張明琪
(南通觀音山環(huán)保熱電有限公司,江蘇南通226014)
南通觀音山環(huán)保熱電有限公司建設(shè)規(guī)模為3×75 t/h+1×130 t/h循環(huán)流化床鍋爐,配置2×15MW抽凝式+1×12MW背壓式汽輪發(fā)電機(jī)組,對(duì)南通市觀音山鎮(zhèn)及先鋒鎮(zhèn)93家熱用戶集中供汽。其中1,2號(hào)機(jī)為南京汽輪電機(jī)集團(tuán)公司制造的C15-4.9/0.981型抽凝式機(jī)組。近幾年隨著國(guó)家加大了企業(yè)節(jié)能減排的政策支持力度與發(fā)電側(cè)節(jié)能調(diào)度辦法的試行,尤其是金融業(yè)次貸危機(jī)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減緩,使得熱電企業(yè)生存空間進(jìn)一步縮小。為使熱電企業(yè)生存,一方面,從企業(yè)自身角度講必須擴(kuò)大供熱與降低供電煤耗,對(duì)于抽凝式供熱機(jī)組來(lái)講降低供電煤耗最有效的途徑就是減少或消除汽機(jī)冷源損失,也就是抽凝式改造成抽背式。另一方面,從社會(huì)角度來(lái)講江蘇省加大關(guān)停熱電公司供熱區(qū)域內(nèi)小鍋爐的力度,外部熱負(fù)荷將有一定量的增長(zhǎng),且仍有2家較大熱用戶未接入我公司供熱管網(wǎng)。因此,進(jìn)行抽凝式供熱機(jī)組改造,提高供汽能力來(lái)滿足供熱市場(chǎng)與降低供電煤耗,提高熱電企業(yè)的熱效率,成為熱電公司改善經(jīng)營(yíng)狀況的重要舉措。
在保持原有汽輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備基礎(chǔ)的前提下,對(duì)汽機(jī)轉(zhuǎn)子部分和汽缸部分進(jìn)行改造,盡量提高機(jī)組的供汽能力(不低于95 t/h),以適應(yīng)外部熱負(fù)荷快速增長(zhǎng)的要求,同時(shí)應(yīng)保證另2臺(tái)機(jī)組正常運(yùn)行;在保證改造后汽輪發(fā)電機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的前提下,要充分利用國(guó)內(nèi)較為成熟的先進(jìn)改造技術(shù),盡可能把機(jī)組的熱效率提高到現(xiàn)有條件下的最高水平;拆除原有的凝汽器部分,停用循環(huán)冷卻水,減少對(duì)外排放的廢熱,降低二氧化碳與二氧化硫等有害氣體排放量,同時(shí)降低冷卻塔噪聲,進(jìn)一步改善周邊環(huán)境質(zhì)量;改造汽輪機(jī)原有的液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng),使之與改造后的汽機(jī)供熱特性相匹配,保證改造后機(jī)組的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
為達(dá)到節(jié)約投資與獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的目的,應(yīng)盡可能多地使用原有設(shè)備,并對(duì)原有的設(shè)備與系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整設(shè)計(jì),盡量不增加其他設(shè)備,保證改造后系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠;為減少有關(guān)疏水與廢汽等排放,盡可能回收有關(guān)汽水,力爭(zhēng)達(dá)到汽水零排放目標(biāo);為降低機(jī)組自身廠用電消耗,達(dá)到節(jié)能減排目的,并考慮投資與運(yùn)行成本關(guān)系,停用原有大功率循環(huán)水泵,并安裝有關(guān)輔機(jī)變頻器以之作為調(diào)節(jié)使用。
根據(jù)機(jī)組改造的整體目標(biāo)與要求,利用南京汽輪電機(jī)集團(tuán)公司技術(shù)、生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)及多年來(lái)對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行的節(jié)能改造經(jīng)驗(yàn),經(jīng)對(duì)幾種改造方案進(jìn)行計(jì)算分析比較,決定采用將抽凝式機(jī)組改造成抽汽背壓式機(jī)組的方案。即將汽輪機(jī)工業(yè)抽汽口后面的級(jí)組堵掉部分靜葉汽道,使之改造成為一個(gè)低通流能力的汽輪機(jī)級(jí)組,該級(jí)組的主要作用是既向本機(jī)抽汽回?zé)嵩O(shè)備提供低壓汽源,增加改造后機(jī)組發(fā)電量,提高熱電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也可降低汽機(jī)的排汽溫度,避免發(fā)生汽機(jī)排汽缸嚴(yán)重超溫而引起的動(dòng)靜間隙減小產(chǎn)生的碰磨,從而保證改造后汽輪發(fā)電機(jī)組的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),為盡可能多地使用原有設(shè)備,必須對(duì)有關(guān)熱力系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的改動(dòng)與完善,才可能達(dá)到節(jié)能降耗的目標(biāo)。
2.2.1 葉型更換
更換汽機(jī)復(fù)速級(jí)第一列、第二列及第一壓力級(jí)葉片與葉型,以滿足改造后蒸汽通流量與效率要求;更換了新型子午面收縮葉片噴嘴組、導(dǎo)葉環(huán)以及第一級(jí)新型葉片隔板,以滿足機(jī)組改造后蒸汽通流量與效率要求。
2.2.2 壓力級(jí)和葉片拆除
拆除汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子第九至十一壓力級(jí)葉輪及葉片,以減少轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的巨大熱量,同時(shí)提高軸功率輸出,詳見(jiàn)圖1;對(duì)汽輪機(jī)第三級(jí)至第八級(jí)隔板進(jìn)行加堵板及擋汽板工作,以減少蒸汽通流面積與降低鼓風(fēng)損失,詳見(jiàn)圖2。
圖1 轉(zhuǎn)子改造后情況
圖2 隔板加堵板情況
2.2.3 汽封改造
拆除原后汽封,在原第十級(jí)隔板處設(shè)計(jì)制造安裝專(zhuān)用的中間軸封系統(tǒng),并利用原有的軸封冷卻器進(jìn)行冷卻,以保證背壓排汽不會(huì)進(jìn)入后面的汽缸內(nèi),同時(shí)對(duì)后面汽缸起到通風(fēng)冷卻的作用,保證后汽缸不發(fā)生超溫現(xiàn)象,詳見(jiàn)圖3。
圖3 中間軸封裝置
2.3.1 抽汽回?zé)峒皩?duì)外供熱系統(tǒng)改造
將高壓加熱器汽源由原可調(diào)工業(yè)抽汽改至原機(jī)組備用抽汽口位置,并經(jīng)核算原D159×4.5抽汽口能夠滿足髙加用汽通流量要求,這樣不僅改動(dòng)工作量較小,而且能增加對(duì)外供汽量,更能減少低通流汽輪機(jī)級(jí)組通過(guò)的蒸汽量;除氧器用汽全部采用汽輪機(jī)低通流級(jí)組抽汽的低壓汽源,設(shè)定壓力約為0.20 MPa,這樣既能保證低壓設(shè)備用汽需要,又能增加發(fā)電出力,避免出現(xiàn)在原熱力系統(tǒng)中,因?qū)ν夤┢难a(bǔ)水溫度低且量大時(shí),而使用工業(yè)抽汽通過(guò)節(jié)流方式來(lái)加熱降低熱效率的現(xiàn)象;新增1臺(tái)換熱面積為120 m2的低壓加熱器,與原熱力系統(tǒng)中配置的1臺(tái)換熱面積為75 m2的低壓加熱器同時(shí)吸收與消化機(jī)組背壓排汽,改造后一部分補(bǔ)水約有35 t/h通過(guò)原有軸封冷卻器和低壓加熱器后而進(jìn)入除氧器,其他補(bǔ)水可直接通過(guò)新增低壓加熱器補(bǔ)入除氧器;將原機(jī)組2根D250工業(yè)抽汽供熱管道更換為2根D300工業(yè)抽汽供熱管道,同時(shí)將其匯集管由D350更換至D450供熱管道,并將原調(diào)整抽汽母管快關(guān)閥更換為YXKD743H型快速關(guān)閉閥,以適應(yīng)機(jī)組改造后對(duì)外供汽能力的增強(qiáng),減少蒸汽流動(dòng)壓降;安裝了新增低壓加熱器的進(jìn)、出水及旁路管、進(jìn)汽管、疏水管、抽空氣管道及相關(guān)閥門(mén),以及有關(guān)用于運(yùn)行監(jiān)視調(diào)整的水位、壓力、溫度等熱工儀表。
2.3.2 調(diào)速及水控系統(tǒng)改造
改造汽輪機(jī)的液壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要工作為在中壓油動(dòng)機(jī)活塞下加裝了一長(zhǎng)度為70mm銅質(zhì)套筒,使油動(dòng)機(jī)活動(dòng)行程由原來(lái)的94mm縮短為24mm,以減小工業(yè)抽汽的調(diào)節(jié)范圍,從而適應(yīng)機(jī)組改造后的供熱特性要求。該機(jī)組改造后,熱電負(fù)荷的變化特性已發(fā)生了重大變化,改后機(jī)組已同正規(guī)的背壓機(jī)組一樣,變?yōu)橐詿岫姷恼{(diào)節(jié)特性。因此,本改造需從原調(diào)節(jié)系統(tǒng)中解除旋轉(zhuǎn)隔板參與調(diào)壓的功能,僅依靠高壓油動(dòng)機(jī)的開(kāi)關(guān)來(lái)維持抽汽壓力不變,而旋轉(zhuǎn)隔板改為調(diào)節(jié)除氧器的進(jìn)水溫度。這種改造可避免高、中壓油動(dòng)機(jī)的相互干擾,保證調(diào)節(jié)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行;新增1臺(tái)抽汽止回閥水控系統(tǒng)的管道泵,用以維持水控系統(tǒng)的水壓穩(wěn)定,以減少抽汽止回閥因疏水壓力波動(dòng)而引起的閥門(mén)誤關(guān)。因機(jī)組改造后疏水量遠(yuǎn)小于原機(jī)組運(yùn)行時(shí)的凝結(jié)水量,且水壓也較低,有可能導(dǎo)致水控抽汽止回閥關(guān)閉。為減少此類(lèi)情況的發(fā)生,減少對(duì)外供汽壓力波動(dòng)及運(yùn)行人員工作強(qiáng)度,實(shí)施了此項(xiàng)改造。
2.3.3 循環(huán)水真空系統(tǒng)及疏放水系統(tǒng)改造
拆除原有冷凝器及循環(huán)水系統(tǒng)管道,詳見(jiàn)圖4。為保證冷油器、冷風(fēng)器等輔機(jī)冷卻用水,在循環(huán)水泵房預(yù)留處新安裝1臺(tái)500 m3/h循環(huán)水泵,其泵出口加裝了一只緩閉碟式止回閥;保留原有機(jī)組冷凝器熱井,并將之改造為1號(hào)機(jī)疏水箱,其汽側(cè)接有抽氣器抽空氣、1、2號(hào)低加抽空氣、疏水泵抽空氣等;水側(cè)接有除鹽水補(bǔ)水、低位水箱回水、1、2號(hào)低加疏水、疏水管再循環(huán)、均壓箱疏水、疏水膨脹箱疏水等,用以最大程度地回收有關(guān)疏水與廢汽,減少對(duì)外排放;保留原熱力系統(tǒng)中甲、乙凝水泵,且更名為甲、乙疏水泵,并加裝了可調(diào)轉(zhuǎn)速的變頻器,其作用是將疏水箱疏水及部分補(bǔ)水經(jīng)軸加、1號(hào)低加加熱后送至原凝結(jié)水母管;保留原甲、乙射水泵及射水抽氣器,并加裝了可調(diào)轉(zhuǎn)速的變頻器,其作用是在相鄰抽凝機(jī)停役時(shí)建立和維持1、2號(hào)低加汽側(cè)在15~20 kPa。同時(shí)為進(jìn)一步降低廠用電,安裝了相鄰抽凝機(jī)真空系統(tǒng)連通管,用于相鄰抽凝機(jī)運(yùn)行時(shí),建立和維持1、2號(hào)低加汽側(cè)在15~20 kPa,并停用本機(jī)組射水抽氣系統(tǒng)。
圖4 冷凝器拆除中
按新機(jī)組更換的進(jìn)汽噴嘴面積和額定進(jìn)汽參數(shù),同時(shí)考慮汽門(mén)的壓力損失為5%,計(jì)算出汽機(jī)經(jīng)改造后最大進(jìn)汽量約為120 t/h,因此本次改造設(shè)計(jì)的額定進(jìn)汽量選定為115 t/h。按該進(jìn)汽量和機(jī)組改造后的通流狀態(tài),計(jì)算出各級(jí)段總內(nèi)功率Ni為:Ni=10.923MW(其中后部級(jí)組出力1.29MW),取發(fā)電機(jī)效率97.5%,機(jī)械損失以及后缸不做功級(jí)組鼓風(fēng)摩擦損失為0.600MW,則電功率Ne為:Ne=10.923×97.5%-0.600=10.05MW。
根據(jù)上面熱力參數(shù)的計(jì)算結(jié)果,確定機(jī)組改造后型號(hào)為CB10-4.9/0.981/0.080。
該機(jī)組經(jīng)本體與輔助設(shè)備及相應(yīng)系統(tǒng)改造后,為保證其能長(zhǎng)期安全穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,其主要運(yùn)行參數(shù)控制應(yīng)嚴(yán)格按表1有關(guān)數(shù)據(jù)執(zhí)行。
機(jī)組經(jīng)改造后具有三級(jí)抽汽和背壓(低壓)排汽:一級(jí)調(diào)整抽汽由第一壓力級(jí)抽出,主要供工業(yè)用汽;二級(jí)抽汽由第三壓力級(jí)后抽出,供高壓加熱器用汽;三級(jí)抽汽由第五壓力級(jí)后抽出,供除氧器用汽;背壓排汽由第八壓力級(jí)后抽出,供1、2號(hào)低壓加熱器用汽。
表1 機(jī)組主要性能參數(shù)運(yùn)行定額
機(jī)組改造前后的運(yùn)行工況詳見(jiàn)表2。
由表2得:進(jìn)汽焓I0=3359 .30 kJ/kg,工業(yè)抽汽焓Ig=3087 .2 kJ/kg,給水焓If=636.7 kJ/kg,補(bǔ)水焓Ib=83.8 kJ/kg(20℃),鍋爐效率取ηg=0.85,綜合廠用電率0.18,機(jī)組改造前供電熱耗率qg和標(biāo)煤耗bg的計(jì)算公式如下:
由表2得:進(jìn)汽焓值I1=3368 .15 kJ/kg,工業(yè)抽汽焓Ig=3120 .7 kJ/kg,給水焓If=546.66 kJ/kg,補(bǔ)水焓Ib=121.18kJ/kg(27.4℃)。
汽機(jī)進(jìn)汽量為負(fù)誤差5%,工業(yè)抽汽量為正誤差5%。
機(jī)組改造后供電熱耗率qg和標(biāo)煤耗bg的計(jì)算如下:
根據(jù)第4.2與4.3的計(jì)算結(jié)果,機(jī)組供電煤耗由改造前的382.44 g/(kW·h)下降至機(jī)組改造后的160.38 g/(kW·h),下降了222.06 g/(kW·h)。按該機(jī)組年運(yùn)行6500h計(jì)算,每年可能節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤:M=9260 ×(1-0.18)×6500 ×222.06/1000000=10959 .95 t。同時(shí)因停用了大功率循環(huán)水泵及有關(guān)系統(tǒng),每年可節(jié)約廠用電2.4×106kW·h,折合節(jié)約標(biāo)煤約850 t,兩項(xiàng)合計(jì)每年可節(jié)約標(biāo)煤10000t。
表2 機(jī)組改造前后運(yùn)行工況對(duì)照
(1)抽凝式供熱機(jī)組改造為抽汽背壓式供熱機(jī)組由于采用了多種節(jié)能改造技術(shù),并消除了汽機(jī)冷源損失,是一項(xiàng)節(jié)能、簡(jiǎn)化運(yùn)行系統(tǒng)和減輕環(huán)境污染等多方面收益的可行性項(xiàng)目。由于該型號(hào)機(jī)組熱電企業(yè)中存在較多,具有參考價(jià)值。
(2)抽凝式機(jī)組改造后經(jīng)濟(jì)性明顯增強(qiáng),因?qū)ν夤┢芰τ筛脑烨?0~70 t/h提高到95 t/h,最大時(shí)可達(dá)到105 t/h,這對(duì)適應(yīng)外部熱負(fù)荷的快速增長(zhǎng)將發(fā)揮重要的作用。同時(shí)機(jī)組經(jīng)改造后汽輪機(jī)本體和熱力系統(tǒng)的熱效率得以提高,供電煤耗率下降幅度較大,每年可節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)煤10000t左右,使機(jī)組的盈利能力得到了較大幅度的提升,同時(shí)符合國(guó)家節(jié)能減排能源政策與發(fā)電側(cè)節(jié)能調(diào)度細(xì)則,解決了熱電企業(yè)生存問(wèn)題。
(3)節(jié)能減排與環(huán)境改善效果顯著,由于停用了循環(huán)冷卻水系統(tǒng),減少了熱電公司運(yùn)行維護(hù)量,并可節(jié)水3×106t/a,節(jié)電約2.4×106(kW·h)/a。同時(shí)可減少?gòu)U熱排放,降低冷卻塔運(yùn)行時(shí)噪聲,改善周邊環(huán)境。加之燃煤消耗量減少,每年可減排溫室氣體二氧化碳約20000t,酸性氣體二氧化硫與氮氧化物約500 t,達(dá)到了改善大氣質(zhì)量的目標(biāo)。該機(jī)組因供汽能力的提高,可關(guān)停供熱區(qū)域內(nèi)一批燃煤小鍋爐,進(jìn)一步減少了燃煤消耗,減少了大氣污染物的排放。
[1] 靳智平.電廠汽輪機(jī)原理及系統(tǒng)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004.