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        基于RS-485總線的印染機(jī)械的變頻同步改造

        2010-06-02 09:55:08甄任賀
        電機(jī)與控制應(yīng)用 2010年12期
        關(guān)鍵詞:變頻器單片機(jī)系統(tǒng)

        甄任賀

        (廣東技術(shù)師范學(xué)院自動(dòng)化學(xué)院,廣東廣州 510635)

        0 引言

        隨著變頻調(diào)速技術(shù)的深入發(fā)展,基于變頻調(diào)速的控制系統(tǒng)在大中型自動(dòng)化生產(chǎn)中取得了廣泛應(yīng)用。在實(shí)際的工業(yè)控制領(lǐng)域中,一條生產(chǎn)流水線通常采用多臺(tái)電機(jī)驅(qū)動(dòng),能否實(shí)現(xiàn)多臺(tái)電機(jī)的協(xié)調(diào)工作,直接關(guān)系到生產(chǎn)的可靠性和產(chǎn)品質(zhì)量,如何實(shí)現(xiàn)多電機(jī)的同步控制已成為研究熱點(diǎn)[1]。本文介紹廣州黃埔長(zhǎng)輝印染有限公司的102-180型三柱軋水烘干機(jī)的變頻技術(shù)改造項(xiàng)目。系統(tǒng)如圖1所示。

        圖1 系統(tǒng)原理圖

        生產(chǎn)過(guò)程中布首先經(jīng)過(guò)漿槽,再在主電機(jī)M0的驅(qū)動(dòng)下進(jìn)入一柱烘干,再進(jìn)入二柱、三柱烘干,最后在落布電機(jī)的作用下,完成出布功能。M1、M2、M3、M4這四個(gè)電機(jī)分別是一柱、二柱、三柱烘筒驅(qū)動(dòng)電機(jī)和落布電機(jī)。系統(tǒng)要求M0、M1、M2、M3、M4 這幾個(gè)電機(jī)嚴(yán)格同步[2]。

        原系統(tǒng)是20世紀(jì)80年代的產(chǎn)品,采用直流調(diào)速技術(shù)。目前,變頻器已成為性價(jià)比極高的單元器件,因此采用變頻調(diào)速系統(tǒng)對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行改造。系統(tǒng)采用RS-485總線實(shí)現(xiàn)與變頻器的通信,實(shí)現(xiàn)三柱軋水烘干機(jī)生產(chǎn)線上多臺(tái)異步電機(jī)的同步控制。

        1 系統(tǒng)改造的硬件方案

        把原系統(tǒng)中的直流電機(jī)變換為對(duì)應(yīng)功率的交流電機(jī),控制方案如圖2所示。

        控制系統(tǒng)以STC12單片機(jī)為核心,以主電機(jī)M0的轉(zhuǎn)速為基礎(chǔ),通過(guò)編碼器測(cè)速,加到STC單片機(jī)上,作為速度基準(zhǔn),通過(guò)RS-485總線,分別實(shí)現(xiàn)控制與驅(qū)動(dòng) M0、M1、M2、M3、M4 這幾個(gè)電機(jī)的變頻器通信,使 M1、M2、M3、M4電機(jī)跟隨著M0電機(jī)同步運(yùn)行。另外,編碼器0~編碼器3為各輥軸端安裝的光電編碼器,編碼器4為擺布電機(jī)M4同軸安裝的光電編碼器,反饋信號(hào)一方面作轉(zhuǎn)速反饋,另一方面經(jīng)轉(zhuǎn)換作下一臺(tái)電機(jī)的給定。主電機(jī)M0的測(cè)速編碼器的Z相脈沖用于計(jì)算退卷輥的卷徑;采用PID控制對(duì)同步誤差進(jìn)行調(diào)節(jié)。

        圖2 控制從電動(dòng)機(jī)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        (1)STC12單片機(jī)。STC12C5A60S2/AD/PWM系列單片機(jī)是宏晶科技生產(chǎn)的單時(shí)鐘/機(jī)器周期(1T)的單片機(jī),是高速、低功耗、超強(qiáng)抗干擾的新一代8051單片機(jī),指令代碼完全兼容傳統(tǒng)的8051,但速度快8~12倍。內(nèi)部集成了MAX810專用復(fù)位電路,2路脈寬調(diào)制(Pulse Width Modulation,PWM),8路高速10位 A/D轉(zhuǎn)換(250 K/S),針對(duì)電機(jī)控制,特別適用于強(qiáng)干擾場(chǎng)合。

        (2)變頻器采用西門子的MM420及MM440,系統(tǒng)通信采用RS-485通信協(xié)議,變頻器接收控制的通信協(xié)議[3]如表1所示。

        表1 MM420變頻器接收控制的通信協(xié)議

        表中:STX區(qū)是一個(gè)字節(jié)的 ASCIISTX字符(02hex),表示一條信息的開(kāi)始。LGE區(qū)是一個(gè)字節(jié),指明這一條信息后跟的字節(jié)數(shù)目。按照USS的技術(shù)說(shuō)明,報(bào)文的長(zhǎng)度是可以變化的,而且報(bào)文的長(zhǎng)度必須在報(bào)文的第2個(gè)字節(jié)(即LGE)中說(shuō)明。根據(jù)配置,可以把報(bào)文定義為固定的長(zhǎng)度??偩€上的各個(gè)從站結(jié)點(diǎn)可以采用不同長(zhǎng)度的報(bào)文。一條報(bào)文的最大長(zhǎng)度是256個(gè)字節(jié),LGE是根據(jù)所采用的數(shù)據(jù)字符(數(shù)量n)數(shù)、地址字節(jié)(ADR)和數(shù)據(jù)塊檢驗(yàn)字符(BCC)確定的。顯然,實(shí)際的報(bào)文總長(zhǎng)度比LGE要多2個(gè)字節(jié),因?yàn)樽止?jié)STX和LGE沒(méi)有計(jì)算在LGE以內(nèi)。ADR區(qū)是一個(gè)字節(jié),是從站結(jié)點(diǎn)(即變頻器)的地址。PKE設(shè)置為0,IND默認(rèn)為0,VAL設(shè)置為0。STW為變頻器控制動(dòng)作位,正轉(zhuǎn)設(shè)置為47F,反轉(zhuǎn)設(shè)置為C7F。HSW為頻率設(shè)置,設(shè)計(jì)是在程序中進(jìn)行運(yùn)算。BCC區(qū)是長(zhǎng)度為一個(gè)字節(jié)的校驗(yàn)和,用于檢查該信息是否有效。它是該信息中BCC前面所有字節(jié)“異或”運(yùn)算的結(jié)果。如果根據(jù)校驗(yàn)和的運(yùn)算結(jié)果,表明變頻器接收到的信息是無(wú)效的,則丟棄這一信息,并且不向主站發(fā)出應(yīng)答信號(hào)。

        (3)該設(shè)計(jì)中采用的旋轉(zhuǎn)編碼器是E6A2系列的,是OMRON增量型旋轉(zhuǎn)式編碼器。在該設(shè)計(jì)中,采用STC12單片機(jī)與旋轉(zhuǎn)編碼器相連,采用單相聯(lián)接,用于單方向計(jì)數(shù),單方向測(cè)速。該旋轉(zhuǎn)編碼器有5根接線,褐色是VCC,黑色、白色、橙色分別是A相、B相、Z相,青色是地端。

        2 同步傳動(dòng)系統(tǒng)的控制方案

        控制方案如圖3所示。

        圖3 同步傳動(dòng)系統(tǒng)的控制方案

        圖中:ni——一級(jí)電機(jī)的給定轉(zhuǎn)速;

        nif——本級(jí)經(jīng)編碼器反饋來(lái)的轉(zhuǎn)速;

        ni+1——下一級(jí)電機(jī)的給定;

        ki+1——下一級(jí)的放大系數(shù)。

        卷徑計(jì)算時(shí),編碼器的Z相每出現(xiàn)一個(gè)脈沖退卷輥卷徑減小2h(h為織物厚度),系統(tǒng)[4]:

        式中:V——系統(tǒng)給定的線速度;

        n0,n1,n2,n3,n4——電機(jī) M0、M1、M2、M3、M4的給定轉(zhuǎn)速;

        R0,R1,R2,R3,R4——各電機(jī)對(duì)應(yīng)各輥的半徑;

        D0,D1,D3,D3,D4——各電機(jī)對(duì)應(yīng)各輥的直徑;

        nf0,nf1,nf2,nf3,nf4——電機(jī) M0、M1、M2、M3、M4由對(duì)應(yīng)編碼器所測(cè)出的電機(jī)轉(zhuǎn)速。

        3 控制系統(tǒng)算法設(shè)計(jì)

        對(duì)于某一時(shí)刻t,STC12單片機(jī)通過(guò)對(duì)光電編碼器脈沖定時(shí)計(jì)數(shù)得到五臺(tái)電機(jī)的反饋轉(zhuǎn)速nf0,nf1,nf2,nf3,nf4,同時(shí)得出退卷輥的輥徑,根據(jù)式(1)~(5),通過(guò)單片機(jī)內(nèi)部定時(shí)計(jì)算得到各臺(tái)電機(jī)的給定轉(zhuǎn)速 n0,n1,n2,n3,n4,則可定義每臺(tái)電機(jī)的同步偏差為

        當(dāng) ei=0(i=1,2,3,4)時(shí),表示在給定線速度下,主從電機(jī)同步;ei≠0時(shí),表示給定線速度下主從電機(jī)不同步。

        同步控制系統(tǒng)的各臺(tái)電機(jī)采用PID控制規(guī)律[5]進(jìn)行調(diào)節(jié),其連續(xù)表達(dá)式為

        式中:Kp——比例系數(shù);

        Ti——積分時(shí)間常數(shù);

        Td——微分時(shí)間常數(shù)。

        將式(7)按采樣周期離散化后,位置型控制算法的遞推算法為

        其中:

        參數(shù)整定過(guò)程:確定采樣周期T,運(yùn)行比例控制器,形成閉環(huán),逐漸增大比例系數(shù),使系統(tǒng)對(duì)階躍輸入的響應(yīng)達(dá)到臨界狀態(tài),記下此時(shí)的比例系數(shù)Kr(臨界比例系數(shù))和震蕩周期Tr(臨界震蕩周期)。然后利用經(jīng)典公式(見(jiàn)表2)求取PID控制器的參數(shù),按求得的參數(shù)運(yùn)行,觀察系統(tǒng)控制效果,微調(diào)有關(guān)參數(shù),以獲得最佳效果。

        表2 比例法參數(shù)整定經(jīng)驗(yàn)計(jì)算公式

        4 控制算法流程

        程序首先對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行各種初始化設(shè)置,接著對(duì)編碼器進(jìn)行計(jì)數(shù),給定的采樣時(shí)間到時(shí),單片機(jī)把速度反饋值賦給 nif(i=0,1,2,3,4),ni(i=0,1,2,3,4)為轉(zhuǎn)速給定,按式(6)可計(jì)算出各電機(jī)的轉(zhuǎn)速偏差,如果系統(tǒng)不同步,按式(8)、(9)即可算出各電機(jī)的Δu(k)和u(k),u(k)即為各電機(jī)的控制轉(zhuǎn)速,通過(guò)RS-485通信,把轉(zhuǎn)速傳輸給對(duì)應(yīng)的變頻器,由變頻器控制電機(jī)。如果系統(tǒng)已同步,直接把u(k)傳輸給變頻器即可。系統(tǒng)流程圖如圖4所示。

        5 結(jié)語(yǔ)

        采用STC12單片機(jī)為核心的控制系統(tǒng),通過(guò)RS-485協(xié)議在單片機(jī)和變頻器之間進(jìn)行通信,不但節(jié)省了一般控制系統(tǒng)中的D/A模塊,而且大大提高了系統(tǒng)的可靠性和抗干擾能力,節(jié)省了費(fèi)用開(kāi)支;同時(shí)通過(guò)單片機(jī)的顯示電路,可以清楚地知道各電機(jī)的運(yùn)行狀態(tài);另外,通過(guò)與單片機(jī)相連的RS-232總線,可以方便地調(diào)節(jié)系統(tǒng)的初始參數(shù)值。系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行證明,該系統(tǒng)能可靠地滿足生產(chǎn)廠家的需要,受到廠家的好評(píng)。

        圖4 系統(tǒng)的程序流程圖

        [1]張良.基于模糊-PID控制的主從電機(jī)同步傳動(dòng)系統(tǒng)[J].電氣傳動(dòng)自動(dòng)化,2008(5):34-37.

        [2]常州紡織儀表廠.CYDII系列可控硅整流裝置產(chǎn)品說(shuō)明書[G].1981.

        [3]陳效邦.印染機(jī)械電氣控制[M].北京:紡織工業(yè)出版社,1989.

        [4]陳汝全.實(shí)用微機(jī)與單片機(jī)控制技術(shù)[M].北京:電子科技大學(xué)出版社,1998.

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