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        1000mW機(jī)組兩臺(tái)凝汽器水位不平衡原因的查找與分析

        2010-06-13 02:10:52孫衛(wèi)東
        科技傳播 2010年16期
        關(guān)鍵詞:水位計(jì)凝結(jié)水凝汽器

        孫衛(wèi)東

        江蘇電建一公司,江蘇南京 210012

        1000mW機(jī)組兩臺(tái)凝汽器水位不平衡原因的查找與分析

        孫衛(wèi)東

        江蘇電建一公司,江蘇南京 210012

        根據(jù)徐州彭城發(fā)電廠三期工程5號(hào)機(jī)組出現(xiàn)的兩臺(tái)凝汽器水位不平衡現(xiàn)象,筆者經(jīng)過(guò)了認(rèn)真的分析和研究,找出了問(wèn)題發(fā)生的原因,并為機(jī)組調(diào)試、安全運(yùn)行提供了參考建議。

        凝汽器;水位;不平衡;分析

        1 現(xiàn)象描述

        2010年06 月15 日08:15和2010年06月17日20:20,彭城電廠5號(hào)機(jī)組兩臺(tái)凝汽器先后兩次出現(xiàn)水位不平衡現(xiàn)象,凝汽器B水位比凝汽器A水位均緩慢高1 400mm,并維持該值不變。嚴(yán)重影響機(jī)組的安全運(yùn)行。同時(shí)凝結(jié)水溶氧達(dá)到140μg/L(標(biāo)準(zhǔn)值30μg/L)。

        2 系統(tǒng)圖

        3 行參數(shù)介紹

        機(jī)組負(fù)荷1 000mW,凝結(jié)水泵B、C運(yùn)行,凝結(jié)水泵A備用.兩臺(tái)凝結(jié)水泵流量2 275T/H,凝汽器真空度-92.3kPa,凝汽器正常工作水位1 650mm, 凝結(jié)水泵跳機(jī)水位值為 2 973mm。發(fā)生偏差時(shí)凝汽器A水位1 400mm,凝汽器B水位2 800mm,并維持1.5h穩(wěn)定,由于兩臺(tái)凝結(jié)水泵的電流、振動(dòng)正常、凝結(jié)水泵進(jìn)口濾網(wǎng)差壓和凝結(jié)水流量正常,機(jī)組未降負(fù)荷運(yùn)行,但必須盡快查出原因并消除之。

        4 原因查找和確定

        現(xiàn)象發(fā)生后,雖然凝結(jié)水溶氧突然增大,但考慮凝汽器的真空并沒(méi)有下降,查找方向從水面下著手,運(yùn)行人員、調(diào)試人員、施工技術(shù)人員共同檢查了下列部位:

        1)熱井排污門DN200在排污口使用A4紙張貼附,未見(jiàn)紙張吸入,排除熱井排污門吸入空氣的可能。

        2)檢查凝結(jié)水泵A機(jī)械密封部位,加大調(diào)整機(jī)械密封水壓力,雖然見(jiàn)到密封水外漏,兩只凝汽器的水位仍存在1 400mm的偏差,排除凝結(jié)水泵A機(jī)械密封部位吸入空氣的可能。

        3)檢查遠(yuǎn)傳水位計(jì)的準(zhǔn)確性。與就地水位計(jì)比較,遠(yuǎn)傳和就地水位計(jì)指示一直,排除測(cè)量不準(zhǔn)的可能性。

        4)檢查水面下疏水帶焊縫有無(wú)裂紋。用肥皂泡和雞毛彈檢查,未見(jiàn)。

        5)檢查凝結(jié)水泵空氣門泄漏的可能。關(guān)閉凝結(jié)水泵抽空氣門,水位偏差現(xiàn)象沒(méi)有改變。排除整個(gè)凝結(jié)水泵泵體漏入空氣的可能。

        6)檢查遠(yuǎn)傳水位計(jì)的排污門的泄漏情況。由于正處于運(yùn)行階段,經(jīng)試運(yùn)指揮部同意解除凝汽器水位保護(hù)后,關(guān)閉遠(yuǎn)傳水位計(jì)上下一次門,打開(kāi)其水位計(jì)上部灌水門,未見(jiàn)排污門排水。正常投入遠(yuǎn)傳水位計(jì)后恢復(fù)凝汽器水位保護(hù),排除排污門漏入空氣的可能。

        7)檢查凝結(jié)水泵A進(jìn)口管路的濾網(wǎng)法蘭。由于該漉網(wǎng)經(jīng)常清理,存在嚴(yán)密性差的可能,在結(jié)合面使用密封膠密封后,兩臺(tái)凝汽器的水位依然偏差1 400mm。

        檢查凝結(jié)水泵進(jìn)口管道安全門的泄漏情況,未見(jiàn)泄漏,關(guān)閉凝結(jié)水泵A進(jìn)口閥門(注意 泵體不能起壓,預(yù)防其出口逆止門不嚴(yán)密),水位偏差現(xiàn)象沒(méi)有改變。

        檢查上述部位,排除了汽機(jī)專業(yè)施工、運(yùn)行缺陷的可能。根據(jù)凝結(jié)水溶氧突然增大,漏入空氣量不小,而且發(fā)生時(shí)間是早8時(shí)和晚8時(shí),均是運(yùn)行換班以后出現(xiàn)。由此判斷是打開(kāi)了真空系統(tǒng)中的某個(gè)閥門,導(dǎo)致溶氧增大、引起水位偏差。

        擴(kuò)大系統(tǒng)查找范圍,在凝結(jié)水泵進(jìn)口母管有一化學(xué)專業(yè)的φ38×3的不銹鋼管道,其用途是回收取樣架的凝結(jié)水,由于凝結(jié)水電磁閥打開(kāi)后出現(xiàn)故障沒(méi)有關(guān)閉,大量的空氣漏入凝結(jié)水泵進(jìn)口母管,關(guān)閉其管路上的手動(dòng)門后,兩臺(tái)凝汽器水位偏差現(xiàn)象立即消除,后分析凝結(jié)水溶氧含量也趨于正常水平。

        5 原因分析

        5.1 空氣吸入點(diǎn)吸入壓力及進(jìn)口管道計(jì)算

        凝汽器水面上絕對(duì)壓力:106.3-92.3=14kPa(106.3kPa為當(dāng)?shù)叵募緲?biāo)準(zhǔn)大氣壓),即1.4m水柱。

        吸入點(diǎn)與凝汽器的高度差:1.4+1.3=2.7m

        由于管道較短,為簡(jiǎn)便計(jì)算,不考慮管道沿程阻力,則吸入點(diǎn)管道內(nèi)部壓力:1.4+2.7=4.1米水柱,即0.041MPa漏入空氣管道兩端差壓為0.1063-0.041=0.0653 MPa

        查氣體流速表,取流速3m/s,得到每秒漏入的空氣量:

        30×π×3.2×3.2÷4=241L

        凝結(jié)水進(jìn)口母管流速:0.631/0.785=0.804M/S

        凝汽器出口管流速:0.631÷2÷(π×0.7×0.7÷4)=0.821M/S

        5.2 進(jìn)入凝結(jié)水系統(tǒng)的溶氧含量計(jì)算

        系統(tǒng)流量為2 275T/H ,即2 275/3 600=0.63194T/S=631.9L/S.

        融入系統(tǒng)中的氧量:631.9 L/S×(140-30) μg/L=69509μg/s=0.069509g/s

        估算漏入的空氣量:0.069509÷21%=0.331g/s

        在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,查找空氣的密度為1.29kg/m3,估算漏入空氣的體積V=0.331/1 000/1.29=0.002566m3

        根據(jù)理想氣體方程式,空氣在管道中占用的空間:0.002566×1.0÷0.41=0.00626 m3/S=6.26L/s

        5.3 空氣漏入管道后流向的分析

        1)極少部分空氣通過(guò)凝結(jié)水泵漏入凝結(jié)水系統(tǒng),造成溶氧量加大。

        2)由于管道布置因素,絕大部分空氣通過(guò)凝汽器B出水管漏入凝汽器B,開(kāi)始時(shí)堵塞了凝汽器B出水管的面積。進(jìn)入兩只凝汽器的飽和蒸汽量相同,兩臺(tái)凝結(jié)水泵的流量不變,導(dǎo)致凝汽器B水位開(kāi)始上升,凝汽器A的出水量加大,其水位逐步下降(到1 400mm趨于穩(wěn)定),同時(shí)凝汽器B出水管流速逐步加大。當(dāng)水位差達(dá)到1.4m時(shí),漏入空氣的流速與凝汽器B、A出水管的流量達(dá)到平衡,就出現(xiàn)了這一奇怪的物理現(xiàn)象。

        6 改進(jìn)建議和措施

        1)確認(rèn)凝結(jié)水電磁閥動(dòng)作正常,無(wú)水流時(shí)立即關(guān)閉;

        2)化學(xué)運(yùn)行人員取樣時(shí)加強(qiáng)巡檢,必要時(shí)關(guān)閉手動(dòng)閥;

        3)將回收管道加設(shè)水封裝置,水封高度為9m即可。

        TM2

        A

        1674-6708(2010)25-0122-02

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