張順廷 夏繼良 于鴻贊 宮秀營
T6925/1鏜銑床主軸箱在240r/min以下轉(zhuǎn)速自動上升走刀時,主軸箱不能啟動,向下自動走刀正常;Ⅰ擋、Ⅱ擋手動快速上升、下降正常;主軸箱快速上升、下降自動走刀正常,只是上升時直流電機運轉(zhuǎn)聲音沉悶;主軸箱在320r/min左右向上移動時,主軸箱有顫動現(xiàn)象,向下移動時,無此顫動。
主軸箱基本傳動結(jié)構(gòu):主軸箱自重30t,主軸箱配重平衡錘自重29t,中間用兩根鏈條連接,15kW直流電機通過齒輪箱變比帶動主軸箱轉(zhuǎn)動。
以前主軸箱上升費勁,多數(shù)出現(xiàn)在滑枕補償系統(tǒng):1、鏈條調(diào)整過緊;2、補償油壓過高。
滑枕伸出補償系統(tǒng),是通過控制主軸箱配重平衡錘內(nèi)油缸壓力大小,來改變主軸箱升降前、后鏈條張力,達到對滑枕平行運動補償目的。平衡錘內(nèi)有2個油頂,滑枕伸出時,補償油壓升高,拉緊前鏈條,滑枕伸出越長,重量越是壓在前鏈條上?;聿簧斐鰰r重量則壓在后鏈條上。如果前鏈條過緊,主軸箱鑲條與立柱導(dǎo)軌無間隙,15kW直流電機不能帶動主軸箱。
1.滑枕補償系統(tǒng)泵站
鏜銑床滑枕補償系統(tǒng)通過先進的ATOS電液比例閥控制系統(tǒng),一臺高壓泵站輸出壓力可調(diào),數(shù)值為0~12MPa,最佳狀態(tài)在3MPa。當(dāng)時調(diào)整高壓泵站輸出油壓在0~12MPa,主軸箱仍然出現(xiàn)上述故障,說明未找到故障點,故障不在補償系統(tǒng)泵站上。
2.前鏈條松緊度調(diào)整
用插口扳手及手錘打緊(或調(diào)松)在平衡錘上的6個前鏈條螺絲,先后反復(fù)多次調(diào)整,未見到效果。
3.絲杠檢查
在立柱下導(dǎo)軌處打一塊百分表,主軸箱上下運動,監(jiān)測絲杠跳動情況,經(jīng)過檢查絲杠跳動為0.08mm合格,對絲杠磨損情況檢查,未發(fā)現(xiàn)有異常。
4.主軸箱齒輪箱檢查
變動主軸箱Ⅰ擋、Ⅱ擋,齒輪箱離合器可變,檢查各種齒輪、軸承及軸承潤滑未發(fā)現(xiàn)問題。當(dāng)主軸箱在Ⅰ擋位置時,用撬杠撬動主軸箱齒輪能撬動;當(dāng)主軸箱在Ⅱ擋位置時,用撬杠撬動主軸箱齒輪很難能撬動,當(dāng)時懷疑Ⅰ擋離合器與主傳動軸因磨損抱死。拆下Ⅰ擋離合器,未發(fā)現(xiàn)問題,主軸箱齒輪箱無故障。
5.主軸箱鑲條檢修
調(diào)緊(或調(diào)松)主軸箱鑲條,用塞尺檢查鑲條與立柱結(jié)合面間隙,同時上升主軸箱,主軸箱顫動仍存在,說明故障不在此。
6.主軸箱平衡錘導(dǎo)軌檢查
當(dāng)時懷疑平衡錘有卡阻或平衡錘起作用小。檢查平衡錘導(dǎo)軌垂直度正常;檢查每個固定與導(dǎo)軌接觸的導(dǎo)輪,運轉(zhuǎn)正常,未發(fā)現(xiàn)問題,29t平衡錘是起作用的。
7.平衡錘內(nèi)油缸油頂檢查
打開立柱側(cè)面兩個吊裝圓孔,將平衡錘內(nèi)油頂降至兩個吊裝圓孔處,檢查兩個油頂是否卡阻。通過滑枕伸出油頂伸出,滑枕補償油壓高,油頂伸出高,從而拉緊主軸箱前鏈條,通過觀察兩個油頂無卡阻。
8.絲杠上傳動軸承檢查
調(diào)松絲杠上傳動軸承鎖緊帽,主軸箱向上運動時,軸承內(nèi)有響聲,調(diào)緊鎖緊帽故障未排除,故障點不在此處。
9.絲杠上下對合銅螺母檢查
主軸箱上下對合銅錫鋅鉛青銅絲螺母,在主軸箱內(nèi),上端有一螺母潤滑油管。如果上下對合螺母調(diào)整過緊,也會造成主軸箱負載過重。調(diào)松螺母,上述故障未排除。將主軸箱用2個墊墩支撐,松開把合上下對合螺母固定裝置螺絲,慢慢向上點動,上下對合螺母可以從主軸箱內(nèi)升出,如果螺母從絲杠上拆下,工作量很大,只好外部檢查上下對合螺母,檢查螺母同步性及檢查螺母內(nèi)是否有曠量,未發(fā)現(xiàn)有問題,通過理論分析屬于正常。
10.主軸箱測速電機
用細砂紙磨掉換向器表面碳粉,用無水酒精清洗,或更換一臺同型號的測速電機,上述故障未排除。
11.主軸箱電氣控制線路檢查
檢測主軸箱直流驅(qū)動裝置V57直流給定電壓是0~10V可變;驅(qū)動裝置輸出直流電壓0~380V可變化;主軸勵磁電壓直流158V正常;控制線路無異常。
12.主軸箱直流驅(qū)動裝置V57檢修
主軸箱驅(qū)動裝置V57與立柱相同,對調(diào)兩個裝置檢修裝置內(nèi)是否有故障,經(jīng)過實際操作,兩個裝置驅(qū)動主軸箱時故障相同,這說明兩個裝置無故障。
13.主軸箱直流電機檢修
主軸箱直流電機與立柱相同都是15kW,可以對調(diào),型號Z4-132-2。為了防止電機測速機與電機驅(qū)動裝置V57接成正反饋,拆解電機前標記好兩臺直流電機、測速機接線號。由于主軸箱測速機和立柱不同,發(fā)電量相差2倍,連接好電機線后,調(diào)大(或調(diào)?。╇姍C驅(qū)動裝置V57速度調(diào)節(jié)器A2板上速度反饋電位器R28(速度調(diào)節(jié)器速度反饋弱調(diào)節(jié)),在恒扭矩的情況下,裝置輸出電壓在0~380V。
對調(diào)測速機時一定要用萬用表校正好兩臺測速機極性是否一致,將指針萬用表打到50V直流電壓檔,用手向同一個方向順(或逆)時針轉(zhuǎn)動,測量時紅、黑表筆接觸接線柱方向要一致,看指針萬用表指針擺動方向是否一致(或看數(shù)字表萬用表正、負極性);若一致,連接線不動,連接測速機是負反饋;若不一致,將進入測速機的兩根線對調(diào)。這樣檢測后,可防止對調(diào)的測速機與直流電機驅(qū)動裝置接成正反饋。
由于主軸箱與立柱電機接線不同,當(dāng)時還是將主軸箱測速機與裝置接成了正反饋,再加上直流電機旁監(jiān)控人員、鏜銑床操作者及拉鏜銑床總開關(guān)人員配合不默契,造成主軸箱電機高速運轉(zhuǎn),盡管按下鏜銑床急停開關(guān),同時也拉下總開關(guān),但還是造成主軸箱測速機(型號ZYS-3A)因發(fā)電電壓高而損壞。
更換測速機后,故障未排除,直流電機是好的。
14.絲杠、螺母潤滑檢查
絲杠、螺母潤滑是通過滑座油泵向上打油,油壓正常。主軸箱移動,絲杠向下摔油量較多,絲杠、螺母潤滑應(yīng)該沒有問題,給維修人員造成了很大錯覺。但關(guān)鍵是主軸箱出現(xiàn)此故障時,主軸箱絲杠、螺母沒有潤滑油。北方進入冬季,車間溫度低,因此更換過潤滑油,清洗了油泵過濾網(wǎng),調(diào)整了油泵供給螺母調(diào)壓閥,使絲杠、螺母潤滑量加大,但潤滑油油號由原來的32#改為15#,這一關(guān)鍵性的低級錯誤,使得鏜銑床無法正常運轉(zhuǎn),導(dǎo)致主軸箱低速上升顫動。換回原來使用的32#機油,調(diào)大絲杠、螺絲母潤滑油量,至此故障排除。
事后對此故障原因進行分析,由于所換油品黏度降低,潤滑油又無法到達絲杠和螺母結(jié)合面上,使絲杠和螺母的結(jié)合面無法建立起油膜,如同無潤滑狀態(tài)。