楊永平
(中國(guó)石化廣州分公司,廣東 廣州 510726)
中國(guó)石化廣州分公司聚苯乙烯裝置脫揮器真空系統(tǒng)中有八臺(tái)進(jìn)口的高轉(zhuǎn)數(shù)羅茨式真空泵,2005年2月以來(lái)多次出現(xiàn)振動(dòng)大、噪聲大、電機(jī)過(guò)載等現(xiàn)象。拆檢后發(fā)現(xiàn)殼體表面有劃傷,轉(zhuǎn)子葉片表面有粘連損傷。
1.工藝流程簡(jiǎn)介
脫揮真空系統(tǒng)由三級(jí)真空泵串聯(lián)在一起工作達(dá)到所需的真空度要求,三級(jí)真空指標(biāo)分別為7kPa、1.3kPa、0.13kPa。單生產(chǎn)線示意圖見(jiàn)圖1。
2.真空泵具體參數(shù)
表1是聚苯乙烯真空泵技術(shù)參數(shù) (制造廠:BROOK/HEHSEN)。
1.影響羅茨真空泵負(fù)荷偏大的因素
(1)上游系統(tǒng)對(duì)真空泵工作狀況的影響:
從脫揮器出來(lái)的氣相介質(zhì)需要經(jīng)過(guò)冷凝,回收冷凝液并維持脫揮器的真空度,不凝氣由真空泵抽走維持系統(tǒng)所需要的真空度,冷凝效果不好使得不凝氣的流量增加及溫度上升,導(dǎo)致真空泵B7的工作狀態(tài)惡化,進(jìn)一步影響了真空泵B4的工作狀態(tài)。這一點(diǎn)在臨近裝置停工大修期或高溫季節(jié)中特別明顯,夏季是真空泵故障頻發(fā)季節(jié)。
(2)噴射真空泵效能降低的影響:
在真空脫揮系統(tǒng)中所有設(shè)備材質(zhì)均為碳鋼,噴射液在正常使用過(guò)程中呈酸性,真空系統(tǒng)泵在正常使用過(guò)程中,不可避免地出現(xiàn)因泵體內(nèi)腐蝕,泵送壓力和流量達(dá)不到要求。另外,噴射液噴嘴沖蝕再加上夏天換熱器E7冷卻效果差,導(dǎo)致循環(huán)液溫度高,這樣就降低了噴射真空泵抽真空的能力,造成噴射真空泵、羅茨真空泵、真空接力泵的三級(jí)效能分配不合理,后兩級(jí)的羅茨真空泵、真空接力泵的負(fù)荷偏大(見(jiàn)表2)。
表1 聚苯乙烯真空泵技術(shù)參數(shù)
表2 B7、B4進(jìn)出口壓力 kPa
2.產(chǎn)生振動(dòng)超標(biāo)和噪聲的原因
(1)真空接力泵的負(fù)荷偏大:
真空泵出入口兩側(cè)的壓差,產(chǎn)生了振動(dòng)和噪聲。這是由羅茨式真空泵的脈動(dòng)特性決定的,在出入口兩端壓差過(guò)大的情況下,加劇了運(yùn)行中真空泵的振動(dòng)和噪聲。
(2) 噴淋效果差:
羅茨真空泵入口噴入乙苯,在轉(zhuǎn)子與汽缸之間形成液封,這樣即減少泄漏、提高容積效率,又可以除去部分真空泵本體的熱量。但過(guò)量的乙苯會(huì)使噴淋液霧化不好,產(chǎn)生氣液夾帶,沖擊風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子,在直葉轉(zhuǎn)子空腔內(nèi)積累了噴淋液,影響動(dòng)不平衡,加劇了直葉轉(zhuǎn)子的振動(dòng)(設(shè)備檢修后開(kāi)車(chē)振動(dòng)值見(jiàn)表3)。
3.真空泵轉(zhuǎn)子與殼體發(fā)生損壞及跳車(chē)的原因
(1) 羅茨真空泵轉(zhuǎn)子與殼體材料不同,熱膨脹系數(shù)也不同。在羅茨真空泵入口噴淋的乙苯過(guò)少起不到應(yīng)有的作用,這會(huì)造成出口溫度超溫,各部間隙發(fā)生變化,產(chǎn)生貼合摩擦現(xiàn)象,引發(fā)劇烈和超負(fù)荷跳車(chē)(正常轉(zhuǎn)子尺寸及間隙見(jiàn)圖2)。
(2) 原設(shè)計(jì)羅茨真空泵固定端用波紋彈性墊與彈性擋圈(見(jiàn)圖3) 調(diào)整預(yù)留間隙,由于彈性擋圈的開(kāi)口間隙較大,預(yù)留間隙較難調(diào)整。軸承定位設(shè)計(jì)的不合理引起了轉(zhuǎn)子軸向定位性差,發(fā)生轉(zhuǎn)子與殼體端板相摩擦,端板上出現(xiàn)摩擦熱裂紋,將引起超負(fù)荷跳車(chē)。
(3) 與羅茨真空泵體連接的出入口管為剛性連接,存在管道應(yīng)力,連接后引起機(jī)殼變形,使羅茨真空泵內(nèi)各部間隙發(fā)生變化,運(yùn)行后發(fā)生轉(zhuǎn)子與殼體間隙過(guò)小相摩擦粘連、劃傷的現(xiàn)象。
(1) 對(duì)E6、E7、E8換熱器進(jìn)行管束清洗,提高換熱效率。
(2) 修復(fù)真空系統(tǒng)泵P-7A/B泵,恢復(fù)其泵應(yīng)有的噴射液壓力和流量。
(3) 更換噴射真空泵,改換材質(zhì),提高和改善泵抽真空的性能。
(4)在羅茨真空泵入口乙苯噴淋管線上加裝流量計(jì),控制噴入乙苯的量,將出口溫度穩(wěn)定控制在60℃,增加操作的精準(zhǔn)度。
(5) 冬季操作時(shí),滿足真空度的情況下,打開(kāi)旁路閥以降低真空泵的負(fù)荷。
圖2 轉(zhuǎn)子尺寸及各處間隙
表3 真空泵設(shè)備檢修后振動(dòng)值 mm/s
圖3 轉(zhuǎn)子軸承部位裝配圖
(6)全面檢測(cè)殼體、轉(zhuǎn)子、端板上的軸承孔的幾何尺寸及形變,殼體、轉(zhuǎn)子著色探傷檢查有無(wú)裂紋。
(7)將波紋彈性墊改為平墊圈,根據(jù)機(jī)殼與轉(zhuǎn)子的端面應(yīng)預(yù)留的間隙,在軸承外圈與平墊圈之間預(yù)留0.1mm的間隙。
(8)在真空泵的進(jìn)出口處加裝膨脹節(jié)以消除管道應(yīng)力。
(9)保持噴射液為中性,定期檢測(cè)循環(huán)噴射液,優(yōu)化中和方法,減少對(duì)設(shè)備的沖蝕損壞。
上述所采取的措施達(dá)到了預(yù)期的效果,整改后八臺(tái)真空泵運(yùn)行平穩(wěn),滿足了生產(chǎn)的要求,并在夏季高溫季節(jié)中通過(guò)了考驗(yàn)。