摘要:2005年6月在檢驗?zāi)吃旒垙S一臺DZH2-0.7鍋爐時,發(fā)現(xiàn)左側(cè)13根水冷壁管幾乎在同一位置(耐火泥上方)鼓皰、過熱。用檢驗錘就能輕易擊穿管壁,而右側(cè)水冷壁未發(fā)現(xiàn)類似的情況。檢驗過程中發(fā)現(xiàn)鍋爐受壓元部件水側(cè)局部結(jié)有1-2mm水垢,鍋筒底部有大量脫落的水垢,有一些脫落的水垢分布在鍋筒下端水冷壁管管頭附近。經(jīng)對水冷壁管進行通水檢查,最終確認(rèn)這13根管子堵塞。
關(guān)鍵詞:鍋殼式鍋爐 鼓皰 水處理方法
0 引言
對堵塞的管子采用換管修理,取割下來的管子測量其堵塞的長度約200-300mm,割開被堵塞的管子,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部勻為小片狀水垢,并有一些水渣,取堵塞物進行分析,分析結(jié)果確定堵塞物為碳酸鹽和硅酸鹽的混合物。筆者查閱該鍋爐的有關(guān)資料,認(rèn)為這起鍋爐事故是由于水處理方法不妥、管理方面及鍋爐結(jié)構(gòu)上存在不足所導(dǎo)致的。
1 鍋爐基本狀況
該鍋爐是河南新鄉(xiāng)工業(yè)鍋爐廠,1998年7月生產(chǎn)、1998年9月投用,使用壓力在0.4-0.5Mpa之間,燃料為谷皮。在2003年之前,該爐未采用任何水處理措施,2003年進行內(nèi)外部檢驗時,鍋爐各受壓元件水側(cè)已結(jié)有水垢2-3mm,要求酸洗除垢后運行,并建議采用鍋內(nèi)加磷酸三鈉和片堿水處理措施,要求控制鍋水PH為10-12,總堿度為8-26mmol/L;而廠方未進行酸洗,直接采用鍋內(nèi)加藥水處理方法。2004年只進行外部檢驗,未發(fā)現(xiàn)異常情況。2003年、2004年兩次水質(zhì)監(jiān)測,監(jiān)測結(jié)果鍋水總堿度為12-18 mmol/L,PH值為11-12,溶解固形物小于5000mg/L;給水總硬度為0.3-0.4mmol/L,PH值為7,符合GB1576-2001各項標(biāo)準(zhǔn)。
2 事故原因分析
2.1 水處理方法的影響 該鍋爐有近5年未采用任何水處理措施,導(dǎo)致結(jié)有2-3mm水垢,而直接采用加磷酸三鈉和片堿的鍋內(nèi)水處理方法。通過對這二種藥劑的防垢和除垢機理分析,找出事故的原因。
2.1.1 磷酸三鈉的作用:①消除給水硬度,使Ca2+、Mg2+生成疏松流動性好的堿性磷灰石Ca10(0H)2(P04)6和蛇紋石3MmgO.2SiO4.12H20水渣物質(zhì);②防止硅酸鹽水垢的形成;③生成了高度分散的膠體微粒,成為鍋水中補充凝結(jié)中心,從而增加了泥垢的流動性;④對堅硬的CaC03水垢具有轉(zhuǎn)型作用,使之疏松脫落,化學(xué)反應(yīng)式為:3CaC03+2Na3P04→Ca3(P04)2↓+3NaC03。
2.1.2 NaOH的作用:①消除水中鈣的暫時硬度,鎂的暫時、永久硬度,生成水渣物質(zhì):Ca(HC03)2+2NaOH→CaC03↓+Na2C03+2H20;Mg(HC03)2+4NaOH→Mg(OH)2↓+Na2C03+2H20;MgS04+2NaOH→Mg(OH)2↓+Na4S03;MgCl2+2NaOH→Mg(OH)2↓+2NaCl。②維持鍋水的總堿度和PH值,使磷酸鹽與Ca2+、Mg2+反應(yīng)時,不生成磷酸鈣Ca3(P04)2、磷酸鎂Mg3(P04)2等容易形成二次水垢的物質(zhì);③對細(xì)小分散的CaC03質(zhì)點起穩(wěn)定化的使用,從而破壞質(zhì)點之間的結(jié)合力以及質(zhì)點與金屬之間的吸附力,防止碳酸鹽等沉淀物在金屬表面形成水垢;④對舊水垢產(chǎn)生疏松、剝離、脫落、削弱和溶解等作用,尤其對硅酸鹽作用較為明顯:化學(xué)反應(yīng)式為:Si02+2NaOH→Na2Si03+H20。
綜上所述:在這二種藥劑的作用下,鍋爐就不會繼續(xù)結(jié)垢或減緩結(jié)垢速度,同時必然會有一部水垢轉(zhuǎn)形、剝離、疏松、溶解,從而破壞水垢之間,水垢與金屬之間的結(jié)合力,水垢就會以片狀的形成脫落,煙管和鍋筒脫落的水垢就會聚集在鍋筒底部,一部份會隨排污而排出,大部份滯留在鍋內(nèi);水冷壁管脫落的水垢將順著管子進入集箱,這必然有一部份形狀較大的水垢,因流道形狀的變化而受阻,被“卡”形成了“搭橋”現(xiàn)象,隨著時間的推移,受阻的水垢和水渣逐漸增多,造成堵管。所以水處理方法是導(dǎo)致部份水冷壁堵塞的直接原因。
2.2 管理方面的原因 ①鍋爐業(yè)主無視檢驗結(jié)論,未采用除垢措施清除鍋爐己結(jié)水垢,而直接采用鍋內(nèi)加藥水處理措施,這樣會導(dǎo)致水垢以片狀形成脫落,易在管內(nèi)受阻,而阻塞管子;②在采用加藥水處理措施之后,有近二年的時間沒有停爐檢驗,未及時清除鍋筒內(nèi)脫落的水垢和對水冷壁管進行通水檢查,導(dǎo)致脫落的水垢把水冷壁管堵塞未能及時發(fā)現(xiàn)。這是導(dǎo)致這臺鍋爐損壞的原因之一。
2.3 鍋爐結(jié)構(gòu)存在的不足 同一臺鍋爐,為何只有左側(cè)內(nèi)水冷壁管出現(xiàn)近1/3的管子由于水垢堵塞,導(dǎo)致鼓皰、過熱,而右側(cè)的水冷壁沒有發(fā)生?筆者認(rèn)為是由于鍋爐結(jié)構(gòu)上存在如下幾點不足:①同一個集箱與三排水管相連不利于管內(nèi)水垢排出。鍋爐結(jié)構(gòu)如圖所示:(見下圖)在左側(cè)集箱上有三排水管與之相連,而排污管的管徑與右側(cè)相同,在相同條件下排污時,每根管內(nèi)的流速和流量只有右側(cè)水冷壁管的1/3,造成排污時,管內(nèi)的流速和流量很小,左側(cè)水冷壁管內(nèi)脫落的水垢和水渣不能夠及時排入集箱隨排污排出鍋內(nèi),易聚積于管內(nèi)。②左側(cè)內(nèi)水冷壁管有一個90度的彎頭,管內(nèi)的水垢和水渣下降受阻,易沉積于該處,形成堵管,該彎頭同時增加管內(nèi)鍋水上升(運行時)和下降(排污時)的阻力,使管內(nèi)鍋水循環(huán)不暢,不利于管內(nèi)的水垢和水渣的排出。③左側(cè)內(nèi)水冷壁管與鍋筒連接的位置設(shè)置不妥,左側(cè)內(nèi)水冷壁管與鍋筒連接的位置幾乎接近鍋筒的底部,從煙管、鍋筒壁脫落聚積于底部的水垢,就會隨著鍋水循環(huán)和垢片自身流動進入管內(nèi),由于管子自身存在不足,管內(nèi)的水垢無法排入集箱,就聚積于彎頭處,這樣就造成管子堵塞。
3 應(yīng)對措施
針對本臺鍋爐出現(xiàn)的問題,為避免類似事故的發(fā)生,對該類型鍋爐提出以下對應(yīng)措施:①加強水處理管理工作,要求所有鍋爐必須采用相應(yīng)的水處理方法,防止鍋爐結(jié)垢;②對已結(jié)有水垢的鍋爐,必須先采用除垢措施除垢后再防垢,縮短檢驗周期,檢驗時應(yīng)對所有水管進行通水檢查;③運行過程中,應(yīng)增加左側(cè)排污管的排污時間,使排污量增大;④應(yīng)加強管理,提高鍋爐業(yè)主的管理的水平,把檢驗結(jié)論落到實處。
參考文獻(xiàn):
[1]工業(yè)鍋爐安全運行與故障處理.
[2]蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程.
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