曾祥茂
(廣州市第一市政工程有限公司,廣東廣州510060)
由于預(yù)制梁在城市橋梁建設(shè)中越來越受到廣泛應(yīng)用,因此預(yù)制箱梁的安裝一直以來是各個施工單位重點討論研究的課題。常見的預(yù)制梁安裝方法主要有汽車吊吊裝和架橋機架設(shè)兩種。但有些工程會受到運梁道路和其他施工條件的限制,現(xiàn)場無法采用汽車吊安裝。然而當(dāng)坡度超過3%時,一般架橋機起吊天車的剎車動力無法抵抗預(yù)制梁的前沖動力,會造成架橋機失穩(wěn),引起安全事故。因此,大坡度橋梁架設(shè)已經(jīng)成為預(yù)制梁安裝的一個施工難題。本文以廣州市科韻北路延長線工程為例,探討大坡度橋梁架設(shè)施工新方法。
廣州市科韻北路延長線工程,主線設(shè)大橋1座與科韻北路北環(huán)立交跨線橋相接。(見圖1)主橋采用30 m預(yù)應(yīng)力混凝土預(yù)制箱梁,跨徑組合為3×30 m+3×30 m,每跨6片,共36片梁。橋梁縱坡達到5%,高程由6#-0#漸低,其中第二、三跨跨越車陂涌。工程位于廣州市天河區(qū)岑村里面,村道均為兩車道設(shè)置,大型運輸車無法進入,限制了預(yù)制箱梁只能從北環(huán)立交跨線橋上運至施工現(xiàn)場,從而限制了梁只能用架橋機類型設(shè)備進行吊裝。但是5%的縱坡使得正常架橋機無法進行施工。因此,大坡度橋梁架設(shè)施工成了該工程的重中之重。
根據(jù)實際施工環(huán)境,對設(shè)備DF35/100Ⅲ型號架橋機進行改裝,并對改裝后的架橋機進行受力分析、結(jié)構(gòu)計算,使得各項數(shù)據(jù)在允許范圍之內(nèi),滿足安全生產(chǎn)的要求。
由于坡度達5%,梁跨度達30 m,一般架橋機在吊裝3%以內(nèi)坡度梁時起吊天車能安全帶動預(yù)制梁前后移動。架橋機要安全吊裝超過3%坡度的橋梁就需要解決架橋機前后支腿高差過高問題。該工程由于場地限制,只能從上坡吊下坡,因此需要提高架橋機前支腿才能解決架橋機前后支腿高差過高問題,使得架橋機的縱坡在3%以內(nèi)。
現(xiàn)將DF35/100Ⅲ型號架橋機前支腿用φ273鋼管加高3 m,并且將前支腿固定在蓋梁上,同時采用12 m寬的起吊天車,中間4片梁可以由天車卷揚機橫移吊裝到位,邊梁吊裝時需安裝一段鋼軌,天車將梁運至鋼軌上,用電動葫蘆將梁拉至支座位置,邊梁就位后,用千斤頂將梁頂起,拆除鋼軌,安裝支座,下放千斤頂,邊梁坐落到支座上就位(見圖2)。
主要優(yōu)點:吊裝速度快,安全系數(shù)較高,鋪設(shè)較少鋼軌,只需橫拉邊梁,中間梁均能一次吊裝到位。主要缺點:改裝較復(fù)雜,操作控制一般,整機縱移較難。
考慮各種材料的力學(xué)性能、經(jīng)濟性及市場加工方便性,暫定選用直徑為273 mm,厚度為8 mm的鋼管做前支腿,為了使主桁架水平度滿足要求,前支腿需加高3 m,見圖3所示。
現(xiàn)對前支腿穩(wěn)定性進行驗算:
前支腿屬于軸心受壓構(gòu)件,其穩(wěn)定性按公式:
N/δA≤f
式中:N為軸心壓力;δ為軸心受壓構(gòu)件的穩(wěn)定系數(shù);A為構(gòu)件的毛截面面積;f為鋼材的抗壓強度設(shè)計值(該支腿所用鋼管材料為Q235鋼,f值取 190N/mm2。
根據(jù)桁架自重及梁重,前支腿單邊所受重量P=25 kN,單根鋼管軸心壓力N取值為25 kN,A為66.6 cm2,穩(wěn)定系數(shù)由 λ=L0/i=3/23.1×10-3=130,查表得δ為0.401。
由于:
25000/(0.41×6660)=9.16(N/mm2)≤190N/mm2
因此,前支腿穩(wěn)定性滿足要求。
起吊天車采用12 m寬桁架,確保除了邊梁外其余中梁能直接吊裝到位,桁架共兩組,每組天車配備一臺5 t卷揚機,下部配兩組50 t動滑輪組,用于起吊混凝土預(yù)制梁。
起吊桁架按單跨梁計算,桁架截面形狀為三角形,截面積A=29483mm2,截面最小模數(shù)W=2.5993×107mm3,鋼材的彈性模量E=200 GPa,截面慣性矩I=3.453×1010mm4,單位重量 q=4.5×10-2N/mm。
預(yù)制梁總重按P=90 t算,吊梁時每臺天車承受一半F=P/2=45 t,計算其撓度(取最不利狀態(tài)計算):f=F×l3/(48×EI)=450×103×123×109/(48×2×105×3.453×1010)=2.35(mm)<[L/700]=17.2mm。
因此,起吊天車的穩(wěn)定性滿足要求。
如何將改裝后的整機固定,防止桁架失穩(wěn)顯得非常重要。主要采用三個支點固定,即分別在桁架的前、中、后三個支點固定。前支點采用在蓋梁上預(yù)留的鋼板與前支腿鋼管滿焊固定,中支點及后支點采用鋼絲繩固定在已完成的預(yù)制箱梁的鋼筋上,以防吊梁時整機由于慣性向前移動。整機的固定牢固是整個吊裝施工的關(guān)鍵,決不允許預(yù)制梁在吊裝過程中發(fā)生失穩(wěn)現(xiàn)象。
縱移時首先要將兩套天車運行到機架后部位作配重,確??v移時桁架不向前傾覆。桁架底部安裝滑輪,用兩臺卷揚機拉住兩組桁架將整機拖動行走,簡稱啟動卷揚機,拖動時為了防止桁架自動前沖,要用另外兩部卷揚機拖住桁架,簡稱剎車卷揚機。啟動卷揚機及剎車卷揚機分別由專人負(fù)責(zé)操作,互相配合。
移機時速度不可太快,派專人隨時檢查桁架各個節(jié)點是否連接牢固,如發(fā)現(xiàn)任何異樣,立刻停止縱移,解決問題后才能繼續(xù)縱移。
在邊梁位置安裝鋼軌,將邊梁放至鋼軌上,用電動葫蘆將邊梁拉到位。到位后用千斤頂將邊梁頂起,拆除鋼軌,安裝橡膠支座,下放邊梁到位。
由于該工程工期比較緊張,要求1個月內(nèi)完成主橋預(yù)制梁的架設(shè)。由于坡度大無法采用鋪導(dǎo)軌進行喂梁,只能將運梁車直接駛?cè)胛沽?。由于濕接縫和鋪裝層尚未施工,為了防止喂梁時運梁車對已架設(shè)預(yù)制梁發(fā)生危害,要求運梁車軌道沿著兩片梁的腹板位,另在濕接縫位置鋪設(shè)鋼板,以防止運梁時車輪駛?cè)霛窠涌p位置。架完一跨梁后,立即組織人員進行梁位置復(fù)測,然后焊接濕接縫及橫隔板鋼筋,使梁形成整體,并在運梁車行駛的位置上鋪墊厚度1.6 cm的鋼板。這種喂梁方法極大地提高了橋梁吊裝效率,基本保證4 d吊一跨的效率,確保按時完成。
(1)合理布置施工平臺,對人員、設(shè)備、電氣、消防等因素的安全防范作了周密的設(shè)防,編制了安全施工組織設(shè)計和應(yīng)急預(yù)案,對所有施工操作人員進行安全教育。
(2)施工前組織有關(guān)人員進行熟悉圖紙、方案,以及進行技術(shù)交底。
(3)吊梁前必須先試吊,測量主桁架下沉值,檢查主桁架的穩(wěn)定性能,滿足要求后才能將梁前移。
(4)預(yù)制梁在運輸過程中,運輸?shù)闹С悬c應(yīng)按規(guī)定不得隨意改動。構(gòu)件在吊裝過程中,吊點應(yīng)按規(guī)定不得隨意改動,并在吊點位置做好梁體的防護措施防止損壞梁體。
(5)預(yù)制梁在吊裝過程中,嚴(yán)禁碰撞其它構(gòu)件,以免損壞設(shè)備;并且應(yīng)把預(yù)制梁扶穩(wěn)后,天車才能旋轉(zhuǎn)和移動;預(yù)制梁起吊后應(yīng)呈水平。
(6)機械機具使用前應(yīng)重新檢查其機械性能,防止繩索脫扣、破斷,確保符合使用要求。
(7)吊完一跨梁后在邊梁必須掛上安全網(wǎng),及時焊接濕接縫鋼筋。
(8)要盡量安排在白天吊裝所有的梁,如確需在晚上吊裝,必須保證照明。
(9)指揮人員應(yīng)使用統(tǒng)一指揮信號,信號要鮮明、準(zhǔn)確。
預(yù)制梁架設(shè)施工順利完成,36片梁所用的吊裝時間共25 d,整個施工過程未出現(xiàn)任何安全質(zhì)量事故,實現(xiàn)了工期、質(zhì)量、安全目標(biāo)。
通過提高架橋機前支腿、加寬起吊天車的改裝方案和其他控制措施,有效地解決了大坡度橋梁架設(shè)的難題,也為以后類似的的工程提供了相關(guān)的施工經(jīng)驗。