摘 要:本文通過研究一次金屬化氫爐燒結(jié)裝載產(chǎn)品用的不同材料支架,通過試驗對比,優(yōu)化出一種成本低、可重復(fù)使用、高的裝載質(zhì)量的材料支架。從而降低現(xiàn)有鉬支架的使用量,有效的節(jié)約了原材料成本、提升產(chǎn)品裝載質(zhì)量。
關(guān)鍵詞:支架;低成本
1引言
電真空瓷殼在金屬化生產(chǎn)中需經(jīng)歷高溫?zé)Y(jié)[1],對支架材質(zhì)和結(jié)構(gòu)要求嚴(yán)格。目前,鉬材料支架因其耐高溫和可重復(fù)利用特性而被廣泛使用。但鉬材料成本上升,促使我們尋找更經(jīng)濟且質(zhì)量高的替代支架。通過實驗,我們研究了多種材料,以期找到既經(jīng)濟又耐用的支架,以降低成本并提高生產(chǎn)效率。
2原因分析
目前,國內(nèi)陶瓷金屬化產(chǎn)品的一次金屬化燒結(jié)過程基本使用支架材料為鉬、氧化鋁、莫來石三種。這三種支架的優(yōu)缺點對比如下:
本文選用95%的氧化鋁作為支架的材料,在不同溫度下燒結(jié),來進行試驗,并列出了對比試驗方案A進行實驗驗證。制定的實驗方案A如表2所示。
3實驗
實驗方案A:95%氧化鋁瓷熟燒支架、95%氧化鋁瓷素?zé)Ъ?、剛?莫來石支架
根據(jù)試驗方案A,分別使用了不同材質(zhì)的支架進行一次金屬化的裝載、燒結(jié),試驗如下:
在采用95%氧化鋁瓷素?zé)Ъ苓M行實驗后,金屬化裝載產(chǎn)品一次燒結(jié)后,金屬化內(nèi)圈出現(xiàn)污染和支架變形問題。相比之下,使用剛玉-莫來石支架的產(chǎn)品燒結(jié)后未見污染,但存在金屬化端面粘瓷和輕微變形的情況。
4原因分析
試驗A-2顯示,素?zé)芍Ъ芤蚝姓辰Y(jié)劑,在高溫?zé)Y(jié)時產(chǎn)生黑色污染,故95%氧化鋁瓷素?zé)Ъ芊桨副环穸ā?5%氧化鋁瓷熟燒支架和剛玉莫來石支架雖無污染,但存在金屬化面粘瓷和變形問題,影響產(chǎn)品平面度。剛玉莫來石支架成本高于氧化鋁材料,因此選擇95%氧化鋁作為支架材料。前期使用燒結(jié)瓷支架時,因支架易變形、塌陷和粘瓷而放棄。分析原因在于產(chǎn)品重量大和支架角度小于產(chǎn)品倒角,導(dǎo)致支架承受壓力過大。為解決變形和粘瓷問題,計劃增加支架壁厚和角度。據(jù)此,制定了試驗方案B進行測試。
5試驗
5.1實驗方案B-1
不同角度(30-50°)95%氧化鋁瓷熟燒支架的對比試驗。設(shè)計了30°、35°、40°、45°、50°角度的支架進行實驗。
在實驗中,使用30°和35°瓷支架時,產(chǎn)品與支架匹配良好,但存在燒結(jié)時粘連問題。45°和50°瓷支架無粘連,但角度增大導(dǎo)致產(chǎn)品與支架配合間隙增大,影響產(chǎn)品平面度。最終選擇50°瓷支架,以確保產(chǎn)品燒結(jié)質(zhì)量。
5.2實驗方案B-2
不同厚度(2-8mm)瓷支架的對比試驗。
在實驗B-2中,設(shè)計了2-8mm不同厚度的瓷支架進行試驗。
在一次金屬化使用厚度2mm、4mm、6mm、8mm、瓷支架裝載95%氧化鋁陶瓷金屬化產(chǎn)品一次金屬化燒結(jié)時,2mm和4mm厚度的瓷支架在多次燒結(jié)過程均會發(fā)生變形現(xiàn)象,從而使支架的平面度變差。但當(dāng)厚度增加到8mm時,瓷支架基本不會變形現(xiàn)象,多次重復(fù)的高溫?zé)Y(jié)后瓷支架平面度小于0.1mm。因此,結(jié)合輕巧、省氧化鋁材料、小尺寸,我們最終選定了厚度為8mm的瓷支架。
5.3 批量應(yīng)用、優(yōu)化結(jié)構(gòu)
5.3.1 瓷支架粗糙度優(yōu)化
根據(jù)以上的實驗結(jié)果,選擇了厚度為8mm的瓷支架小批量應(yīng)用。在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)瓷支架表面由于太過光滑,從而導(dǎo)致產(chǎn)品推進過程中容易發(fā)生傾斜,產(chǎn)品釉面有接觸現(xiàn)象。為了解決此問題,提高瓷支架的表面粗糙度:在毛坯車制過程使用鈍的刀具進行陶瓷支架的車制,從而提高表面粗糙度。使用表面粗糙度儀測試粗糙度為Ra2.41,而原來的瓷支架表面粗糙度為Ra0.19°提高瓷支架表面粗糙度裝載產(chǎn)品后,燒結(jié)出爐產(chǎn)品基本無傾斜現(xiàn)象。
5.3.2 瓷支架尺寸優(yōu)化
在瓷支架的批量生產(chǎn)使用中,隨著裝載產(chǎn)品高度的增高,其裝載產(chǎn)品的穩(wěn)定性降低。為了解決此問題,對其結(jié)構(gòu)繼續(xù)進行優(yōu)化:降低了瓷支架最大外徑,增加瓷支架高度,使產(chǎn)品裝載后距離支架下端距離在5-10mm左右。
在經(jīng)過如上尺寸優(yōu)化后,隨著裝載產(chǎn)品的高度降低,其重心也隨著降低,裝載產(chǎn)品的穩(wěn)定性也提高。最為重要的是瓷支架外徑的變小,其推板磚上的產(chǎn)品裝載量也小幅度提高。
6 項目措施的實施和效果評價
通過以上的實驗和批量生產(chǎn)的不斷優(yōu)化,選用的一次金屬化裝載支架為:壁厚為8mm、表面粗糙度為Ra2.41的95%氧化鋁瓷熟燒支架進行一次金屬化產(chǎn)品裝載,表7為使用壽命對比。
7結(jié)語
通過以上的陶瓷金屬化產(chǎn)品裝載支架的研究和應(yīng)用,成功研究出了低成本、可重復(fù)使用的95%氧化鋁瓷熟燒支架進行一次金屬化產(chǎn)品的裝載,同時通過不斷的優(yōu)化瓷支架結(jié)構(gòu),提高了一次金屬化燒結(jié)產(chǎn)品的裝載量,實現(xiàn)了支架降本、增產(chǎn)、增效的目的。
參考文獻
[1] 高隴橋. 陶瓷-金屬材料實用封接技術(shù)(第三版)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2017