零位時(shí)推力瓦體同時(shí)隨轉(zhuǎn)子移動較大,但推力瓦體并未在外加推力消除后馬上復(fù)位,而是過了一段時(shí)間后才釋放應(yīng)力、復(fù)位,造成軸向位移值跳變。機(jī)組檢修完畢投入汽輪機(jī)盤車后,軸向位移值即超過了報(bào)警值,達(dá)到-1.29mm。
(3) 2009-01-10開始對2號機(jī)進(jìn)行大修,并對推力瓦進(jìn)行了以下檢查:
① 測量推力間隙過程中,發(fā)現(xiàn)球面的軸向位移為0.25mm,超過設(shè)計(jì)范圍值(0.13mm)。
② 測得球面間隙為0.07mm,設(shè)計(jì)范圍是:±0.025mm。
③ 測得推力間隙為0.96mm,設(shè)計(jì)范圍是:0.45mm~0.51mm。
(1) 測量推力間隙過程:
① 轉(zhuǎn)子位置決定后,蓋上半軸承推力瓦體,最終在裝配狀態(tài)測量。
② 千分表均應(yīng)在左、右側(cè)安裝。
③ 在只有汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子時(shí),用49kN的推力推動轉(zhuǎn)子以測量推力間隙;在汽輪發(fā)電機(jī)組連接時(shí),用98kN推力推動轉(zhuǎn)子以測量推力間隙。通過正、反向墊環(huán)加工調(diào)整推力間隙至設(shè)計(jì)范圍,作上述測量時(shí)球面的軸向位移不超過0.13mm。
(2) 根據(jù)高中壓通流間隙重新調(diào)整推力瓦零點(diǎn),并將推力間隙調(diào)整至設(shè)計(jì)范圍。通過重新裝配正、反向調(diào)整墊環(huán),最終測量推力間隙為0.46mm。
(3) 調(diào)整球面間隙至設(shè)計(jì)范圍。通過調(diào)整球面中分面墊片將球面間隙調(diào)整至-0.02mm。
(4) 球面的軸向位移大,主要是因?yàn)榍蛎骈g隙過大,使球面在瓦套內(nèi)的移動范圍變大。球面間隙調(diào)整至設(shè)計(jì)范圍后,測量推力間隙過程中球面位移為0.11mm。
2009-03-10大修結(jié)束后,開機(jī)時(shí),軸向位移正常;機(jī)組正常帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí),軸向位移保持在-0.52 mm左右。在軸向位移大危及機(jī)組安全運(yùn)行,而機(jī)組又不具備條件徹底檢查處理的情況下,可通過修改機(jī)組TSI遮斷保護(hù)定值來穩(wěn)定機(jī)組的運(yùn)行。修改保護(hù)定值后,機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行至下一個(gè)大修期。