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        酸軋線分切剪廢料輸送系統(tǒng)改造

        2010-04-14 20:44:13白衛(wèi)衛(wèi)
        設(shè)備管理與維修 2010年4期
        關(guān)鍵詞:輸送鏈護(hù)板沖擊力

        白衛(wèi)衛(wèi)

        分切剪廢料輸送系統(tǒng)是酸軋生產(chǎn)線非常重要的輔助設(shè)備,該系統(tǒng)主要由廢料移出設(shè)備,推料設(shè)備,廢料溜槽,輸送鏈設(shè)備四部分組成。

        分切剪廢料輸送系統(tǒng)從投產(chǎn)以來一直存在著推料設(shè)備入口側(cè)堵鋼,輸送鏈護(hù)板卡鋼問題,在生產(chǎn)4mm以上厚料時,約90%的廢料都出現(xiàn)卡鋼,生產(chǎn)4mm以下薄料時約70%出現(xiàn)卡鋼現(xiàn)象。

        通常處理每塊被卡的廢料需要耗時3~5min,嚴(yán)重卡鋼時,生產(chǎn)線停產(chǎn)超過4h。每天因廢料卡鋼消耗的時間累計超過3h,為此每天至少減產(chǎn)800t,嚴(yán)重影響酸軋線生產(chǎn)效益。由于輸送鏈廢料卡鋼,導(dǎo)致輸送皮帶經(jīng)常損壞。

        1.推料系統(tǒng)結(jié)構(gòu)改造

        觀察廢料卡鋼現(xiàn)象,約70%是由于廢料在輸送過程中發(fā)生方向改變,在到達(dá)輸送鏈時,廢料一角插入皮帶護(hù)板。因此剪切廢料的運(yùn)行狀態(tài)影響著廢料在整個運(yùn)輸過程中的流暢性。

        改造前對4.5mm厚的板材廢料在輸送過程中的狀態(tài)進(jìn)行測試,采用長1200mm和1000mm兩種廢料,各累計記錄50塊,結(jié)果分別有43塊和47塊在推料過程中發(fā)生方向改變。

        分析研究發(fā)現(xiàn),推料系統(tǒng)入口側(cè)電機(jī)保護(hù)板設(shè)計不合理,導(dǎo)致廢料運(yùn)輸至此位置時受阻,改變了運(yùn)行狀態(tài),使平行于運(yùn)輸方向的剪切邊變?yōu)閮A斜。為此,將入口側(cè)保護(hù)板改為傾斜狀態(tài)。再次對相同規(guī)格的板材廢料(厚度、長度、塊數(shù)均相同)輸送狀態(tài)進(jìn)行測試,結(jié)果分別有26塊和32塊在推料過程中發(fā)生方向改變。測試結(jié)果表明:①改造后,廢料在推料系統(tǒng)中運(yùn)行相對平穩(wěn),原因是廢料在推出過程中,廢料的一側(cè)與電機(jī)保護(hù)板相互摩擦?xí)r能夠平滑過渡。②廢料越長時,越不容易在推料過程中發(fā)生運(yùn)行狀態(tài)變化,其原因是廢料越長,廢料橫移方向的中心與推料系統(tǒng)中心越接近,致使廢料在運(yùn)輸過程中方向不易改變,在輸送鏈上卡鋼的機(jī)率就減少。

        2.廢料移出驅(qū)動系統(tǒng)優(yōu)化

        分析廢料移出設(shè)備的驅(qū)動系統(tǒng),計算原設(shè)計廢料夾送輥拋出廢料的距離。廢料實際滑行距離S理論上應(yīng)等于廢料移出至推料系統(tǒng)中心位置時所需要滑行的距離S0,通過計算發(fā)現(xiàn)S<S0,其原因是原設(shè)計齒輪箱速比i選擇不合適。通過計算i應(yīng)大于0.092,而原設(shè)計僅為0.068。今重新選取i=0.12的齒輪箱。

        更換齒輪箱后,第三次對相同規(guī)格的板材廢料(厚度、長度、塊數(shù)均相同)輸送狀態(tài)進(jìn)行測試,結(jié)果分別有1塊和3塊在推料過程中發(fā)生方向改變。這表明改造后,廢料在推料系統(tǒng)中運(yùn)行基本平穩(wěn),約95%的廢料在運(yùn)行過程未發(fā)生狀態(tài)改變,降低了廢料進(jìn)入輸送鏈時卡鋼的機(jī)率。

        3.廢料溜槽改造

        廢料溜槽是廢料輸送系統(tǒng)中的重要組成部分,它與廢料在輸送鏈上卡鋼直接相關(guān)。溜槽角度太小將導(dǎo)致廢料積存,運(yùn)輸不暢;溜槽角度太大,將使廢料落下時對輸送皮帶的沖擊力增加,因此研究溜槽角度,設(shè)計一個合適傾斜度的溜槽至關(guān)重要。原始設(shè)計傾斜角度為42°,廢料以一個方向直接沖擊輸送鏈護(hù)板,使輸送鏈護(hù)板及皮帶承受著較大的沖擊力,原設(shè)計廢料對皮帶輸送鏈沖擊力經(jīng)計算達(dá)7928.83N。

        針對廢料溜槽傾斜度問題,根據(jù)生產(chǎn)線實際工況,采取局部改變溜槽傾斜度。改造后,新增加溜槽的長度為1580mm(原來長度為3194m),新增加溜槽與水平面之間的角度為20°(原來為42°)。經(jīng)計算,溜槽改造后廢料沖擊皮帶護(hù)板的力為2963.89N,即廢料對皮帶輸送鏈的沖擊力降低了62.62%。

        4.皮帶輸送鏈護(hù)板改造

        皮帶輸送鏈護(hù)板的作用是保護(hù)皮帶,提高皮帶的使用壽命。經(jīng)過對廢料溜槽改造后,廢料輸送系統(tǒng)的廢料從溜槽輸送到皮帶輸送鏈時,仍然時有插入護(hù)板間的事故發(fā)生,導(dǎo)致輸送鏈運(yùn)行不暢、皮帶容易損壞。分析輸送鏈護(hù)板結(jié)構(gòu),重新設(shè)計了護(hù)板,將護(hù)板前端的壓板去除,使廢料接觸輸送鏈時滑動自如,避免了廢料從壓板縫隙間插入,徹底解決了廢料卡鋼問題,解決了廢料從壓板之間插入從而損壞皮帶的問題。皮帶的使用壽命進(jìn)一步得到提高。廢料系統(tǒng)改造后,輸送鏈皮帶重新更換,已經(jīng)使用6個多月,皮帶狀態(tài)良好,較改造前使用壽命提高至少4倍。

        5.效果

        廢料輸送系統(tǒng)卡鋼問題得到徹底解決,改造后系統(tǒng)運(yùn)行半年多,沒有再發(fā)生卡鋼事件。

        酸軋生產(chǎn)線有效作業(yè)時間大大提高,每日產(chǎn)量至少提高800t,提高20%以上,有效提高了酸軋線生產(chǎn)效益。

        廢料對輸送鏈皮帶的受沖擊力降低了62.62%,皮帶使用壽命至少提高了4倍。

        生產(chǎn)過程中,操作人員不必頻繁處理廢料卡鋼問題,勞動強(qiáng)度大大降低。

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