摘 要:某660 MW超臨界機組為高效利用三段抽汽的高過熱度,并提高低負荷下鍋爐給水溫度,增設了外置加熱器?,F通過對改造前后不同工況下的運行數據進行對比分析,評估了外置蒸汽加熱器在不同負荷工況下的經濟性。結果表明,增設外置加熱器能夠顯著降低汽輪機的熱耗率,提高鍋爐效率,減少煤耗,提升機組的整體經濟性。
關鍵詞:超臨界機組;加熱器;連接方式;變工況
中圖分類號:TM621""" 文獻標志碼:A""" 文章編號:1671-0797(2025)02-0020-03
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2025.02.005
1""" 現狀分析
某電廠的1號機組汽輪機,型號為N660-24.2/566/
566,屬于先進的超臨界、一次中間再熱、沖動式、單軸、三缸四排汽、雙背壓、純凝汽式汽輪機。該機組的額定出力設計為660 MW,最大連續(xù)出力705.116 MW,額定主蒸汽流量為1 892.8 t/h。
該汽輪機采用了優(yōu)化的復合變壓運行方式,并集成了八級非調整回熱抽汽系統(tǒng),該系統(tǒng)由3臺高壓加熱器、1臺除氧器和4臺低壓加熱器組成。其中,高壓加熱系統(tǒng)配備了單列三級高壓加熱器,采用臥式管板結構設計,并通過逐級串聯的疏水方式,將最后一級的疏水有效引入至除氧器。此外,每臺高壓加熱器均設有緊急疏水管道,直接連接至凝汽器高壓疏水擴容器。
目前,該電廠汽輪機組額定負荷時第三段抽汽壓力為2.298 MPa,溫度473.7 ℃,飽和溫度219.6 ℃,過熱度254.2 ℃;75%額定負荷時,第三段抽汽過熱度270.2 ℃;50%額定負荷時,第三段抽汽過熱度289.5 ℃。為充分利用第三段抽汽的高過熱度,并提升低負荷時鍋爐的給水溫度,該電廠實施安裝外置蒸汽加熱器技術升級改造,提高了電廠整體熱效率,加強了系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性、可靠性。
2""" 改造方案
基于機組回熱系統(tǒng)的技術特性及其改造范疇的差異,改造方案主要可以劃分為以下兩種:方案一,采取串聯方式增置部分容量外置加熱器;方案二,采用并聯方式增置部分容量外置加熱器[1-3]。
2.1""" 方案一:加熱給水的串聯連接方式
在充分考量蒸汽加熱器所處理的給水流量占整體給水流量的比例、蒸汽加熱器的制造技術、成本投入以及改造后的經濟效益等多維度因素后,選擇采取部分流量串聯的方式,即外置蒸汽加熱器的設置,如圖1所示。在進行設計時,建議將給水流量占總流量的比例控制在20%~40%的范圍內,以確保系統(tǒng)的容量設計合理。此串聯連接方式能夠有效提升系統(tǒng)的整體熱效率和穩(wěn)定性,是一種經濟且實用的改造策略。
2.2""" 方案二:加熱給水的并聯連接方式
并聯增置蒸汽加熱器如圖2所示,將蒸汽加熱器放置于#2高壓加熱器之后,并與#1高加并聯,加熱部分#2高加出口給水。該布置方案在規(guī)劃時,充分考量了蒸汽加熱器的制造工藝要求、成本因素以及改造后的經濟效益,旨在實現全面優(yōu)化與合理布局。
按照給水流量占總流量的20%~40%進行容量設計。并聯連接方式與串聯方式相似,但不同之處在于并聯方式加熱#2高壓加熱器出口部分給水,相當于替代了部分#1高加的作用。相比串聯方式,并聯方式在主給水管路側的改造成本相對較高,但外置蒸汽加熱器本體的成本相對較低。但是并聯方式的改造需要考慮系統(tǒng)整體性,確保設備的協(xié)調運行,以提高機組的效率和經濟性。
3""" 經濟性分析
本文選取額定負荷、75%額定負荷、50%額定負荷和40%額定負荷四種工況為基準,分別對方案一和方案二的經濟性進行分析。
3.1"nbsp;" 方案一經濟性分析
方案一采用串聯方式單獨設置外置蒸汽加熱器,按照給水流量占總流量的30%進行計算。經過改造后,方案一對機組運行經濟性影響計算結果如表1所示。
由表1可以看出:
1)設置外置串聯連接蒸汽加熱器后,對比改造前后汽輪機性能數據可以發(fā)現,汽輪機的熱耗率均有顯著降低。具體而言,在額定負荷工況下,汽輪機的熱耗率下降了約13.96 kJ/(kW·h);在75%額定負荷工況、50%額定負荷工況下,熱耗率均下降了約16.29 kJ/(kW·h);而在40%額定負荷工況下,熱耗率降了約17.03 kJ/(kW·h)。這一數據充分表明,改造后的汽輪機在能效方面有了顯著提升。
2)在機組出力不變的情況下,設置外置串聯連接蒸汽加熱器后,在額定負荷、75%額定負荷、50%額定負荷和40%額定負荷工況下,機組主蒸汽流量較改造前分別增加10.30、8.91、5.62和4.05 t/h。而在額定負荷工況下,設置外置串聯連接蒸汽加熱器后,主蒸汽流量充足(10.30 t/h),因此,設置外置蒸汽加熱器不會影響機組的帶負荷能力。
3)在回熱系統(tǒng)方面,額定負荷工況下,較改造前,改造后一段抽汽流量略有增加,增加1.82 t/h,二段抽汽流量增加10.69 t/h,三段抽汽流量增加5.35 t/h。
4)實施外置串聯連接蒸汽加熱器改造后,在多種工況條件下,鍋爐的運行性能表現出如下具體變化:在額定負荷、75%額定負荷、50%額定負荷、40%額定負荷的運行工況下,鍋爐給水溫度分別提升了3.73、4.26、4.26、4.16 ℃。同時,鍋爐的排煙溫度也相應上升,分別為0.39、0.47、0.55、0.48 ℃。此外,脫硝系統(tǒng)入口的煙氣溫度也表現出類似的增長趨勢,分別增長了1.50、1.71、1.72、1.67 ℃。然而,這種設置對鍋爐效率產生了輕微影響,在對應工況下,鍋爐效率分別下降了約0.01%、0.01%、0.02%和0.01%。
5)設置外置串聯連接蒸汽加熱器后,不同負荷的工況條件下,發(fā)電煤耗實現了顯著下降,具體表現為在額定負荷下降低了約0.45 g/(kW·h),在75%額定負荷下降低了約0.48 g/(kW·h),在50%額定負荷下則降低了約0.51 g/(kW·h),在40%額定負荷下則降低了約0.54 g/(kW·h)。經過算術平均計算,整體發(fā)電煤耗的下降值為0.495 g/(kW·h)。
3.2""" 方案二經濟性分析
方案二采用并聯方式單獨設置外置蒸汽加熱器,按照給水流量占總給水流量的20%進行計算。改造后,方案二在不同工況下對機組運行經濟性影響計算結果如表2所示。
由表2可以看出:
1)在引入外置蒸汽加熱器后,汽輪機在額定負荷、75%額定負荷、50%額定負荷、40%額定負荷的多種工況條件下,均實現了熱耗率的顯著下降,具體數值為約8.31、8.33、8.54、9.54 kJ/(kW·h),相較改造前有著明顯改善。
2)在確保機組出力維持恒定的前提下,通過增設外置并聯連接的蒸汽加熱器,觀察到額定負荷、75%額定負荷、50%額定負荷、40%額定負荷工況下主蒸汽流量均發(fā)生了相應的變化,分別降低0.20、0.25、1.11、1.47 t/h,相較于改造前有所下降。
3)在回熱系統(tǒng)方面,設置外置并聯連接蒸汽加熱器帶來了蒸汽分配的優(yōu)化。具體而言,在額定負荷工況下,一段抽汽流量減少了19.17 t/h,而二段和三段抽汽流量則分別增加了11.78、10.45 t/h。
4)在額定負荷、75%額定負荷、50%額定負荷和40%額定負荷工況下,設置外置并聯連接蒸汽加熱器后,鍋爐給水溫度分別升高了0.88、1.07、1.28、1.33 ℃;鍋爐排煙溫度分別升高了0.09、0.11、0.07、0.07 ℃;脫硝系統(tǒng)入口煙氣溫度分別升高了0.36、0.43、0.52、0.54 ℃;然而,鍋爐效率略有下降,具體數值為約0.005%、0.01%、0.003%和0.004%。
5)經過數據統(tǒng)計與分析,設置了外置并聯連接的蒸汽加熱器后,在額定負荷、75%額定負荷、50%額定負荷、40%額定負荷的工作狀態(tài)下,發(fā)電煤耗分別下降了約0.29、0.29、0.30、0.34 g/(kW·h),經過算術平均計算,整體發(fā)電煤耗的下降值為0.305 g/(kW·h)。
4""" 結論
計算結果顯示,方案一的節(jié)能效果更為顯著,特別是在降低汽輪機熱耗率和發(fā)電煤耗方面優(yōu)勢明顯。方案一采用串聯方式,改造后在各種工況下發(fā)電煤耗均有不同程度的下降;方案二采用并聯方式,改造后也有一定的節(jié)能效果。通過對各種工況下的經濟性進行綜合比較分析,可以明顯看出方案一在多種工況下都表現出更好的運行經濟性,為提高機組運行效率和降低成本提供了重要的參考依據。
[參考文獻]
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收稿日期:2024-09-24
作者簡介:包從元(1976—),男,貴州盤州人,工程師,主要從事火電廠生產經營管理工作。