時元田,景東坡,秦大偉,孫 煜 ,亓京峰
(萊鋼股份有限公司熱電廠,山東 萊 蕪 2 71104)
萊鋼股份有限公司熱電廠銀前鍋爐車間現有130t/h純燃煤氣鍋爐兩臺,以高爐煤氣及焦爐煤氣為燃料,自投產以來,由于燃燒器安裝施工原因造成切圓不準確,燃燒器噴嘴耐火材料澆筑不到位,形成側吹、偏吹,造成燃燒器口周圍的膜式水冷壁局部的連接扁鐵高溫燒損,火焰從燒損部位噴出后反燒燃燒器的外壁,使燃燒器在較短的時間燒損。同時使相連的煤氣管道局部高溫燒紅,是嚴重的安全隱患。此外,因燃燒器側吹、偏吹使四角不能形成環(huán)形氣流,燃耗高,造成不間斷的停爐維修,點停爐和維修費用嚴重超標。為此實施技術改造,使火焰沿著漸開線式的耐火口按照一定的角度噴出,使四角燃燒器形成環(huán)形氣流充分燃燒,不僅能降低燃耗,同時可消除反燒燃燒器外壁的現象,減少了故障停爐的次數和大量的備件及維修費用,提高了鍋爐的安全運行系數,經濟效益可觀。
1.利用鍋爐中修的機會先后對1#、2#鍋爐的燃燒器進行精確調校,以燃燒器安裝口的右側水冷壁為基準和燃燒器噴嘴中心線形成30.8°的夾角,同時以爐膛中心φ2.1m的圓進行驗證,使爐膛的對角線和燃燒器噴嘴的中心線形成14.2°的夾角,從而形成良好環(huán)行氣流。
2.在燃燒器噴嘴和相連的膜式水冷壁扁鐵上焊接穩(wěn)固耐火材料的鉤釘,以燃燒器噴嘴左右兩側的水冷壁為基線,制作頂點在噴嘴中線點的90°澆筑用模具,進行耐火材料的澆筑,形成漸開線式燃燒通道,對噴嘴相連的水冷壁形成良好的保護,消除了因燒損性噴火形成的反燒現象。
經對燃燒器精確調校后,燃燒工況穩(wěn)定,燃燒充分,燃耗從119.7kg/t下降到118.4kg/t。2007年共生產100.8萬t蒸汽,按標煤650元/t計算,可產生效益45.63萬元。
原燃燒器的運行周期僅為6個月,改造后可運行3年無故障,兩臺鍋爐燃燒器的價值為34.8萬元(含安裝施工費用),年可節(jié)約備件及維修費63.8萬元;燃燒器重新調校,耐火材料的澆筑施工費用為8.78萬元。故經濟效益為45.63萬元+63.8萬元-8.78萬元=100.65萬元。