胡曉陽,龔傳利
(1.湖南五凌電力有限公司,湖南長(zhǎng)沙410007;2北京中水科水電科技開發(fā)有限公司,北京100038)
自動(dòng)發(fā)電控制(簡(jiǎn)稱AGC)是現(xiàn)代化水電廠必備功能,水電機(jī)組啟停和調(diào)節(jié)速度快的特性,使水電廠AGC在電力系統(tǒng)調(diào)峰中擔(dān)任更為重要的角色。但水電機(jī)組參與AGC運(yùn)行后由于負(fù)荷調(diào)節(jié)過于頻繁導(dǎo)致機(jī)組磨損嚴(yán)重,如何減少機(jī)組磨損、提高水電廠運(yùn)行效率是完善合理的AGC控制策略需要優(yōu)先考慮的內(nèi)容。
碗米坡水電廠裝機(jī)容量為240MW,單機(jī)80MW,電廠AGC功能于2005年12月正式投運(yùn)參與湖南省調(diào)調(diào)節(jié),在運(yùn)行過程中由于機(jī)組在參與調(diào)節(jié)的過程中頻繁跨越振動(dòng)區(qū),出現(xiàn)調(diào)速環(huán)抗磨塊磨損嚴(yán)重、真空破壞閥故障、導(dǎo)葉套筒漏水、調(diào)速系滲漏點(diǎn)增多等問題,對(duì)機(jī)電設(shè)備安全運(yùn)行影響較大,同時(shí),部分機(jī)組為了躲避振動(dòng)區(qū),長(zhǎng)時(shí)間處于低效率區(qū)運(yùn)行,耗水率明顯增加。除此之外,因負(fù)荷分配需避開機(jī)組振動(dòng)區(qū)和氣蝕區(qū),AGC調(diào)節(jié)精度和速率達(dá)不到考核要求,受到調(diào)度考核,影響了電廠的效益。
針對(duì)上述問題,碗米坡電廠通過成立研發(fā)小組,深入研究AGC調(diào)功策略,多方咨詢、溝通,并通過對(duì)AGC調(diào)功策略優(yōu)化調(diào)整,有效地解決了長(zhǎng)期存在的機(jī)組效率不高、AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)較差等問題,提高了機(jī)組的運(yùn)行效率并避免了調(diào)度的考核,實(shí)現(xiàn)了電廠與電網(wǎng)的雙贏。
碗米坡水電廠AGC投運(yùn)初期所設(shè)定的AGC功能策略如下:
(1)AGC負(fù)荷分配原則
AGC軟件讀取省調(diào)有功設(shè)定值后,減去未加入AGC機(jī)組有功實(shí)發(fā)值,剩余負(fù)荷加入AGC聯(lián)控機(jī)組間平均分配。
式(1)、式(2)中PAGC為參與AGC聯(lián)控機(jī)組總的給定有功值;
P為省調(diào)給定全廠有功值;
n為參與AGC聯(lián)控的機(jī)組臺(tái)數(shù);
Pi為第i臺(tái)機(jī)組有功分配值。
式(1)代入(2)得出參與AGC機(jī)組有功分配值。
(2)躲避振動(dòng)區(qū)策略
為了避免機(jī)組頻繁跨越振動(dòng)區(qū),在分配有功時(shí),當(dāng)機(jī)組有功分配到振動(dòng)區(qū)時(shí),判別機(jī)組是跨到振動(dòng)區(qū)的上限還是跨到振動(dòng)區(qū)的下限,以振動(dòng)帶作為判據(jù),即當(dāng)機(jī)組運(yùn)行在振動(dòng)區(qū)上限以上時(shí),如果分配的有功處于振動(dòng)區(qū),只分配到振動(dòng)區(qū)上限,反之,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行在振動(dòng)區(qū)下限以下時(shí),如果分配的有功處于振動(dòng)區(qū),則只分配到振動(dòng)區(qū)下限。
(1)調(diào)節(jié)品質(zhì)達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)
由于AGC調(diào)節(jié)品質(zhì)較差,2007年被考核15次,共計(jì)扣罰電量30萬kW·h。AGC因避開運(yùn)行禁區(qū),調(diào)節(jié)精度達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn)。AGC調(diào)功策略按避機(jī)組振動(dòng)區(qū)(20MW~50MW)與氣蝕區(qū)(0~15MW)運(yùn)行,當(dāng)AGC指令落入機(jī)組運(yùn)行禁區(qū)時(shí)不執(zhí)行,AGC調(diào)功精度便達(dá)不到考核標(biāo)準(zhǔn),省調(diào)要求調(diào)節(jié)精度是3MW。省調(diào)對(duì)我廠要求的調(diào)節(jié)速度為64MW/min,測(cè)試表明我廠AGC減負(fù)荷調(diào)節(jié)速率符合湖南電網(wǎng)AGC調(diào)節(jié)速率考核要求,而加負(fù)荷速率偏緩。
(2)對(duì)設(shè)備健康損害較大
①負(fù)荷頻繁調(diào)整,加速了機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)件磨損。2007年1月1號(hào)機(jī)組檢修時(shí),發(fā)現(xiàn)水輪機(jī)頂蓋抗磨板磨損嚴(yán)重,抗磨板固定螺栓剪斷48個(gè),并造成控制環(huán)滑動(dòng)接觸面損壞,檢查2號(hào)、3號(hào)機(jī),也存在類似情況,2007年電廠緊急追加35萬元技改資金進(jìn)行了處理。另外由于負(fù)荷的頻繁調(diào)整,水輪機(jī)主軸密封壓蓋內(nèi)水壓波動(dòng)較大,使密封圈起伏狀態(tài)多變,使用壽命縮短。密封圈設(shè)計(jì)使用壽命為2萬h,機(jī)組AGC未投運(yùn)時(shí),2年內(nèi)未進(jìn)行更換,AGC投入后,每年機(jī)組檢修時(shí)均發(fā)現(xiàn)密封圈損壞,進(jìn)行了更換,目前未滿一年,便在運(yùn)行中出現(xiàn)異常情況,使機(jī)組等效可用系數(shù)降低。
②機(jī)組AGC功能未投入時(shí),1號(hào)機(jī)調(diào)速器壓油泵啟停間隔時(shí)間平均為56min,2號(hào)機(jī)為73min,3號(hào)機(jī)為90min。AGC投入后,壓油泵啟停間隔時(shí)間平均為6min,最短時(shí)僅為1.75min,三臺(tái)機(jī)情況基本相同。由于調(diào)速器壓油泵運(yùn)行間隔縮短,引起電機(jī)發(fā)熱過載,壓油泵動(dòng)力電源開關(guān)跳閘事件時(shí)有發(fā)生。
③由于負(fù)荷調(diào)整平均每分鐘達(dá)4次以上,造成調(diào)速器系統(tǒng)管道法蘭密封墊沖壞、反饋裝置失靈、漏油點(diǎn)增多、接力器節(jié)流閥桿脫落和導(dǎo)葉軸套漏水等缺陷發(fā)生。目前我廠1號(hào)~3號(hào)機(jī)導(dǎo)葉套筒均出現(xiàn)了漏水現(xiàn)象,須待機(jī)組檢修時(shí)才能進(jìn)行該缺陷的消除工作。
④機(jī)組負(fù)荷頻繁調(diào)整,轉(zhuǎn)輪室流態(tài)不穩(wěn)定,造成轉(zhuǎn)輪葉片出現(xiàn)汽蝕,3號(hào)機(jī)真空破壞閥控制彈簧折斷。
(3)運(yùn)行效率低
由于機(jī)組長(zhǎng)期在低負(fù)荷范圍內(nèi)運(yùn)行,機(jī)組運(yùn)行效率低,耗水率增加,所造成的水量損失相當(dāng)嚴(yán)重,2006年全年發(fā)電負(fù)荷率僅為53%,耗水率高達(dá)11.93m3/kW·h。
針對(duì)上述存在的問題,我們對(duì)控制策略進(jìn)行了優(yōu)化。
(1)機(jī)組不能運(yùn)行在振動(dòng)區(qū);
(2)減少跨越振動(dòng)區(qū)的次數(shù);
(3)當(dāng)給定總有功大于實(shí)發(fā)總有功時(shí),機(jī)組盡可能不減負(fù)荷;當(dāng)給定總有功小于實(shí)發(fā)總有功時(shí),機(jī)組盡可能不增負(fù)荷;
(4)機(jī)組負(fù)荷不能頻繁調(diào)節(jié)(小負(fù)荷變化由一或兩臺(tái)機(jī)調(diào)節(jié));
(5)優(yōu)化效率。
AGC運(yùn)行周期可以通過人機(jī)界面設(shè)置,該參數(shù)決定電廠AGC對(duì)于省調(diào)指令響應(yīng)速度,省調(diào)希望越快越好,但對(duì)于電廠來說響應(yīng)過快導(dǎo)致機(jī)組調(diào)節(jié)過于頻繁。通過與省調(diào)的多次溝通與協(xié)商,現(xiàn)已將AGC運(yùn)行周期由原15s縮短為10s,兼顧了省調(diào)要求和電廠利益。
在投產(chǎn)初期,機(jī)組LCU調(diào)功參數(shù)中未考慮AGC系統(tǒng)調(diào)節(jié)速度的問題,機(jī)組減負(fù)荷能夠準(zhǔn)確執(zhí)行到位,但加負(fù)荷時(shí),每臺(tái)機(jī)總存在2MW左右的偏差,通過對(duì)調(diào)功程序進(jìn)行分析,對(duì)機(jī)組調(diào)功程序中的增負(fù)荷參數(shù)及調(diào)功最大脈沖時(shí)間進(jìn)行調(diào)整,解決了機(jī)組加負(fù)荷時(shí)調(diào)功偏差大于設(shè)定死區(qū)的問題。
碗米坡電廠機(jī)組調(diào)功以給定脈沖功能塊PWM進(jìn)行調(diào)功,具體的脈沖方式如圖1所示。
圖1 PWM脈沖功能塊調(diào)功示意圖
其中PWM模塊中的脈沖公式如下:
T_on=t_period×X/up_pos(增加負(fù)荷時(shí)的脈沖公式)
T_on=t_period×X/up_neg(減少負(fù)荷時(shí)的脈沖公式)
X為功率差值,R為退出調(diào)節(jié)功能指令,P_Para為功率給定脈沖參數(shù)值,Y_POS為增負(fù)荷命令,Y_NEG為減負(fù)荷命令,T_on為脈沖時(shí)間。
P_Para(功率給定脈沖參數(shù)值)如下:
t_period(脈沖周期);
t_pause(調(diào)節(jié)脈沖暫停時(shí)間);
t_break(此時(shí)間為退出程序時(shí)間,不需采用);
t_min(最小調(diào)節(jié)脈沖時(shí)間);
t_max(最大調(diào)節(jié)脈沖時(shí)間);
up_pos(增負(fù)荷時(shí)與功率差值的比較值);
up_neg(減負(fù)荷時(shí)與功率差值的比較值);
Y_POS為1(即增負(fù)荷),脈沖時(shí)間為T_on;
Y_NEG為1(即減負(fù)荷),脈沖時(shí)間為T_on。
通過上圖可知,當(dāng)t_max增大時(shí)調(diào)功步長(zhǎng)增加,up_pos增加時(shí)調(diào)功速度增加,所以需要加快調(diào)功速度時(shí)須將上述兩個(gè)參數(shù)進(jìn)行最適當(dāng)?shù)钠ヅ洳拍艽_保機(jī)組調(diào)功品質(zhì)并不產(chǎn)生超調(diào)現(xiàn)象。
由于1號(hào)機(jī)組調(diào)速器整體調(diào)節(jié)性能比2號(hào)、3號(hào)機(jī)好,試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)若參數(shù)與2號(hào)、3號(hào)機(jī)相同時(shí)容易出現(xiàn)超調(diào)現(xiàn)象,必須通過試驗(yàn)得出三臺(tái)機(jī)組最佳的參數(shù)配置。
機(jī)組LCU的調(diào)功程序在判斷實(shí)際功率與目標(biāo)功率差值的絕對(duì)值小于死區(qū)時(shí)會(huì)立即停止調(diào)功,而在多次的試驗(yàn)及機(jī)組運(yùn)行狀況分析后,發(fā)現(xiàn)調(diào)速器在高負(fù)荷區(qū)域時(shí)導(dǎo)葉開度有一定量的回關(guān)值,確保轉(zhuǎn)速的穩(wěn)定,所以當(dāng)機(jī)組負(fù)荷接近當(dāng)前水頭最大負(fù)荷時(shí),可能會(huì)造成以下情況:實(shí)際功率值瞬時(shí)達(dá)到目標(biāo)功率,機(jī)組LCU停止調(diào)功,調(diào)速器控制導(dǎo)葉微量的回關(guān),而此時(shí)調(diào)功程序已停止,當(dāng)前實(shí)際功率低于目標(biāo)功率,并且差值明顯大于死區(qū)值,當(dāng)2~3臺(tái)機(jī)組投運(yùn)AGC時(shí),在高負(fù)荷區(qū)域進(jìn)行調(diào)整時(shí),一般會(huì)出現(xiàn)4MW~5MW的偏差。
在機(jī)組調(diào)功過程中,死區(qū)是保證動(dòng)作機(jī)構(gòu)穩(wěn)定的主要參數(shù),而調(diào)速器作為主要?jiǎng)幼鳈C(jī)構(gòu),其性能是影響調(diào)功精度和速度的主要因素。在2007年初的1號(hào)機(jī)組檢修過程中,我們?cè)鴮⒐β仕绤^(qū)值設(shè)置為1MW,以確保3臺(tái)機(jī)組的死區(qū)總額保持在3MW以內(nèi),但調(diào)速器本體根本無法穩(wěn)定在1MW死區(qū),通過試驗(yàn)其精度最低也只能為1.5MW。
在與廠家人員協(xié)商后,通過修改調(diào)功程序中判斷條件來增加機(jī)組調(diào)功時(shí)間,確保實(shí)際功率與目標(biāo)功率差值在死區(qū)之內(nèi)。
根據(jù)湖南省電力試驗(yàn)研究院《碗米坡水電廠1~3號(hào)機(jī)組穩(wěn)定性試驗(yàn)總結(jié)》,碗米坡電廠AGC系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置如下:(1)單機(jī)負(fù)荷下限為15MW,機(jī)組不能低于15MW運(yùn)行;(2)20MW~50MW為機(jī)組振動(dòng)區(qū),機(jī)組不能在振動(dòng)區(qū)內(nèi)運(yùn)行。
通過對(duì)AGC調(diào)功策略及機(jī)組實(shí)際運(yùn)行情況的分析觀察,不同水頭下,為避開振動(dòng)區(qū),機(jī)組無法運(yùn)行在部分區(qū)域,稱為“禁運(yùn)區(qū)”,禁運(yùn)區(qū)越多,全廠有功方式下可運(yùn)行的區(qū)域就越少。由于中調(diào)在下發(fā)指令時(shí)未考慮到全廠方式下的振動(dòng)區(qū),部分調(diào)功令的功率給定值落在全廠方式下的振動(dòng)區(qū)內(nèi),造成AGC系統(tǒng)不響應(yīng)。
經(jīng)與中調(diào)自動(dòng)化人員多次溝通協(xié)調(diào),將機(jī)組AGC調(diào)功避振區(qū)合二為一,由原來的“單機(jī)負(fù)荷下限15MW,機(jī)組振動(dòng)區(qū)為20MW~50MW”調(diào)整為“41m水頭以下機(jī)組振動(dòng)區(qū)為0~40MW,41m及以上時(shí)機(jī)組振動(dòng)區(qū)為0~50MW”。
為了減少機(jī)組磨損,采用了以下原則:
(1)預(yù)定功率范圍內(nèi)僅改變一臺(tái)機(jī)或兩臺(tái)機(jī)的設(shè)定值。(2)增加調(diào)整的時(shí)間間隔。
(3)預(yù)先定義每臺(tái)機(jī)適當(dāng)有功調(diào)節(jié)步長(zhǎng)。當(dāng)全廠有功給定值有變化如增負(fù)荷時(shí),選擇實(shí)發(fā)有功值占總?cè)萘勘壤钚〉臋C(jī)組增有功,如果增量在調(diào)節(jié)步長(zhǎng)范圍內(nèi),且不進(jìn)入振動(dòng)區(qū)和不越有功上限,只分配一臺(tái)機(jī)即可完成調(diào)節(jié)量;否則,將剩余負(fù)荷分配給實(shí)發(fā)值占總?cè)萘勘壤涡C(jī)組,進(jìn)行同樣判斷,如果分配不完,再換下一臺(tái)機(jī)組,直至分配完有功增量;減有功時(shí),首先減實(shí)發(fā)有功占總?cè)萘勘壤畲髾C(jī)組,其他采用相同策略。設(shè)置適當(dāng)有功調(diào)節(jié)步長(zhǎng),可減少一次有功設(shè)定值變化參加調(diào)節(jié)機(jī)組臺(tái)數(shù),從而減少機(jī)組磨損,如果設(shè)置有功調(diào)節(jié)步長(zhǎng)很小則變?yōu)榈热萘勘壤峙洹?/p>
為了減少機(jī)組跨越振動(dòng)區(qū)次數(shù),程序設(shè)置跨越振動(dòng)區(qū)死區(qū)。機(jī)組由于在當(dāng)前不跨越振動(dòng)區(qū)運(yùn)行區(qū)域無法跟蹤目標(biāo)值時(shí),機(jī)組需要跨越振動(dòng)區(qū),機(jī)組跨越振動(dòng)區(qū)與不跨越振動(dòng)區(qū)相比功率缺額減少值大于跨越振動(dòng)區(qū)死區(qū)時(shí),機(jī)組跨越振動(dòng)區(qū)。試驗(yàn)證明,適當(dāng)跨越振動(dòng)區(qū)死區(qū)值設(shè)置有效減少了跨越振動(dòng)區(qū)次數(shù)并且能夠滿足調(diào)度目標(biāo)功率要求。
從目前AGC運(yùn)行情況來看,優(yōu)化效果比較明顯。
電廠AGC優(yōu)化前,調(diào)節(jié)速率和精度有時(shí)達(dá)不到調(diào)度考核標(biāo)準(zhǔn)。優(yōu)化后經(jīng)多次測(cè)試,AGC調(diào)節(jié)精度在±1MW內(nèi),滿足調(diào)度要求“精度在±3MW以內(nèi)”要求,且速度滿足調(diào)度“1min內(nèi)調(diào)節(jié)80%機(jī)組額定負(fù)荷”的要求。
電廠AGC優(yōu)化前,調(diào)功避振策略設(shè)置為“單機(jī)負(fù)荷下限15MW,機(jī)組振動(dòng)區(qū)41m水頭以下時(shí)設(shè)置為20MW~40MW,41m及以上水頭時(shí)設(shè)置為20MW~50MW,平均每分鐘要跨越振動(dòng)區(qū)4次以上,機(jī)組實(shí)際上在振動(dòng)區(qū)運(yùn)行的時(shí)間較長(zhǎng)。本次優(yōu)化將機(jī)組振動(dòng)區(qū)合二為一,可有效避免機(jī)組頻繁跨越振動(dòng)區(qū),改善了機(jī)組的運(yùn)行環(huán)境,延長(zhǎng)了機(jī)組的運(yùn)行壽命。
AGC控制策略優(yōu)化后,機(jī)組有功調(diào)節(jié)次數(shù)比以前減少一半左右,降低了機(jī)組磨損,延長(zhǎng)了機(jī)組檢修周期。
碗米坡水電廠AGC調(diào)功避振策略進(jìn)行優(yōu)化后,無論是從安全性還是從經(jīng)濟(jì)性來看,均取得了令人滿意的效果。AGC控制策略改進(jìn)后提高了設(shè)備健康水平,減輕了設(shè)備磨損,對(duì)電廠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行促進(jìn)作用效果明顯,為同類型電廠解決AGC運(yùn)行中存在問題及策略調(diào)整具有一定的借鑒價(jià)值。
[1]龔傳利,李占甫,張曉東,等.鳳灘水電廠AGC控制策略[J].水電廠自動(dòng)化,2007,114(4):53-56.