田 浩
青海黃河水電鑫業(yè)分公司,青海 西寧 810000
電解鋁行業(yè)屬于高能耗產(chǎn)業(yè),能源利用率低于48%。在能源嚴(yán)重缺乏的今天,節(jié)能降耗已成為鋁工業(yè)發(fā)展的新方向。效應(yīng)均攤電壓對(duì)電耗的影響為30mv~150mv,在其它降耗潛力都已挖掘的情況下,通過降低效應(yīng)系數(shù)來(lái)降低直流電耗仍然有較大的節(jié)能空間。
陽(yáng)極效應(yīng)是熔鹽電解所固有的一種特征現(xiàn)象。陽(yáng)極效應(yīng)可以看作是一種“阻塞效應(yīng)”,在很大程度上阻礙陽(yáng)極與熔體間的電流傳遞。對(duì)陽(yáng)極效應(yīng)發(fā)生的機(jī)理及其反應(yīng)過程,可謂眾說紛紜,有濕潤(rùn)性改變學(xué)說,陽(yáng)極過程改變學(xué)說,氟離子放電理論,靜電理論等。但每種理論都說明鋁電解槽陽(yáng)極效應(yīng)發(fā)生的本質(zhì)是陽(yáng)極表面供給不足。
造成陽(yáng)極表面供給不足的主要原因有3方面:一是氧化鋁供給不足(下料量偏低);二是電解質(zhì)溶解溶解氧化鋁能力偏差;三是電解質(zhì)傳質(zhì)能力不足(電解質(zhì)發(fā)粘)。因此,從理論上來(lái)講,只要我們保持陽(yáng)極表面有充分的,就可以控制陽(yáng)極效應(yīng)的發(fā)生。實(shí)際生產(chǎn)中,許多效應(yīng)的發(fā)生,有明確的原因就是氧化鋁供給不足或電解質(zhì)溶解氧化鋁能力偏差引起的。
1.2.1 陽(yáng)極效應(yīng)的發(fā)生對(duì)生產(chǎn)有以下好處
1)清理陽(yáng)極底掌,活化陽(yáng)極表面,保證陽(yáng)極正常工作;
2)促使炭渣分離,保持電解質(zhì)清涼,保證氧化鋁正常溶解;
3)通過效應(yīng)等待期間減量下料或停止下料的方式,消化過多的氧化鋁原料,定期檢驗(yàn)糾正氧化鋁濃度,對(duì)槽況分析進(jìn)行一次“清零”,便于槽控機(jī)利用濃度電阻控制原理,盡可能把Al2O3濃度保持在理想范圍;
4)加速電解槽沉淀的溶解,防止?fàn)t底結(jié)殼,保證電解槽正常運(yùn)行。
1.2.2 降低效應(yīng)系數(shù)后可能對(duì)生產(chǎn)造成的負(fù)面影
1)由于陽(yáng)極質(zhì)量不太好,減少效應(yīng)發(fā)生的機(jī)率后,減弱了對(duì)陽(yáng)極底掌定期清潔清理的作用,出現(xiàn)陽(yáng)極底掌消耗不均,甚至陽(yáng)極長(zhǎng)包現(xiàn)象。
2)電解質(zhì)臟,比電阻大,減小有效工作電壓和極距,影響電流效率或?qū)е虏蹨厣摺?/p>
3)減少消化過剩氧化鋁的機(jī)會(huì),造成爐底沉淀增多,槽控機(jī)判斷和控制的精確性變差。
1)工藝上人為等待效應(yīng);
2)氧化鋁輸送、下料故障或不準(zhǔn)確;
3)控制模型不適應(yīng);
4)氧化鋁質(zhì)量不穩(wěn)定;
5)陽(yáng)極質(zhì)量問題;
在20世紀(jì)70年代的轉(zhuǎn)折時(shí)期,一批出色的華裔作家涌現(xiàn)出了文壇。其中,華裔女作家湯亭亭(Maxine Hong Kingston)發(fā)表了美國(guó)華裔文學(xué)史上里程碑式的作品——《女勇士》(The Woman Warrior:Memoirs of a Girlhood Among Ghosts),將美國(guó)華裔文學(xué)推上了一個(gè)高峰。
6)工藝條件問題;
7)限電或供電不足。
從生產(chǎn)工藝角度來(lái)講,需要解決取消或延長(zhǎng)人為效應(yīng)等待,氧化鋁的順利溶解及槽況的平穩(wěn)運(yùn)行。大量研究和實(shí)踐都表明,延長(zhǎng)或取消效應(yīng)等待間隔是降低效應(yīng)系數(shù)的重要舉措。氧化鋁順利溶解。效應(yīng)發(fā)生的主要原因是陽(yáng)極表面濃度不足。因此,在不造成過多爐底沉淀的前提下,電解質(zhì)中足量的氧化鋁濃度是降低效應(yīng)系數(shù)的根本。在相同電解質(zhì)溫度和氧化鋁濃度情況下,過熱度越低,氧化鋁溶解速度越慢。在相同過熱度和氧化鋁濃度下,電解溫度越低,氧化鋁溶解速度越慢。氧化鋁濃度越低,越有利于氧化鋁的溶解,而提高電解溫度和過熱度對(duì)溶解氧化鋁有利。電解槽炭渣多時(shí),電解質(zhì)表面漂著一層炭渣,使加入電解槽內(nèi)的氧化鋁與電解質(zhì)接觸不好,降低了氧化鋁的溶解速度。
電解槽只有平穩(wěn)才能高效,各種控制和管理意圖才能實(shí)現(xiàn),對(duì)于降低效應(yīng)系數(shù)同樣有利。電解槽的平穩(wěn)包括合理的技術(shù)參數(shù),高質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)操作,精確細(xì)致的管理調(diào)整。
關(guān)于氧化鋁濃度控制的原理,國(guó)內(nèi)外許多學(xué)者進(jìn)行深入的研究,并已經(jīng)取得令人滿意的成果。研究表明,在1.2%~3.9%范圍內(nèi),氧化鋁濃度每降低1%,電流效率可提高2%,并且,槽電阻隨濃度變化也較為靈敏。因此我們將氧化鋁濃度控制范圍選在電流效率高,并易于保持的低濃度區(qū)(1.5%wt~3%wt)。
廣泛應(yīng)用的智能模糊控制技術(shù),在模糊規(guī)則推理的基礎(chǔ)上以槽電阻斜率和累積斜率為主要判斷依據(jù),對(duì)電解槽下料進(jìn)行分檔控制,即“欠—正—過”3種下料狀態(tài),來(lái)回轉(zhuǎn)換。
綜合分析的內(nèi)容不僅包括槽電阻的變化情況分析,還包括物料平衡估算,陽(yáng)極效應(yīng)等異常槽況判斷,陽(yáng)極效應(yīng)預(yù)報(bào),槽況穩(wěn)定性分析,下料控制中可能出現(xiàn)的種種異常情況分析等。然后根據(jù)槽況綜合分析的結(jié)果選擇適宜的下料控制模式,在必要時(shí)調(diào)整控制規(guī)則及控制器的動(dòng)態(tài)特性以便使電解槽盡快地回復(fù)到最佳的工作區(qū)間,并在通過槽況分析獲得氧化鋁濃度工作點(diǎn)偏低或偏高的結(jié)論時(shí),修正下料模糊控制的設(shè)定值。
供料及打殼下料系統(tǒng)是否良好正常,直接影響到氧化鋁能否順利足量地進(jìn)入槽中。通過分析,75%以上的突發(fā)效應(yīng)是由于供料或打殼下料系統(tǒng)的原因造成的。因此,改良供料系統(tǒng)是控制突發(fā)效應(yīng)的關(guān)鍵。
重點(diǎn)處理下料點(diǎn)處爐底沉淀。在長(zhǎng)期生產(chǎn)實(shí)際中,生產(chǎn)控制并非經(jīng)常處于最佳狀態(tài),下料點(diǎn)處長(zhǎng)結(jié)殼、堆沉淀的現(xiàn)象較多,影響到氧化鋁的全部進(jìn)入和順利溶解。改善此處爐底后,氧化鋁的溶解擴(kuò)散狀況好轉(zhuǎn),對(duì)控制突發(fā)效應(yīng)有益。
扒開下料點(diǎn)處堆料,提高下料口開扎率。擴(kuò)容至180KA后,由于下料間隔縮短,電解質(zhì)總量減少,下料口堆料現(xiàn)象增多,只能靠打殼時(shí)擠壓進(jìn)去少量的原料。為了控制突發(fā)效應(yīng),生產(chǎn)中要求及時(shí)扒開小堆料,把下料口隨時(shí)處理,便于氧化鋁順利足量地進(jìn)入槽中。
炭渣的分離與氧化鋁濃度,過熱度等因素有關(guān)。氧化鋁濃度低,電解質(zhì)對(duì)陽(yáng)極的濕潤(rùn)性差,有利于炭渣分離。過熱度越高,電解質(zhì)流動(dòng)性好,越有利于炭渣的分離。
由于陽(yáng)極質(zhì)量不甚理想,槽內(nèi)炭渣太多,漂浮在液面上,隔斷了氧化鋁與電解質(zhì)的充分接觸,成為效應(yīng)系數(shù)升高的又一重要原因。在實(shí)際生產(chǎn)中,采用勤撈炭渣的辦法,利用一切機(jī)會(huì)盡可能人工撈出槽中炭渣,減少電解質(zhì)的合渣量。通常從出鋁口及換極處液面打撈,槽內(nèi)炭渣太多時(shí)可從大面及煙道端打洞打撈。為了提高執(zhí)行力度,把炭渣打撈形成管理考核制度,當(dāng)作日常性工作來(lái)抓,改善電解質(zhì)溶料能力。
[1]邱竹賢主編.鋁電解.冶金工業(yè)出版社,1982.
[2]田應(yīng)甫主編.大型預(yù)焙鋁電解槽生產(chǎn)實(shí)踐.中南工業(yè)大學(xué)出版社,2003.
[3]低效應(yīng)作業(yè)的探索與實(shí)踐.中國(guó)鋁業(yè)鄭州研究院.