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        小灣高拱壩蓄水初期誘導(dǎo)縫安全監(jiān)測資料分析

        2010-03-13 07:58:48潘琳韓世棟陳宏偉李玉龍
        大壩與安全 2010年3期
        關(guān)鍵詞:小灣壩段蓄水

        潘琳,韓世棟,陳宏偉,李玉龍

        (國網(wǎng)電力科學(xué)研究院,江蘇南京210003)

        1 工程概況

        小灣水電站位于云南省西部南澗縣與鳳慶縣交界的瀾滄江中游河段,在干流河段與支流黑惠江交匯處下游1.5 km處,系瀾滄江中下游河段規(guī)劃8個梯級中的第二級。

        電站工程屬大(1)型一等工程,攔河壩為混凝土雙曲拱壩,壩頂高程1245 m,最大壩高294.5 m,屬目前國內(nèi)最高拱壩之一。大壩共分44個壩段,從右向左編號,22號、23號壩段位于拱冠處。

        為改善壩踵混凝土應(yīng)力狀態(tài),在17~28號壩段內(nèi)基礎(chǔ)靠上游處設(shè)有誘導(dǎo)縫,縫面平行于壩體徑向。各壩段誘導(dǎo)縫面中心線高程值從957~993 m不等,見圖1。

        2008年12月16日,導(dǎo)流底孔下閘蓄水,4 d之內(nèi)水位上升30余m,20日壩前水位達(dá)到1028 m,之后則保持小幅度變化直至2009年6月。6月下旬水位第二次升高,1個月內(nèi)升高了80多m,然后相對平穩(wěn)了20 d左右后,又再次升高30多m。截至2009年8月底,庫水位共抬高160余m,此時庫水位在1160 m左右,誘導(dǎo)縫承受的水頭高度約為169~202 m。

        2 監(jiān)測布置

        為了解誘導(dǎo)縫在施工期、蓄水期和運(yùn)行期各階段的實(shí)際狀態(tài),在各壩段誘導(dǎo)縫處均布置了監(jiān)測儀器,監(jiān)測項目主要有縫面開合度和上下游向錯動變化、縫面壓應(yīng)力、滲透壓力等。

        誘導(dǎo)縫監(jiān)測布置具有左右對稱性,除每個誘導(dǎo)縫均布置有開合度和滲透壓力監(jiān)測項目外,拱冠22號、23號壩段以及兩端對稱的17號、28號壩段還布置了縫面壓應(yīng)力和縫面錯動監(jiān)測項目。詳見表1。

        圖1 小灣大壩誘導(dǎo)縫示意圖Fig.1 Induced joints of Xiaowan arch dam

        典型監(jiān)測布置見圖2(22號誘導(dǎo)縫和20號誘導(dǎo)縫)。

        誘導(dǎo)縫所有監(jiān)測項目在蓄水之前均接入自動化監(jiān)測系統(tǒng)[1],并在兩個階段的蓄水過程中成功獲取了大量高密度、高精度原型觀測數(shù)據(jù),積累了真實(shí)可靠的第一手資料,為誘導(dǎo)縫的及時監(jiān)測和分析提供了有力保障。

        表1 誘導(dǎo)縫監(jiān)測項目一覽表Table 1:Monitoring items for the induced joints

        圖2 兩種典型誘導(dǎo)縫監(jiān)測布置Fig.2 Two typical distributions of induced joints monitoring

        3 監(jiān)測成果分析

        3.1 滲透壓力

        監(jiān)測成果顯示,部分誘導(dǎo)縫滲透壓力隨著庫水位的上升而增大,這種現(xiàn)象集中在17號、18號、20號、21號和26號壩段,其中包括止水后的測點(diǎn)[2]。止水前后的P1和P2相比較而言,前者反應(yīng)更早,增大幅度也更大。監(jiān)測成果和庫水位對比過程線見圖3。

        其它壩段誘導(dǎo)縫滲透壓力蓄水后未發(fā)生顯著變化。

        上述壩段止水結(jié)構(gòu)后的測點(diǎn)增大幅度雖較止水前為小,但仍相當(dāng)可觀,2009年8月底止水后滲壓水頭相當(dāng)于48~114 m,最大滲壓系數(shù)達(dá)到0.53。

        小灣誘導(dǎo)縫曾做過2次壓水試驗[3],其中包括蓄水后滲壓變化顯著的20號壩段,最大施壓3 MPa,遠(yuǎn)大于蓄水后誘導(dǎo)縫已經(jīng)承受的水頭,試驗中實(shí)測滲透壓力卻大大小于蓄水以后的測值。筆者認(rèn)為主要是由于壓水試驗時間短(僅歷時幾個小時),不能完全模擬庫水對誘導(dǎo)縫的持續(xù)作用,更難以捕捉到止水結(jié)構(gòu)后面的滯后變化。

        3.2 垂直壓應(yīng)力

        垂直壓應(yīng)力監(jiān)測成果和庫水位對比過程線見圖4[2]。測值向負(fù)變化為受壓。

        監(jiān)測成果表明:

        (1)蓄水前誘導(dǎo)縫面壓應(yīng)力呈不同程度的持續(xù)增大變化態(tài)勢,其中拱冠22號、23號壩段增幅較大,兩端17號、28號壩段較小。拱冠壩段中,C1較C2靠近上游側(cè),前者增幅大于后者。

        (2)2009年6月下旬第二次蓄水后,隨著庫水位的上升,前期積累的壓應(yīng)力均發(fā)生釋放,壓應(yīng)力值減小,減小幅度也以拱冠壩段為大,兩端較小,上游側(cè)較大,下游側(cè)較小。

        圖3 誘導(dǎo)縫滲透壓力和庫水位對比過程線Fig.3 Comparison of seepage pressure at the induced joints and reservoir water level

        圖4 誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力和庫水位對比過程線Fig.4 Comparison of compressive stress at the induced joints and reservoir water level

        2008年12月首次下閘前,誘導(dǎo)縫實(shí)測壓應(yīng)力在3 MPa以上,以后又繼續(xù)增大,2009年6月底再次蓄水時,最小壓應(yīng)力為4.4 MPa。表2列出了施工期誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力和相應(yīng)壩段壩體澆注高程之間的相關(guān)系數(shù),表中還同時列出了2008年12月首次下閘蓄水前的壓應(yīng)力值。

        22號、23號壩段高度基本一致,誘導(dǎo)縫面壓應(yīng)力卻存在差別,其原因尚待進(jìn)一步分析。

        相關(guān)分析結(jié)果顯示,施工期誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力和壩體澆注高程高度相關(guān),壓應(yīng)力形成的主要原因是壩體自重,伴隨著施工進(jìn)展中壩體不斷加高,自重不斷增大,形成了壩踵附近誘導(dǎo)縫面上的壓應(yīng)力。

        壓應(yīng)力值的分布情況也說明了壓應(yīng)力是自重作用的結(jié)果。壩高最高的22號壩段誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力也最大,而壩高較小的17號、28號壩段壓應(yīng)力值則相對較小。由于拱壩的倒懸體型,重心偏向上游,因此上游側(cè)的壓應(yīng)力值大于下游側(cè)。

        2009年6月底開始了第二次蓄水,隨即誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力有所減小。經(jīng)相關(guān)分析發(fā)現(xiàn),從第二次蓄水開始至2009年8月底,誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力和庫水位的相關(guān)系數(shù)均在0.99以上,這種高度相關(guān)性說明壓應(yīng)力減小的原因無疑就是庫水位升高。庫水水平推力作用在壩體上游面后,在壩踵垂直方向產(chǎn)生了拉應(yīng)力,表現(xiàn)為誘導(dǎo)縫面上原先存在的壓應(yīng)力減小。

        表3列出了第二次蓄水至2009年8月底誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力減小量,其分布規(guī)律和壩體拉應(yīng)力的一般分布規(guī)律相符,這就是22號、23號壩段壓應(yīng)力的變化幅度大于17號、28號壩段的原因,因為前者承受的水頭高于后者約30余m,產(chǎn)生的拉應(yīng)力自然也比后者大。

        盡管蓄水后誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力明顯減小,但截至2009年8月底,誘導(dǎo)縫仍處在受壓狀態(tài),最小壓應(yīng)力值為2.4 MPa,在這種狀態(tài)下縫面自然不會發(fā)生張開。

        3.3 縫面開合度和錯動

        表2 施工期誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力和壩體澆注高程相關(guān)系數(shù)及蓄水前壓應(yīng)力(MPa)Table 2:Correlation coefficient between the compressive stress at the induced joints and the concrete pouring elevation as well as the compressive stress before impoundment

        表3 誘導(dǎo)縫壓應(yīng)力蓄水期減小量(MPa)Table 3:The decrease of compressive stress at the induced joints in impoundment

        開合度監(jiān)測成果表明:從導(dǎo)流洞底孔下閘蓄水至2009年8月底,誘導(dǎo)縫開合度無明顯隨水位上升而變化的跡象,測值穩(wěn)定,變化很小[2],16支儀器中有12支變化幅度不大于0.1 mm,3支在0.1~0.2 mm之間,最大變化幅度0.25 mm,僅1支。

        錯動監(jiān)測成果表明:從導(dǎo)流洞底孔下閘蓄水以后至2009年8月底,誘導(dǎo)縫縫面無明顯隨水位上升而發(fā)生錯動的跡象,測值穩(wěn)定,變化幅度基本都在0.1 mm以下[2]。

        從首次下閘蓄水至2009年8月底,庫水位累計升高了160余m,各誘導(dǎo)縫均承受高壓水頭,最高水頭達(dá)200 m,而縫面開合度和錯動監(jiān)測成果基本沒有變化,說明誘導(dǎo)縫變形穩(wěn)定,在當(dāng)前水推力作用下,縫面并沒有張開或滑移的跡象。

        4 結(jié)語

        由于壩體自重的作用加之重心偏向上游,小灣大壩誘導(dǎo)縫在施工期形成了垂直方向的壓應(yīng)力,其量值較大,足以抵消前兩個階段蓄水過程中在此處產(chǎn)生的拉應(yīng)力,并且還有富余。第二階段蓄水結(jié)束后的2009年8月底,在抵消完拉應(yīng)力后,誘導(dǎo)縫實(shí)測壓應(yīng)力仍在2.4~13.1 MPa之間。處在受壓狀態(tài)下的誘導(dǎo)縫變形穩(wěn)定,縫面無張開和錯動跡象。

        庫水位還將在第三階段繼續(xù)抬升80 m左右,新產(chǎn)生的拉應(yīng)力仍將由剩余的壓應(yīng)力抵消一部分或全部。

        前兩個階段的蓄水導(dǎo)致部分誘導(dǎo)縫滲透壓力升高,截至2009年8月底,誘導(dǎo)縫實(shí)測最大滲壓水頭114 m,最大滲壓系數(shù)0.53,說明蓄水后誘導(dǎo)縫局部滲透壓力偏大。由于還將繼續(xù)第三階段蓄水,應(yīng)密切關(guān)注滲壓測值的變化,配合人工檢查,及時消除隱患。

        本文實(shí)例說明:高拱壩如果設(shè)置誘導(dǎo)縫,相應(yīng)的防滲止水工作還需進(jìn)一步加強(qiáng),如防滲止水材料應(yīng)能長期耐受高水壓,壓水試驗宜適當(dāng)延長時間、增加次數(shù)等,盡量減小蓄水后出現(xiàn)較大滲透壓力的可能。

        小灣大壩為300 m級高拱壩,經(jīng)過兩個階段的蓄水,壩體誘導(dǎo)縫已經(jīng)承受了200 m左右的水頭,隨著后續(xù)階段繼續(xù)蓄水,誘導(dǎo)縫將承受約280 m左右的水頭,這樣的實(shí)例在目前國內(nèi)尚不多見。誘導(dǎo)縫的安全監(jiān)測和監(jiān)測成果的及時分析評價,對類似工程極具借鑒價值和參考意義。■

        [1]趙斌,趙志勇,邱小弟,等.小灣水電站安全監(jiān)測自動化系統(tǒng)的總體設(shè)計[J].水電自動化與大壩監(jiān)測,2008,32(6).

        [2]國網(wǎng)電力科學(xué)研究院南京南瑞集團(tuán)公司.云南小灣水電站蓄水初期拱壩及壩基壩肩安全監(jiān)測分析評價報告第三階段[R].2009.

        [3]中國水利水電科學(xué)研究院.云南瀾滄江小灣水電工程蓄水初期拱壩及壩基壩肩安全監(jiān)測分析評價報告[R].2009:186~187.

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