陳宇昊,吳俊華,陳澗龍
(義烏供電局,浙江 義烏 322000)
農(nóng)村電網(wǎng)
一起10 kV不接地系統(tǒng)虛假接地現(xiàn)象的分析和解決方法
陳宇昊,吳俊華,陳澗龍
(義烏供電局,浙江 義烏 322000)
通過(guò)對(duì)10 kV中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)中虛假接地現(xiàn)象的分析,指出消弧線圈系統(tǒng)配置中存在的薄弱環(huán)節(jié),是引起虛假接地的主要原因,據(jù)此提出了解決方法。
不接地系統(tǒng);虛假接地;消弧線圈
中性點(diǎn)不接地系統(tǒng)在單相接地時(shí)允許短時(shí)間帶故障運(yùn)行,提高了供電可靠性。但隨著城鄉(xiāng)電網(wǎng)的擴(kuò)大及供電線路的電纜化,系統(tǒng)對(duì)地電容電流急劇增加,單相接地后流經(jīng)故障點(diǎn)的電流增大,電弧不易熄滅,使系統(tǒng)產(chǎn)生振蕩,在健全相產(chǎn)生幅值很高的間隙性弧光接地過(guò)電壓,導(dǎo)致事故跳閘率明顯上升。為解決上述問(wèn)題,通常采用中性點(diǎn)裝設(shè)消弧線圈的方式,當(dāng)發(fā)生單相接地時(shí),由消弧線圈產(chǎn)生的感性電流補(bǔ)償故障點(diǎn)的電容電流,使流經(jīng)故障點(diǎn)的殘流變小,電弧能夠自然熄滅,抑制故障發(fā)展。運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)表明,消弧線圈對(duì)抑制間隙性弧光接地過(guò)電壓、降低線路的事故跳閘率、減少人身傷亡及設(shè)備損壞都有明顯的作用。
然而,當(dāng)消弧線圈容量配置不足、控制方法不當(dāng)時(shí)會(huì)引起系統(tǒng)諧振,母線三相電壓不平衡,調(diào)度監(jiān)控后臺(tái)判斷為接地故障,即虛假接地現(xiàn)象。
2009年某日凌晨3時(shí),110 kV后宅變電所(簡(jiǎn)稱后宅變)10 kVⅠ段母線接地動(dòng)作,母線三相電壓分別為UA=10.19 kV,UB=0.34 kV,UC= 10.51 kV,試?yán)竺?5 A開(kāi)關(guān)后接地消失,對(duì)后明65 A線進(jìn)行絕緣測(cè)試、無(wú)異常,巡視也未發(fā)現(xiàn)異常,凌晨6時(shí)試送正常。故障前,110 kV后宅變10 kV系統(tǒng)(Ⅰ段)主接線如圖1所示。
2009年110 kV后宅變發(fā)生多起10 kV母線虛假接地故障現(xiàn)象,表現(xiàn)為母線三相電壓不平衡(兩相偏高,一相偏低),調(diào)度監(jiān)控與數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(SCADA)判斷為母線接地故障,但經(jīng)拉合10 kV線路后接地消失,電壓恢復(fù)平衡。虛假接地現(xiàn)象發(fā)生時(shí)間不固定,原因不清楚。為排查原因需運(yùn)行人員按故障處理流程巡視檢查,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,必須找出虛假接地發(fā)生根源才能加以解決。
由于義烏電網(wǎng)電纜化程度較高,系統(tǒng)對(duì)地電容電流較大,義烏境內(nèi)110 kV變電所10 kV系統(tǒng)大多采用中性點(diǎn)經(jīng)消弧線圈接地方式。110 kV后宅變10 kV系統(tǒng)采用的是上海思源公司生產(chǎn)的XHK-Ⅱ型消弧線圈自動(dòng)調(diào)諧及接地選線成套裝置。
110 kV后宅變消弧線圈成套裝置采用的是預(yù)先調(diào)節(jié)式補(bǔ)償方式,即:系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),消弧線圈預(yù)先調(diào)節(jié),備在補(bǔ)償位置;單相接地故障時(shí),消弧線圈零延時(shí)進(jìn)行補(bǔ)償。在回路中增加阻尼電阻可防止系統(tǒng)振蕩時(shí)諧振過(guò)電壓產(chǎn)生。而當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生單相接地時(shí),中性點(diǎn)流過(guò)很大的電流,這時(shí)阻尼電阻的保護(hù)單元?jiǎng)幼鳎枘犭娮璞欢探?,流過(guò)消弧線圈的電感性電流與流入接地點(diǎn)的電容性電流相位相反,電感性電流對(duì)電容性電流進(jìn)行補(bǔ)償,從而消除弧光接地過(guò)電壓。
阻尼電阻的保護(hù)投退由一套可控硅設(shè)備控制,當(dāng)阻尼電阻兩端電壓大于可控硅觸發(fā)電壓時(shí),可控硅觸發(fā),迅速將阻尼電阻短接,系統(tǒng)電壓恢復(fù)正常達(dá)到可控硅返回值時(shí),阻尼電阻投入。
由阻尼電阻投退原理可知,正常情況下可控硅應(yīng)不會(huì)觸發(fā)動(dòng)作,但如果10 kV母線三相負(fù)荷不平衡較嚴(yán)重,正常運(yùn)行狀態(tài)下中性點(diǎn)位移電壓就比較大,一旦系統(tǒng)發(fā)生變化就會(huì)造成阻尼電阻非正常短接,這時(shí)由于消弧線圈已處于補(bǔ)償狀態(tài)(即XC=XL),系統(tǒng)諧振條件具備,中性點(diǎn)位移電壓將急劇升高。
同樣,如果可控硅返回電壓設(shè)置不當(dāng),會(huì)造成可控硅觸發(fā)后無(wú)法返回,阻尼電阻無(wú)法再次投入,引發(fā)系統(tǒng)諧振。
后宅變消弧線圈系統(tǒng)主要配置如表1所示。由表1可知110 kV后宅變消弧線圈容量配置不足,已接近補(bǔ)償極限,系統(tǒng)不對(duì)稱電壓正常情況下均在260 V左右,可控硅觸發(fā)電壓為270 V,系統(tǒng)運(yùn)行方式改變或三相負(fù)荷出現(xiàn)較大變化時(shí)均會(huì)造成系統(tǒng)不對(duì)稱電壓增大,引起可控硅觸發(fā)并短接阻尼電阻。系統(tǒng)出現(xiàn)單相接地故障后由于可控硅返回電壓偏小,阻尼電阻將無(wú)法再次投入,以上兩點(diǎn)可以解釋虛假接地現(xiàn)象產(chǎn)生的原因。
表1 后宅變1號(hào)消弧線圈自動(dòng)調(diào)諧系統(tǒng)主要配置情況
圖1 110 kV后宅變10 kV系統(tǒng)(Ⅰ段)主接線圖
通過(guò)上述分析得知,虛假接地現(xiàn)象的成因有兩個(gè):一是變電所出線較多,系統(tǒng)電容電流較大,而消弧線圈容量偏小,消弧線圈補(bǔ)償裕度不足;二是系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)中性點(diǎn)位移電壓較大,阻尼電阻保護(hù)可控硅觸發(fā)返回電壓偏小,造成正常運(yùn)行時(shí)阻尼電阻短接或無(wú)法返回。
消弧線圈補(bǔ)償裕度不足,可通過(guò)消弧線圈增容改造處理,但投資較大。中性點(diǎn)位移電壓較大,其根本原因是三相負(fù)荷不平衡造成的,變電所投運(yùn)后負(fù)荷情況復(fù)雜,處理難度更大。增加阻尼電阻阻值可降低中性點(diǎn)位移電壓,提高可控硅觸發(fā)電壓可以有效避免阻尼電阻非正常短接的現(xiàn)象。通過(guò)比較分析,將消弧線圈阻尼電阻增至50Ω,可控硅觸發(fā)電壓提高至820 V,返回電壓提高至600 V,改造前后消弧線圈自動(dòng)調(diào)諧系統(tǒng)主要參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 110 kV后宅變1號(hào)消弧線圈自動(dòng)調(diào)諧系統(tǒng)改造前后主要參數(shù)
由表2可知,通過(guò)增加阻尼電阻,降低了系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)的中性點(diǎn)位移電壓,不平衡電壓穩(wěn)定在200 V左右,再加上可控硅觸發(fā)電壓的提高,降低了阻尼電阻因系統(tǒng)不平衡引起短接的幾率。通過(guò)近兩個(gè)月的觀測(cè),110 kV后宅變未發(fā)現(xiàn)一起調(diào)度SCADA誤報(bào)接地故障,虛假接地的問(wèn)題得到解決。
(1)根據(jù)負(fù)荷增加情況配置足夠容量的消弧線圈,特別是城區(qū)及近郊的變電所,線路電纜化程度較高,系統(tǒng)對(duì)地電容電流較大,消弧線圈配置應(yīng)有一定裕度。確保經(jīng)消弧線圈補(bǔ)償?shù)碾娋W(wǎng)應(yīng)滿足以下兩個(gè)關(guān)鍵條件:最小脫諧度不能小于3%,殘流不能大于5 A。對(duì)于運(yùn)行中變電所,可通過(guò)增加接地變?nèi)萘炕蛟谙【€圈上串接固定電感來(lái)補(bǔ)償系統(tǒng)對(duì)地電容電流。
(2)消弧線圈阻尼電阻配置應(yīng)能滿足系統(tǒng)阻尼系數(shù)要求,如系統(tǒng)阻尼率偏小,則諧振的倍數(shù)大大提高。保護(hù)單元可控硅應(yīng)選用性能可靠的產(chǎn)品,其觸發(fā)電壓和返回電壓應(yīng)滿足實(shí)際要求,否則會(huì)出現(xiàn)因中性點(diǎn)位移電壓偏大引起可控硅觸發(fā)或觸發(fā)后無(wú)法返回的現(xiàn)象,造成阻尼電阻非正常短接。
(3)對(duì)于部分系統(tǒng)對(duì)地電容電流較大的變電所適當(dāng)采用低電阻接地的系統(tǒng)接地方式,可有效避免諧振現(xiàn)象,大大降低過(guò)電壓水平。
(4)通過(guò)對(duì)三相負(fù)荷分布情況的分析,優(yōu)化變電所出線結(jié)構(gòu),降低中性點(diǎn)位移電壓是解決系統(tǒng)諧振問(wèn)題的關(guān)鍵。
[1]管必萍.不接地系統(tǒng)虛假接地現(xiàn)象淺析[J].上海電力,2002(5)∶34-36.
[2]鄧岳華,胡曉萌,區(qū)偉潮.消弧線圈的幾個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題[J].農(nóng)村電氣化,2006(5)∶53-54.
(本文編輯:李文娟)
Analysis Method and Solution for Virtual Ground Phenomenon in 10 kV Indirect Grounding System
CHEN Yu-hao,WU Jun-hua,CHEN Jian-long
(Yiwu Power Supply Bureau,Yiwu Zhejiang 322000,China)
This paper analyses the virtual ground phenomenon in a 10 kV indirect grounding system,points out that the weakness in the configuration of arc-suppression coil system is the main reason for virtual ground and puts forward the solution accordingly.
indirectgrounding system;virtualground;arc-suppression coil
TM727
B
1007-1881(2010)09-0058-03
2009-12-18
陳宇昊(1981-),男,浙江義烏人,工程師,主要從事變電設(shè)備運(yùn)行管理和電力工程管理工作。