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        三相異步電動機的故障原因及其處理研究

        2009-09-03 02:54:06楊曉華傅志鋒
        現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2009年8期
        關(guān)鍵詞:三相異步電動機故障

        楊曉華 傅志鋒 陳 豪

        摘要:三相異步電動機是使用最廣泛的電氣設備,其故障是很平常的。當發(fā)生故障時,外觀會有不正常的現(xiàn)象產(chǎn)生。工作人員可從各種現(xiàn)象中分析電動機的故障情況。結(jié)合多年的工作經(jīng)驗與相關(guān)研究,對三相異步電動機產(chǎn)生的故障進行分析并提出相對應的處理辦法。

        關(guān)鍵詞:三相異步電動機;故障;處理辦法

        中圖分類號:TP271

        文獻標識碼:A

        文章編號:1672-3198(2009)08-0289-02

        1常見的故障及處理辦法

        1.1不能啟動并沒有聲音

        故障原因:電源未通(至少兩相未通);電源斷路;保險絲熔斷(至少兩相熔斷);電源電壓過低;定子繞組有短路或接地故障;控制設備接線錯誤;過流繼電器調(diào)得過小。

        處理辦法:檢查電源回路開關(guān),熔絲、接線盒處是否有斷點,并修復;應查找電源;檢查保險絲型號,換新保險絲,應檢查或更換電源;檢查消除短路或接地點;檢查改正接線錯誤,調(diào)節(jié)繼電器整定值與電動機配合。

        1.2不能啟動但有嗡嗡聲

        故障原因:定子繞組有斷路(一相斷線)或電源一相斷電;電源回路接點松動,接觸電阻大;電源電壓過低;繞組引出線始末端接錯或繞組內(nèi)部接反;電動機裝配太緊或軸承內(nèi)油脂過硬卡住。

        處理辦法:查明斷點予以修復;檢查繞組極性,判斷繞組末端是否正確,檢查是否把規(guī)定的△接法誤接為Y,是否由于電源導線過細使壓降過大;檢查繞組極性,判斷繞組末端是否正確;緊固松動的接線螺絲,用萬用表判斷各接頭是否虛接;重新裝配使之靈活,更換合格油脂,修復軸承。

        1.3可啟動但存在噪音

        故障原因:轉(zhuǎn)子與定子絕緣紙或槽楔相擦;定轉(zhuǎn)子鐵心相擦;風道填塞或風扇擦風罩,風扇會發(fā)“咔咔”的撞擊聲;鼠籠式轉(zhuǎn)子斷籠,會發(fā)出時高時低的“嗡嗡”聲;當軸承缺油嚴重時,從軸承室能聽到“咝咝”聲;軸承磨損或油內(nèi)有砂粒等異物;電機缺相運行吼聲特別大;定子繞組接線錯誤或短路;電源電壓波動或三相電壓不平衡;重繞繞組三相匝數(shù)不相等。

        處理辦法;檢查軸承、軸承頸、端蓋等,排除“掃膛”障,或者銼去定、轉(zhuǎn)子硅鋼片突出部分;消除擦痕,必要時車一下轉(zhuǎn)子外圓;應校正風扇罩,清除雜物;軸承應按規(guī)定及時保養(yǎng),定期檢查,清洗加新油,潤滑油容量應以軸承室的70%為佳,對已壞的要及時更換;應立刻斷電消除定子繞組故障;檢查三電源不平衡原因;應改正使三相繞組匝數(shù)均相等。

        1.4通電后不轉(zhuǎn)動,熔絲燒斷或跳閘

        故障原因:缺一相電源,或者定子繞組首末端接反或內(nèi)部分線圈接反;定子繞組相間短路;定子繞組對地;定子繞組接線錯誤;保險絲截面過小,或者熔絲太小或安裝時受機械損傷;電源線短路或接地。

        處理辦法:檢查刀閘是否有一相未合好,或電源回路有一相斷線,消除反接故障,予以更正;查出短路點,予以修復;修理定子繞組的包口,消除對地;查出誤接,予以更正;檢查更換保險絲。

        1.5運行時電流不平衡且三相相差較大

        故障原因:繞線時,定子三相繞組匝數(shù)不相等;三相電源電壓嚴重不平衡,比如導線接頭處接觸電阻大,所致電壓不平,電網(wǎng)電壓不平等,電源電壓不平衡;測量三相繞組電阻;繞組首尾端接錯;繞組存在匝間短路、線圈反接等故障。

        處理辦法:重新繞制定子繞組;測量電源電壓,設法消除不平衡;電動機三相電阻的最大差值不得超過其平均值的3%,檢查繞組是否斷路;檢查三相繞組首尾端是否接錯;消除繞組故障。

        1.6運行時電流平衡但數(shù)值較大

        故障原因:定子繞組電源電壓過高;定子和轉(zhuǎn)子間氣隙過大或不均勻;定子繞組匝數(shù)減少過多;轉(zhuǎn)子裝反,使定子鐵心未對齊。有效長度減短;大修拆除舊繞組時,使用熱拆法不當,鐵芯燒損;鼠籠轉(zhuǎn)子斷條;繞線式電動機轉(zhuǎn)子內(nèi)部或外部斷路,接觸不良或碳刷與滑環(huán)接觸不良;定子繞組接線錯誤。

        處理辦法:檢查并設法恢復額定電壓;檢修測量定子內(nèi)圓及轉(zhuǎn)子外圓直徑,計算核對間隙值;檢修鐵心或重新計算繞組,適當增加匝數(shù)或恢復正確匝數(shù);檢查并改接為Y;檢查并重新裝配;可用砂紙或細銼將接頭表面氧化及各接觸面處理干凈后,重新壓緊即可;內(nèi)部繞組可通過將低壓直流電源通入某相繞組,用指南針確定是否接錯,如果接錯,可將故障部分連接線或過橋線加以糾正即可。

        1.7運行時發(fā)熱或溫升過高

        故障原因;電動機過載或頻繁起動;電源電壓過高,使鐵芯發(fā)熱大大增加或電源電壓過低負載電流增加;繞組接法有錯,誤將Y接成△或某相接反;定子繞組匝間相間短路或接地,使電流增大銅損增加;定子轉(zhuǎn)子相擦;定子繞組一相斷路引起三相不平衡而使電機繞組過熱;環(huán)境溫度高電動機表面污垢多,或通風道堵塞;電機內(nèi)冷卻風道阻塞,無冷卻風扇或損壞;軸承配合不良或過緊,或軸承磨損、嚴重缺油或油過多;定子繞組采用火燒拆線法,使鐵心硅鋼片絕緣損壞,鐵損增加引起發(fā)熱。

        處理辦法;找出過載的原因,并恢復額定運行狀態(tài);降低電源電壓(如調(diào)整供電變壓器分接頭);提高電源電壓或換粗供電導線;對銅條轉(zhuǎn)子可焊補或更換,鑄鋁轉(zhuǎn)子只能更換轉(zhuǎn)子;可檢查軸承是否有松動,定子轉(zhuǎn)子是否裝配不良;清洗電動機,改善環(huán)境溫度,采用降溫措施;應消除阻塞物,更換風扇;減載,按規(guī)定次數(shù)控制起動;應重裝調(diào)整或更換軸承,并按規(guī)定加潤滑脂(容積的1/3—2/3);應在重繞時調(diào)整估算鐵心磁密值,計算重繞參數(shù),,給予適當補償以減少鐵損。

        1.8運行時振動超標

        故障原因:軸承損壞引起振動超標;電動機本身各部件配合尺寸上的缺陷引起振動超標;定轉(zhuǎn)子氣隙不均勻;轉(zhuǎn)子不平衡;軸承磨損間隙過大或彎曲;端蓋、風扇安裝不平衡;鐵心變形或松動;聯(lián)軸器裝配不正或有松動;機殼或基礎(chǔ)強度不夠;電動機地腳螺絲松動;籠型轉(zhuǎn)子開焊斷路、繞線轉(zhuǎn)子斷路故障。

        處理辦法:檢查軸承的滾珠是否損壞,若損壞需要更換軸承;需要將電動機拆回,解體檢查,對癥進行處理;應檢修調(diào)整氣隙,使之均勻,重校轉(zhuǎn)子平衡;重新裝配或更換軸承;應重新安裝,校正重疊鐵心,使之符合規(guī)定;應加固或重做基礎(chǔ);重新校正聯(lián)軸器,使之符合規(guī)定;重新進行加固地腳螺絲,或者對電動機重新進行安裝、找正;重新修復轉(zhuǎn)子繞組。

        1.9轉(zhuǎn)速低于額定轉(zhuǎn)速較多

        故障原因:電源電壓過低;△接法電機誤接為Y;籠型轉(zhuǎn)子開焊或斷裂;定子局部線圈錯接、接反;修復電機繞組時增加匝數(shù)過多;電機過載。

        處理辦法:測量電源電壓,設法改善;糾正接法;檢查開焊和斷點并修復;查出誤接處,予以改正;恢復正確匝數(shù),減載。

        1.10外殼帶電

        故障原因:引出線絕緣破壞碰殼;繞組受潮或絕緣損壞接地;繞組長期過載,絕緣老化龜裂而碰殼;定子鐵心槽口硅鋼片與繞組直接相連導致接地;槽口紙破裂導致繞組局部接地;定子繞組端部過大,直接與端蓋相碰對地;轉(zhuǎn)子“掃膛”使鐵心過熱而燒壞槽楔絕緣致使繞組對地。

        處理辦法;重新浸漆或重繞繞組;重新烘烤繞組或重繞繞組;應再次浸絕緣漆或繞線包;應檢查排除接地點;應重新整包重新組裝;應局部修理或重繞。

        以上是電動機常見的故障,如果發(fā)現(xiàn)電動機異常,要立即切斷電源,按上述幾點詳細檢查故障出現(xiàn)的原因,并及時排除故障及隱患,保證電動機能夠正常運行,安全生產(chǎn)。

        2總結(jié)

        三相異步電動機在實際運行過程中易出現(xiàn)電機軸承過熱、電動機不運轉(zhuǎn)、熔絲燒斷等問題,且原因比較復雜,可能與機電類型、運行方式、負荷性質(zhì)、安裝調(diào)試以及制造質(zhì)量等諸多因素有關(guān)。因此,在實際應用中要深刻理解和掌握三相異步電動機發(fā)生故障的機理和發(fā)生故障的真實原因,才能迅速采取有效對策排除電機故障。

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