涂 虬 馮自平 董凱軍 馮玉海 毛守博 國德防 唐 圣 逄 鵬
(1 中國科學(xué)院廣州能源研究所 廣州 510640; 2 中國科學(xué)院可再生能源與天然氣水合物重點實驗室 廣州 510640;3 海爾空調(diào)電子有限公司開發(fā)部 青島 266101)
目前,基于VRF空調(diào)系統(tǒng)的新風(fēng)處理機已經(jīng)逐漸開始應(yīng)用[1-4], 該機組不同于組合式空氣處理機,外機直接采用技術(shù)成熟的VRF空調(diào)室外機,室內(nèi)機構(gòu)造和VRF空調(diào)室內(nèi)機相同,采取特有的控制方法,以達(dá)到目標(biāo)設(shè)定的出風(fēng)溫度,為室內(nèi)引入新風(fēng),清除室內(nèi)不斷產(chǎn)生的空氣污染物,改善空氣品質(zhì),保持室內(nèi)空氣的清新健康。其原理是采用冷媒直接蒸發(fā)式制冷(制熱),通過調(diào)節(jié)設(shè)在新風(fēng)機液管上的電子膨脹閥開度自動控制制冷劑循環(huán)量,以實現(xiàn)目標(biāo)出風(fēng)溫度。其特點是改變配管長度和通過調(diào)節(jié)風(fēng)管上的調(diào)壓閥門實現(xiàn)機外靜壓可調(diào),從而達(dá)到調(diào)節(jié)風(fēng)量的目的,易于滿足不同大小、不同距離的空間舒適新風(fēng)需求。
由于該類新風(fēng)處理機靜壓和風(fēng)量可調(diào),而且靜壓變化范圍寬(如靜壓調(diào)節(jié)范圍100~200Pa或200~300Pa),加之要求使用的環(huán)境溫度范圍廣(如制熱時室外環(huán)境溫度-5~20℃),其控制難度大,普通VRF系統(tǒng)的控制方法已經(jīng)不適用。目前公開發(fā)表的文獻(xiàn),只限于謝春輝[1]對新風(fēng)機制冷提出了簡單的設(shè)計措施,如加大蒸發(fā)面積、配置優(yōu)質(zhì)膨脹閥和氣液分離器、加裝壓力傳感器、針對低溫制冷采用有效的蒸發(fā)器除霜措施,實際上這些都是普通VRF空調(diào)上使用的措施,而且沒有給出制熱的控制方法。其余文獻(xiàn)都局限于實驗分析及新風(fēng)處理方式的探討,如文獻(xiàn)[2]通過實驗分析了制冷劑配管長度對全新風(fēng)風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機組性能的影響,總結(jié)了機組制冷量、EER、排氣壓力、吸氣壓力、排氣溫度、制冷劑配管壓降等參數(shù)隨制冷劑配管長度變化的規(guī)律,對機組安裝配置及工程應(yīng)用有一定的參考價值,但是并沒有分析這些參量間的耦合關(guān)系,而實際上這些參量是相互影響的,任何一個變量發(fā)生變化,都會對其它變量產(chǎn)生影響。文獻(xiàn)[3]定性分析了VRF空調(diào)系統(tǒng)新風(fēng)處理方式的合理性,但沒有給出實驗結(jié)果和工程應(yīng)用的情況。
實際上,新風(fēng)機的控制具有自身的特點,既要達(dá)到設(shè)定的出風(fēng)溫度,還要保證系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行,而且實現(xiàn)高能效,其控制方法尤為重要。另外,對新風(fēng)機低溫制熱,出風(fēng)溫度難以達(dá)到設(shè)計目標(biāo),特別是對大容量新風(fēng)機,如16HP及以上的新風(fēng)機,電機采用三相電機固定轉(zhuǎn)速,不能通過切換風(fēng)機轉(zhuǎn)速減小風(fēng)量來實現(xiàn)低溫制熱22℃目標(biāo)出風(fēng)溫度,因而優(yōu)化設(shè)計大容量的新風(fēng)機,在不同靜壓不同環(huán)境溫度下實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的運行,具有非常重要的意義。特別是對制熱運行,因為制熱環(huán)境溫度范圍寬,環(huán)境惡劣,還涉及到機器結(jié)霜除霜等問題。
曾開發(fā)出的10HP新風(fēng)機,試驗表明目標(biāo)冷凝溫度對系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行是至關(guān)重要的參量。如果采用普通VRF制熱控制方法,即以固定的冷凝溫度如45℃為控制目標(biāo),調(diào)節(jié)壓縮機能力輸出,通過調(diào)節(jié)電子膨脹閥開度來控制制冷劑流量,以達(dá)到制熱目標(biāo)出風(fēng)溫度,試驗證明這種控制方法是不可行的。對名義制熱(外機室、內(nèi)機室7℃DB,6℃WB)試驗,系統(tǒng)排氣溫度、油溫高達(dá)108℃,出現(xiàn)頻率頻繁波動的現(xiàn)象,對最大制熱,即使內(nèi)機閥開度調(diào)節(jié)到最小開度80PLS,出風(fēng)溫度仍會遠(yuǎn)高于22℃的設(shè)定目標(biāo),特別是靜壓增加時,風(fēng)量減小,新風(fēng)機換熱效果降低,會出現(xiàn)出風(fēng)溫度高達(dá)36℃的情況,而且按照該控制方法系統(tǒng)運行頻率高,不節(jié)能。另外,對低溫制熱、除霜,由于環(huán)境溫度低,即使系統(tǒng)運行頻率高達(dá)120Hz,而實際冷凝溫度只能達(dá)到30~32℃。因而這種控制方法是不可行的,應(yīng)采取變目標(biāo)冷凝溫度的控制措施,即不同環(huán)境溫度下對應(yīng)不同的目標(biāo)冷凝溫度。
假定目標(biāo)冷凝溫度為Tc,tar,換熱修正系數(shù)為ε,定義式為
(1)式變形得到
式中:Tout、Tar、Tc,tar分別為出風(fēng)溫度、回風(fēng)溫度、目標(biāo)冷凝溫度;Tc,min、Tc,max分別為最小和最大目標(biāo)冷凝溫度。
為防止目標(biāo)冷凝溫度過低,系統(tǒng)運行頻率低,導(dǎo)致排氣溫度、油溫過低損壞壓縮機,定義Tc,min=30℃。另外,為防止目標(biāo)冷凝溫度過高,系統(tǒng)運行頻率高,導(dǎo)致排氣溫度、油溫過高出現(xiàn)頻率波動或者出風(fēng)溫度過高的現(xiàn)象,定義Tc,max=40℃。
對10HP新風(fēng)機,通過試驗確定出換熱修正系數(shù)為0.69,新風(fēng)機閥最小開度為80PLS。按照以上優(yōu)化模型計算得出的名義制熱、最大制熱、除霜、低溫制熱的目標(biāo)冷凝溫度分別為35℃、38℃、32℃、30℃。
按照該模型確定出的目標(biāo)冷凝溫度和新風(fēng)機電子膨脹閥的最小開度進(jìn)行16HP大容量新風(fēng)機試驗。
新風(fēng)機系統(tǒng)安裝圖和結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
圖1 新風(fēng)機系統(tǒng)安裝示意圖及新風(fēng)機結(jié)構(gòu)圖Fig.1 Installation schematic diagram of FAP system and structure diagram of FAP
新風(fēng)機外機采用普通的VRF空調(diào),其系統(tǒng)原理圖如圖2所示。通過設(shè)定目標(biāo)冷凝溫度來控制壓縮機運行頻率,通過調(diào)節(jié)新風(fēng)機的電子膨脹閥開度,達(dá)到目標(biāo)出風(fēng)溫度。對制熱,需要達(dá)到的適宜的出風(fēng)溫度為20~25℃,控制目標(biāo)溫度為22℃。
圖2 16HP大容量新風(fēng)機系統(tǒng)原理圖Fig.2 Principle schematic diagram of 16HP FAP system
圖2中:Tdi, Td1, Toil, Ta, Tdef, Toci, Tc1, Tc2, Tar, Tout分別為相應(yīng)的溫度傳感器測到的變頻壓機排氣溫度、定頻壓機排氣溫度、油溫、外環(huán)溫、除霜盤管溫度、冷凝器出口氣管溫度、新風(fēng)機氣管溫度、液管溫度、回風(fēng)溫度、出風(fēng)溫度;EEVa1,EEVa2分別為室外機和室內(nèi)機電子膨脹閥;SV1,SV2為電磁閥。其中Toci溫度傳感器是用來控制制熱時外機電子膨脹閥開度,控制目標(biāo)為Toci過熱度6℃。
試驗外機采用已經(jīng)開發(fā)并成功應(yīng)用的16HP外機,型號為KMR-450W/D532B,壓縮機為直流變頻壓縮機(型號ANB52FKEMT)和一臺定頻壓縮機(型號BN65YFHMT)并聯(lián),外機采用2個電子膨脹閥,型號為HAM-BD24FKS。16HP新風(fēng)機型號為KMR-450E/XH532A,風(fēng)機采用三相電機,額定功率1.5KW,雙風(fēng)扇,靜壓范圍為200~300Pa??紤]到新風(fēng)機普遍存在低溫制熱效果差,需要加大制冷劑流量,采取大口徑電子膨脹閥,口徑為3.2mm,型號為HAM-BD32FKS。
試驗在海爾空調(diào)電子有限公司焓差室進(jìn)行,采用焓差室測試平臺監(jiān)控軟件監(jiān)測出風(fēng)干/濕球溫度、外機側(cè)、內(nèi)機側(cè)干/濕球溫度、風(fēng)量、靜壓、制冷(熱)量、功率。采用自編的監(jiān)控軟件監(jiān)測系統(tǒng)運行參數(shù)和狀態(tài),如各溫度、壓力、壓縮機運行頻率、電子膨脹閥開度以及室外風(fēng)機、電磁閥、四通閥開關(guān)狀態(tài)。
由于新風(fēng)機是從室外引回風(fēng),試驗時可以把室外機、新風(fēng)機分別裝在焓差室的外機室、內(nèi)機室,把兩側(cè)調(diào)到相同的環(huán)境溫度進(jìn)行實驗。不同工況下的環(huán)境溫度見表1。
表1 新風(fēng)機制熱運行工況Tab.1 Experimental environmental condition of FAP
按照表1中的環(huán)境溫度分別在靜壓ΔP=200Pa和300Pa 下進(jìn)行試驗。
2.3.1 名義制熱
調(diào)節(jié)內(nèi)機室、外機室工況均為7℃DB、6℃WB,按照制熱目標(biāo)冷凝溫度Tc,tar=35℃,新風(fēng)機電子膨脹閥最小開度80PLS,在靜壓200Pa和300Pa下進(jìn)行名義制熱試驗。試驗發(fā)現(xiàn)200Pa靜壓下名義制熱運行正常,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,但靜壓為300Pa時,出現(xiàn)系統(tǒng)運行不穩(wěn)定的現(xiàn)象,見圖3、4所示。
圖3 Tc,tar =35℃, ΔP=200Pa名義制熱試驗曲線Fig.3 Experimental curve of nominal heating under the condition of Tc,tar =35℃, ΔP=200Pa
圖4 Tc,tar=35℃, ΔP=300Pa名義制熱試驗曲線Fig.4 Experimental curve of nominal heating under the condition of Tc,tar=35℃, ΔP=300Pa
圖3中給出一個外機閥開度,另一個閥的開度在另一個曲線界面中,在冷媒分流情況較好時,兩個閥的開度基本相同。300Pa靜壓下出現(xiàn)特殊回油過程:當(dāng)系統(tǒng)運行時,定頻壓縮機停機而變頻壓縮機頻率小于60Hz,持續(xù)30分鐘,進(jìn)行一次特殊的回油過程,定頻機開啟,變頻機以30Hz運行,目的是加大壓縮機輸出能力、提高回油效果、防止壓縮機缺油。
從圖4可以看出:當(dāng)Tc,tar=35℃,靜壓為300Pa時,系統(tǒng)運行不穩(wěn)定,外機電子膨脹閥開度LEVa1、頻率INV_F,排氣溫度Tdi、油溫Toil、排氣壓力Pd和對應(yīng)的飽和溫度Pd_t、出風(fēng)溫度Tout波動明顯。
原因分析如下:系統(tǒng)按照目標(biāo)冷凝溫度35℃控制壓縮機輸出能力,當(dāng)靜壓為300Pa時,風(fēng)量為3000m3/h,遠(yuǎn)低于200Pa靜壓時的風(fēng)量5000m3/h,系統(tǒng)運行頻率較200Pa時低,導(dǎo)致排氣溫度過熱度或油溫過熱度(油溫與冷凝溫度之差)低于20℃,為防止出現(xiàn)過熱度偏低,外機電子膨脹閥關(guān)小,以提高排氣溫度和油溫。但是隨之而來,排氣壓力和對應(yīng)的冷凝溫度上升,冷凝溫度達(dá)到36℃。按照控制功能要求,為防止頻率頻繁波動,在冷凝溫度為(35±1)℃時,壓機頻率保持不變,但是排氣溫度和油溫上升得較快。過熱度超過25℃以上,外機閥由Toci過熱度控制,而不進(jìn)行排氣過熱度的修正,閥的開度增大,此時排氣壓力和冷凝溫度下降較快,冷凝溫度降低到32℃,頻率又開始上升。在外機閥開度增大和頻率上升的綜合作用下,排氣溫度和油溫表現(xiàn)為下降,降低到25℃以下,外機閥開度進(jìn)行排氣溫度過熱度修正,閥的開度減小。如此反復(fù),導(dǎo)致各參量頻繁波動。以上試驗結(jié)果可以看出室內(nèi)機、外機的狀態(tài)參數(shù)之間相互耦合的關(guān)系,任何一個參量的變化都會對其它產(chǎn)量產(chǎn)生影響。
相反,當(dāng)靜壓為200Pa時,其風(fēng)量較300Pa時的風(fēng)量大,相同頻率下排氣壓力及對應(yīng)的冷凝溫度較300Pa時低,為達(dá)到目標(biāo)冷凝溫度,運行頻率較300Pa時高,排氣溫度和油溫過熱度大于25℃以上,外機閥開度按照Toci過熱度控制,不會出現(xiàn)由于排氣溫度、油溫偏低而使頻率頻振蕩,導(dǎo)致其它運行參量隨之波動的現(xiàn)象。
改用普通VRF系統(tǒng)制熱控制方法,即采取固定的45℃目標(biāo)冷凝溫度,在200Pa、300Pa下分別進(jìn)行名義制熱,試驗運行正常,如圖5、6所示。
圖5 Tc,tar =45℃,ΔP=200Pa名義制熱試驗曲線Fig.5 Experimental curve of nominal heating under the condition of Tc,tar =45℃, ΔP=200Pa
圖6 Tc,tar =45℃,ΔP=300Pa名義制熱試驗曲線Fig.6 Experimental curve of nominal heating under the condition of Tc,tar =45℃, ΔP=300Pa
實驗結(jié)果表明對名義制熱,當(dāng)目標(biāo)冷凝溫度為45℃時,實驗運行穩(wěn)定,沒有波動現(xiàn)象。但是系統(tǒng)運行頻率高,能耗高,不節(jié)能。而且300Pa靜壓時,出風(fēng)溫度高達(dá)28℃,高于設(shè)計要求。
對比10HP新風(fēng)機名義制熱,當(dāng)目標(biāo)冷凝溫度為45℃時,出現(xiàn)由于運行頻率達(dá)120Hz,使排氣溫度、油溫過高出現(xiàn)頻率波動,繼而導(dǎo)致其它運行參數(shù)隨之波動的現(xiàn)象。而當(dāng)目標(biāo)冷凝溫度為35℃時,運行正常。
對比表明:對16HP新風(fēng)機,目標(biāo)冷凝溫度35℃偏小,應(yīng)提高目標(biāo)冷凝溫度。其原因在于16HP新風(fēng)機外機采用雙風(fēng)扇,風(fēng)量14000m3/h遠(yuǎn)大于10HP新風(fēng)機外機風(fēng)量10000m3/h,而內(nèi)機風(fēng)量相差不大,因而相同頻率下16HP新風(fēng)機排氣壓力和對應(yīng)的冷凝溫度較10HP高,這樣在較低頻率下即可達(dá)到目標(biāo)冷凝溫度35℃。在這種情況下,如果靜壓加到到300Pa,內(nèi)機風(fēng)量減小,排氣溫度和對應(yīng)冷凝溫度更高,運行頻率更低,此時出現(xiàn)因排氣溫度或油溫低導(dǎo)致頻率和其它參數(shù)波動的現(xiàn)象。
2.3.2 最大制熱
圖7 Tc,tar =38℃, ΔP=200Pa最大制熱試驗曲線Fig.7 Experimental curve of nominal heating under the condition of Tc,tar =38℃, ΔP=200Pa
圖8 Tc,tar =38℃, ΔP=300Pa最大制熱試驗曲線Fig.8 Experimental curve of nominal heating under the condition of Tc,tar =38℃, ΔP=300Pa
進(jìn)行環(huán)境溫度為15℃DB、10℃WB最大制熱試驗,目標(biāo)冷凝溫度為38℃。試驗發(fā)現(xiàn)靜壓為200Pa時,系統(tǒng)運行正常,但是當(dāng)進(jìn)行300Pa靜壓試驗時,出現(xiàn)低排氣故障停機現(xiàn)象。試驗結(jié)果如圖7、8所示。
從圖8可以看出:外機閥已經(jīng)調(diào)節(jié)到最小開度96PLS,但是仍然出現(xiàn)排氣溫度過低故障停機的現(xiàn)象。這表明對最大制熱,目標(biāo)冷凝溫度38℃過小,導(dǎo)致運行頻率低,出現(xiàn)排氣溫度過低故障。再次表明換熱修正系數(shù) ε=0.69 選取不合理。
2.3.3 低溫制熱
考慮到低溫制熱(內(nèi)機室、外機室-5℃DB,-6℃WB)環(huán)境溫度過低,排氣壓力和對應(yīng)的冷凝溫度會降低,尤其是200Pa時風(fēng)量大,排氣壓力和冷凝溫度會更低,出風(fēng)溫度難以達(dá)到目標(biāo)出風(fēng)溫度,在確定出目標(biāo)冷凝溫度之前,按照45℃目標(biāo)冷凝溫度進(jìn)行試驗。實驗結(jié)果見圖9所示。
從圖9可以看出:靜壓為200Pa低溫制熱,變頻壓縮機和定頻壓縮機均開啟運轉(zhuǎn)(定頻壓縮機運行曲線在另一曲線界面上顯示),且變頻壓縮機以最高頻率120Hz運轉(zhuǎn),系統(tǒng)運行正常,頻率、排氣溫度、油溫、外機閥開度、內(nèi)機閥開度沒有出現(xiàn)波動現(xiàn)象,但是冷凝溫度只能達(dá)到31℃,且內(nèi)機閥開度達(dá)到最大開度480PLS,出風(fēng)溫度只能維持在18℃度。進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn):外機閥開度按照Toci過熱度6℃控制,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,過熱度一直維持在6℃,外機閥開度保持在96PLS,導(dǎo)致冷媒循環(huán)量減少,即使內(nèi)機閥全開,但是出風(fēng)溫度低于22℃目標(biāo)溫度。分析表明為提高出風(fēng)溫度需要對外機閥的控制進(jìn)行修正,加大開度,增加冷媒循環(huán)量。
圖9 Tc,tar =45℃, ΔP=200Pa低溫制熱試驗曲線Fig.9 Experimental curve of low temperature heating under the condition of Tc,tar =45℃, ΔP=200Pa
以上試驗表明目標(biāo)冷凝溫度對系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行是很重要的參量。當(dāng) ε=0.69 時,對名義制熱,目標(biāo)冷凝溫度35℃過低,導(dǎo)致300Pa靜壓下,排氣溫度和油溫偏低,出現(xiàn)外機閥開度波動頻繁的現(xiàn)象,從而導(dǎo)致系統(tǒng)運行頻率、溫度等參數(shù)波動。對最大制熱,目標(biāo)冷凝溫度38℃,出現(xiàn)低排氣現(xiàn)象。但是如果目標(biāo)冷凝溫度選取過高,會導(dǎo)致系統(tǒng)在高頻下運轉(zhuǎn),出現(xiàn)排氣溫度或者油溫過高,同樣導(dǎo)致系統(tǒng)頻率振蕩,繼而影響其它參數(shù)波動的現(xiàn)象。另一方面,系統(tǒng)運行頻率高,會導(dǎo)致COP降低,不能實現(xiàn)節(jié)能的目的,而且出風(fēng)溫度遠(yuǎn)高于目標(biāo)溫度,影響了室內(nèi)環(huán)境的舒適性。因而換熱修正系數(shù) ε需要試驗重新確定。
對低溫制熱,200Pa靜壓,壓縮機100%能力輸出,冷凝溫度最大只能達(dá)到31℃,出現(xiàn)出風(fēng)溫度偏低現(xiàn)象,其原因是外機閥開度過小,需要重新進(jìn)行修正其控制。
分析圖9可以看出:按照Toci過熱度6℃控制外機閥開度,外機閥開度維持在最低開度96PLS,但是此時排氣溫度達(dá)到90℃,過熱度為59℃,遠(yuǎn)大于壓縮機要求的安全過熱度15℃,因此當(dāng)排氣溫度大于25℃,按照Toci過熱度6℃控制方法不合理,僅僅考慮到防止油溫、排氣溫度過低產(chǎn)生回液現(xiàn)象,而忽視了制熱效果。當(dāng)排氣溫度過熱度過高時,需要進(jìn)行修正,以加大外機閥開度,增加冷媒循環(huán)量,提高出風(fēng)溫度。
為驗證外機閥開度對制熱效果的影響,采取手動調(diào)節(jié)外機閥開度,進(jìn)行制熱實驗,實驗結(jié)果見圖10。
圖10 低溫制熱時電子膨脹閥不同開度下的試驗結(jié)果Fig.10 Experimental results of low temperature heating at different opening of EEV
圖10表明:隨著外機閥的開度增大,排氣溫度及排氣溫度過熱度下降較明顯,但是冷凝溫度及出風(fēng)溫度上升,當(dāng)閥的開度達(dá)到220PLS時,出風(fēng)溫度達(dá)到20~21℃,平均溫度20.5℃,達(dá)到設(shè)計要求。但是當(dāng)繼續(xù)增加到250PLS時,出現(xiàn)低排氣停機現(xiàn)象,圖中曲線顯示頻率為0,溫度過熱度為0℃,出風(fēng)溫度-5℃,即為回風(fēng)溫度。
對比分析圖9、10,提出如下制熱外機閥控制方法:制熱通常情況下按照Toci過熱度為6℃控制外機閥開度,當(dāng)排氣溫度過熱度或油溫過熱度大于40℃,持續(xù)1分鐘,Toci過熱度每分鐘減小1℃;當(dāng)排氣溫度過熱度或油溫過熱度在25~30℃,保持當(dāng)前的過熱度控制;當(dāng)在30~40℃,恢復(fù)到通常的過熱度,即6℃。為防止排氣溫度和油溫過低,當(dāng)排氣過熱度或油溫過熱度小于25℃,過熱度每分鐘加1℃ 。為防止過熱度修正過大,定義過熱度范圍2~10℃。
按照程序控制運行的試驗曲線如圖11所示。
圖11 修正后的200Pa靜壓低溫制熱實驗曲線Fig.11 Experimental curve of low temperature heating under ΔP=200Pa by revised control of EEV
圖11可以看出:外機閥開度隨排氣過熱度變化進(jìn)行修正,出現(xiàn)平緩的波動調(diào)節(jié),但是出風(fēng)溫度、排氣壓力和低壓壓力較平穩(wěn),出風(fēng)溫度可以維持在20~21℃,達(dá)到設(shè)計要求。當(dāng)靜壓為300Pa時,出風(fēng)溫度可以穩(wěn)定在22℃。
低溫制熱目標(biāo)冷凝溫度31℃,按照公式(1)計算得到 ε=0.66,由(2)式計算得到名義制熱下目標(biāo)冷凝溫度為37℃。按照該目標(biāo)溫度進(jìn)行200Pa、300Pa實驗,實驗結(jié)果見圖12、13所示。
實驗結(jié)果表明,按照修正后的控制模型來控制新風(fēng)機運行,運行穩(wěn)定,出風(fēng)溫度達(dá)到22℃。
圖12 Tc,tar =37℃, ΔP=200Pa名義制熱實驗曲線Fig.12 Experimental curve of nominal heating under the condition of Tc,tar =37℃, ΔP=200Pa
圖13 Tc,tar =37℃, ΔP=300Pa名義制熱實驗曲線Fig.13 Experimental curve of nominal heating under the condition of Tc,tar =38℃, ΔP=300Pa
對比圖12、13和圖5、6,可以看出目標(biāo)冷凝溫度37℃運行的頻率比45℃目標(biāo)冷凝溫度的頻率低,可以實現(xiàn)節(jié)能。
對最大制熱和除霜,按照修正后的模型,目標(biāo)冷凝溫度分別為40℃、34℃,實驗證明系統(tǒng)運行穩(wěn)定,出風(fēng)溫度能達(dá)到設(shè)計目標(biāo)。實驗結(jié)果這里不再一一列出。
以上試驗結(jié)果表明:修正后的優(yōu)化控制模型以及對外機閥的控制修正后,可以較好地用于新風(fēng)機在不同環(huán)境溫度、不同靜壓下的穩(wěn)定可靠運行。
1)在10HP新風(fēng)機優(yōu)化設(shè)計模型基礎(chǔ)上,通過試驗修正了該模型,調(diào)整了換熱修正系數(shù),試驗證明該模型是可行的。這樣就可以把不同系列的新風(fēng)機制熱控制模型統(tǒng)一起來,通過控制程序判定新風(fēng)機容量大小,選取不同的換熱修正系數(shù),實現(xiàn)新風(fēng)機制熱優(yōu)化控制。
2)試驗揭示了環(huán)境溫度、運行頻率、目標(biāo)冷凝溫度、靜壓、風(fēng)量、排氣壓力、吸氣壓力、排氣溫度、外機電子膨脹閥開度、新風(fēng)機電子膨脹閥開度等各參數(shù)間的耦合關(guān)系,這些參數(shù)間相互影響,任何一個參量變化都會引起其它參量變化。
3)試驗證明目標(biāo)冷凝溫度是很重要的參量,選擇合適的目標(biāo)冷凝溫度對系統(tǒng)穩(wěn)定可靠運行是非常重要的。選取過高,會導(dǎo)致系統(tǒng)系統(tǒng)頻率高,能耗高。采用變目標(biāo)冷凝溫度控制壓縮機輸出能力,能實現(xiàn)不同環(huán)境溫度、不同靜壓下的穩(wěn)定運行,出風(fēng)溫度控制精度高,運行頻率低,達(dá)到節(jié)能目的。
4)對低溫制熱200Pa靜壓,由于風(fēng)量大,換熱器散熱效果好,加之回風(fēng)溫度過低,出風(fēng)溫度達(dá)不到22℃的控制目標(biāo)。通過修正外機電子膨脹閥的控制,適當(dāng)加大電子膨脹閥開度,增加冷媒循環(huán)量,試驗證明該優(yōu)化控制方法是可行的,能達(dá)到設(shè)計目標(biāo)。
5)該優(yōu)化控制方法,為新風(fēng)機的使用提供設(shè)計依據(jù),對其它容量大小的新風(fēng)機和不同制冷劑系統(tǒng)的新風(fēng)機提供設(shè)計指導(dǎo)。
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