劉小云
(五凌電力有限公司湖南五凌電力工程有限公司,湖南 長沙 410004)
五凌電力有限公司洪江水力發(fā)電廠(以下簡稱洪江電廠)位于沅水流域的中上游河段,是沅水干流開發(fā)規(guī)劃中的重要梯級(jí)工程,共裝有 6臺(tái)燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量為 45MW,總裝機(jī)容量270MW。水輪機(jī)型號(hào)為 HK-RT,由日本日立公司設(shè)計(jì),其中,#1和#2機(jī)組由日立公司制造,#3~#6機(jī)組由哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司制造。設(shè)計(jì)水頭,20.0m;最大水頭,27.3m;最小水頭,8.4m;加權(quán)平均水頭,22.86m;額定轉(zhuǎn)速,136.4 r/min;飛逸轉(zhuǎn)速,370 r/min(協(xié)聯(lián)工況),314 r/min(非協(xié)聯(lián)工況);設(shè)計(jì)流量,252.24m3/s。
洪江電廠水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪直徑為 ?5460mm,由輪轂、5片槳葉、槳葉操作機(jī)構(gòu)和 2段泄水錐等部件組成。輪轂采用鑄鋼整鑄,用 12根螺栓和 6根偏心定位銷連接到主軸法蘭上。槳葉端部活動(dòng)范圍內(nèi)的輪轂表面加工成球形,以保證槳葉與輪轂間的間隙均勻,減少漏水量。槳葉為帶樞軸整體鑄件,靠近轉(zhuǎn)輪室的外緣處葉片背面設(shè)有防氣蝕的“Γ”形裙邊,這種裙邊對(duì)減輕間隙氣蝕、改善外緣處流態(tài)、保證機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行有顯著效果。槳葉采用卡環(huán)、方鍵與轉(zhuǎn)臂相連的方式安裝于輪轂,槳葉密封為“D”形結(jié)構(gòu),可在不拆卸槳葉的情況下更換密封。
槳葉操作機(jī)構(gòu)采用接力器動(dòng)缸式的轉(zhuǎn)臂直連桿機(jī)構(gòu),接力器缸蓋兼作操作架帶動(dòng) 5片槳葉的轉(zhuǎn)臂連桿機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)。接力器直徑為 ?1230mm,行程為248.4mm,轉(zhuǎn)臂長 471.8mm?;钊徒恿ζ鞲组g采用 2道鑄鐵密封環(huán)密封,每道密封環(huán)對(duì)應(yīng)一種壓力方向。
輪轂內(nèi)充滿了來自輪轂高位油箱的透平油,油壓保持恒定壓力 0.23MPa,以防止水滲漏入輪轂。輪轂中的徑向軸承都采用鑄錫青銅軸套,由內(nèi)部的透平油來潤滑。
2006年6月12日,洪江電廠#1機(jī)組調(diào)速器回油箱發(fā)油位過低報(bào)警信號(hào),之后回油箱油位持續(xù)下降。2006年6月#1機(jī)組調(diào)速器回油箱下降記錄見表1。
表1 洪江電廠 #1機(jī)組調(diào)速器回油箱下降記錄
經(jīng)過分析,可能引起調(diào)速器回油箱油位異常下降的部位有:
(1)回油箱進(jìn)、排油管路系統(tǒng)存在漏點(diǎn),控制油閥及逆止閥關(guān)不嚴(yán);
(2)調(diào)速器回油箱油冷卻器存在內(nèi)漏;
(3)受油器進(jìn)、排油管路系統(tǒng)存在漏點(diǎn);
(4)漏油箱進(jìn)、排油管路系統(tǒng)存在漏點(diǎn);
(5)輪轂高位油箱進(jìn)、排油管路系統(tǒng)存在漏點(diǎn);
(6)導(dǎo)葉接力器管路存在漏點(diǎn);
(7)槳葉接力器管路存在漏點(diǎn)。
2006年7月21—24日,利用#1機(jī)組的一次調(diào)頻機(jī)會(huì),對(duì)調(diào)速系統(tǒng)外圍進(jìn)行了全面認(rèn)真的排查,排除了調(diào)速系統(tǒng)外圍漏油的可能性,判斷產(chǎn)生漏油的部分在轉(zhuǎn)輪體上。
經(jīng)過分析,轉(zhuǎn)輪體密封點(diǎn)主要有:
(1)泄水錐底部封蓋及Ⅰ段、Ⅰ段和Ⅱ段連接處密封面;
(2)轉(zhuǎn)輪體與泄水錐Ⅱ段連接處密封面;
(3)5片槳葉“D”形密封處;
(4)轉(zhuǎn)輪體排油孔及堵頭;
(5)轉(zhuǎn)輪體缸蓋與主軸法蘭連接密封處;
(6)轉(zhuǎn)輪體有關(guān)加工孔及試驗(yàn)孔堵頭;
(7)轉(zhuǎn)輪體本身有氣孔、砂眼、裂紋等缺陷。
2006年7月,洪江電廠、日立公司、湖南五凌電力工程有限公司及湖南電力試驗(yàn)研究院有關(guān)人員在流道消壓后,共同進(jìn)入檢查,除發(fā)現(xiàn)泄水錐Ⅰ段有 1個(gè)小砂眼(經(jīng)探傷確認(rèn)不會(huì)引起少油)外,泄水錐、轉(zhuǎn)輪體缸蓋、主軸法蘭、堵頭孔及轉(zhuǎn)輪體外表面等處均無漏油跡象,這些部位均予以排除。
取下槳葉壓板,更換“D”形密封后,暫時(shí)沒有出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,經(jīng)過一段時(shí)間,#1機(jī)組調(diào)速器回油箱又出現(xiàn)了油位下降跡象。改變機(jī)組運(yùn)行方式,在投入 AGC、不投 AGC帶滿負(fù)荷、不投 AGC帶 18MW 3種工況下運(yùn)行,均沒有出現(xiàn)好轉(zhuǎn),初步判定可能是轉(zhuǎn)輪槳葉密封處漏油。
進(jìn)一步檢查轉(zhuǎn)輪體槳葉部分,在轉(zhuǎn)輪上游側(cè)主軸密封支架上焊接 1塊#16槽鋼,底部槳葉上游側(cè)排水環(huán)上焊接一鐵板支點(diǎn);使用 2個(gè) 32 kN千斤頂,1個(gè)在上面頂葉片根部,1個(gè)在下面頂槳葉的邊;在槳葉下游側(cè)槳葉根部及槳葉的邊分別裝 2塊百分表對(duì)槳葉位移量進(jìn)行測量監(jiān)視,槳葉開度為 15%。測量結(jié)果:#1槳葉根部向下游側(cè)的位移量為 0.38mm,#2槳葉根部向下游側(cè)的位移量為 0.10mm;分別用 1個(gè) 50 kN千斤頂及 1個(gè) 32kN千斤頂將槳葉向軸心方向頂,#1槳葉的位移量為0.01mm,#2槳葉的位移量為 0.05mm。于是決定對(duì)轉(zhuǎn)輪進(jìn)行解體檢查。
2007年1月15日—3月9日,對(duì)#1機(jī)組進(jìn)行了擴(kuò)大性檢修。在對(duì)轉(zhuǎn)輪解體過程中發(fā)現(xiàn),#1、#3、#4、#5槳葉銅套止動(dòng)螺釘均有不同程度退出,與槳葉接觸而發(fā)生磨損,轉(zhuǎn)輪內(nèi)有銅粉,“D”形密封磨損。經(jīng)測量檢查,槳葉銅套最大磨損量達(dá) 1.35mm(?500mm、?360mm 2銅套間距),?500mm銅套內(nèi)圓直徑方向最大磨損量達(dá) 1.24mm,?360mm銅套內(nèi)圓直徑方向最大磨損達(dá) 1.06mm,從銅套的磨損情況看,主要磨損部位在槳葉軸領(lǐng)的上、下游處。由此可見,產(chǎn)生漏油的原因是,在機(jī)組運(yùn)行過程中因離心力的作用,槳葉、轉(zhuǎn)臂、卡環(huán)均受到向外(即徑向)的力,使得槳葉轉(zhuǎn)臂緊貼著 ?500mm銅套的“L”形邊,槳葉在強(qiáng)大的水推力作用下,銅套的受力面即為上、下游位置(±Y方向,如圖 1所示),而鑄錫青銅質(zhì)地較軟,使得銅套磨損嚴(yán)重,“D”形密封失效。洪江電廠#1機(jī)組槳葉銅套間距記錄(舊)見表2,#1機(jī)組槳葉銅套直徑記錄(舊)見表 3。
圖1 #1機(jī)組槳葉銅套結(jié)構(gòu)示意圖
表2 洪江電廠 #1機(jī)組槳葉銅套間距記錄(舊)mm
錫青銅是以錫為主要合金元素的銅基合金,鑄造收縮率很小,可鑄造形狀復(fù)雜的零件,但鑄件易生成分散縮孔,使密度降低,在高壓下容易滲漏。錫青銅在大氣、海水、淡水以及蒸汽中的抗蝕性比純銅和黃銅好,但在鹽酸、硫酸和氨水中的抗蝕性較差。錫青銅中加入少量鉛,可提高耐磨性和切削加工性能;加入磷可提高彈性極限、疲勞極限及耐磨性;加入鋅可縮小結(jié)晶溫度范圍,改善鑄造性能。一般在造船、化工、機(jī)械、儀表等工業(yè)中廣泛應(yīng)用,主要制造軸承、軸套等耐磨零件和彈簧等彈性元件,以及抗蝕、抗磁零件等。
通過對(duì)鑄錫青銅的性能分析,以及洪江電廠#1機(jī)組的運(yùn)行實(shí)踐證明,槳葉軸套應(yīng)選用比鑄錫青銅耐磨性更好的材料。
經(jīng)洪江電廠、日立公司和哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司有關(guān)技術(shù)人員反復(fù)分析、調(diào)研和論證,決定選用鑄鋁青銅制作新的槳葉軸套。
鋁青銅是以鋁為主要合金元素的銅基合金,鋁的質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般不超過 11.5%,有時(shí)還加入適量的鐵、鎳、錳等元素,以進(jìn)一步改善性能。鋁青銅可熱處理強(qiáng)化,強(qiáng)度比錫青銅高,抗高溫氧化性也較好。其最突出的特點(diǎn)是具有良好的耐磨性,適于制造齒輪、軸套、蝸輪等在復(fù)雜條件下工作的高強(qiáng)度抗磨零件,以及彈簧和其他高耐蝕性彈性元件。
表3 洪江電廠 #1機(jī)組槳葉銅套直徑記錄(舊) mm
2006年3 月 9日,洪江電廠#1機(jī)組擴(kuò)大性檢修完成,投入試運(yùn)行。更換新軸套后,?500mm銅套與軸的最大配合總間隙為 0.26mm,最小配合總間隙為 0.14mm;?360mm銅套與軸的最大配合總間隙為 0.22mm,最小配合總間隙0.16mm。銅套更換后槳葉軸與銅套的配合間隙及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均滿足設(shè)計(jì)規(guī)范要求,槳葉動(dòng)作靈活、平穩(wěn),未發(fā)現(xiàn)槳葉密封漏油情況,機(jī)組運(yùn)行安全、可靠。
#1機(jī)組槳葉軸套改造至今已運(yùn)行 3年多,調(diào)速器回油箱油位一直保持穩(wěn)定,處理結(jié)果與分析相吻合,改造取得了預(yù)期效果。
由于水電站的特殊性,進(jìn)行擴(kuò)大性檢修時(shí)間長、難度大、費(fèi)用高,有時(shí)甚至被迫棄水,從而造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。而轉(zhuǎn)輪結(jié)構(gòu)復(fù)雜、金屬密封點(diǎn)多、接觸面大、磨損量大;同時(shí),調(diào)速系統(tǒng)油質(zhì)差,帶有金屬顆粒,容易破壞密封面,造成轉(zhuǎn)輪漏油或者進(jìn)水,影響安全穩(wěn)定運(yùn)行。因此,建議在對(duì)轉(zhuǎn)槳式水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪設(shè)計(jì)、制造時(shí),對(duì)易損、易耗件,盡量選擇耐磨性好、摩擦因數(shù)低、承載能力較高的材料,以延長其使用壽命,保證檢修周期。同時(shí),還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)轉(zhuǎn)輪進(jìn)行檢修維護(hù):一是優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行方式,合理分配負(fù)荷,盡量避免水輪機(jī)槳葉在巨大軸向水推力作用下,特別是機(jī)組以“AGC”方式運(yùn)行時(shí)頻繁地進(jìn)行負(fù)荷調(diào)節(jié),否則,會(huì)引起槳葉轉(zhuǎn)動(dòng)頻率過高,銅套及“D”形密封磨損速度加快,使用壽命縮短;二是在每年小修時(shí)及時(shí)更換轉(zhuǎn)輪體內(nèi)透平油,改善密封潤滑性能。
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