張永彪
[摘 要]重介選煤工藝參數(shù)自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),目前已在我國得到一定的推廣和應(yīng)用,大隆礦選煤廠在原有基礎(chǔ)上,大膽進(jìn)行探索與嘗試,將其與在線灰分儀進(jìn)行配套使用,從而在國內(nèi)率先實現(xiàn)了分選密度與灰分的閉環(huán)優(yōu)化控制,在上位機上實現(xiàn)了遠(yuǎn)程監(jiān)視和參數(shù)設(shè)定,并且構(gòu)建了“局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)”,達(dá)到了改善分選效果、提高經(jīng)濟(jì)效益的目標(biāo),為塊煤重介老廠改造提供了先進(jìn)思路和成熟技術(shù),此項目為鐵煤集團(tuán)2008效益年重點表彰項目之一。
[關(guān)鍵詞]重介選煤;工藝參數(shù);自動控制;分選效果
一、前言
大隆礦選煤廠是1972年建成并投入生產(chǎn)的,原設(shè)計能力為90萬t/a,經(jīng)過1996年改擴建設(shè)計能力為180萬t/a,核定能力為300萬t/a的礦井型動力煤選煤廠,入選原煤煤種為長焰煤,硫分低(<0.5%),為易選煤。主要加工工藝是篩分和塊煤重介,生產(chǎn)產(chǎn)品有:洗中塊、洗粒、洗末、末煤、粒煤。主要分選設(shè)備為LZX-2.6斜輪分選機。
二、改造前存在的主要問題
1.斜輪分選系統(tǒng)基本上處于人工手動的原始操作狀況,工人勞動強度大,分選密度不穩(wěn)定,洗產(chǎn)品穩(wěn)定率差,矸中帶煤不好控制。
2.合介桶液位和稀介桶液位等均靠人工肉眼觀察,很難保證介質(zhì)循環(huán)量的穩(wěn)定。
3.生產(chǎn)過程中,合介桶中懸浮液的煤泥含量沒有監(jiān)測,在系統(tǒng)操作中弧形篩下分流量基本不可控,只是一個固定分流,這樣當(dāng)煤泥含量過高或過低時直接影響了斜輪分選機的分選效果。
4.加水操作完全靠工人到現(xiàn)場扳動閘門,不能時時跟蹤控制分選密度,不僅工人勞動強度大,直接影響了產(chǎn)品質(zhì)量和回收率。
5.高介質(zhì)制備部分完全人工手動操作,從高介質(zhì)桶加水閥門、介質(zhì)泵入口閥門、吹風(fēng)閥門均為手動,高介質(zhì)桶液位、高介質(zhì)制備的密度無監(jiān)測,懸掛式電抓斗動作不靈活,故障率高。
三、技術(shù)改造方案設(shè)計與分析
1.實現(xiàn)合格介質(zhì)懸浮液密度的自動測量、顯示并根據(jù)設(shè)定值控制加水閥門開度,以實現(xiàn)密度值的穩(wěn)定控制。
采用同位素密度計在線測量懸浮液的密度,在加水管上安裝角行程電動加水閥門,根據(jù)要求的分選密度和目前密度的測量值,通過PLC控制系統(tǒng)自動控制加水閥門的開度大小,達(dá)到對斜輪分選密度的自動控制。
2.實現(xiàn)懸浮液中煤泥含量的自動測量、顯示,并根據(jù)煤泥含量的設(shè)定值調(diào)節(jié)分流器的開度,使煤泥含量值穩(wěn)定在一定范圍之內(nèi)。
通過對弧形篩下分流管路的改造,設(shè)計并安裝可以靈活控制的分流機構(gòu)。對于分流器的控制采用進(jìn)口角行程電動執(zhí)行器。
當(dāng)煤泥含量值高于一定值時,自動增加分流器的開度,增大分流量,排出一定量的煤泥,將煤泥含量值控制在一定范圍之內(nèi)。
3.和原有的洗中塊在線灰分儀配套使用,可以根據(jù)測灰儀的灰分信號實現(xiàn)重介斜輪分選系統(tǒng)的產(chǎn)品質(zhì)量在線控制。
自動控制系統(tǒng)通過在線測灰儀得到的灰分值,可以自動調(diào)整重介分選系統(tǒng)的分選密度,以保證產(chǎn)品灰分的穩(wěn)定。當(dāng)在線灰分信號出現(xiàn)故障時,可以根據(jù)人工化驗或離線式測灰儀數(shù)據(jù)手動修改給定的分選密度,可以靈活轉(zhuǎn)換。
4.實現(xiàn)合格介質(zhì)桶、稀介質(zhì)桶液位的測量、顯示以及上下限報警。
用超聲波液位計對液位進(jìn)行在線測量,合介桶液位上、下限值根據(jù)工藝情況設(shè)定,生產(chǎn)過程中應(yīng)保持一定的液位以確保系統(tǒng)中合格介質(zhì)循環(huán)量。同時,有利于穩(wěn)定分選機的液位。
5.高介質(zhì)制備系統(tǒng)的自動控制和磁鐵礦粉的承重計量。
高介桶液位采用超聲波液位計在線測量,加水量的控制通過電動執(zhí)行器,同時將高介質(zhì)泵入口閘門更換電控液動頭,吹風(fēng)的自動開啟采用電磁控制閥,在電抓斗上加裝稱重傳感器,用一套獨立的小型控制控制系統(tǒng)實現(xiàn)對高介質(zhì)制備系統(tǒng)的自動控制,不僅保證了高介質(zhì)制備的及時準(zhǔn)確,同時可以實現(xiàn)遠(yuǎn)程操作、介質(zhì)粉添加計量等功能。做到該崗位的無人值守,降低勞動強度,節(jié)省人力。
6.系統(tǒng)具有遠(yuǎn)程手動、計算機手動和自動三種控制模式,以保證系統(tǒng)在任何情況下均可滿足生產(chǎn)使用。
控制操作臺設(shè)在重介車間值班室,系統(tǒng)的顯示、操作由崗位工人進(jìn)行,顯示操作設(shè)觸摸操作屏。
7.系統(tǒng)設(shè)崗位操作人機界面和上位機雙操作界面,在方便崗位司機操作的同時,又可以使系統(tǒng)信息方便地上傳和共享。
上位機引入選煤廠集中控制室,數(shù)據(jù)的存儲/收集由上位機完成。
8.與重介系統(tǒng)密切相關(guān)的主要動力設(shè)備的開、停狀態(tài)監(jiān)視。
如合格介質(zhì)泵2214/2215、稀介泵2218/2219、高介質(zhì)泵2804/2805、入洗皮帶2201等,該功能可使崗位操作人員及時觀察主要設(shè)備的運行狀況,一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障及時處理,以最大限度減少損失。
9.上位工控機采用網(wǎng)絡(luò)版工控軟件,將實時數(shù)據(jù)、趨勢曲線、歷史記錄上傳至局域網(wǎng),生產(chǎn)管理部門可實時監(jiān)視生產(chǎn)狀況。
10.預(yù)留與集中控制系統(tǒng)的接口。
四、對比改造前后的分選效果
改造前后的單機檢查試驗資料顯示,該斜輪機的數(shù)量效率由改造前的95.4%提高到改造后的98.04%,提高了2.64%,改造后矸中含煤指標(biāo)較改造前降低了1.87%。如表1所示。
五、經(jīng)濟(jì)效益分析
以2007年11-12月實際情況為例來計算經(jīng)濟(jì)效益
1.矸中帶煤:2007年11-12月份實際洗矸石產(chǎn)量為14萬噸,矸中帶煤由改造前3%降低到改造后1.5%,,洗產(chǎn)品平均售價為379.5元/噸,由此增加的經(jīng)濟(jì)效益為:14×1.5%×379.5=79.70(萬元),則年增加的經(jīng)濟(jì)效益為:79.70/2×12=478.2(萬元/年)。
2.改造后洗產(chǎn)品穩(wěn)定率達(dá)到90%以上,11-12月份減少煤質(zhì)罰款2萬元,全年減少罰款12萬元。
3.改造后噸煤介耗平均降低0.2kg,11-12月份入洗量27萬噸,介質(zhì)粉平均售價按650元計算,此項節(jié)約:0.2×27×650/1 000=3.5萬元,則全年節(jié)約3.5/2×12=21(萬元/年),總計全年增加經(jīng)濟(jì)效益為:478.2+12+21=511.2(萬元/年)。
六、結(jié)束語
大隆礦選煤廠重介選煤工藝參數(shù)自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)改造,于2007年10月末竣工,經(jīng)過這17個月的正式生產(chǎn)和實際運行情況良好,實現(xiàn)了重介洗煤工藝參數(shù)的自動控制,同時有效地解決了重介洗煤的老大難問題,即合理控制懸浮液中煤泥含量的問題,在上位機上實現(xiàn)了遠(yuǎn)程監(jiān)視和參數(shù)設(shè)定,并且構(gòu)建了“局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)”,既方便工人操作又便于管理人員遠(yuǎn)程監(jiān)視洗煤動態(tài)。使我廠洗煤不但提高了分選效果,保證了洗產(chǎn)品質(zhì)量,而且減輕了工人勞動強度,與此同時,今年可為礦增加511萬元的直接經(jīng)濟(jì)效益。同時,此項技術(shù)的應(yīng)用,不但為塊煤重介老廠設(shè)備改造提供先進(jìn)思路和成熟技術(shù),而且在國內(nèi)重介洗煤領(lǐng)域率先實現(xiàn)了密度和灰分閉環(huán)控制?!?/p>
(編輯/穆楊)