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        330 MW機組30%深度調(diào)峰的危險點分析及防范措施

        2024-12-31 00:00:00周海峰顧小星
        機電信息 2024年17期

        摘 要:電網(wǎng)裝機容量的不斷增加尤其是新能源裝機比重的不斷提升,對挖掘煤電機組深調(diào)潛力提出了更高的要求。鑒于此,對330 MW煤電機組30%深度調(diào)峰的各種危險點進行分析,并總結(jié)機組深度調(diào)峰實踐過程注意事項,可供發(fā)電企業(yè)參考。

        關(guān)鍵詞:330 MW機組;深度調(diào)峰;鍋爐穩(wěn)燃;汽動給水泵

        中圖分類號:TM621" " 文獻標志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)17-0015-04

        DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.17.004

        0" " 引言

        在碳達峰、碳中和政策要求下,新能源成為我國能源發(fā)展的主流。至2023年底,江蘇電網(wǎng)總裝機容量18 177.66萬kW,新能源發(fā)電容量超過6 000萬kW,高效、清潔新能源的比重越來越高,對燃煤機組調(diào)峰深度提出了更高的要求。針對這一情況,在燃煤機組深調(diào)過程中保證機組的安全、穩(wěn)定運行尤為重要,本文將對某廠330 MW機組30%深度調(diào)峰的試驗過程進行分析。

        1" " 機組簡介

        某電廠330 MW機組鍋爐是上海鍋爐廠有限公司生產(chǎn)的SG-1036/17.5-M867型亞臨界控制循環(huán)∏型汽包爐,采用控制循環(huán)、一次中間再熱、單爐膛、四角切圓燃燒方式、燃燒器擺動調(diào)溫、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼懸吊結(jié)構(gòu)。汽輪機組采用上海汽輪發(fā)電機有限公司制造的亞臨界、一次中間再熱、雙缸雙排汽、高中壓合缸、凝汽式汽輪發(fā)電機組,型號為N330-

        16.67/538/538(K156機型)。2018年綜合升級改造后,主蒸汽壓力提高0.3 MPa,溫度提高5 ℃,再熱蒸汽溫度提高27 ℃。發(fā)電機采用上海電氣集團生產(chǎn)的QFSN-330-2型水氫氫發(fā)電機組,發(fā)電機的勵磁型式為發(fā)電機出口接帶勵磁變的全靜態(tài)勵磁系統(tǒng)。

        2" " 30%深度調(diào)峰過程中的危險點分析

        2.1" " 鍋爐穩(wěn)燃

        對火電機組而言,深調(diào)過程中,機組負荷不斷降低,鍋爐燃料量不斷減少,至30%負荷鍋爐總煤量在50 t/h左右,只能保留B、C磨煤機運行,直吹式制粉系統(tǒng)如果發(fā)生給煤機斷煤等制粉系統(tǒng)故障,將會造成鍋爐燃燒不穩(wěn),甚至造成鍋爐滅火。

        2.2" " 汽包水位控制

        給水控制是汽包爐的核心重點。因鍋爐一級減溫水流量最高可達105 t/h,而30%深調(diào)時總給水流量只有330 t/h左右,鍋爐如果出現(xiàn)燃燒不穩(wěn),造成一級減溫水流量波動,會造成汽包水位波動,甚至水位“自動”跳閘。

        2.3" " 脫硝系統(tǒng)參數(shù)控制

        機組長時間低負荷運行,脫硝系統(tǒng)入口煙溫過低,會造成催化劑結(jié)晶,必須要保證入口煙溫>285 ℃。此外,低負荷爐膛氧量波動大,極易出現(xiàn)鍋爐煙囪出口氮氧化物超標,造成環(huán)??己耸录?/p>

        2.4" " 汽溫調(diào)整和機組供熱

        低負荷期間,鍋爐本體和尾部煙道不能吹灰,長時間深調(diào)會造成各受熱面結(jié)灰。一段時間后,減溫水流量會逐漸增多,而低負荷期間減溫水量大幅變化既影響給水流量,也會造成主汽壓力變化,而主汽壓大幅度變化會影響總煤量的變化。這就要求監(jiān)盤人員綜合各主參數(shù)的變化,必要時通過機組供熱等手段來控制總煤量、再熱汽溫的變化。

        3" " 30%深度調(diào)峰過程中的防范措施

        3.1" " 鍋爐穩(wěn)燃控制

        首先要對B、C、D中間層磨煤機加倉高揮發(fā)性、低水分、較高熱值煤種,保證試驗期間的磨煤機最低煤量、干燥出力。此外,還要做好以下工作:

        1)試驗前,檢查確認各油槍完好備用,尾部煙道聲波吹灰器運行正常。

        2)減負荷過程中,適當減小各磨煤機一次風速,控制在25 m/s左右;磨煤機出口溫度按照上限控制;磨煤機旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速控制在700 r/min左右;關(guān)小備用磨煤機密封風門;適當控制B磨煤量,確保底層煤粉濃度。當機組供熱較少或者加倉煤質(zhì)太好,總煤量較少時,要注意強化燃燒控制:磨煤機20 t/h煤量時,一次風速在25 m/s左右[1]。

        3)合理配風,在確保煤粉充分燃燒的基礎上,兼顧NOx排放量,適當調(diào)節(jié)SOFA風與下層風的分配比例,控制脫硝入口NOx在250 Nm3/h左右。

        4)密切關(guān)注在運磨煤機的火檢情況,如有火檢信號晃動,加強就地實際火焰著火情況檢查,與DCS畫面中火檢情況進行核對分析,發(fā)現(xiàn)火檢信號異常,及時聯(lián)系檢修修正。

        5)當深調(diào)結(jié)束,加負荷時,總煤量上升后,應及時啟動備用磨煤機,防止在運磨煤機發(fā)生堵塞現(xiàn)象,必要時適當降低在運磨煤機旋轉(zhuǎn)分離器轉(zhuǎn)速。

        3.2" " 給水控制優(yōu)化調(diào)整

        摸底試驗前,將甲汽泵切至輔汽運行。機組負荷減至30%過程中,甲/乙汽泵轉(zhuǎn)速下降后,逐步蕩空乙汽泵,將轉(zhuǎn)速設置在3 300 r/min,通過甲汽泵調(diào)整給水。在此過程中,甲汽泵轉(zhuǎn)速波動較大,汽包水位同步波動,由于鍋爐主給水閥前后壓差較大,造成過熱器減溫水流量波動大,汽溫也波動。后通過逐步開大給水旁路調(diào)整器,降低壓差后恢復正常(圖1)。同時,考慮到一臺汽泵在控制給水時轉(zhuǎn)速波動大,在手動加減負荷時,將兩臺汽泵轉(zhuǎn)速同步控制,發(fā)現(xiàn)汽包水位趨于穩(wěn)定。

        在認定試驗時,按照上述方法進行調(diào)整,各參數(shù)控制相對較好。相關(guān)操作如下:

        1)提前將甲汽泵小機進汽汽源由抽汽切至輔汽運行。

        2)加強對汽泵小機轉(zhuǎn)速、流量、進汽低壓調(diào)門開度的監(jiān)視,當汽泵小機轉(zhuǎn)速低于3 300 r/min時,逐漸開大兩臺汽泵再循環(huán)門。

        3)加強機爐之間的協(xié)調(diào),鍋爐主給水閥關(guān)小至18%左右,將旁路調(diào)整器開大,控制給水閥前后壓差在3 MPa以下,防止給水閥前后壓差大引起過熱器減溫水調(diào)門、流量波動,汽溫波動大,導致在參數(shù)調(diào)整過程中汽包水位波動大。

        4)需要大幅調(diào)整一級減溫水時,應特別注意甲汽泵的運行情況,避免汽包水位“自動”跳閘的情況出現(xiàn)。

        5)汽包水位調(diào)整要綜合主給水閥前后壓差、汽泵轉(zhuǎn)速、汽泵再循環(huán)門、過熱器減溫水、汽包水位進行協(xié)調(diào)控制。不能單純?yōu)榱颂岣咂棉D(zhuǎn)速,提高給水壓差;過度關(guān)小給水總門,會造成小機低壓調(diào)門開度過大,尤其是低負荷下抽汽運行的小機。給水壓差在2 MPa左右,通過再循環(huán)門能夠控制汽泵轉(zhuǎn)速>3 200 r/min就可以。對于鍋爐側(cè)來說,給水總門20%左右時,線性非常差,給水流量波動較大;給水壓差越大,減溫水調(diào)門越靈敏,越容易造成自動控制的震蕩,最終造成汽溫和汽包水位的波動。

        3.3" " 脫硝參數(shù)控制

        該廠330 MW機組在近兩年完成寬負荷脫硝改造、寬溫催化劑更換,為全負荷脫硝提供了設備技術(shù)支持。在摸底試驗時投運熱水再循環(huán),提高脫硝裝置進口煙溫后,脫硝系統(tǒng)參數(shù)均在技術(shù)控制范圍。

        3.3.1" " 脫硝入口溫度的控制

        在摸底試驗時,負荷在130 MW以下,脫硝入口煙溫低于285 ℃時啟動乙爐水泵,熱水再循環(huán)管道暖管后投運。因負荷低,汽泵轉(zhuǎn)速控制接近下限,此時啟動乙爐水泵,汽包水位瞬間波動幅度大。為了減小低負荷熱水再循環(huán)投運過程中相關(guān)參數(shù)的波動,可適當提前投運熱水再循環(huán)。因此,在認定試驗時,提前投運熱水再循環(huán)(圖2)。具體操作:165 MW時,啟動乙爐水泵,熱水再循環(huán)管道暖管后,就地檢查無異常,開足熱水再循環(huán)母管電動門,熱水再循環(huán)投運。整個過程中脫硝入口溫度保持在290 ℃以上,未通過乙爐水泵出口調(diào)節(jié)閥進行調(diào)整。在加負荷過程中,140 MW以上關(guān)熱水再循環(huán)母管電動門后,停用乙爐水泵[2]。

        3.3.2" " 脫硝出口NOx的控制

        由于認證試驗過程中,所有瞬時值不能超過超低排放值(50 mg/m3)。為滿足脫硝要求,在加減負荷過程中,應加強對脫硝參數(shù)的監(jiān)視調(diào)整,尤其是啟停磨煤機操作時,應適當進行提前干預,同時還需防止過調(diào)[3]。整個過程中未發(fā)生脫硝參數(shù)超限(圖3)。

        3.4" " 汽溫控制

        此次摸底試驗過程中,中壓調(diào)門節(jié)流關(guān)小至20%,次中壓供熱投用。認定試驗過程中供熱未投運,中壓調(diào)門關(guān)小至20%。因此,在摸底試驗時,再熱汽溫較高。認定試驗時,再熱汽溫在543 ℃左右。加負荷過程中,需控制好各減溫器減溫水量(注意汽泵小機轉(zhuǎn)速、主給水閥前后壓差),防止加負荷過程中汽溫、管壁超溫。

        3.5" " 機組供熱

        在摸底試驗時,將1號高再系統(tǒng)恢復熱備用,保持次中壓供熱。在負荷下降后,逐步關(guān)小中壓調(diào)門至20%節(jié)流運行。在認定試驗時,機組未進行供熱,次中壓供熱僅保持小開度流通狀態(tài)。今后,在30%負荷下可根據(jù)需要進行供熱。在供熱時,需注意煤量、汽溫等參數(shù)的監(jiān)視調(diào)整。

        3.6" " 深度調(diào)峰過程中其他重要參數(shù)的監(jiān)視和注意事項

        1)雖然不投油槍,預熱器仍要進行連續(xù)吹灰,防止尾部煙道發(fā)生二次燃燒。

        2)加強對汽輪機軸位移、差脹及各軸承溫度、振動數(shù)值的監(jiān)視。

        3)加強鍋爐排煙溫度的監(jiān)視,防止預熱器低溫腐蝕。

        4)關(guān)注風煙系統(tǒng),控制好吸、送、一次風機的出力偏差,防止風機失速。

        5)極低負荷下,各項自動控制例如過熱器減溫水自動、再熱器減溫水自動、脫硝自動等雖然進行了部分自動參數(shù)優(yōu)化,但如發(fā)生異常,應及時解除自動。特別是過熱器減溫水自動,因為給水壓差大,減溫水調(diào)門會造成自動控制的震蕩。

        6)低負荷運行,抽汽壓力下降,需關(guān)注高、低加水位,必要時適當開啟危疏門,控制好汽側(cè)水位。

        7)注意控制發(fā)電機進相深度在規(guī)定范圍內(nèi),必要時可手動干預,調(diào)整無功。同時,密切關(guān)注6 kV、400 V母線電壓。若母線電壓偏低,啟動6 kV負載前應手動增加機組無功。

        8)為滿足30%負荷,CCS能夠正常投入,應對相應的燃料、送風、負荷指令下限參數(shù)進行修改,對INFIT指令上下限、滑壓曲線、脫硝預設噴氨流量系數(shù)進行修改。

        4" " 結(jié)束語

        330 MW機組深度調(diào)峰已在國內(nèi)很多電廠開展技術(shù)認證,隨著研究的不斷深入,該技術(shù)必將不斷完善。為了使發(fā)電機組在深度調(diào)峰過程中能夠安全可靠穩(wěn)定運行,運行技能人員在今后的深調(diào)操作中需要不斷地探索實踐,開展相應的技術(shù)改造,總結(jié)出更科學、更切實可行的運行技術(shù)措施。

        [參考文獻]

        [1] 紀翾.淺談1 000 MW超超臨界機組30%額定負荷深度調(diào)峰[J].中國設備工程,2022(16):225-227.

        [2] 張廣才,周科,魯芬,等.燃煤機組深度調(diào)峰技術(shù)探討[J].熱力發(fā)電,2017,46(9):17-23.

        [3] 李科文.火電機組深度調(diào)峰能力建設的思考[J].中國管理信息化,2020,23(21):88-89.

        收稿日期:2024-05-06

        作者簡介:周海峰(1979—),男,江蘇人,集控高級技師,從事火電廠集控運行生產(chǎn)工作。

        顧小星(1983—),男,江蘇人,高級工程師,從事火電廠集控運行生產(chǎn)工作。

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