摘要:水力除灰渣系統(tǒng)的灰水顯堿性時(shí),通過微酸性水補(bǔ)入沖灰水,降低灰水的PH值,減緩低溫時(shí)灰水中碳酸鈣析出結(jié)垢,提高灰水管路的輸水能力,同時(shí)還能大大降低中和池加堿量。
關(guān)鍵詞:廢水利用;沖灰
1原系統(tǒng)流程和特點(diǎn)
油田熱電廠化學(xué)分廠化學(xué)水處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力3000T/H,其中鍋爐補(bǔ)給水量在30~100T/H,熱網(wǎng)補(bǔ)水量230噸T/H,水塔冷卻水量500~1200T/H,水量變化與機(jī)組運(yùn)行臺(tái)數(shù)相對(duì)應(yīng)。化學(xué)水處理系統(tǒng)產(chǎn)生廢水主要包括離子交換器再生廢水、過濾器反洗廢水等,廢水中的硬度、氯根濃度較高,低PH的水質(zhì)占75%,水質(zhì)較差,不易回收。原系統(tǒng)有中和池二座,每臺(tái)容積300m3,有排水泵兩臺(tái),在中和池內(nèi)把酸性水和堿中和調(diào)整到(PH在6-9之間),通過排水泵排到除塵污水泵房,再由除塵污水泵房排到污水站調(diào)節(jié)泵房,用調(diào)節(jié)水泵將污水打到污水站進(jìn)行加藥處理。由于廢水含鹽量高達(dá)4000mg/l,調(diào)整后的中和池廢水通過污水泵房進(jìn)入到污水站,增加了污水站加藥處理量;同時(shí)由于人工調(diào)節(jié)廢水PH變化范圍大,對(duì)輸水設(shè)備和管路也會(huì)產(chǎn)生腐蝕。
2中和池排放水沖灰的可行性討論
2.1中和池排水沖灰可以實(shí)現(xiàn)水質(zhì)處理系統(tǒng)的優(yōu)化
各類水質(zhì)處理都不同程度地使用化學(xué)藥劑,要做到不對(duì)水環(huán)境造成污染,最重要的一條就是做好水平衡,做到一水多用、按水質(zhì)與水溫循序利用,盡量將廢水在工藝中消耗掉,實(shí)現(xiàn)用濁還清,不向水體排放含有毒害物質(zhì)的廢水。水處理工藝離子交換產(chǎn)生廢液PH在(1-4)之間,進(jìn)行污水處理需要加堿調(diào)整PH到(6-9)之間。
以下是05--07年用堿量圖表:
據(jù)估算每年有近2/3的堿消耗在中和池調(diào)整酸液。
在我國各燃煤發(fā)電廠中,采用水力沖灰的管路系統(tǒng),在運(yùn)行過程中普遍存在著嚴(yán)重結(jié)垢的難題。一般采取水力沖刷,不僅費(fèi)時(shí),而且耗費(fèi)大量清水;采取酸洗除垢的化學(xué)方法將酸液與灰垢反應(yīng),生成可溶性物質(zhì),隨水流進(jìn)入灰管路。
中和池廢水(酸度過大加堿調(diào)整至4-5)可以直接做為酸洗液進(jìn)行酸洗,不僅滿足工藝要求,還可以節(jié)水、節(jié)酸。
2.2 生產(chǎn)工藝滿足現(xiàn)場(chǎng)沖灰需要
06年化學(xué)分廠進(jìn)行了程控改造,中和池排水門、加堿門及鼓風(fēng)機(jī)的信號(hào)控制引入集控室,在CRT操作員站上實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)方操作。并將現(xiàn)有的兩臺(tái)排水泵改為無密封自吸泵,降低了檢修強(qiáng)度,操作信號(hào)也便于采集。利用現(xiàn)有的泵進(jìn)行排放,在排水泵出口母管,接一根DN80的管,沿凈水室臨時(shí)端采暖溝進(jìn)入油務(wù)班門前采暖溝,從鍋爐廠房熱源點(diǎn)進(jìn)入鍋爐主廠房,進(jìn)廠房后用白鋼管對(duì)水源再進(jìn)行爐間分配,在#1、#2爐各設(shè)一個(gè)噴嘴。零米現(xiàn)場(chǎng)在噴嘴接管進(jìn)行沖灰。運(yùn)行控制:向灰溝供水,按每小時(shí)15-20T/H運(yùn)行。
2.3中和池排水沖灰符合節(jié)水節(jié)能管理需要
2.3.1水力除灰渣系統(tǒng)的灰水呈堿性,在低溫下灰水中的碳酸鈣析出結(jié)垢,堵塞灰管,通過中和池酸性水中和,溶解和沖刷灰管路。每年中和池排水量約14萬噸,由于設(shè)備運(yùn)行工況和機(jī)組運(yùn)行方式的不同,每年1/3中和池廢水用于沖灰;
2.3.2中和池排水系統(tǒng)的改變也減輕下一級(jí)負(fù)擔(dān),首先減少了對(duì)輸水管路腐蝕,其次減少了污水站對(duì)中和池排放水的加藥量,節(jié)約了成本。
2.3.3中和池酸性水減少加堿調(diào)整,每年可節(jié)約堿量約3/5。
2.3.4減少崗位操作強(qiáng)度,減少調(diào)整參數(shù)次數(shù)。
2.3.5對(duì)#1#2爐灰溝進(jìn)行檢查,沒有出現(xiàn)新的腐蝕現(xiàn)象。
3.綜合經(jīng)濟(jì)分析
3.1中和池系統(tǒng)沖灰改造不需要添置新設(shè)備,只需在原排水管連接管路,施工由檢修分廠和化學(xué)分廠共同完成,不涉及施工費(fèi)用,材料費(fèi)合計(jì):5.2萬元;每年排水設(shè)備及附屬設(shè)備檢修費(fèi)用1.5萬元,合計(jì):6.7萬元;
3.2與上一年度比較,再生陰床數(shù)量基本持平,全年用堿量減少了850噸,可以判斷減少堿量是由于廢水直接沖灰,(42%的堿 960元/噸),全年可節(jié)約81.6萬元;
3.3可減少?zèng)_灰用清水4.5萬噸(清水3.95元/噸,可節(jié)約17.8萬元;
3.4除去材料費(fèi),年節(jié)約成本81.6+17.8-6.7=92.7萬元。
4 總結(jié)
通過一年運(yùn)行取得一定成績(jī),首先優(yōu)化了廢水循環(huán)利用,將廢水中酸性物質(zhì)變廢為寶,在一定程度解決了灰管結(jié)垢堵塞的難題;其次減少了沖灰水用量,實(shí)現(xiàn)了節(jié)水,耗堿量的下降間接降低制水成本,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能。取得成績(jī)同時(shí)我們也清醒認(rèn)識(shí)到,現(xiàn)有的廢水只有大約30%被直接利用,剩余的還需要進(jìn)一步化學(xué)處理,這也是今后我們需要解決的問題。