章 元
(皖北煤電集團(tuán)公司,安徽宿州 234011)
五溝煤礦 ZY7600/24/50液壓支架掩護(hù)梁損壞原因分析
章 元
(皖北煤電集團(tuán)公司,安徽宿州 234011)
五溝煤礦 1017工作面采用長壁大采高綜合機(jī)械化開采,所使用的 ZY7600/24/50型掩護(hù)式大采高支架在工作面基本頂初次來壓期間掩護(hù)梁出現(xiàn)了嚴(yán)重?fù)p壞,通過對支架支護(hù)強(qiáng)度、初撐力、掩護(hù)梁的受力和強(qiáng)度,以及使用條件進(jìn)行了詳細(xì)的分析,從而在支架的設(shè)計(jì)、加工、使用等方面找出了事故的原因并提出了具體的應(yīng)對措施。
液壓支架;掩護(hù)梁;損壞;措施
Analysis of Shield Beam Failure of ZY 7600/24/50 Powered Support in Wugou Colliery
皖北煤電五溝煤礦處于淮北煤田童亭背斜的西翼中段,總體構(gòu)造形態(tài)為一軸向由中北部的南北向漸變?yōu)槟喜康谋蔽飨虻南蛐?其間發(fā)育有次一級的向背斜。向斜兩翼地層西側(cè)稍陡,東側(cè)稍緩。地層傾角一般在 10~15°,僅局部達(dá)到 40°。受北東向斷層影響,井田被切割成多個(gè)寬窄不等的條塊。1017工作面所在采區(qū)煤層厚度變化較大,介于 2.6~6.9m,平均厚度4.3m,工作面長度180m,直接頂厚度 8m,基本頂為 7~8m的粉砂巖、細(xì)砂巖。該工作面采用長壁綜合機(jī)械化大采高采煤法開采,選用 ZY7600/24/50型大采高掩護(hù)式液壓支架。
在工作面推進(jìn)到 32m處時(shí),部分支架安全閥開啟,工作面基本頂開始垮落,初次來壓明顯。礦壓監(jiān)測顯示,該處支架安全閥最大開啟壓力為38MPa,平均壓力 33MPa。隨后有 15架支架出現(xiàn)不同情況的損壞,掩護(hù)梁出現(xiàn)裂紋,裂紋寬度最大達(dá)到 100mm,側(cè)推千斤頂和一個(gè)平衡千斤頂明顯折彎 (見圖 1)。
圖1 支架掩護(hù)梁裂紋
(1)焊接缺陷 裂紋處焊縫為橫向角焊縫,且焊縫存在夾渣氣孔等焊接缺陷,降低了掩護(hù)梁的強(qiáng)度。焊縫的開焊直接破壞了掩護(hù)梁箱式結(jié)構(gòu),從而導(dǎo)致掩護(hù)梁側(cè)板撕裂。
(2)強(qiáng)度低 在初次來壓時(shí),立柱安全閥開啟率很低,掩護(hù)梁出現(xiàn)批量破壞的情況,說明掩護(hù)梁的接彎及抗扭強(qiáng)度低,滿足不了使用要求。
(3)支架支護(hù)強(qiáng)度分析 兩柱掩護(hù)式支架由于支架使用高度降低后,立柱的傾角增加,會導(dǎo)致支架的實(shí)際支護(hù)強(qiáng)度降低,不同支架使用高度的支護(hù)強(qiáng)度見圖2。
圖2 支架支護(hù)強(qiáng)度變化曲線
由支護(hù)強(qiáng)度變化曲線可以看出,支架在 3.5m時(shí)的支護(hù)強(qiáng)度比 4.8m時(shí)降低約 10%。盡管如此,在工作面初次來壓時(shí)支架的安全閥開啟率很低,可見支架設(shè)計(jì)支護(hù)強(qiáng)度滿足工作面地質(zhì)條件要求,因此,支護(hù)強(qiáng)度低不是導(dǎo)致支架損壞的原因。
(4)支架扭矩分析 從支架掩護(hù)梁的破壞形式看,主要為承受扭矩時(shí)發(fā)生破壞。圖 3為ZY7600/24/50型掩護(hù)式液壓支架在不同支撐高度時(shí),在頂梁偏載工況下頂梁和掩護(hù)梁的扭矩圖。由圖可以看出,支架高度在 5.0~3.0m范圍內(nèi)變化時(shí),頂梁的扭矩變化不大,而掩護(hù)梁的扭矩卻增加了 68%??梢?支架在支撐高度達(dá)到 3.0m時(shí),工況比較惡劣,是掩護(hù)梁發(fā)生破壞的原因之一。
圖3 頂梁、掩護(hù)梁在頂梁偏載時(shí)的扭矩曲線
(5)支架初撐力分析 支架初撐力是保證工作面頂板穩(wěn)定和控制頂板下沉量的關(guān)鍵因素之一。足夠的初撐力不但能維護(hù)頂板的完整性,而且能控制頂板的下沉速度。從圖 4可以看出,ZY7600/ 24/50型液壓支架在 3.5m左右的高度時(shí)的初撐力較 4.5m高度時(shí)初撐力低 5%左右。初撐力的降低導(dǎo)致頂板下沉速度增加,從而使工作面工況更加惡劣,來壓加劇。
圖4 支架初撐力變化曲線
(6)工作面過斷層 工作面初次來壓時(shí),距離采面前方 30m左右,有傾角 65°,H=4.2m的斷層,完全橫貫工作面。斷層的存在,工作面基本頂?shù)臄嗔验L度增加,并且回轉(zhuǎn)形態(tài)發(fā)生變化,從而造成工作面壓力增加。
基于上述原因,并根據(jù) ZY7600/24/50型掩護(hù)式支架的具體損壞情況,在保證工作面正常生產(chǎn)的前提下,提出如下應(yīng)對措施:
(1)焊接加固。首先對損壞嚴(yán)重的 5架支架進(jìn)行補(bǔ)焊,保證支架功能的實(shí)現(xiàn)和工作面正常回采;其次,對剩余損壞支架利用工作面檢修時(shí)間進(jìn)行加固處理。
(2)凡是損壞的支架掩護(hù)梁用單體液壓支柱加以輔助支護(hù),并采用遠(yuǎn)距離操作。
(3)過斷層時(shí),支架工作狀態(tài)更加惡劣。有關(guān)部門在生產(chǎn)過程中詳細(xì)制定了工作面過斷層安全技術(shù)措施,并嚴(yán)格執(zhí)行。
(4)支架高度的降低,會造成掩護(hù)梁扭矩的增加,受力狀態(tài)的惡劣,因此,在條件允許的情況下,盡量保證支架工作高度控制在 4.0~4.5m的范圍內(nèi),以減小支架掩護(hù)梁的扭矩。
TD 355.4
B
1006-6225(2010)02-0066-02
2009-11-03
章 元 (1966-),男,安徽巢湖人,工程師,現(xiàn)在安徽皖北煤電股份有限公司生產(chǎn)技術(shù)部從事采掘機(jī)械化技術(shù)管理工作。
[責(zé)任編輯:張銀亮]