張永福 王紅芳
1.故障現(xiàn)象
意大利IMT公司生產(chǎn)的S10/3T-2型活塞橢圓、精槽組合加工立式車床,用于加工轎車活塞的三個環(huán)槽和橢圓、型線。控制系統(tǒng)采用GE FANUC 160i數(shù)控系統(tǒng),配置電主軸和X、Z、U三個全閉環(huán)伺服軸,X、Z軸插補加工環(huán)槽,X軸按加工程序設定運行到位后,由U軸和Z軸插補加工活塞橢圓和型線,基本結(jié)構(gòu)見圖1。
該機床先是因為硬盤物理性損壞,造成基于Windows2000操 作 系 統(tǒng) 的FANUC系統(tǒng)HSSB驅(qū)動、BOP以及嵌入BOP由IMT公司開發(fā)的活塞外圓編程、加工等軟件因缺少安裝程序而無法修復。后經(jīng)付費請IMT公司和FANUC公司的維修人員一起,更換新硬盤,安裝相關(guān)軟件后,機床控制功能恢復正常生產(chǎn),但隨后出現(xiàn)加工精槽時不定時撞刀故障,故障發(fā)生時控制系統(tǒng)沒有報警,加工程序仍然能繼續(xù)運行。
2.檢修過程
測量發(fā)生撞刀時加工的活塞,發(fā)現(xiàn)撞刀都發(fā)生在環(huán)槽已基本加工完,外圓還沒有開始加工的程序處,環(huán)槽加工的寬度尺寸正常。據(jù)此分析故障發(fā)生的原因:①機械方面,因環(huán)槽加工的寬度尺寸正常,可基本排除故障由Z軸引起。又因機床所有進給軸均為全閉環(huán)控制,發(fā)生故障時系統(tǒng)沒有報警,所以因X軸的貼塑導軌、滾珠絲杠和絲杠軸承等局部損壞造成故障的可能性不大;經(jīng)檢查X軸定位精度和重復定位精度均滿足要求,不存在振蕩現(xiàn)象,所以故障也不是因為兩軸運行或換向時發(fā)生振蕩造成。盡管如此,還是對X軸的相關(guān)部件進行了檢查和調(diào)整。②電氣方面,若X軸光柵尺局部污染或損壞,造成位置反饋信號失調(diào),就會引起故障。于是將X軸的光柵尺封閉,使X軸由全閉環(huán)暫時更改為半閉環(huán)方式,調(diào)整好相關(guān)參數(shù)后生產(chǎn),機床加工的產(chǎn)品合格,但生產(chǎn)三個班次后,又出現(xiàn)撞刀現(xiàn)象。
操作人員提出在硬盤損壞前沒有撞刀現(xiàn)象發(fā)生,當時用的是英文 Windows2000操作系統(tǒng),而重裝后用的是中文Windows2000操作系統(tǒng),懷疑是由于操作系統(tǒng)的不一致,使系統(tǒng)中某項條件滿足時影響加工程序的執(zhí)行,造成總是在同一位置出現(xiàn)撞刀現(xiàn)象,于是決定重新用英文版Windows2000安裝系統(tǒng)。因為GE FANUC 160i數(shù)控系統(tǒng)國內(nèi)用量少,缺少相關(guān)資料,經(jīng)相關(guān)人員的努力,安裝完正版英文Windows2000操作系統(tǒng)后,又將相關(guān)控制軟件安裝并設置正確,使機床控制功能恢復,但正常加工兩個班次后再次出現(xiàn)同樣的撞刀故障。通過檢查確認X軸的相關(guān)部件完好,故障發(fā)生時系統(tǒng)沒有報警發(fā)生,說明電氣控制部分正常。
為確定下一步故障檢修思路,又組織了相關(guān)人員,進行充分分析和討論,認為可能原因為:①機床加工時,活塞定位采用液壓缸拉動四個拉爪將活塞拉緊的定位方式,為避免加工橢圓時活塞變形,在加工環(huán)槽時用高壓(1.3MPa),加工橢圓和型線時切換為低壓(0.6MPa)。因為活塞的三個環(huán)槽用三把刀同時加工,在加工到槽底時,切削力最大,這時若拉緊力不能滿足要求,勢必造成活塞因松動而撞刀。②加工完活塞環(huán)槽開始退刀時,X、Z軸均要反向,兩軸以插補運動方式按斜線運動。若Z軸絲杠反向間隙大,在當前的全閉環(huán)工作方式下反向運行,若出現(xiàn)振蕩也會造成撞刀故障的發(fā)生。根據(jù)以上原因分析,制定并進行了以下檢修過程:
(1)首先檢查活塞定位拉緊力,發(fā)現(xiàn)液壓壓力在加工過程中確有變化,進一步檢查發(fā)現(xiàn)平衡Z軸油缸的氮氣蓄能器中氮氣量正常,但用于穩(wěn)定拉緊油缸油壓的氮氣蓄能器中氮氣量已少了很多,造成高低壓切換時拉力不穩(wěn)定。將氮氣蓄能器中氮氣充到要求數(shù)量,又檢修了所有相關(guān)油路的密封圈和電磁閥,確認油路不存在泄露后,要求操作者再試加工。但由于加工精槽所用刀具已全部撞壞,新的還沒有購進,便用比精車環(huán)槽刀更薄的粗車環(huán)槽刀僅加工環(huán)槽,不加工外圓,先驗證故障是否因拉緊油壓變化造成。經(jīng)過四個班次的連續(xù)加工故障沒有出現(xiàn),第五個班換上精車環(huán)槽刀后加工到第九只活塞,又出現(xiàn)相同撞刀故障。
(2)這次撞刀發(fā)生時,操作人員正好觀察到加工程序的運行情況,確認撞刀發(fā)生在即將加工到槽底但尚未加工完成時,這時沒有活塞拉緊高低壓的切換動作,也沒有X軸和Z軸的換向。
(3)在排除X軸和液壓系統(tǒng)的問題后,又檢查了Z軸的定位精度和重復定位精度都滿足要求。在檢修Z軸托板時,發(fā)現(xiàn)固定Z軸托板楔鐵的螺栓有所松動。兩個人在水平方向用力拉動Z軸托板,通過用表檢量,Z軸托板在水平方向有0.5mm的位移量。將Z軸的三條托板楔鐵緊固,又檢測相關(guān)部件后,換好刀加工驗證,機床恢復正常。
3.故障原因分析
當三把槽刀加工到接近活塞環(huán)槽底時切削力達到最大,使得Z軸在水平方向的受力也達到最大,因固定Z軸托板楔鐵的螺栓松動,一旦由于活塞材料構(gòu)造不一致等因素導致切削力增大,超過Z軸靠自身重力維持在水平方向的穩(wěn)定,這時主軸高速運轉(zhuǎn),便導致了撞刀故障。
4.完善設備管理措施
這次設備故障歷時一個多月,不僅花費近三萬元的維修費,還造成四千余元的刀具損失費,更嚴重的是影響了產(chǎn)品按時交付,引起客戶抱怨。為避免類似故障的重復發(fā)生,結(jié)合這次故障發(fā)生原因和維修過程,完善了設備管理的相關(guān)制度。
(1)配置開放式控制系統(tǒng)關(guān)鍵設備的硬盤備份、存檔管理規(guī)定的完善。在以前的設備管理規(guī)定中,只要求對設備通過CF卡、計算機和刻錄光盤等方式做好數(shù)控機床的系統(tǒng)數(shù)據(jù)、PMC程序、參數(shù)和刀補等數(shù)據(jù)的前期備份和存檔。通過這次故障意識到,針對應用越來越多帶有硬盤的開放式控制系統(tǒng),包括工控機,SIEMENS公司產(chǎn)840D系統(tǒng)和FANUC公司產(chǎn)160i系統(tǒng)等,許多因缺少安裝軟件(有的因涉及系統(tǒng)、設備生產(chǎn)廠家的專利技術(shù),也不提供安裝軟件),一旦硬盤或相關(guān)硬件損壞,自己無法恢復,特別是進口設備,往往需要聯(lián)系國外生產(chǎn)廠家,不僅費用高,同時會造成修復時間延誤,嚴重影響生產(chǎn)。為此,在設備管理規(guī)程中增加了將硬盤做Ghost或重要硬盤直接克隆備份,并就備份資料和克隆硬盤的存檔、借用、歸還等進行了嚴格規(guī)定。
(2)對設備日常維護工作嚴格檢查、考核制度的完善。這次故障雖然最終證明不是由于液壓壓力變動引起,但氮氣蓄能罐中氮氣缺少了卻沒有在日常點檢時發(fā)現(xiàn);Z軸楔鐵固定螺栓松動沒有在設備定保時被檢查出來;根據(jù)加工環(huán)槽寬度滿足要求,想當然認為Z軸正常等,都說明設備日常點檢和定保工作雖有規(guī)定,但沒有做到位,檢查和考核制度不完善。為此,重新修訂了設備的日常點檢、定保及相關(guān)獎懲制度,使設備操作者、維修人員和管理人員都明確了自己在設備維護中應擔負的職責,真正將設備點檢、定保及檢查工作做到位。
由于數(shù)控設備的加工速度快、加工精度高和適合大規(guī)模生產(chǎn)等優(yōu)點,應用越來越廣泛,進口設備的數(shù)量也越來越多。這就要求設備管理工作必須同步跟上,才能提高設備運行的穩(wěn)定性、減少維修時間和降低維修成本,保證實現(xiàn)利潤最大化。