王 雁
(合肥工業(yè)大學機械與汽車工程學院,安徽合肥 230009)
某專業(yè)載帶制造公司是一家專為SM T電子元件行業(yè)提供專用的SMD包裝載帶的科技企業(yè),生產(chǎn)的載帶具有保護電子元件,便于電子元件在貼片時的抓取和點焊的作用。公司所用的設備簡單,易操作,通用性強,對自動化要求不高,重組能力強。公司生產(chǎn)過程中的關鍵工藝流程為平板機加熱成型,本文運用工作研究的技術手段對該公司的平板機組生產(chǎn)線進行分析,以改進作業(yè)流程和操作方法,實現(xiàn)合理的工時定額。
生產(chǎn)系統(tǒng)變動因素的影響程度分為5級,1~5級依次為產(chǎn)品設計、原材料、工程、設備與工具、操作動作[1]。一般認為,變更較高級別的因素,給作業(yè)系統(tǒng)的改進會帶來較大的困難和不確定性。本文主要針對第3~5級3個級別的變更因素進行研究,采用方法研究和作業(yè)測定2種方法。方法研究是對現(xiàn)有的或擬議的工作方法進行系統(tǒng)的記錄和嚴格的考察,以尋求開發(fā)和應用更容易、更有效的工作方法,從而降低成本。作業(yè)測定是運用各種技術來確定合格工人按照規(guī)定的作業(yè)標準,完成某項工作所需要的時間。這2種方法是基礎IE的核心手段,其顯著特點是只需要較少的投資,或不需要投資就可以達到提高企業(yè)生產(chǎn)效率和效益的目標,因此在企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)改善和過程優(yōu)化中得到了較為廣泛的應用[2-6]。
工藝程序分析是指以生產(chǎn)系統(tǒng)或工作系統(tǒng)為研究對象,在著手對某一工作系統(tǒng)進行詳細調(diào)查研究和改進之前,對生產(chǎn)系統(tǒng)全過程所進行的概略分析,從宏觀上發(fā)現(xiàn)問題,為流程程序分析做準備[1]。平板機組工藝程序如圖1所示,運用5W 1H和ECRS四大原則進行分析[1]。
經(jīng)分析,上述各工序均不能取消,但可以通過工序合并達到優(yōu)化的目標:①加工6與檢測2能合并,箱子成型的同時檢查有無損壞;②加工10與檢測3能合并,封箱的同時檢查產(chǎn)品與標簽的型號是否一致。加工3與加工4不能合并,因為2道工序不是在同一地方加工,而且分開裝是為了方便裝盤。
圖1 改善前工藝程序
改善前的工序數(shù)量是14,改善后是12,減少了2道工序,主要的改善在于檢測與加工的合并,可以縮減人員,合理配置人員結(jié)構(gòu)。
以SLF7055型號的載帶為例,進行流程程序分析,如圖2所示,由檢測合格后加工開始分析,由圖2分析可知,從運往下一工序開始,時間為2.5 min,如果單從一盤的角度看,每封裝好一盤,生產(chǎn)部人員就要等待9.1 min,這段時間的浪費相當嚴重,是瓶頸程序,必須加以改善。
圖2 流程程序
(1)平衡工序能力。可以通過增加一次運送的量來平衡工序能力,1次搬運4盤,減少搬運次數(shù);這樣不僅減少了人員的等待時間,而且減少了走動距離。
(2)改進倒盤作業(yè)??梢?次裝卸4盤進行倒盤和檢查,以縮短時間,如圖3所示。
圖3 重組合并前后的人機關系甘特圖
通過重組合并,人員的等待時間從9.1 min減少到1.6 min;1次搬運4盤,移動的距離從30×4=120m減少到30×1=30 m,時間也減少了1.2 m in。增加1名人員,就可以對5#~9#機進行同樣的工作。衡量生產(chǎn)線平衡狀態(tài)的效果,可以采用生產(chǎn)平衡率來表示[7]:
生產(chǎn)線平衡率=各工序時間總和/(人數(shù)×C.T)×100%,
改善前生產(chǎn)線平衡率=14.1/(5×11.6)×100%=24.3%,
改善后生產(chǎn)線平衡率=(11.6×4+1.6×4+0.5+0.4)/(6×11.6)×100%=77.2%。
在裝、卸盤時,機器不能停機,即使是2臺機器同時需要裝卸盤,也只能一臺一臺地進行裝卸,除非在巡檢中發(fā)現(xiàn)有問題,或者剩余材料不足一盤需換材料時才停機。因此,機器的使用率可視為100%,問題在于機器與人員的匹配。
如圖4所示,人員在同時看3部機器的情況下,裝卸盤的工作率只接近20%,因此,能夠同時看4~5部平板機,若再加2部機器生產(chǎn),操作員的工作率最多也只有48%。如果只由1個操作員看全部機器(共9臺平板機),雖然其工作率在90%左右,考慮到來回走動時間和工人的疲勞強度,顯然不合理。因此,可以采取以下方法改善:
(1)2個班各配備2名操作員,負責9臺機器的裝卸盤任務,每位操作員負責相應的機臺,減少來回走動的距離。
(2)由于2個人看9臺機器的工作量小,且9臺機器同時工作的情況不多,一般情況下只有7部同時工作,這樣可以多分配其它任務,如巡檢載帶質(zhì)量、清掃機臺、整理紙盤等工作,以充分利用操作員的空閑時間,同時可以減輕管理員的工作量。
圖4 人機分析圖
在解決工藝流程中的作業(yè)順序、方法等問題后,要進一步尋找特定作業(yè)更細的問題點,這時可采用動作分析。
動作分析從最基本的“動素”入手,尋求改進空間,以提升生產(chǎn)線平衡能力[8]。以下對操作員裝卸盤的動作進行分析,找出不經(jīng)濟或多余的動作,得出有效動作,從而制定標準工時。將該過程分為卸盤和裝盤2個部分來分析,其中卸盤動作分解的動素記錄如圖5所示。
圖5 改善前卸盤動素分析
(1)卸盤改善前分析。左手持物動作過多有11個,增加疲勞,占用了左手;右手工作量過多,一只手進行很多動作,兩手工作不平衡。
(2)改善方案。將剪刀固定放在一個位置,方便放取的地方,如放在專用箱子中,操作員只需要一伸手不需要注意力就能拿到,這樣就可以兩手同時工作,消除了2個等待時間;操作員過早一直持著保護膜的動作是多余的,因為保護膜在剪斷之前,載帶和保護膜是不會跑位的,只需在剪斷后再拿住即可,減少拿住的時間,解放右手;將膠帶放在操作者的左邊,左手進行膠帶的工作,平衡兩手的工作量。
改善后的動素分析如圖6所示,改善后的拿住動作從11個減為6個,取消了等待的動作。
(3)裝盤改善前分析??傮w左右手工作平衡;存在不必要的等待和持物動作;有兩手交叉工作情況出現(xiàn)(在卸盤改善后)。
(4)改善后分析。伸手、拿起載帶和保護膜可以同時進行,故可消除2個等待和持物動作。
由于在卸盤的改善方案中把膠帶放在操作者的左手邊,若在裝盤時還用右手伸到左邊去拿膠帶,將會有兩手交叉的情況,所以持物和拿膠帶的工作兩手互換。通過改善可減少2組第3類與工作無關的動作。
圖6 改善后卸盤動素分析
YH1288平板機的工作步驟分為進料、加熱、吹氣成型、打孔和卷盤5步。其中加熱、吹氣成型和打孔同時進行,而三者中加熱的時間最長,故以加熱時間為主要研究對象。1個沖程的完成時間T等于加熱時間T 1與拉動時間T2之和,即T=T1+T2。
加熱時間的影響因素有材料的厚度、加熱溫度、載帶成型槽的形狀、加壓壓力、載帶寬度等。其中,載帶的厚度對加熱時間影響最大,故按載帶的厚度分類研究。以厚度為0.3 mm為例,歷史記錄數(shù)據(jù)見表1所列。
表1 平板機成型條件部分數(shù)據(jù)
對相關數(shù)據(jù)進行計算:
由于公司以前沒有對拉動的時間進行單獨記錄,現(xiàn)用秒表進行測量,通過對1 000個沖程所用的時間進行連續(xù)測量。分為10組,每組100沖程,以SLF7055型號的產(chǎn)品為例,測得數(shù)據(jù)分別為189.4、186.1、190.1、190.3、189.8、190.3、190.4、190.5、189.9、190.1 s。
得出每組的平均值為:t1=(189.4-1.14×100)/100=0.75 s;t2~t10的值分別為0.721、0.761、0.763、0.758、0.763、0.764、0.765、0.759、0.761 s。
根據(jù)誤差界限法[1],確定觀察數(shù)據(jù)的次數(shù),使其誤差控制在±10%,可信度為95%。當樣本較小時,有
經(jīng)計算n′≈3,所以觀察10次足夠滿足要求??偟睦瓌訒r間平均值為:
通過以上分析和計算,得出了載帶加熱時間和拉動時間之和為:
由于進行裝卸盤是操作員的主要工作,且通過手工作業(yè),所以有必要為員工進行裝卸盤制定標準工作時間,這里運用MOD法。根據(jù)前文對裝卸盤動作的分析和改善,在改善后的動作的基礎上進行排時,MOD值總計為167,其中1MOD=0.129 s。
根據(jù)作業(yè)時間=標準時間+寬放時間,寬放率為10%(以男性為例,基本寬放率4%,站立工作寬放率2%,間歇大聲的寬放率2%,單調(diào)2%),所以有:
本文根據(jù)工作研究的技術原理,運用一系列分析圖表及工具對某公司的平板機組生產(chǎn)線進行研究。通過分析與改善,工序由原來的14道減至12道,等待時間從9.1 min減至1.6 m in,平衡率從24.3%上升至77.2%,裝卸盤等待動作從8個減為4個,持物動作由17個減至10個,0.3 mm厚度載帶單個加熱沖程時間為1.727 s,裝卸盤標準作業(yè)時間為23.7 s。運用工作研究改進生產(chǎn)組織要素,是提高企業(yè)生產(chǎn)率的有效措施[6]。
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