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        全循環(huán)尿素擴能改造存在的問題及處理

        2010-04-09 04:00:48竇懷云王克立
        化工設計通訊 2010年3期
        關鍵詞:甲銨合成塔汽包

        竇懷云 張 雷 王克立

        (兗礦魯南化肥廠,山東 滕州 277527)

        全循環(huán)尿素擴能改造存在的問題及處理

        竇懷云 張 雷 王克立

        (兗礦魯南化肥廠,山東 滕州 277527)

        介紹了全循環(huán)尿素改造后存在的問題及處理措施。

        水溶液;增產節(jié)能;試車問題;措施

        0 引 言

        兗礦魯南化肥廠于1993年建成投產1套水溶液全循環(huán)尿素裝置,設計年尿素生產能力為13萬t,通過不斷技術改造和系統(tǒng)穩(wěn)定生產長期運行,現(xiàn)在尿素年產能力18萬t。但是系統(tǒng)蒸汽、液氨消耗較高,生產成本居高不下,為更好發(fā)揮裝置的最佳效益,對本套系統(tǒng)進行節(jié)能擴產改造。

        1 改造主要內容

        1.1 高壓合成系統(tǒng)

        原高壓系統(tǒng)僅有尿素合成塔,借鑒CO2氣提生產原理,增加高壓甲銨冷凝器、第一尿素合成塔和汽提塔,原有尿素合成塔作為第二尿素合成塔。

        1.2 中壓系統(tǒng)

        一段分解加熱器更新并增加100m2換熱面積;增加1臺氨冷器,惰洗器換熱段加長;中壓吸收塔增加兩層微分塔板,以增加鼓泡段的吸收效果;中壓吸收塔外置冷卻器換熱面積由281m2增加至359m2。

        1.3 低壓系統(tǒng)

        新增二循一冷換熱面積增加109m2,低壓分解分離器增大(Φ1 400×8 000),安裝規(guī)整填料。

        1.4 機泵改造

        增加1臺22m3/h的一甲泵;1臺7.5m3/h的泵做為二甲泵和氨水泵的備車。

        2 改造后高壓系統(tǒng)流程

        液氨經(jīng)氨泵加壓20.0MPa,預熱50~60℃后,分兩路:一路入高甲冷底部;一路經(jīng)限流孔板進入第二尿素合成塔底部。二氧化碳氣加壓20.0MPa與液氨以及甲銨液三物料進入高甲冷底部后,在高甲冷內生成氨基甲酸銨,反應產出大量的熱,被汽包內的冷凝液移走產生0.75MPa的蒸汽。高甲冷出料靠壓差進入第一合成塔底部,在第一合成塔內進行部分氨基甲酸銨的脫水反應,壓力為19.0~20.0MPa。出第一合成塔的物料經(jīng)調節(jié)閥減壓15.5~16.5MPa進入汽提塔上部,經(jīng)液體分布器均勻分布,在降膜式換熱器內,與第一合成塔氣相逆流接觸,同時被殼側來自中飽器的飽和蒸汽加熱。汽提液經(jīng)液位調節(jié)閥控制進入精餾塔下部,汽提氣含有大量的氨、二氧化碳進入第二合成塔底部,與甲銨泵送來的甲銨液混合進行吸收反應,第二合成塔出料經(jīng)調節(jié)閥控制壓力15.5MPa,減壓后物料進入中壓循環(huán)系統(tǒng)。

        3 試產過程中遇到的問題以及采取的措施

        3.1 高壓甲銨冷凝器副產蒸汽壓力低

        系統(tǒng)原始開車初期,按照進塔CO2氣量3 000m3/h投料,隨后系統(tǒng)加量到6 500m3/h左右,高甲冷底部溫度控制在176~184℃,第一合成塔上部溫度在188~190℃,汽包壓力控制在0.75MPa左右,但是副產蒸汽始終沒有流量。

        3.1.1 原因分析

        ①操作人員不能適應新的流程,合成塔進料溫度偏低(176~180℃),第一合成塔出液NH3/CO2控制較高,一般為3.60~3.63;

        ②.汽包壓力控制偏高 0.75MPa,進一步使NH3/CO2偏高;

        ③汽包液位低于10%;

        ④系統(tǒng)負荷僅達到設計負荷30%,高壓甲銨冷凝器內合成甲銨量較少,放熱少。

        3.1.2 處理措施

        ①降低汽包壓力至0.72MPa;

        ②減少入塔氨量,高甲冷底部溫度提高至184℃左右,NH3/CO2控制在3.4~3.5之間;

        ③汽包液位提高至20%;

        ④提高負荷CO2量在6 000m3/h以上。此時有副產蒸汽產生,流量值逐漸增大,蒸汽消耗呈明顯下降趨勢。

        3.2 中壓壓力波動頻繁

        隨著系統(tǒng)逐漸加大負荷,合成塔出口調節(jié)閥逐步增大開度,中壓壓力頻繁波動,甲銨泵不打量。并且此情況反復出現(xiàn)。

        3.2.1 原因分析

        ①高壓系統(tǒng)出料不穩(wěn)造成中壓壓力的波動;

        ②汽提塔液位過低,導致高壓竄氣至中壓,造成中壓系統(tǒng)壓力波動;

        3.2.2 處理措施

        將汽提塔液位工藝指標提至20%,通過系統(tǒng)的逐步操作,發(fā)現(xiàn)液位上升后,汽提塔出氣溫度上升1℃左右,第二合成塔底部溫度上升,中壓壓力逐漸趨于平穩(wěn),系統(tǒng)運行恢復正常。

        3.3 增大調節(jié)閥開度10%

        兩合成塔出口調節(jié)閥開度比以往正常開度增大10%左右,甲銨泵打量也明顯增加,系統(tǒng)蒸汽用量增加,但系統(tǒng)產量較低。

        3.3.1 原因分析

        ①高壓甲銨冷凝器汽包液位較低,導致在高壓甲銨冷凝器中合成氨基甲酸銨量少,大部分的氨基甲酸銨在第一合成塔完成;

        ②第一合成塔的甲銨脫水轉換成尿素量減少;二氧化碳轉化率明顯下降,致使后系統(tǒng)回收負荷加大,甲銨泵速增加。

        3.3.2 處理措施

        汽包液位由10%提高至20%左右,系統(tǒng)副產蒸汽流量明顯增加,合成塔操作恢復正常,甲銨泵速降至正常。

        3.4 二段分解分離器液位頻繁波動,蒸發(fā)運行不穩(wěn)定

        隨著系統(tǒng)負荷逐漸提高,二段分解分離器液位反復階段性波動,高液位 70%~80%持續(xù)大約30min,液位開始下降至正常液位,然后又上升至高液位。蒸發(fā)溫度難以控制,頻繁打循環(huán)、停造粒。系統(tǒng)無法高負荷生產。

        3.4.1 原因分析

        ①二段分解分離器改造后(Φ1 400×9 019),原來的鮑爾環(huán)散堆填料改為規(guī)整填料,裝填高度比原來增加較多,且安裝填料時,填料壓塞過緊,填料可能存在持液現(xiàn)象。

        ②系統(tǒng)改造后,系統(tǒng)負荷明顯增加,但原來二段分解分離器出液管線未改變,可能導致放液不暢。

        3.4.2 采取措施

        ①將二段分解分離器內填料拆除約2m,增加分離器上部的氣液分離空間,減少填料層可能積存的尿液量。

        ②將二段分解分離器出液管道由DN125加粗為DN150。

        ③將增大二段蒸發(fā)加熱器換熱面積約25m2。

        該套裝置擴能改造后,系統(tǒng)消耗明顯下降氨耗降低4~5kg/t,蒸汽降低了150kg/t,但尿素產品由于蒸發(fā)加熱器過大,二段分離器液位不穩(wěn)定,產品質量縮二脲較高。目前系統(tǒng)運行已基本穩(wěn)定,高壓、低壓各項指標較好。但蒸發(fā)系統(tǒng)存在的的問題有待解決。

        Existing Problems and Treatment for Total Recyle Urea Transformation

        DOU Huai-yun,ZHANGLei,WANG Ke-li
        (Yankuang L unam Fertilizer Factory,Tengzhou277527,China)

        This article describes the existing problems and countermeasures for total recyle urea transformation.

        hydrous solution;expansion;commissioning problem;measure

        TQ441.41

        A

        1003-6490(2010)03-0021-02

        2010-06-07

        竇懷云(1969.6-),男,工程師,從事尿素生產技術管理。

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