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        煙道旁路擋板對爐膛負壓及煙道壓力的影響

        2010-06-07 05:25:18裴俊峰
        電力建設(shè) 2010年3期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        裴俊峰,吳 偉

        (華能沁北發(fā)電有限責(zé)任公司,河南省 濟源市,454662)

        0 引言

        華能沁北電廠共有4臺600 MW的超臨界直流燃煤鍋爐發(fā)電機組,其中一期2臺機組為煙氣脫硫(flue gas desulfurization,F(xiàn)GD)改造工程,二期2臺機組主機與脫硫系統(tǒng)同步投產(chǎn)。4臺機組均采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝、1爐1塔,脫硫率不小于95%,每套煙氣脫硫裝置的出力在鍋爐BMCR工況的基礎(chǔ)上進行設(shè)計,最小可調(diào)能力與單臺爐不投油最低穩(wěn)燃負荷(即30%BMCR工況,燃用設(shè)計煤種)相適應(yīng);4套脫硫系統(tǒng)均于2008年順利通過168 h試運。在脫硫系統(tǒng)調(diào)試過程中,為了掌握脫硫系統(tǒng)的投運對主機鍋爐設(shè)備的影響,在鍋爐冷態(tài)方式下進行了旁路擋板關(guān)閉試驗。

        1 系統(tǒng)流程簡圖及主要設(shè)備規(guī)范

        脫硫系統(tǒng)煙氣流程如圖1所示。

        主機及脫硫系統(tǒng)主要設(shè)備規(guī)范如下。

        (1)鍋爐。型式:超臨界直流爐;最大連續(xù)蒸發(fā)量:1900 t/h;鍋爐排煙溫度(空預(yù)器出口):115℃;每臺爐實際耗煤量:237.6 t/h,鍋爐不完全燃燒熱損失:2.7%。

        (2)除塵器。每臺爐配2臺靜電除塵器,除塵效率為99.7%,引風(fēng)機出口粉塵濃度為72.0 mg/m3。

        (3)引風(fēng)機。型式:靜調(diào)軸流;數(shù)量:2臺;風(fēng)量(BMCR工況):438.7 m3/s;風(fēng)壓(BMCR工況):4430 Pa;電動機功率:3300 kW;過量空氣系數(shù):1.415。

        (4)增壓風(fēng)機。型式:動調(diào);數(shù)量:1爐1臺;設(shè)計流量:2206800 m3/h;全壓:3500 Pa;入口壓力:0 Pa;轉(zhuǎn)速:745 r/min;風(fēng)機效率(110%負荷):85.5%;風(fēng)機效率(100%負荷):88%;風(fēng)機效率(75%負荷):86.8%;100%負荷聯(lián)軸器處功耗:4152 kW。

        (5)回轉(zhuǎn)式煙氣再熱器(gas-gas heater,GGH)。防泄漏密封風(fēng)機軸功率(軸處):185 kW;總泄漏量(未處理煙氣→處理后煙氣):1%(設(shè)計點);原煙氣溫度(設(shè)計/最低穩(wěn)燃負荷):115℃/98℃;凈煙氣溫度(設(shè)計/最低穩(wěn)燃負荷):42.4℃/37.5℃;換熱器煙氣阻力(原煙氣側(cè)/凈煙氣側(cè)):480 Pa/420 Pa。

        (6)煙囪。高度:210 m;出口內(nèi)徑:9500 mm;型式:單管式。

        2 試驗工況

        機組檢修結(jié)束后,在機組準備正常啟動前進行鍋爐煙風(fēng)系統(tǒng)和脫硫煙風(fēng)系統(tǒng)的冷態(tài)試驗。在煙道旁路擋板開啟的情況下,鍋爐冷態(tài)啟動2臺引風(fēng)機、2臺送風(fēng)機運行,控制爐膛負壓在-100 Pa左右,投入引風(fēng)機自動。逐漸開啟2臺送風(fēng)機動葉至送風(fēng)機出力最大(不超過額定出力),模擬鍋爐600 MW運行工況(由于是冷態(tài)試驗,實際送風(fēng)機出力最大時風(fēng)量仍小于鍋爐600 MW運行時的煙氣量)。正常后啟動GGH運行,啟動增壓風(fēng)機,投入脫硫系統(tǒng),增壓風(fēng)機動葉投入自動控制,設(shè)定增壓風(fēng)機入口負壓跟蹤設(shè)定值為-200 Pa。由于煙氣為冷態(tài)空氣,因此只需要運行1臺漿液循環(huán)泵或不啟動漿液循環(huán)泵。

        試驗期間投入主機爐膛壓力高高(+3000 Pa)跳閘送風(fēng)機和爐膛壓力低低(-3000 Pa)跳閘引風(fēng)機保護,投入爐膛壓力高高(+3000 Pa)及主燃料跳閘(main fuel trip,MFT)和爐膛壓力低低(-3000 Pa)及MFT增壓風(fēng)機保護;投入單側(cè)引風(fēng)機跳閘對應(yīng)側(cè)送風(fēng)機跳閘保護;投入下列脫硫系統(tǒng)旁路擋板門相關(guān)連鎖保護:

        (1)增壓風(fēng)機停止,快開旁路擋板。

        (2)增壓風(fēng)機入口負壓高于+500 Pa,快開旁路擋板。

        (3)增壓風(fēng)機入口負壓低于-800 Pa,快開旁路擋板。

        (4)原煙氣擋板門開位置消失,快開旁路擋板。

        (5)凈煙氣擋板門開位置消失,快開旁路擋板。

        (6)鍋爐MFT動作,快開旁路擋板。

        3 試驗及分析

        3.1 關(guān)閉旁路擋板對鍋爐負壓的影響

        機組和脫硫系統(tǒng)模擬正常運行方式后,逐步關(guān)閉2段式擋板中的調(diào)節(jié)擋板(下?lián)醢澹^察鍋爐負壓、增壓風(fēng)機入口負壓和增壓風(fēng)機動葉的跟蹤情況。全關(guān)調(diào)節(jié)擋板后維持運行10 min,打開調(diào)節(jié)擋板(下?lián)醢澹?,確認調(diào)節(jié)擋板(下?lián)醢澹┐蜷_后,關(guān)閉上擋板(全開、全關(guān)不具備調(diào)節(jié)功能),在關(guān)閉過程中注意觀察鍋爐負壓、增壓風(fēng)機入口負壓和增壓風(fēng)機動葉的跟蹤情況。當上擋板關(guān)閉機組穩(wěn)定運行后,逐步關(guān)閉調(diào)節(jié)擋板(下?lián)醢澹?,觀察鍋爐負壓、增壓風(fēng)機入口負壓和增壓風(fēng)機動葉的跟蹤情況,在關(guān)閉過程中注意檢查GGH運行情況及增壓風(fēng)機運行狀態(tài),防止增壓風(fēng)機發(fā)生喘振或失速現(xiàn)象。如全部設(shè)備參數(shù)運行正常,全部關(guān)閉旁路擋板運行,并記錄各項參數(shù)后維持此狀態(tài)運行。此階段主要運行參數(shù)如表1。

        表1 關(guān)閉旁路擋板階段機組運行參數(shù)Tab.1 Operation parameters under simulated operation

        試驗結(jié)論:冷態(tài)條件下關(guān)閉1段擋板對鍋爐及脫硫沒有任何影響,增壓風(fēng)機動葉能夠自動跟蹤增壓風(fēng)機入口負壓設(shè)定值,在全關(guān)旁路擋板時應(yīng)該先關(guān)閉全開、全關(guān)擋板,然后緩慢關(guān)閉調(diào)節(jié)擋板,特別是關(guān)閉速度對增壓風(fēng)機入口負壓影響較大,出現(xiàn)關(guān)閉過快造成增壓風(fēng)機入口壓力出現(xiàn)波動,從而造成增壓風(fēng)機入口負壓波動到保護值(+500 Pa,-800 Pa)后旁路擋板動作快開,因此,應(yīng)該根據(jù)入口壓力變化情況緩慢關(guān)閉調(diào)節(jié)擋板,保證增壓風(fēng)機入口壓力不至于波動太快。但無論擋板關(guān)閉快慢,在試驗過程中爐膛壓力沒有明顯波動。全關(guān)擋板后脫硫增壓風(fēng)機能夠自動跟蹤增壓風(fēng)機入口壓力,跟蹤過程爐膛壓力無明顯變化。

        3.2 機組增減負荷對增壓風(fēng)機動葉跟蹤能力的影響

        脫硫旁路擋板全部關(guān)閉后,按5%設(shè)置輸入階躍降低送風(fēng)機出力,觀察鍋爐負壓、增壓風(fēng)機入口負壓和增壓風(fēng)機動葉的跟蹤情況,并記錄各項參數(shù)。如5%階躍擾動跟蹤正常,將擾動幅度增加至10%進行試驗,如試驗正常逐步增加擾動幅度至50%,記錄各項參數(shù)。

        試驗結(jié)論:機組正常加、減負荷和快速加、減負荷,脫硫增壓風(fēng)機自動跟蹤正常,爐膛壓力無明顯變化,增壓風(fēng)機入口壓力出現(xiàn)波動,但增壓風(fēng)機動葉跟蹤后增壓風(fēng)機入口壓力迅速恢復(fù)正常。此階段主要運行數(shù)據(jù)如表2所示。

        3.3 機組送風(fēng)機跳閘對脫硫系統(tǒng)的影響

        上述試驗正常后,爐膛負壓、增壓風(fēng)機入口負壓跟蹤正常,調(diào)整送風(fēng)機出力至最大,穩(wěn)定10 min后事故按鈕跳閘1臺送風(fēng)機。觀察爐膛負壓、增壓風(fēng)機入口負壓和增壓風(fēng)機動葉的跟蹤情況,并記錄各項參數(shù),見表3。

        表2 機組增減負荷階段的運行參數(shù)Tab.2 Operation parameters under test

        表3 機組送風(fēng)機跳閘階段的運行參數(shù)Tab.3 Operation parameters after test becomes normal

        試驗結(jié)論:機組送風(fēng)機跳閘后,增壓風(fēng)機動葉跟蹤不及時,造成增壓風(fēng)機入口壓力超過-800 Pa,旁路擋板保護打開,爐膛壓力波動正常。

        3.4 機組引風(fēng)機跳閘對脫硫系統(tǒng)的影響

        送風(fēng)機事故按鈕試驗結(jié)束,重新啟動機組跳閘送風(fēng)機,恢復(fù)試驗工況,將2臺送風(fēng)機出力調(diào)整至最大,穩(wěn)定10 min后事故按鈕跳閘1臺引風(fēng)機,檢查對應(yīng)側(cè)送風(fēng)機跳閘。觀察爐膛負壓、增壓風(fēng)機入口負壓和增壓風(fēng)機動葉的跟蹤情況及各項參數(shù)是否正常。

        試驗結(jié)論:機組引風(fēng)機跳閘后,增壓風(fēng)機動葉跟蹤正常,爐膛壓力波動正常。

        3.5 增壓風(fēng)機入口正壓對鍋爐的影響

        手動關(guān)小增壓風(fēng)機動葉,將增壓風(fēng)機入口壓力保護調(diào)至+500 Pa,當增壓風(fēng)機入口壓力超過+500 Pa時,旁路擋板及時開啟,鍋爐壓力無明顯變化。

        3.6 增壓風(fēng)機跳閘對鍋爐負壓的影響

        上述試驗結(jié)束后恢復(fù)試驗工況。調(diào)整送風(fēng)機出力至最大,穩(wěn)定10 min后事故按鈕使增壓風(fēng)機跳閘,觀察旁路擋板開啟及鍋爐負壓變化,檢查相關(guān)連鎖保護是否正常動作。試驗時應(yīng)嚴密監(jiān)視旁路擋板的開啟情況,如旁路擋板開啟異常,爐膛壓力達到+1500 Pa時,應(yīng)立即手動停止所有送風(fēng)機、引風(fēng)機運行。

        試驗結(jié)論:增壓風(fēng)機事故按鈕按下后,旁路擋板及時打開,爐膛壓力無明顯變化。

        3.7 機組MFT對脫硫系統(tǒng)的影響

        重新投入脫硫系統(tǒng)運行,利用熱工強制信號使鍋爐MFT,檢查旁路擋板是否及時開啟及脫硫系統(tǒng)是否正常解列。

        試驗結(jié)論:鍋爐MFT后,旁路擋板及時打開,增壓風(fēng)機正常保護停運,爐膛壓力無明顯變化。

        4 機組正常運行后的各項參數(shù)變化

        機組與脫硫系統(tǒng)正常運行后,機組與脫硫系統(tǒng)相關(guān)保護正常投入,經(jīng)過長期運行觀察,脫硫系統(tǒng)在故障情況下不會對鍋爐產(chǎn)生任何影響,主機設(shè)備跳閘后脫硫系統(tǒng)保護能夠準確動作。

        5 結(jié)論

        通過機組冷態(tài)試驗和長期的正常運行表明,在機組正常運行方式下,增壓風(fēng)機自動投入后關(guān)閉旁路擋板,機組鍋爐負壓正常、增壓風(fēng)機動葉跟蹤正常(正壓、負壓均正常);在機組正常加、減負荷及快速加、減負荷情況下,增壓風(fēng)機動葉能夠自動跟蹤,對脫硫系統(tǒng)及鍋爐負壓沒有影響;當出現(xiàn)送風(fēng)機及增壓風(fēng)機跳閘等異常情況,脫硫系統(tǒng)保護能夠正常動作,打開旁路擋板,保護鍋爐安全;送風(fēng)機跳閘時,由于引風(fēng)機及增壓風(fēng)機未跳閘,此時爐膛負壓和增壓風(fēng)機入口負壓波動較大,但旁路擋板正常動作后,很快恢復(fù)正常。

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