中圖分類號:TD63+3;TP273 文獻標志碼:B 文章編號:1004-4345(2025)02-0039-05
Improvement and Application Practice of Unmanned Tailings Travelling Crane
HUA Chunlin],LYU Xulong?2,LAI Yanhui1,LIN Julong', CAO Binzhang1, CHEN Xiao1,2
1. ZijinCopperCo.,Ltd.,Shanghang,F(xiàn)ujian3642Oo,China;2.FujianKeyLaboratoryforGreenProductionofCopperand Comprehensive Utilization of Associated Resources, Shanghang,F(xiàn)ujian 3642Oo, China)
AbstractArenovation planonunmanned travellingcrane system was proposedand implemented toaddress the problemsof equipmentaging,lowoperationalficiencyandsafetyhazardsintheilingsdisposalplantofZijinoer'sconcentratorFul Π-Π (204號 automaticunloadingandloadingcontroloftailingswasachievedthrough hardwareupgading,softwarefunctionintegrationand workflowoptimzation.Afterbeingputintooperation,thesystemdatashowstatthedailyloadingcapacityhasincreasedto.6ktand the return rate has decreased from 6.88% to 1.22% , significantly improving operational efficiency and safety.
Keywordsunmanned traveling crane;data acquisition; positioning; remote operation; programmable logic controller
選礦廠處理爐渣 800kt/a ,產(chǎn)生尾礦約 2.5kt/d 。該廠通過貨車將爐渣運輸至多家水泥制造企業(yè)用作生產(chǎn)水泥的混合添加物。原尾礦廠房內(nèi)配備的兩臺 15t 抓斗吊(廈門銀鷺重工有限公司2011年制造并投用),已運行10多年,設(shè)備老化嚴重,故障率高,維修頻繁,且主梁彎曲變形影響行車穩(wěn)定性。廠房內(nèi)揚塵較大,作業(yè)環(huán)境惡劣,粉塵極易進入駕駛室,影響人員健康。同時,采用人工裝車,工作效率及精度均偏低,常出現(xiàn)超裝或少裝的情況。為改善作業(yè)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全、提高設(shè)備運行效率及可靠性,該廠遵循“發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟,科學(xué)利用資源\"原則,引進兩臺16t無人行車(斗容 3.5m3 以下簡稱“A車\"“B車\")。行車系統(tǒng)改進后,尾礦倒料、裝料實現(xiàn)自動化控制,設(shè)備故障率顯著降低,使用壽命得以延長,裝車合格率得到提升,且極大改善了作業(yè)環(huán)境,避免了職業(yè)病危害。因此,本文擬從技術(shù)方案、實施效果及行業(yè)價值三方面對本次改造實踐進行全面分析,以期為類似項目改造提供參考。
1尾礦行車改造目標
本次尾礦行車的改造目標為:1)硬件升級。更換行車控制系統(tǒng)、行車配電間全套電氣設(shè)備(采用PLC和變頻器系統(tǒng))、除大車軌道外行車全部設(shè)備備件、大車行走電機及減速機。同時,采購兩臺新型行車替代老舊設(shè)備。2)功能擴展。新建1間行車中控室,支持全自動無人操作、中控室遠程控制及本地駕駛室手動控制3種模式,兼顧生產(chǎn)連續(xù)性與維護需求。升級后,行車可通過工業(yè)計算機程序或控制臺操縱桿/按鈕遠程操控,亦可切換至本地手動模式,便于安全巡檢與維修1。3)實施策略。采用“邊制造、邊升級\"流程,平衡自動化配置周期與生產(chǎn)持續(xù)性需求。過渡期內(nèi),保留本地駕駛室,用于設(shè)備巡檢、潤滑及應(yīng)急維護;改進后,兩臺行車裝車量為 2.6kt/d (約80車左右),峰值達 3.5kt/d O
2系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)
2.1硬件配置
2.1.1行車驅(qū)動機構(gòu)
1)抓斗驅(qū)動。抓斗電機配備強冷風(fēng)機,卷筒集成繩長測量絕對值編碼器(精度 ±1mm )。
2)運動控制。大車、小車及起升電機均采用閉環(huán)矢量變頻調(diào)速,支持1檔無級變速(速度分檔 10% !30%,60%,100% ,可自定義調(diào)整)。
2.1.2傳感設(shè)備
1)激光掃描系統(tǒng)。行車主橫梁側(cè)方安裝2D激光掃描儀,垂直向下( 90° )掃描料倉截面,采集作業(yè)數(shù)據(jù)。
2)稱重與安全監(jiān)測。起升機構(gòu)配置8個稱重器及2個超載傳感器(精度 12% ),實時監(jiān)測物料質(zhì)量并限制抓取量;抓斗內(nèi)壁覆 5mm 厚304不銹鋼板,避免卸料黏連。
3)防撞裝置。大車對角線配置激光測距傳感器(監(jiān)測范圍 10m ,PLC聯(lián)動控制減速或停車。
2.1.3自動化系統(tǒng)
1)硬件部署。配電柜、變頻柜及PLC控制柜集中安裝于機上控制室。
2)布線設(shè)計??刂齐娎|經(jīng)行車端梁接線箱接入拖攬滑車,延伸至小車接線箱,最終連接至小車、起升、開閉機構(gòu)及電子秤的電源與控制線路,確保檢修便捷性與安全性。
3)控制核心。車載PLC安裝于行車電器房內(nèi),負責實時信號處理與指令執(zhí)行。
2.1.4視頻系統(tǒng)
1)視頻前端。在關(guān)鍵位置布置多臺高清攝像機,攝像機傳輸?shù)漠嬅媲逦€(wěn)定,可滿足遠程操作需要。球機支持自動增益、自動光圈、自動聚焦、自動曝光、背光補償以及鈉燈環(huán)境白平衡校準補償?shù)裙δ堋z像機布置方案見表1。
2)顯示與存儲。中控室配置2臺顯示器及1臺NVR網(wǎng)絡(luò)視頻錄像機,支持實時監(jiān)控與歷史回放;視頻信號通過NVR集中存儲,采用4TB硬盤介質(zhì),滿足存儲需求并支持擴容。
2.2控制與通信系統(tǒng)
2.2.1PLC控制邏輯
系統(tǒng)采用基于PLC的程序控制,具備良好的穩(wěn)定性與可維護性。1)信號交互。操作員通過操縱桿及操作平臺輸入指令,PLC內(nèi)部基于繼電器邏輯輸出相應(yīng)的控制指令,精確調(diào)節(jié)變頻器速度。2)質(zhì)量控制。電子秤模擬量信號接人PLC模擬量輸入模塊,實現(xiàn)物料質(zhì)量的精準控制。3安全聯(lián)鎖。行車上各種門限位,小車、大車的起升,開閉等機械限位安全聯(lián)鎖裝置接人PLC的I/O模塊,以便實時監(jiān)測行車運行狀態(tài),消除安全隱患。相較于傳統(tǒng)控制方式,PLC方案控制電路更為精簡,使用的元件數(shù)量減少,有效降低了故障率與維護成本。操作臺內(nèi)PLC從站與電氣箱主站通過數(shù)據(jù)交換進一步簡化了接線的復(fù)雜度,方便后續(xù)檢修。
2.2.2通信架構(gòu)
行車PLC與現(xiàn)場PLC之間通過通信電纜進行數(shù)據(jù)交換,采用西門子PN工業(yè)以太網(wǎng)(超六類網(wǎng)線)連接,并經(jīng)由安裝在行車端梁上的無線網(wǎng)橋傳輸數(shù)據(jù)?,F(xiàn)場PLC和中控室內(nèi)的PLC之間采用光纖通信,利用光模塊將電信號轉(zhuǎn)換為光信號傳輸至中控室,確保長距離傳輸穩(wěn)定性。自動化系統(tǒng)架構(gòu)見圖1。
2.3定位與傳感
2.3.1絕對值編碼器
行車起升機構(gòu)、小車及大車運行機構(gòu)均安裝絕對值編碼器,結(jié)合機械限位開關(guān)校準誤差;大車及小車被動輪各配置一套編碼器,采用緊配合的安裝方式(軸銷嵌入輪轂后,再將編碼器的聯(lián)軸器鎖緊在軸銷上),確保上位機發(fā)送的地址坐標與實際相符。
大車軌道每 、小車軌道每 10m 設(shè)置校準開關(guān),大車及小車各安裝1個接近開關(guān)。由于標定的原點位置固定,校準點坐標已知且不變,所以每次行車經(jīng)過校準點時,PLC都會自動補償編碼器累計誤差,消除定位偏差。基于微控制器構(gòu)建立體坐標系統(tǒng),實時追蹤大小車軌跡,結(jié)合變頻調(diào)速與抗擺系統(tǒng)實現(xiàn)動態(tài)位置校正;上位機坐標指令與行車實際位置嚴格匹配,保障定位精度與作業(yè)效率。
絕對值編碼器定位的工作原理,見圖2。1)編碼生成。絕對值編碼器通過多道光通道刻線,根據(jù)刻線的透光與遮光狀態(tài)生成 2-2(n-1) 個編碼值( n 為編碼器位數(shù))。2)多圈測量。多圈編碼器采用多級碼盤結(jié)構(gòu),通過碼盤疊加擴展測量圈數(shù)范圍。3)信號采集。通過光源、擋板、碼盤及光電傳感器獲取成像層解析碼盤位置信息,輸出對應(yīng)碼值。
其核心特點包括:1)每個碼值對應(yīng)唯一物理位置,無需參考點即可直接讀取位置信息。2)單圈編碼器測量范圍為 0°~360° 旋轉(zhuǎn)角度;多圈編碼器支持多圈連續(xù)位置檢測。3)碼值存儲于非易失性存儲器,斷電后碼值可以保持,位置信息不會丟失。4)外部機械沖擊或振動可能導(dǎo)致非旋轉(zhuǎn)性位移偏差,需定期校準以確保精度。
2.3.2激光掃描建模
如前所述,行車主梁側(cè)方安裝有2D激光掃描儀。受限于激光束覆蓋范圍,需結(jié)合行車移動實現(xiàn)全倉掃描及料位高度數(shù)據(jù)實時更新。激光掃描儀通過“無線網(wǎng)橋 + 光纖”的形式將掃描數(shù)據(jù)傳輸至中控室,然后將料倉劃分為網(wǎng)格單元,將實時數(shù)據(jù)映射至對應(yīng)網(wǎng)格,并利用顏色加以區(qū)分,使得操作人員能一目了然地掌握料倉的實時料位[4]??梢暬缑鎸}內(nèi)物料分布的直觀展示見圖3。激光實時掃描示意見圖4。
2.4安全與防護系統(tǒng)
2.4.1防撞機制
集成控制系統(tǒng)在自動操縱吊裝機械進行作業(yè)時,行車移動全程完全實現(xiàn)自動化,因此在行車移動過程中,確保軌跡上的安全空間內(nèi)沒有其他吊裝設(shè)備至關(guān)重要。在行車兩個對角線位置裝配激光測距傳感器(有效范圍為 10m ),監(jiān)測行進方向障礙物。激光測距傳感器有兩個常開觸點,能夠設(shè)定減速/停止距離。當在設(shè)定的距離內(nèi)遇到障礙物時,對應(yīng)的常開觸點會吸合,并將兩個常開觸點的信號接入PLC中,利用PLC來實現(xiàn)行車的減速和停止。
2.4.2防擺控制
手動操作行車時,負載的擺動會引發(fā)危險情況,損壞負載本身或周邊環(huán)境。為此,基于載荷搖擺的物理原理,結(jié)合行車實測數(shù)據(jù)設(shè)定模型,計算并預(yù)測載荷搖擺幅度和搖擺相位,利用程序控制和現(xiàn)場通信技術(shù),實時控制大小車的運行速度,抑制負載搖擺幅度。防搖算法通過“速度 + 相位修正\"實現(xiàn)擺動能量耗散,提升作業(yè)效率。具體詳見圖5和圖6。
2.4.3視頻監(jiān)控
軌道車頂下緣及端部梁兩側(cè)部署攝像頭,覆蓋行進路徑、鋼索卷軸、物料投放口等關(guān)鍵區(qū)域;夜間作業(yè)輔以照明設(shè)備,關(guān)鍵點位增設(shè)攝像頭消除監(jiān)控盲區(qū)。
2.4.4庫區(qū)防護
1)庫區(qū)安全防護。(1)物理隔離與權(quán)限管理。庫區(qū)通過實體隔離墻及電子鎖控制系統(tǒng)限制非授權(quán)人員進入。電子鎖支持分級權(quán)限(如管理員、操作員)。裝貨口部署車輛定位識別裝置,車輛未按標準停靠時觸發(fā)聲光報警并鎖定裝貨流程。(2)裝貨流程控制。車輛??亢?,料位計實時監(jiān)測車廂料位,達標后啟動裝貨。投料口設(shè)置指示燈,引導(dǎo)司機作業(yè)。(3)闖入監(jiān)測與聯(lián)動。車道進出口安裝紅外攝像頭(探測距離為 10m ,人員闖入時觸發(fā)語音告警,并聯(lián)動NVR報警輸出端子。PLC接收報警信號后立即中止行車運行,上位機界面同步彈出報警彈窗。
2)停車位管理。(1)車輛到位檢測。每個停車位劃定固定區(qū)域,兩側(cè)安裝到位檢測傳感器。(2)判定邏輯。車頭傳感器觸發(fā)(上升沿)且車尾信號消失時,判定車輛到位,并通過停車位指示燈實時顯示車輛停靠狀態(tài)。
3)裝車區(qū)專項防護5。(1)紅區(qū)管控。裝車區(qū)劃為紅區(qū),中控室實時監(jiān)控,人員進人時觸發(fā)報警并自動停止行車;車道旁設(shè)置獨立操作間,內(nèi)置3臺觸摸屏,分別對應(yīng)3個車道,裝車司機輸入車長、載重后,通過監(jiān)控畫面觀察裝車進度。(2)人機交互。操作間配備帶錄音功能的攝像頭與擴音器,支持司機與中控人員實時語音溝通,
4)運動安全防護。行車作業(yè)過程中,PLC實時比對當前物理運動數(shù)據(jù)(如坐標、速度)與預(yù)設(shè)安全閥值,若檢測到碰撞風(fēng)險(如軌跡偏離、速度超限),立即觸發(fā)預(yù)警并調(diào)整運行參數(shù),避免設(shè)備損傷。
3作業(yè)流程與軟件系統(tǒng)集成
3.1作業(yè)任務(wù)及流程優(yōu)先級分析
行車的作業(yè)任務(wù)包括倒料作業(yè)、平庫作業(yè)、裝車作業(yè)3個部分。1)倒料作業(yè)。行車將陶瓷過濾機下料口的尾礦轉(zhuǎn)運至料倉口附近;白班時段若有待裝車輛,則可直接拋料至車輛料倉口,提升轉(zhuǎn)運效率。2)平庫作業(yè)。在無進料或倒料需求時,行車平整料倉內(nèi)尾礦堆,優(yōu)化后續(xù)抓取效率。3)裝車作業(yè)。從尾礦倉抓取尾礦至車輛料倉口完成裝車。
原則上,作業(yè)任務(wù)的優(yōu)先級遵循“裝車作業(yè) gt; 倒料作業(yè) gt; 平庫作業(yè)\"的規(guī)則;另外,手動輸入指令優(yōu)先于自動模式生成指令。
3.2軟件功能模塊設(shè)計
3.2.1庫區(qū)管理系統(tǒng)
庫區(qū)管理系統(tǒng)包括作業(yè)錄入、作業(yè)分解、作業(yè)調(diào)度、物料輪廓建模、庫區(qū)物料狀態(tài)和庫區(qū)參數(shù)設(shè)置等模塊。1)作業(yè)錄入,即人工輸入作業(yè)信息(車輛噸位、料倉位置等);2)作業(yè)分解,即將任務(wù)拆解為取料、移庫、裝車等作業(yè)指令;3)作業(yè)調(diào)度,即根據(jù)實時料位數(shù)據(jù)動態(tài)分配任務(wù)至空閑行車;4)物料輪廓建模,即根據(jù)輸入系統(tǒng)參數(shù)和激光掃描數(shù)據(jù),生成料倉三維輪廓;5)庫區(qū)物料狀態(tài),指根據(jù)指令執(zhí)行進度和3D掃描數(shù)據(jù),實時更新物料輪廓、料位高度、設(shè)備狀態(tài)及任務(wù)進度;6庫區(qū)參數(shù)設(shè)置,設(shè)定庫區(qū)布局、進料口坐標等參數(shù)。
3.2.2遠程控制系統(tǒng)
遠程控制系統(tǒng)主要包括自動化控制、安全防護、系統(tǒng)設(shè)置、系統(tǒng)監(jiān)控和設(shè)備通信管理等模塊。1)自動化控制模塊主要解析具體作業(yè)指令,自動發(fā)送作業(yè)指令到相應(yīng)起重設(shè)備自動化PLC和綁定相應(yīng)監(jiān)控臺;2)安全防護模塊,在行車作業(yè)過程中通過自動控制系統(tǒng)PLC將已記錄的物理運動數(shù)據(jù)與儲存區(qū)資料進行比對,確保積極的安全警戒并提前預(yù)警設(shè)備操作中可能發(fā)生的撞擊風(fēng)險;3)系統(tǒng)設(shè)置,包括起重設(shè)備各種狀態(tài)下的安全作業(yè)距離、機械屬性,限位旁路設(shè)置,原點標定等;4系統(tǒng)監(jiān)控,包括持續(xù)追蹤行車作業(yè)動態(tài)與系統(tǒng)運作狀況,配套提供查詢操作指南、監(jiān)視控制臺登錄資料等服務(wù)項;5)設(shè)備通信管理,包括構(gòu)建多樣化設(shè)備間的數(shù)據(jù)互聯(lián)入口,確保進行現(xiàn)場設(shè)備的數(shù)據(jù)搜集、傳遞與通信狀況追蹤,以及預(yù)防通信故障等
3.3控制模式與執(zhí)行邏輯
1)全自動。在遠控中心或MES系統(tǒng)錄入當班作業(yè)任務(wù),行車自動完成上料、平庫、裝車工作。2)半自動。通過遠程控制中心操作界面上指定原料夾取位置與料投放地點,一鍵執(zhí)行整個過程。3)遠程手動。借助視頻監(jiān)控系統(tǒng)在遠控中心手動操作行車各機構(gòu)主令桿完成起升、抓取、行走等各項動作。每臺行車配置1個操作臺及相關(guān)界面。4)現(xiàn)場手動。支持駕駛室手動操作,且優(yōu)先級最高,即一旦在駕控室內(nèi)手動干預(yù),自動控制將立刻終止,切換至手動模式。
4使用效果與數(shù)據(jù)分析
4.1效率提升
選礦廠尾礦廠房新引進的2臺無人行車已于2023年10月投人使用。針對該廠生產(chǎn)調(diào)度高節(jié)拍的要求及現(xiàn)場布局特點,系統(tǒng)通過以下優(yōu)化措施提升作業(yè)效率:1)任務(wù)動態(tài)調(diào)度。設(shè)備空閑時段自動生成平庫任務(wù),將物料從下料口預(yù)轉(zhuǎn)運至裝車位附近,縮短裝車取料距離。2)激光算法升級。提高庫區(qū)網(wǎng)格劃分密度與輪廓識別精度,優(yōu)化抓斗滿斗率。3)放料時序優(yōu)化。提升放料高度以減少下降耗時;抓斗未完全閉合時提前啟動下一抓取任務(wù),壓縮單次作業(yè)周期。投用后裝車效率與返車率數(shù)據(jù)見表2。數(shù)據(jù)顯示,無人行車投用后返車率逐月遞減,裝車精度與效率顯著提升。
4.2安全效益
無人行車系統(tǒng)的應(yīng)用顯著提升了尾礦車間的智能化水平,在自動裝車環(huán)節(jié)人員配置優(yōu)化近 50% ,人工成本降低約60萬元/a。在設(shè)備維護方面,檢修成本降低約9.5萬元/a,同時通過引入軟保護程序及作業(yè)現(xiàn)場傳感器網(wǎng)絡(luò),有效增強了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。該系統(tǒng)的智能監(jiān)控體系具備實時報警功能,當設(shè)備出現(xiàn)異常時,中控室可實時發(fā)出警報,提示相關(guān)人員故障狀態(tài)。配套安裝的多維度狀態(tài)監(jiān)測顯示屏,可精準顯示設(shè)備各部件的運行參數(shù),便于檢修人員迅速定位問題,從而避免故障擴大化。該集成化解決方案使行車事故率大幅下降,顯著提升了生產(chǎn)安全水平
5結(jié)論
此次選礦廠針對其尾礦處理車間實施的自動化改造項目,采用了全自動管理模式,把常規(guī)的行車操作從原本的駕駛室轉(zhuǎn)移至中控室,實現(xiàn)了遠程自主控制。改造成功優(yōu)化了工作環(huán)境,顯著降低了勞動強度。改造前,控制1臺行車需要1名員工,每班需要2人專門負責尾礦外售;改造后,中控室的1名操作員能夠同時操作2臺行車,有效節(jié)約了勞動力資源,提升了工作效率。該自動化項目也有效防止了尾礦處理過程中多臺設(shè)備同時操作所產(chǎn)生的復(fù)雜安全問題,在同行業(yè)中可以起到引領(lǐng)、示范作用。
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