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        330MW機(jī)組真空低原因分析及治理

        2010-05-31 00:59:00盧廣宇
        電力安全技術(shù) 2010年3期
        關(guān)鍵詞:設(shè)計(jì)

        盧廣宇

        (桂冠合山發(fā)電有限公司,廣西 合山 546500)

        隨著我國(guó)電力行業(yè)的高速發(fā)展,300MW級(jí)亞臨界火電機(jī)組已成為電網(wǎng)中的主力機(jī)型,且主要參與了電網(wǎng)調(diào)峰任務(wù)。目前,國(guó)產(chǎn)300MW級(jí)機(jī)組實(shí)際運(yùn)行中普遍存在真空與設(shè)計(jì)值相差過大的問題。例如,桂冠合山發(fā)電有限公司2×330MW機(jī)組凝汽器真空設(shè)計(jì)值為-94.6KPa;實(shí)際額定工況下,夏季真空低至-90.8KPa,冬季最高約-93KPa,全年平均值約為-92.3KPa,與設(shè)計(jì)值相差2.3KPa。真空過低,則排汽缸溫度升高,使汽缸中心線變化而引起機(jī)組振動(dòng),嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)贡Wo(hù)動(dòng)作,造成機(jī)組非正常停機(jī);此外,還會(huì)導(dǎo)致凝汽器銅管脹口松弛而發(fā)生泄漏,使凝結(jié)水品質(zhì)惡化,嚴(yán)重影響機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。本文對(duì)造成330MW機(jī)組真空低的主要原因進(jìn)行了分析,并提出解決對(duì)策,以實(shí)現(xiàn)機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

        1 原因分析

        1.1 低壓缸排汽量影響

        額定工況下,桂冠合山發(fā)電有限公司2臺(tái)330 MW機(jī)組主再熱汽溫設(shè)計(jì)值為540℃,主汽流量設(shè)計(jì)值為928t/h,冷卻水流量設(shè)計(jì)值為34265t/h,排汽溫度設(shè)計(jì)值為34.25℃。根據(jù)廠家提供的機(jī)組第1段到第7段抽汽流量數(shù)據(jù)(如表1所示),可計(jì)算出低壓缸排氣量設(shè)計(jì)值為628t/h(低壓缸排汽量設(shè)計(jì)值為主汽流量減去第1段到第7段抽汽總量)。

        表1 廠家提供的機(jī)組各段抽汽參數(shù)值

        廣西電力中試院于夏季和冬季分別對(duì)機(jī)組進(jìn)行了測(cè)試。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,夏季滿負(fù)荷工況下,主汽流量為985t/h,低壓缸排汽量為658t/h,高于設(shè)計(jì)值30t/h;冬季滿負(fù)荷工況下,主汽流量為964 t/h,低壓缸排汽量為643t/h,高于設(shè)計(jì)值15t/h。機(jī)組低壓缸排汽量比設(shè)計(jì)值平均增加了22t/h,遠(yuǎn)大于各閥門內(nèi)漏的總和,因而,低壓缸排汽量增加對(duì)真空的影響也較閥門內(nèi)漏大得多。

        設(shè)計(jì)工況下,根據(jù)熱平衡方程,低壓缸排汽側(cè)放出的熱量(與排氣量成正比)要等于循環(huán)水側(cè)帶走的熱量(與循環(huán)水量成正比)。實(shí)際滿負(fù)荷工況下,低壓缸排汽量平均增加了22t/h,而循環(huán)水量沒有同步增加,則增加的排汽量所帶來的熱量不能被循環(huán)水帶走,因而使凝結(jié)器熱負(fù)荷增加(凝結(jié)器的換熱面積、熱負(fù)荷是設(shè)定的),進(jìn)一步造成排汽溫度升高,真空降低。只有通過增加循環(huán)水量,讓增加的循環(huán)水帶走所增加的排汽熱量,才能降低排汽溫度,提高真空。

        1.2 主再熱汽溫影響

        實(shí)際滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí),機(jī)組主再熱汽溫長(zhǎng)期達(dá)不到設(shè)計(jì)值,平均值約為530℃,最低達(dá)到520℃以下;低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),主再熱汽溫在520℃~525℃,也低于設(shè)計(jì)值。由于主再熱汽溫偏低,要維持機(jī)組負(fù)荷不變,必須要增加汽輪機(jī)進(jìn)汽量,相應(yīng)的鍋爐主汽流量也要隨之增加。主汽流量增加后,要達(dá)到做功能力(汽溫處于設(shè)計(jì)過熱狀態(tài)),必然要先使?fàn)t膛投煤量增加,才能使蒸汽吸熱量增加,結(jié)果使在同一負(fù)荷下煤耗增加。

        由于主再熱汽溫偏低,滿負(fù)荷工況下,主汽流量平均值達(dá)到985t/h以上,最高接近1000t/h,較設(shè)計(jì)值(928t/h)高55t/h~70t/h。可見,主再熱汽溫偏低是造成主汽流量增加的一個(gè)主要原因。

        主汽流量增加,則相應(yīng)排汽量增加,導(dǎo)致凝結(jié)器熱負(fù)荷過高而使真空降低(循環(huán)水量不變)。

        1.3 排汽溫度影響

        排汽溫度與凝結(jié)器真空 (排汽壓力)是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系,即排汽溫度高則真空變低。經(jīng)測(cè)算,凝汽器真空每降低1KPa,機(jī)組熱耗增加約0.8%,供電煤耗增加約2g/KW.h??梢?,排汽溫度升高(真空過低),將導(dǎo)致機(jī)組出力不足,廠用電率上升,供電煤耗增加,電廠運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降。

        排汽溫度等于冷卻水溫、冷卻水溫升和凝結(jié)器端差之和。機(jī)組冷卻水進(jìn)水溫設(shè)計(jì)值為21℃,冷卻水溫升設(shè)計(jì)值為9.45℃,凝結(jié)器端差設(shè)計(jì)值為3.8℃,則排汽溫度設(shè)計(jì)值為34.25℃,對(duì)應(yīng)真空為-94.6 KPa。夏季額定工況下,循環(huán)水溫取平均值26℃,假定循環(huán)水量充足,冷卻水溫升取設(shè)計(jì)值9.45℃,凝結(jié)器端差取最低值5℃,則排汽溫度為40.45℃,對(duì)應(yīng)真空為-92.5KPa,即夏季真空最高約-92.5 KPa。實(shí)際工況下,冷卻水溫升及凝結(jié)器端差均達(dá)不到設(shè)計(jì)值,冷卻水溫升約為12℃,凝結(jié)器端差最低為5.5℃,因此排汽溫度至少達(dá)42.5℃,對(duì)應(yīng)真空約為-91.5KPa。冬季實(shí)際工況下,循環(huán)水溫取平均值18.5℃,冷卻水溫升為11.8℃,凝結(jié)器端差為8.3℃,則排汽溫度為38.6℃,對(duì)應(yīng)真空約為-93.2KPa。因此,全年真空平均值約為-92.3KPa,與設(shè)計(jì)值-94.6KPa相差約2.3

        KPa。冬季凝結(jié)器端差與冷卻水溫升均高于夏季的主要原因是,冬季河水水位低,明渠供水量相對(duì)少,凝結(jié)器冷卻水量也相對(duì)小,凝結(jié)器熱負(fù)荷高,因而排汽溫度高。而凝結(jié)器端差大,一方面因?yàn)槟Y(jié)器換熱熱阻大,傳熱效果差,這可能是凝結(jié)器銅管汽、水側(cè)結(jié)垢臟污或汽側(cè)積存空氣造成的;另一方面因?yàn)檠h(huán)水量不足,使凝結(jié)器熱負(fù)荷過高,導(dǎo)致排汽溫度過高,而使端差增大??梢?,循環(huán)水量不足對(duì)真空的影響也很大。

        通過以上分析可知,造成排汽溫度過高的主要原因是,冷卻水進(jìn)水溫度高、低汽溫運(yùn)行排汽量增加及循環(huán)水量不足,使循環(huán)水溫升及端差增大,導(dǎo)致凝結(jié)器熱負(fù)荷過高而使真空降低。

        1.4 真空系統(tǒng)嚴(yán)密性及閥門內(nèi)漏影響

        實(shí)際運(yùn)行中,對(duì)機(jī)組進(jìn)行真空嚴(yán)密性試驗(yàn),其真空下降速率小于0.25KPa/min;汽輪機(jī)軸封壓力正常,自密封效果良好;真空泵出力良好,完全滿足將真空系統(tǒng)閥門漏入凝結(jié)器的空氣抽出,維持凝結(jié)器真空的要求??梢哉f,真空嚴(yán)密性已達(dá)到良好水平。因此,可排除是由軸封及真空系統(tǒng)閥門漏入空氣而造成真空低的情況。但是,檢查發(fā)現(xiàn),機(jī)組真空系統(tǒng)閥門、低旁及各高低壓疏水門仍然存在不同程度的內(nèi)漏,特別是低旁閥后溫度經(jīng)常高于120℃,遠(yuǎn)高于正常值(50℃),說明低旁閥存在蒸汽內(nèi)漏,使凝結(jié)器熱負(fù)荷增加,進(jìn)而使凝汽器真空受到影響而降低。

        1.5 其他影響真空的因素

        實(shí)際運(yùn)行中,影響真空的因素還有很多,在此也將其列出,以供今后機(jī)組檢修、改造時(shí)參考。

        (1) 低加汽側(cè)無水。工況發(fā)生變化時(shí)未及時(shí)調(diào)整低加水位,使低加無水運(yùn)行,抽汽未能進(jìn)行熱交換就直排入凝結(jié)器,從而使凝結(jié)器熱負(fù)荷增加,真空下降。

        (2) 各高低壓疏水門、危急事故疏水門以及低旁存在不同程度內(nèi)漏,使凝結(jié)器熱負(fù)荷增加,真空下降。

        (3) 真空系統(tǒng)閥門誤開、修后未關(guān)或關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致真空下降。

        (4) 凝汽器銅管汽、水側(cè)結(jié)垢臟污,使凝汽器換熱效果差,端差增大,導(dǎo)致排汽溫度升高,真空下降。

        (5) 軸封壓力不正常,軸封壓力調(diào)節(jié)閥故障;軸封供汽系統(tǒng)上的閥門開度不足。

        (6) 真空泵出力不足,氣水分離器水位過高或過低,入口濾網(wǎng)堵塞。

        (7) 凝結(jié)器上部及汽側(cè)積存空氣,或者熱井水位過高,使端差增大,排汽溫度升高,真空下降。

        (8) 高、低壓疏擴(kuò)、危急疏擴(kuò)熱負(fù)荷過大,疏水溫度高,直排入凝結(jié)器后使凝結(jié)器熱負(fù)荷增加,真空下降。

        (9) 負(fù)壓側(cè)密封水門(如凝結(jié)泵疏水泵)壓力不足或中斷,使空氣漏入凝汽器,導(dǎo)致真空下降。

        (10) 循環(huán)水水壓低,循環(huán)水量不足,入口濾網(wǎng)堵塞,使凝結(jié)器熱負(fù)荷過高,真空下降。

        2 解決思路及對(duì)策

        通過以上的分析可知,只有設(shè)法提高主再熱汽溫,增加冷卻水量,從而降低凝結(jié)器熱負(fù)荷,降低排汽壓力,才能提高真空。

        2.1 提高主再熱汽溫

        (1) 由于再熱器原設(shè)計(jì)受熱面積偏小,2007年8月對(duì)機(jī)組再熱器進(jìn)行了改造,增加了1100m2的懸吊式低溫再熱器受熱面,使主再熱汽溫提高至535℃~540℃。改造后,隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),再加上吹灰力度不夠等原因,導(dǎo)致尾部低溫再熱器受熱面積灰嚴(yán)重,使蒸汽吸熱不足,從而導(dǎo)致主再熱汽溫偏低。因此,建議對(duì)再熱器受熱面進(jìn)行修復(fù)改善,同時(shí)加強(qiáng)吹灰力度,增強(qiáng)其傳熱效果。必要時(shí)可再增加受熱面面積,從而達(dá)到提高主再熱汽溫的目的。

        (2) 盡量燃燒設(shè)計(jì)煤種,根據(jù)設(shè)計(jì)煤種(貴州無煙煤和本地煤)的熱值及揮發(fā)份變化以合理比例摻配煤量;同時(shí),選擇合理的配風(fēng)方式,采用最佳氧量?jī)?yōu)化燃燒調(diào)整,以提高并穩(wěn)定汽溫,使汽溫不因煤種及摻配比例變化而大幅波動(dòng),最終使主再熱汽溫穩(wěn)定并達(dá)到或接近設(shè)計(jì)值。

        2.2 增加冷卻水量

        目前循環(huán)水供水方式為明渠供水。由于明渠供水受季節(jié)性水位落差影響較大,當(dāng)水位較低時(shí),凝結(jié)器進(jìn)水壓力相對(duì)較小(小于0.05MPa),會(huì)造成循環(huán)水量不足而使真空過低。因此,建議將循環(huán)水供水方式改為壓力管道供水。壓力管道供水的壓力較高且穩(wěn)定,可以保證冷卻水量充足,從而減小循環(huán)水溫升,減小凝結(jié)器傳熱端差,使循環(huán)水溫升降至10℃以下,端差降至5℃以下,最終降低凝結(jié)器熱負(fù)荷而提高真空。

        2.3 消除閥門內(nèi)漏

        加強(qiáng)對(duì)真空系統(tǒng)閥門查漏、堵漏處理,特別是與真空系統(tǒng)相連接的高低壓疏水門、低旁及儀表接頭等,以消除各種閥門漏氣或內(nèi)漏。

        3 實(shí)際應(yīng)用

        通過以上對(duì)實(shí)際運(yùn)行中影響2臺(tái)330MW機(jī)組真空的主要原因進(jìn)行的分析可知,提高真空最有效的手段就是使主再熱汽溫達(dá)到或接近設(shè)計(jì)值,減少主汽流量,以及將明渠供水改為壓力管道供水,以供給凝結(jié)器充足的冷卻水量,降低凝結(jié)器熱負(fù)荷,從而降低排汽壓力、提高真空。

        電廠在2號(hào)機(jī)組小修中對(duì)再熱器、過熱器及水冷壁進(jìn)行了改造,更換了不合格的管子,對(duì)受熱面進(jìn)行了清灰除焦;在運(yùn)行中還對(duì)爐膛、再熱器受熱面加強(qiáng)了吹灰力度,從而增強(qiáng)了受熱面的傳熱效果;同時(shí),還對(duì)與真空系統(tǒng)相連的高低壓疏水門、低旁及儀表接頭等進(jìn)行了排查堵漏處理。

        此外,電廠決定不再燃燒對(duì)汽溫造成影響最大的越南煤、印尼煤等外來煤種,而是將設(shè)計(jì)煤種(貴州煤與本地煤)按合理比例摻配燃燒。由于工程量大及資金短缺,電廠暫緩對(duì)循環(huán)水供水系統(tǒng)的改造。

        目前,從小修改造后2號(hào)機(jī)組近2個(gè)月來的運(yùn)行數(shù)據(jù)看,主再熱汽溫穩(wěn)定并達(dá)到或接近設(shè)計(jì)值(535℃~540℃)。廣西電力中試院于2009-08-26對(duì)2號(hào)機(jī)組小修改造后的運(yùn)行進(jìn)行了試驗(yàn)。試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,在滿負(fù)荷工況下,2號(hào)機(jī)組凝結(jié)器真空達(dá)到-92KPa,比小修前(-91.2KPa)提高了0.8KPa。真空嚴(yán)密性試驗(yàn)中真空下降速率由0.25KPa/min降至0.165KPa/min,軸封壓力由25KPa降至8 KPa,主汽流量由985t/h降至965t/h,對(duì)應(yīng)供電煤耗由約350g/KW.h降至338g/KW.h,取得了良好的效果。預(yù)計(jì)循環(huán)水供水方式由明渠供水改為壓力供水后,全年真空平均值將提高1KPa,達(dá)到-93.3KPa左右。根據(jù)真空每提高1KPa、供電煤耗降低約2g/ KW.h計(jì)算,2009年電廠上網(wǎng)電量25億KW.h,則年均節(jié)約標(biāo)煤5000t;按發(fā)電標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)每噸910.88元計(jì)算,年節(jié)約成本約455萬元??梢哉f,上述解決思路及對(duì)策是正確和有成效的,對(duì)解決300MW級(jí)火電機(jī)組真空低問題具有一定的借鑒意義。

        1 河南省電力公司.火電工程調(diào)試技術(shù)手冊(cè).汽輪機(jī)卷[M].北京:中國(guó)電力出版社,2005.

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