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        大兆瓦級(jí)海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組超速分析及邏輯優(yōu)化

        2024-12-29 00:00:00堯瑤
        機(jī)電信息 2024年24期

        摘要:對(duì)某海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)在風(fēng)速波動(dòng)情況下發(fā)生機(jī)組超速事故的原因進(jìn)行分析,根據(jù)底層數(shù)據(jù),外部氣象條件,變槳系統(tǒng)、變流器系統(tǒng)等動(dòng)作情況,發(fā)現(xiàn)該風(fēng)機(jī)主控邏輯存在漏洞,提出了相應(yīng)的邏輯優(yōu)化措施及反事故措施等。

        關(guān)鍵詞:風(fēng)電機(jī)組超速;控制算法;變槳系統(tǒng);變流器;邏輯優(yōu)化

        中圖分類號(hào):TM614" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " 文章編號(hào):1671-0797(2024)24-0018-05

        DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.24.005

        1" " 設(shè)備狀況概述

        某海風(fēng)場(chǎng)對(duì)某風(fēng)機(jī)變槳電池進(jìn)行遠(yuǎn)程健康度測(cè)試,三個(gè)槳葉健康度已正常顯示,分別為100%、99%、94%,之后健康度無(wú)變化,判斷測(cè)試重新開(kāi)始且卡在第二次的20%,現(xiàn)場(chǎng)人員取消測(cè)試使能按鈕,測(cè)試完成后槳葉正?;氐?9°,機(jī)組取消維護(hù)狀態(tài),多次嘗試啟機(jī),均未能正常并網(wǎng)運(yùn)行,值班員誤以為槳葉卡滯,遠(yuǎn)程對(duì)變槳系統(tǒng)進(jìn)行旁通操作,變槳系統(tǒng)短時(shí)間處于Normal狀態(tài),槳葉開(kāi)槳到0°,機(jī)組并網(wǎng)運(yùn)行。

        事件前風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行,負(fù)荷風(fēng)速在4.67~16.84 m/s間大幅切變,某海上風(fēng)機(jī)變流器因變流器1機(jī)側(cè)A相瞬時(shí)過(guò)流故障切出,但是槳葉在0°位置沒(méi)有順槳,其間觸發(fā)變槳合理性檢測(cè)故障,主控?cái)嚅_(kāi)EFC信號(hào),變槳系統(tǒng)緊急收槳,此時(shí)葉輪轉(zhuǎn)速持續(xù)上升,達(dá)到13.93 r/min,觸發(fā)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速最大值1故障、葉輪超速(等級(jí)1)故障順槳停機(jī)。

        2" " 事件經(jīng)過(guò)

        2.1" " 變流器故障情況

        風(fēng)機(jī)SCADA顯示變流器1機(jī)側(cè)1、2回路模塊電流A相瞬時(shí)過(guò)流故障停機(jī),故障數(shù)據(jù)曲線如圖1所示,故障狀態(tài)代碼如圖2所示。根據(jù)故障數(shù)據(jù)可以看出,風(fēng)機(jī)報(bào)出的故障是變流器1機(jī)側(cè)1回路模塊電流A相瞬時(shí)過(guò)流、變流器1機(jī)側(cè)2回路模塊電流A相瞬時(shí)過(guò)流,同樣也是首觸故障。根據(jù)圖1,風(fēng)速的波動(dòng)很大,故障前1 min內(nèi),風(fēng)速在4.67~16.84 m/s間大幅波動(dòng),由于風(fēng)速變化大,變流器的功率也跟著大幅波動(dòng),查看變流器1機(jī)側(cè)1、2回路A相電流波形有瞬時(shí)突變現(xiàn)象。

        2.2" " 葉輪超速情況

        根據(jù)相關(guān)風(fēng)機(jī)安全規(guī)程,風(fēng)機(jī)發(fā)電模式進(jìn)入升速模式條件為:發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速低于99.70 r/min[1-4]。23:06:06.727,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速為77.33 r/min,滿足發(fā)電模式進(jìn)入升速模式條件,風(fēng)機(jī)從模式14變?yōu)槟J?3(發(fā)電模式變?yōu)樯倌J剑L(fēng)機(jī)漿葉角度在0°未變化;隨后主控先后報(bào)出變流器1故障、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速故障(變流器故障)、變槳合理性檢查故障,運(yùn)行模式變?yōu)槟J?,其間發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速由80.34 r/min上升到313.54 r/min,風(fēng)機(jī)漿葉角度在0°未變化;42 s后,主控報(bào)出變流器轉(zhuǎn)矩與設(shè)定值偏差大故障,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速最大值1故障,葉輪超速(等級(jí)1)故障,此時(shí)運(yùn)行模式變?yōu)?,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速最高至320.47 r/min,風(fēng)機(jī)漿葉角度在0°未變化;葉輪超速故障觸發(fā),風(fēng)機(jī)收槳,漿葉角度由0°變?yōu)?0°。

        根據(jù)以上時(shí)間點(diǎn)主控的故障記錄可以看出,風(fēng)機(jī)從并網(wǎng)發(fā)電模式到故障模式(模式14→模式4)應(yīng)停機(jī),而且要進(jìn)行順槳,轉(zhuǎn)速應(yīng)降至自由旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速或0 r/min,但根據(jù)故障記錄數(shù)據(jù)可知,當(dāng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行模式由14變?yōu)?時(shí)(查看當(dāng)時(shí)變流器已故障切停),風(fēng)機(jī)槳葉仍然處在0°位置,沒(méi)有收槳,風(fēng)機(jī)葉輪持續(xù)升速,經(jīng)過(guò)大概41 s后發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)?0.34 r/min升至313.54 r/min,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速超過(guò)311.60 r/min(軟件超速定值),觸發(fā)轉(zhuǎn)速超限故障,此時(shí)風(fēng)機(jī)開(kāi)始順槳停機(jī)。所以,最終導(dǎo)致風(fēng)機(jī)故障停機(jī)順槳的不是首觸故障(變流器1機(jī)側(cè)1、2回路模塊電流A相瞬時(shí)過(guò)流故障),而是首觸故障發(fā)生后變流器切機(jī)了,但沒(méi)有順槳,導(dǎo)致葉輪、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速升至超速定值后才觸發(fā)轉(zhuǎn)速超限故障停機(jī)并順槳。

        3" " 原因分析

        3.1" " 變流器故障原因分析

        3.1.1" " SOE分析

        由圖3可以看出,2022-03-16T01:20主控控制變流器啟機(jī)運(yùn)行,持續(xù)運(yùn)行約22 h后,主控給出變流器停機(jī)信號(hào),停機(jī)過(guò)程中報(bào)出機(jī)側(cè)模塊過(guò)流故障。

        3.1.2" " 故障錄波分析

        由故障錄波(圖4)可以看出,主控給出停機(jī)指令之前,一直給定接近100%的轉(zhuǎn)矩,變流器機(jī)側(cè)電流接近滿功率電流,此時(shí)轉(zhuǎn)速一直下降。主控給出停機(jī)指令之后,轉(zhuǎn)速下降到約74 r/min,此時(shí)主控仍然給出接近100%的轉(zhuǎn)矩,不符合正常機(jī)組的停機(jī)流程。變流器持續(xù)運(yùn)行約30 ms后,突然電流異常,引起變流器過(guò)流停機(jī)。

        3.1.3" " 檢查與分析

        從以上SOE和故障錄波可以看出,在轉(zhuǎn)速持續(xù)降低的工況下,主控給定接近100%的轉(zhuǎn)矩指令,在主控給出停機(jī)指令后,由于電流發(fā)生異常突變,導(dǎo)致報(bào)出過(guò)流故障。

        在機(jī)組變流器報(bào)過(guò)流故障前,由于全場(chǎng)AGC控制限功率導(dǎo)致機(jī)組轉(zhuǎn)速設(shè)定值為111.1 r/min,當(dāng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速大于設(shè)定值時(shí),轉(zhuǎn)矩控制器增加轉(zhuǎn)矩以控制轉(zhuǎn)速,直至轉(zhuǎn)矩指令增加到最大轉(zhuǎn)矩,當(dāng)風(fēng)速降低導(dǎo)致轉(zhuǎn)速下降,轉(zhuǎn)矩控制器飽和,致使當(dāng)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速低于111.1 r/min時(shí),轉(zhuǎn)矩指令仍維持最大轉(zhuǎn)矩,直至發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速低于脫網(wǎng)轉(zhuǎn)速,變流器脫網(wǎng)。

        3.1.4" " 原因分析總結(jié)

        1)機(jī)組在低轉(zhuǎn)速下維持額定轉(zhuǎn)矩運(yùn)行使得機(jī)組定子側(cè)電流維持在較高位置這種現(xiàn)象,應(yīng)該是控制邏輯不完善導(dǎo)致轉(zhuǎn)矩計(jì)算錯(cuò)誤,這是變流器故障的最根本原因。

        2)機(jī)組在大功率(機(jī)側(cè)功率大約1 400 kW,網(wǎng)側(cè)有功1 148 kW)時(shí),變流器1機(jī)側(cè)斷路器動(dòng)作,導(dǎo)致變流器機(jī)側(cè)過(guò)流故障,這是變流器故障的次要原因。

        3.2" " 葉輪超速原因分析

        事件發(fā)生時(shí)變槳系統(tǒng)沒(méi)有響應(yīng)風(fēng)機(jī)主控下發(fā)的收槳指令,分析發(fā)現(xiàn)變槳電池測(cè)試正在執(zhí)行中(未完成測(cè)試),變槳系統(tǒng)無(wú)法正常響應(yīng)主控下發(fā)的控制指令,最終造成葉輪超速。

        1)在未進(jìn)行變槳電池健康度測(cè)試時(shí),風(fēng)機(jī)主控與變槳系統(tǒng)之間的控制正常,變槳系統(tǒng)接收風(fēng)機(jī)主控的命令調(diào)整槳葉角度。

        2)變槳電池測(cè)試若成功則在變槳電池健康測(cè)試畫面更正上次測(cè)試成功時(shí)間,若不成功(即變槳電池測(cè)試進(jìn)度條卡?。?,值班人員在風(fēng)機(jī)VNC變槳電池測(cè)試界面取消電池測(cè)試使能和電池測(cè)試,復(fù)位后測(cè)試進(jìn)度仍然在進(jìn)行中。在取消變槳電池健康度測(cè)試后,未重新冷啟動(dòng)PLC情況下,變槳電池健康度測(cè)試仍在進(jìn)行,造成變槳系統(tǒng)無(wú)法正常響應(yīng)主控下發(fā)的控制指令(圖5),即只有主控控制變槳系統(tǒng)從待機(jī)模式(Standby)切換至正常模式(Normal)后才能響應(yīng)角度和速度指令。

        3)當(dāng)按下主控界面的變槳旁通按鈕,主控會(huì)在30 s時(shí)間內(nèi)將發(fā)送給變槳系統(tǒng)的“正常模式指令”置1,當(dāng)變槳系統(tǒng)無(wú)故障時(shí),其在接收到“正常模式指令”后切換至正常模式,執(zhí)行主控的槳葉角度指令。當(dāng)變槳旁通有效時(shí)間結(jié)束,“正常模式指令”置0,變槳系統(tǒng)從正常模式切換到待機(jī)狀態(tài),即恢復(fù)待機(jī)狀態(tài)(圖6)。

        4)2022-03-16T23:06,風(fēng)機(jī)觸發(fā)變流器1機(jī)側(cè)A相瞬時(shí)過(guò)流故障,變流器切出。故障前,槳葉角度依然處于0°,未能響應(yīng)主控的控制指令。此時(shí)觸發(fā)變槳合理性故障,EFC信號(hào)斷開(kāi),變槳系統(tǒng)緊急收槳,此時(shí)葉輪轉(zhuǎn)速達(dá)到軟件超速故障門限,同時(shí)觸發(fā)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速最大值1故障、葉輪超速(等級(jí)1)故障。

        3.3" " 主要結(jié)論

        1)機(jī)組主控程序存在漏洞是導(dǎo)致此次事故發(fā)生的根本原因。程序漏洞主要包括以下幾個(gè)方面:

        (1)在進(jìn)行變槳系統(tǒng)測(cè)試后,變槳系統(tǒng)處于待機(jī)狀態(tài),主控未對(duì)變槳系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行檢測(cè),就能滿足機(jī)組啟動(dòng)條件。

        (2)風(fēng)機(jī)遠(yuǎn)程變槳電池健康度測(cè)試后,測(cè)試進(jìn)度條卡在20%測(cè)試進(jìn)度,導(dǎo)致變槳系統(tǒng)在待機(jī)模式下啟機(jī),不能正常響應(yīng)主控動(dòng)作指令。

        (3)變槳系統(tǒng)遠(yuǎn)程旁通操作并未設(shè)置最高級(jí)別權(quán)限,在機(jī)組處于自動(dòng)運(yùn)行模式且現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員缺乏控制理論與經(jīng)驗(yàn)的情況下,很容易造成嚴(yán)重的事故。

        (4)在機(jī)組啟動(dòng)及并網(wǎng)運(yùn)行中,并未對(duì)目標(biāo)槳距角和實(shí)測(cè)槳距角差值進(jìn)行檢測(cè),保護(hù)邏輯存在漏洞。

        2)主控程序存在沖突,機(jī)組在低轉(zhuǎn)速下由并網(wǎng)模式轉(zhuǎn)換到升速模式,其在并網(wǎng)轉(zhuǎn)速以下運(yùn)行,低轉(zhuǎn)速下持續(xù)施加額定轉(zhuǎn)矩,這是機(jī)組變流器故障的主要原因。

        3)機(jī)組在帶大負(fù)載的工況下,斷開(kāi)變流器1機(jī)側(cè)斷路器,這是導(dǎo)致此次事故中變流器發(fā)生過(guò)流故障的次要原因。

        4" " 邏輯優(yōu)化及反事故措施

        4.1" " 優(yōu)化風(fēng)機(jī)主控程序

        4.1.1" " 增加“變槳電池未完成”故障

        優(yōu)化變槳電池測(cè)試功能,在啟用變槳電池健康度測(cè)試時(shí),觸發(fā)“變槳電池未完成”故障,故障等級(jí)2,測(cè)試完成后(進(jìn)度條結(jié)束),取消測(cè)試使能,故障自復(fù)位。

        4.1.2" " 增加變槳電池健康度測(cè)試限制

        將原程序“變槳電池完成測(cè)試后,若測(cè)試使能取消不及時(shí)會(huì)再次進(jìn)行變槳電池測(cè)試”,優(yōu)化為“在完成一次變槳電池測(cè)試后不會(huì)自動(dòng)進(jìn)行下次測(cè)試,需將測(cè)試使能按鈕取消后再次激活方可再次進(jìn)行變槳電池測(cè)試”[4],避免因變槳電池測(cè)試未成功,系統(tǒng)自動(dòng)循環(huán)開(kāi)展電池測(cè)試。

        4.1.3" " 增加變槳系統(tǒng)狀態(tài)檢測(cè)和旁通權(quán)限

        優(yōu)化主控自檢功能,將變槳系統(tǒng)狀態(tài)實(shí)時(shí)反饋至主控系統(tǒng),避免待機(jī)情況下風(fēng)機(jī)啟動(dòng)并網(wǎng)[5-6]。增加變槳、變流器等關(guān)鍵部件的旁通操作權(quán)限,防止隨意復(fù)位啟機(jī)。

        4.2" " 反事故措施

        1)全面排查梳理風(fēng)機(jī)控制邏輯,結(jié)合風(fēng)機(jī)定檢,做好各項(xiàng)邏輯功能測(cè)試和驗(yàn)證。

        2)加強(qiáng)風(fēng)機(jī)旁通及保護(hù)投退功能的管理,嚴(yán)禁隨意復(fù)位啟機(jī)。

        3)加強(qiáng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)盤,密切監(jiān)視風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)和狀態(tài),提高運(yùn)維值班人員對(duì)風(fēng)機(jī)故障過(guò)程的分析、判斷及處理能力。

        4)加強(qiáng)風(fēng)機(jī)缺陷管理,對(duì)于風(fēng)機(jī)出現(xiàn)的故障,應(yīng)及時(shí)分析查找原因[7],及時(shí)采取有效措施,必要時(shí)要終止操作、測(cè)試,做好記錄。

        5" " 結(jié)束語(yǔ)

        本次針對(duì)大兆瓦級(jí)海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組超速事故的深入分析,揭示了機(jī)組主控程序中存在的多個(gè)關(guān)鍵漏洞,這些漏洞在特定條件下可能導(dǎo)致嚴(yán)重的安全事故。通過(guò)詳細(xì)的故障原因分析,不僅識(shí)別了變流器故障和葉輪超速的具體原因,還發(fā)現(xiàn)了主控邏輯中的設(shè)計(jì)缺陷,特別是在變槳系統(tǒng)的管理和控制方面。

        為從根本上解決這些問(wèn)題,本次研究提出了一系列邏輯優(yōu)化措施和預(yù)防措施。這些措施包括增強(qiáng)主控程序的故障檢測(cè)能力、設(shè)置更嚴(yán)格的控制權(quán)限以及加強(qiáng)運(yùn)行數(shù)據(jù)的監(jiān)視和分析。通過(guò)實(shí)施這些措施,期望能夠顯著提高風(fēng)機(jī)的安全性和可靠性,減少未來(lái)發(fā)生類似事故的風(fēng)險(xiǎn)。

        此外,本次研究還強(qiáng)調(diào)了定期測(cè)試和驗(yàn)證的重要性,確保所有優(yōu)化措施能夠有效運(yùn)行,并在實(shí)際操作中得到驗(yàn)證。通過(guò)持續(xù)的監(jiān)控和改進(jìn),可以確保海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組能夠在一個(gè)更加安全和穩(wěn)定的環(huán)境中運(yùn)行,為可持續(xù)能源的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

        總之,本次分析和優(yōu)化工作是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的開(kāi)始,未來(lái)將繼續(xù)關(guān)注風(fēng)機(jī)的運(yùn)行狀態(tài),不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng),以確保海上風(fēng)電場(chǎng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定、高效運(yùn)行。

        [參考文獻(xiàn)]

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        [3] 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 變槳距系統(tǒng):GB/T 32077—2015[S].

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        [5] 海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組主控制系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范:NB/T 31043—2019[S].

        [6] 趙志剛,劉永吉.風(fēng)機(jī)發(fā)電系統(tǒng)中變頻器的故障診斷研究[J].科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,2018(36):195-196.

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