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        壓水堆核電廠氧化運(yùn)行58Co 峰值分析探討

        2025-01-26 00:00:00鄧清泉
        輻射防護(hù) 2025年1期
        關(guān)鍵詞:大修

        關(guān)鍵詞:氧化運(yùn)行;58 Co 峰值;pH 值;腐蝕

        中圖分類號(hào):TL75 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

        壓水堆核電機(jī)組一回路設(shè)備在正常運(yùn)行期間產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物,以可溶、膠體或不溶解顆粒的形式隨著一回路冷卻劑遷移或沉積到堆芯,在堆芯中被中子活化形成活化腐蝕產(chǎn)物,構(gòu)成壓水堆劑量率的主要放射性源項(xiàng),壓水堆核電廠堆芯外輻射場(chǎng)85%是由活化腐蝕產(chǎn)物造成的[1] 。這些放射性源項(xiàng)對(duì)換料大修期間設(shè)備檢修的工作人員產(chǎn)生了極大的照射劑量,占工作人員年集體劑量的90%以上[2] 。因此在換料大修機(jī)組停堆降溫過程中,對(duì)一回路實(shí)施氧化運(yùn)行,即在最佳時(shí)間內(nèi)控制堆芯活化腐蝕產(chǎn)物的溶解和釋放,并經(jīng)過除鹽床凈化處理,以降低反應(yīng)堆冷卻劑的放射性比活度,最終實(shí)現(xiàn)在盡量低的輻照條件下進(jìn)行維修工作。國內(nèi)外針對(duì)核電廠一回路活化腐蝕產(chǎn)物的研究較多,但主要集中于大修停堆期間氧化運(yùn)行的控制措施和凈化效果評(píng)價(jià)[1,3-4] ,對(duì)于不同機(jī)組間運(yùn)行狀態(tài)差異性導(dǎo)致氧化運(yùn)行期間活化腐蝕產(chǎn)物釋放量差別的研究較少。本文以某核電廠1~4 號(hào)機(jī)組第三燃料循環(huán)換料大修氧化運(yùn)行期間活化腐蝕產(chǎn)物的釋放量為例進(jìn)行差異性的分析研究。該核電廠1~4 號(hào)機(jī)組為M310機(jī)組,其蒸汽發(fā)生器傳熱管為Inconel 690合金, 活化腐蝕產(chǎn)物包括58 Co、60 Co、51 Cr、95 Nb、110m Ag 和125 Sb 等,其中58 Co是一回路冷卻劑放射性組成的關(guān)鍵核素之一,同時(shí)由于技術(shù)規(guī)格書中規(guī)定了大修期間停運(yùn)主泵的58 Co 運(yùn)行限值,故本文重點(diǎn)對(duì)活化腐蝕產(chǎn)物58 Co進(jìn)行分析研究。

        1氧化運(yùn)行峰值

        壓水堆核電機(jī)組在換料大修期間,一回路降溫至80 ℃ (58 Co溶解度最大)[3] ,溶解氫含量降低至3 ml/ kg(STP),往一回路冷卻劑中注入雙氧水,隨即一回路中溶解氧達(dá)到1 mg/ kg,一回路環(huán)境由堿性-還原迅速進(jìn)入酸性-氧化,使堆芯和管道表面的腐蝕活化產(chǎn)物快速溶解,同時(shí)在設(shè)備內(nèi)壁金屬基體表面形成致密的氧化膜,此時(shí)一回路的放射性比活度出現(xiàn)一個(gè)突然的躍升,隨后投入離子交換樹脂床進(jìn)行凈化,一回路放射性比活度以近乎于理論凈化速率下降。這個(gè)過程稱為氧化運(yùn)行,一回路冷卻劑放射性比活度躍升后的58Co峰值即氧化運(yùn)行峰值。

        根據(jù)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),氧化運(yùn)行期間58 Co峰值在首循環(huán)及第二循環(huán)有較高值,隨即峰值逐漸降低,原因較復(fù)雜,主要原因是每次大修氧化運(yùn)行期間對(duì)設(shè)備表面進(jìn)行的再次氧化鈍化,使得設(shè)備表面鈍化膜更加完善,從而減少腐蝕活化產(chǎn)物的產(chǎn)生。圖1 為某核電廠1~4 號(hào)機(jī)組三個(gè)循環(huán)的換料大修期間氧化運(yùn)行的58 Co 峰值,在第一、二、四循環(huán)時(shí)4臺(tái)機(jī)組的58 Co 峰值相比基本接近,且符合變化趨勢(shì)。但在第三循環(huán)的換料大修中,4號(hào)機(jī)組第三循環(huán)換料大修的58 Co峰值遠(yuǎn)大于1、2、3 號(hào)機(jī)組。本文從腐蝕、遷移沉積、凈化和溶解方面進(jìn)行分析。

        258 Co峰值分析

        正常情況下58 Co 峰值產(chǎn)生的方式是:蒸汽發(fā)生器傳熱管發(fā)生腐蝕,產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物58 Ni 被一回路冷卻劑帶入堆芯中,在堆芯沉積后,在中子作用下發(fā)生反應(yīng):58 Ni(n,γ)58 Co,在氧化運(yùn)行過程,堆芯沉積的大量腐蝕活化產(chǎn)物快速溶解于一回路冷卻劑中,從而形成58 Co峰值。將58 Co 峰值的產(chǎn)生分解成腐蝕、遷移沉積、凈化、活化、溶解四個(gè)過程,正常運(yùn)行期間各機(jī)組的中子水平接近,機(jī)組間的活化過程無明顯差異,因此本文主要這四個(gè)方面對(duì)58 Co 峰值的影響進(jìn)行分析。

        2. 1腐蝕

        某核電廠1~4 號(hào)機(jī)組蒸汽發(fā)生器傳熱管的材料為Inconel 690合金,其化學(xué)成分列于表1,其中一半以上為Ni。蒸汽發(fā)生器傳熱管與一回路冷卻劑接觸的濕表面積達(dá)到60%以上,因此發(fā)生腐蝕是必然的。影響腐蝕嚴(yán)重程度的因素主要有兩個(gè)方面:一是傳熱管一次側(cè)表面鈍化膜,鈍化膜越穩(wěn)定、完整,腐蝕量越小;二是一回路冷卻劑的pH 值控制,pH 值越低腐蝕量越大。目前國際上廣泛使用的參照標(biāo)準(zhǔn)是弱堿性,即在300 ℃時(shí)pH 值控制在7. 2,以減少對(duì)材料的腐蝕。

        2. 1. 1鈍化膜

        在壓水堆核電廠機(jī)組調(diào)試期間熱態(tài)功能試驗(yàn)階段, 一回路添加氫氧化鋰和聯(lián)氨將pH 值(25 ℃ ) 調(diào)整至9. 8 ~ 10. 5, 并要求一回路在260 ℃ 以上至少運(yùn)行300h,以使系統(tǒng)管道和設(shè)備得到較好的鈍化。此外,每個(gè)換料大修的氧化運(yùn)行階段加入雙氧水,以腐蝕溶解堆芯和管道表面的活化產(chǎn)物,同時(shí)可對(duì)設(shè)備內(nèi)壁金屬基體進(jìn)行酸性鈍化以形成致密的氧化膜。這兩種鈍化下形成的鈍化膜能夠很好地保護(hù)一回路設(shè)備,隨著氧化運(yùn)行次數(shù)的增加,鈍化膜趨于穩(wěn)定,腐蝕活化產(chǎn)物的峰值逐漸降低。某電廠4號(hào)機(jī)組第三次氧化運(yùn)行時(shí)58 Co峰值雖然比其他機(jī)組的高,但是其比第二次氧化運(yùn)行時(shí)的峰值減少了很多,說明第二循環(huán)的氧化運(yùn)行后,一回路設(shè)備鈍化膜更穩(wěn)定了。

        2. 1. 2pH值

        壓水堆核電站在一回路冷卻劑中添加硼酸作為中子吸收劑,用于反應(yīng)堆的化學(xué)補(bǔ)償控制,但由于硼酸是弱酸,酸性環(huán)境不利于金屬的腐蝕控制,為了減少一回路設(shè)備的腐蝕,某電廠1 ~ 4 號(hào)機(jī)組通過添加氫氧化鋰調(diào)節(jié)pH 值,考慮氫氧化鋰濃度過高會(huì)增加燃料包殼堿腐蝕的風(fēng)險(xiǎn),因此一回路pHt(t 指300 ℃ )值一般控制在6. 9 ~ 7. 2 之間,參考如圖2 所示硼鋰協(xié)調(diào)圖進(jìn)行控制。

        某電廠1~4號(hào)機(jī)組第三循環(huán)期間一回路冷卻劑實(shí)際pHt 值及58 Co 濃度如圖3 所示。燃料循環(huán)初期pHt 保持在7. 0,隨著運(yùn)行時(shí)間推移,硼濃度逐漸減少,pHt 控制逐漸增加至7. 2。4 號(hào)機(jī)組在運(yùn)行了150 d 后,由于節(jié)假日等原因降功率運(yùn)行,此時(shí)一回路冷卻劑硼濃度增加,pHt 又降至7. 0。4 號(hào)機(jī)組在pHt 值為7. 0 的情況下多運(yùn)行了約50d,1、2、3 號(hào)機(jī)組基本維持在pHt gt;7. 1,故在第三燃料循環(huán)期間,4號(hào)機(jī)組蒸汽發(fā)生器傳熱管在低pHt運(yùn)行的時(shí)間比1、2、3 號(hào)機(jī)組多了12. 5%,其傳熱管發(fā)生腐蝕的可能性也比1、2、3 號(hào)機(jī)組要高,最終導(dǎo)致在堆芯被活化成58 Co 的腐蝕產(chǎn)物也增加。

        對(duì)比1~4號(hào)機(jī)組正常運(yùn)行期間一回路58 Co的濃度,一個(gè)循環(huán)里58 Co基本保持不變且各個(gè)機(jī)組的濃度相近,說明進(jìn)入堆芯的腐蝕產(chǎn)物量不同,但是從堆芯出來的濃度基本一致,因此4號(hào)機(jī)組在降功率運(yùn)行期間產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物主要沉積在堆芯。

        綜上,一回路冷卻劑低pHt 值引起的蒸汽發(fā)生器傳熱管腐蝕,腐蝕產(chǎn)物遷移至堆芯中沉積活化,是4號(hào)機(jī)組第三循環(huán)大修期間58 Co峰值高的可能的主要原因。

        2. 2遷移沉積

        鎳基腐蝕產(chǎn)物產(chǎn)生后,溶解于一回路冷卻劑中,隨著一回路冷卻劑進(jìn)入堆芯,由于堆芯進(jìn)、出口溫度差異,導(dǎo)致鎳基腐蝕產(chǎn)物在堆芯中沉積,沉積的量越多,則在堆芯中被活化成58 Co的可能性越大。一回路冷卻劑中的pHt 和溫度對(duì)腐蝕產(chǎn)物的溶解度及溶解度的溫度系數(shù)有很大影響,它決定了覆蓋在設(shè)備表面的Fe-Ni-Co類的混合氧化物以及金屬沉積物的生成方式(由晶粒長大形成或是由顆粒沉積形成),是影響腐蝕產(chǎn)物遷移沉積的主要因素[5] 。

        低pHt 下,一方面加速傳熱管的腐蝕;另一方面使腐蝕產(chǎn)物傾向于從低溫區(qū)遷移并沉積在高溫區(qū)。研究表明,冷卻劑稍偏堿性可降低亞鐵離子的溶解度,不同pH值下鐵鎳氧化物中鐵的溶解度如圖4所示,可以看出,隨著pHt 升高,鐵鎳氧化物在堆芯出口的溶解度升高,在堆芯沉積的風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)降低。

        根據(jù)圖3,4號(hào)機(jī)組有50 d的時(shí)間與1、2、3號(hào)機(jī)組的pHt 值存在差異,4號(hào)機(jī)組的pHt 值約為7. 0,而1、2、3 號(hào)機(jī)組基本為7. 1 ~ 7. 2。但是因?yàn)? 號(hào)機(jī)組與1、2、3 號(hào)機(jī)組功率不一樣,因此堆芯進(jìn)、出口溫度也存在極大的差異:滿功率下,進(jìn)口溫度約291 ℃ ,出口溫度約320 ℃ ;低功率下,進(jìn)口溫度291 ℃ ,出口溫度293 ℃ 。根據(jù)圖4 得知,無論是在滿功率或者低功率下,一回路冷卻劑中鎳腐蝕產(chǎn)物在堆芯出口的溶解度比堆芯入口的低,因此一回路冷卻劑鎳腐蝕產(chǎn)物一定會(huì)在堆芯沉積,且腐蝕產(chǎn)物越多,在堆芯沉積得也越多。

        因此,腐蝕產(chǎn)物的遷移沉積是4 號(hào)機(jī)組第三循環(huán)大修期間58 Co 峰值高的促成原因之一。

        2. 3正常運(yùn)行凈化

        為了把一回路所有部件的腐蝕降至盡可能低的程度,避免雜質(zhì)沉積在燃料元件表面而導(dǎo)致燃料包殼因傳熱惡化而破裂,以及沉積在一回路水中的腐蝕產(chǎn)物成為輻射源,1 ~ 4號(hào)機(jī)組設(shè)置了化學(xué)容積控制系統(tǒng),該系統(tǒng)包含過濾器和離子交換樹脂床,用于除去腐蝕產(chǎn)物。其凈化腐蝕產(chǎn)物的能力主要取決于凈化效率和凈化流量。某電廠1~4 號(hào)機(jī)組對(duì)離子交換樹脂床的效率監(jiān)測(cè)頻率為一個(gè)月兩次,在機(jī)組正常運(yùn)行期間,凈化效率均可達(dá)到90%以上。凈化回路的入口在蒸汽發(fā)生器的出口,凈化流量可在0~27 m3 / h 之間調(diào)節(jié),但某電廠1 ~ 4 號(hào)機(jī)組正常運(yùn)行期間凈化流量均為14m3 / h,而一臺(tái)反應(yīng)堆冷卻劑泵的流量約23 790m3 / h,因此蒸汽發(fā)生器出口絕大部分的腐蝕產(chǎn)物在凈化前就先被帶入了堆芯沉積。

        由于1~4號(hào)機(jī)組化學(xué)容積控制系統(tǒng)的凈化效率比較高,而凈化流量僅為反應(yīng)堆冷卻劑泵流量的0. 06%。故可得知凈化流量低為4號(hào)機(jī)組第三循環(huán)大修期間58 Co峰值高的促成原因之一。

        2. 4腐蝕產(chǎn)物的溶解

        腐蝕產(chǎn)物的溶解是指換料大修期間堆芯中沉積的腐蝕產(chǎn)物和活化產(chǎn)物重新溶解于一回路冷卻劑中,再投入化學(xué)容積控制系統(tǒng)大流量凈化(27m3 / h),直到一回路冷卻劑被凈化干凈。這個(gè)溶解過程分為兩步。

        2. 4. 1酸性-還原環(huán)境

        由于酸性環(huán)境會(huì)促進(jìn)活化腐蝕產(chǎn)物的釋放,因此降低pH 值,對(duì)于大修期間氧化運(yùn)行的58 Co 峰值的控制是十分有利的。在反應(yīng)堆停堆后,一回路冷卻劑由堿性-還原環(huán)境轉(zhuǎn)為酸性-還原環(huán)境分成兩步:硼化和氫型離子交換樹脂床,硼化作用是調(diào)高一回路冷卻劑硼酸濃度,使pH 值降低;投運(yùn)氫型離子交換樹脂床則為降低一回路冷卻劑氫氧化鋰濃度,從而使pH 值降低。通過硼化和氫型離子交換樹脂床的共同作用,加快了一回路的pH 向酸性環(huán)境轉(zhuǎn)變的進(jìn)度[4] 。在堆芯沉積的活化腐蝕產(chǎn)物在酸性-還原環(huán)境下開始溶解,同時(shí)通過氫型離子交換樹脂床凈化。在這個(gè)階段,活化腐蝕產(chǎn)物的溶解主要依賴于一回路冷卻劑的pH 值,因各個(gè)機(jī)組硼酸濃度(2400 mg/ kg)控制要求一致,因此溶解、凈化的量取決于這個(gè)階段持續(xù)的時(shí)間。

        圖5為4號(hào)機(jī)組第三次大修時(shí),一回路冷卻劑硼化、投運(yùn)氫型離子交換樹脂床和添加雙氧水進(jìn)行氧化凈化時(shí)58 Co 的趨勢(shì)圖:一回路硼化后開始酸化,58 Co 較緩慢地增長;投運(yùn)氫型離子交換樹脂床,一回路進(jìn)一步酸化,58 Co 也有緩慢增長;一回路添加雙氧水后,酸化并引入氧化環(huán)境,58 Co 迅速上漲,達(dá)到峰值;在離子交換樹脂的凈化下逐漸降低。經(jīng)對(duì)比1~4號(hào)機(jī)組第三次大修時(shí)各階段的時(shí)間(列于表2),可以看出4號(hào)機(jī)組從降功率硼化至添加雙氧水時(shí)間最短,時(shí)間控制可隨工作經(jīng)驗(yàn)的提升而縮短;投運(yùn)氫型離子交換樹脂床至添加雙氧水時(shí)間也是最短的,原因?yàn)?號(hào)機(jī)組第三燃料循環(huán)存在燃料組件破損,為確保碘的凈化效率(維持堿性條件),延遲氫型離子交換樹脂床投運(yùn)的時(shí)間,故4 號(hào)機(jī)組第三次大修在酸性-還原環(huán)境下凈化的時(shí)間是偏少的。

        因此,4號(hào)機(jī)組第三循環(huán)降功率硼化和投運(yùn)氫型離子交換樹脂床至添加雙氧水時(shí)間短,即酸性-還原環(huán)境凈化時(shí)間短也是氧化運(yùn)行58 Co 峰值高的原因之一。

        2. 4. 2酸性-氧化環(huán)境

        第二次溶解即是氧化運(yùn)行操作,注入雙氧水后,一回路冷卻劑的放射性比活度和58 Co 活度迅速上漲,最終達(dá)到一個(gè)峰值,當(dāng)一回路冷卻劑中溶解氧達(dá)到1 ppm 時(shí),調(diào)大凈化流量值27 m3 / h,對(duì)一回路進(jìn)行充分的凈化和過濾,58 Co活度迅速下降。某電廠1~4號(hào)機(jī)組第三循環(huán)氧化運(yùn)行期間58 Co活度變化趨勢(shì)一致,且與其他同類核電站的氧化運(yùn)行結(jié)果相一致[3] 。歷次大修經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及同行電廠經(jīng)驗(yàn),雙氧水添加的量是固定的,氧化運(yùn)行操作也是一致的,故氧化運(yùn)行操作不是影響4號(hào)機(jī)組58 Co峰值大小的原因。

        3結(jié)論和建議

        通過對(duì)58 Co的產(chǎn)生過程腐蝕、遷移沉積、凈化、活化、溶解進(jìn)行分析和探討,總結(jié)得到4 號(hào)機(jī)組第三循環(huán)換料大修氧化運(yùn)行期間58 Co 峰值高的原因主要有:

        1) 4號(hào)機(jī)組調(diào)峰期間pHt 控制較低,導(dǎo)致傳熱管腐蝕較多,腐蝕產(chǎn)物遷移至堆芯中沉積活化,這是4 號(hào)機(jī)組第三循環(huán)大修期間58 Co 峰值高的主要原因;

        2) 酸性—還原性環(huán)境凈化時(shí)間短也是4號(hào)機(jī)組第三循環(huán)大修期間58 Co峰值高的主要原因;

        3) 正常運(yùn)行期間化學(xué)容積控制系統(tǒng)凈化流量低(14 m3 / h)是造成4號(hào)機(jī)組第三循環(huán)大修期間58 Co 峰值高的促成原因;

        4) 正常運(yùn)行期間腐蝕產(chǎn)物的遷移沉積也是造成4號(hào)機(jī)組第三循環(huán)大修期間58 Co 峰值高的促成原因。

        氧化運(yùn)行時(shí)一回路冷卻劑58 Co峰值高,則需消耗大量的大修工期用于一回路的凈化,為減少58 Co 峰值,并減少大修凈化時(shí)間,可從以下四個(gè)方面考慮:

        1) 優(yōu)化硼鋰協(xié)調(diào)圖的控制策略,確保燃料壽期初、機(jī)組因調(diào)峰的低功率運(yùn)行期間的pHt 控制在7. 2 以上,以減少蒸汽發(fā)生器傳熱管的腐蝕和腐蝕產(chǎn)物在堆芯的沉積;

        2) 機(jī)組大修降功率期間盡快進(jìn)行硼化、達(dá)到次臨界后第一時(shí)間安排投運(yùn)氫型離子交換樹脂床,使一回路冷卻劑盡快進(jìn)入酸性-還原環(huán)境,延長此階段的凈化時(shí)間;

        3) 調(diào)大正常運(yùn)行期間化學(xué)容積控制系統(tǒng)的凈化流量至27m3/ h, 確保機(jī)組一直維持大流量凈化;

        4) 提高設(shè)備可靠性、強(qiáng)化生產(chǎn)管理,避免機(jī)組在運(yùn)行期間出現(xiàn)非預(yù)期的停機(jī)而引起蒸汽發(fā)生器傳熱管的腐蝕。

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