[摘 要]文章基于國(guó)能錦界能源有限責(zé)任公司省煤器輸灰系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目,參考九江電廠、陳家港電廠等案例進(jìn)行分析,設(shè)計(jì)基于先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)的優(yōu)化改造方案。結(jié)果表明,通過加裝先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)、安裝自動(dòng)成栓閥專用伴氣管道等,并對(duì)原有控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化后,輸灰系統(tǒng)均未出現(xiàn)堵管現(xiàn)象,節(jié)氣率明顯提升,節(jié)能效果顯著,為企業(yè)節(jié)約了大量的能源。
[關(guān)鍵詞]省煤器;輸灰系統(tǒng);先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)
[中圖分類號(hào)]TM621.2 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼]A [文章編號(hào)]2095–6487(2024)03–0099–04
1 背景
以前的火電廠輸灰方式不僅浪費(fèi)大量的水資源,也對(duì)水資源造成了污染。并且在處置燃燒后的灰渣時(shí),也增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本,降低了企業(yè)生產(chǎn)效益。而氣力輸灰系統(tǒng),不僅節(jié)約了水資源,還不用掩埋煤灰,保護(hù)了環(huán)境。而且可以將產(chǎn)生的灰渣作為商品進(jìn)行銷售,增加了企業(yè)效益。但在實(shí)際的工程設(shè)計(jì)時(shí),正確設(shè)計(jì)和選擇氣力輸送系統(tǒng)要根據(jù)被輸送物料的特性(如輸送量、輸送距離、環(huán)境條件等)進(jìn)行。但火電廠輸灰系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行條件較惡劣,經(jīng)常出現(xiàn)輸灰系統(tǒng)堵灰堵管的現(xiàn)象。因此為解決輸灰系統(tǒng)堵灰堵管問題,提高生產(chǎn)效益,改良輸灰系統(tǒng)和研發(fā)新的輸灰技術(shù)勢(shì)在必行。
國(guó)能錦界能源有限責(zé)任公司位于陜西省神木市錦界工業(yè)園區(qū),是一個(gè)擁有6 臺(tái)空冷燃煤發(fā)電機(jī)組的大型發(fā)電企業(yè)。盡管該公司的裝機(jī)容量高達(dá)3 720 MW,但其省煤器輸灰系統(tǒng)卻存在著一些嚴(yán)重的問題。由于輸灰管道沿途沒有設(shè)置合理的助吹補(bǔ)氣裝置,以及灰粒徑大、不易形成柱塞或栓塞等因素,使得輸灰系統(tǒng)頻繁發(fā)生堵管故障,同時(shí)也造成了管道內(nèi)灰氣流速快,管道和彎頭磨損嚴(yán)重。為了解決這些問題,提高省煤器輸灰系統(tǒng)的運(yùn)行效率,該公司決定對(duì)省煤器輸灰管路加裝先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng),沿輸灰管道安裝自動(dòng)成栓閥專用伴氣管道,并在伴氣管與輸灰管道間安裝自動(dòng)成栓閥,配套加裝無(wú)人巡檢控制系統(tǒng)等,同時(shí)對(duì)原控制系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。保證伴氣系統(tǒng)與輸灰主進(jìn)氣同步控制,提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,減少日常維護(hù)、故障判斷等問題。
2 氣力輸送系統(tǒng)概述
2.1 傳統(tǒng)氣力輸送系統(tǒng)
氣力輸送系統(tǒng)是一種利用氣流的力量將灰塵從一個(gè)地方輸送到另一個(gè)地方的設(shè)備,其在許多工業(yè)生產(chǎn)中都有應(yīng)用。根據(jù)其工作原理和特性,氣力輸送系統(tǒng)主要可以分為以下4 種形式。
2.1.1 負(fù)壓輸送
負(fù)壓輸送是一種出現(xiàn)較早的氣力輸送形式。其主要設(shè)備包括羅茨風(fēng)機(jī)、羅茨真空泵和抽氣器,適用于多點(diǎn)受料向一處集中輸送。這種方式不會(huì)發(fā)生跑灰、冒灰現(xiàn)象,工作環(huán)境相對(duì)清潔。但由于其受真空度極限的限制,輸送距離和出力都有一定的限制,而且流速較高,磨損嚴(yán)重。
2.1.2 低正壓輸送
低正壓輸送適用于除塵器灰斗下的氣鎖閥,在輸送風(fēng)壓的作用下以正壓形式將氣灰混合物輸送至灰?guī)?。該方式的?yōu)點(diǎn)是輸送壓力較低,輸送距離和出力都比負(fù)壓輸送有所提升。但其流速仍較高,磨損嚴(yán)重。
2.1.3 正壓輸送
正壓輸送是通過流態(tài)化倉(cāng)泵進(jìn)行輸送,其輸送壓力較高,輸送距離和出力也大幅提升。在這種系統(tǒng)中,空氣動(dòng)力源一般使用空壓機(jī),灰氣比大幅提高,磨損問題得到了一定的改善。
2.1.4 雙套管輸送
雙套管輸送是為了解決正壓輸送易出現(xiàn)的堵管、磨損等問題,開發(fā)出的一種特殊的輸送技術(shù)。其最大的特點(diǎn)是解決了輸送堵管問題,使得輸送距離大幅延長(zhǎng)。同時(shí),由于輸送流速低、濃度高,使得磨損問題也得到了較大的改善。
2.2 先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)
先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)是一種具有顯著優(yōu)勢(shì)的輸灰系統(tǒng),其采用了專利技術(shù),通過在輸灰管道上間隔一定距離安裝氣力輸送器,沿輸灰管道鋪設(shè)一條氣力輸送器專用伴氣管道,并只保留原來輸送系統(tǒng)的主進(jìn)氣,從而實(shí)現(xiàn)了堵管處點(diǎn)進(jìn)氣的工作方式,不堵的地方不進(jìn)氣。這樣就在最大程度上節(jié)省了壓縮空氣的用量,降低了流速,減小了磨損,提高了輸灰效率。此外,由于其可以實(shí)現(xiàn)滿泵滿管輸送,因此可以大幅提高輸灰效率,有效減少輸灰頻次。并且,由于其采用了恒壓恒流狀態(tài)輸送,管道、閥門等使用壽命可延長(zhǎng)3 倍以上。該系統(tǒng)還可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離輸送,輸送距離理論上講不受限制。并且該系統(tǒng)可大幅節(jié)約用氣量,成本回收期也較短。
3 基于先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)的應(yīng)用案例分析
3.1 項(xiàng)目主要問題分析
根據(jù)2021 年6 月14 日的數(shù)據(jù),國(guó)能錦界能源有限責(zé)任公司1~6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)總共出現(xiàn)了100次缺陷。其中,5 號(hào)爐和6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)的缺陷占比為56%,主要問題在于輸灰管道堵管和彎頭磨損泄漏。而1~4 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng),其缺陷占比為44%,主要原因包括輸灰管道堵塞、補(bǔ)償器磨損泄漏及篩分器堵塞導(dǎo)致的灰斗溫度低。根據(jù)堵管問題的成因分析發(fā)現(xiàn),設(shè)計(jì)參數(shù)與實(shí)際運(yùn)行情況存在一定的出入。例如,5 號(hào)爐、6 號(hào)爐省煤器輸灰系統(tǒng)設(shè)計(jì)出力為5 t/h,但實(shí)際運(yùn)行中,當(dāng)發(fā)生堵管情況時(shí),基本能通過手動(dòng)吹掃疏通。同時(shí),循環(huán)時(shí)間設(shè)計(jì)為7 min/次,但實(shí)際循環(huán)間隔為10~12 min。此外,落料時(shí)間存在延時(shí),倉(cāng)泵底部三通處有少量的灰,等待大量落灰時(shí)容易發(fā)生堵管現(xiàn)象。再者,5 號(hào)爐、6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)與1~4 號(hào)爐在設(shè)計(jì)和運(yùn)行上存在顯著的差異。例如,1~4號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)分為A、B 側(cè)輸灰,每側(cè)由3 個(gè)倉(cāng)泵獨(dú)立輸灰;而5 號(hào)爐、6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)則由6 臺(tái)倉(cāng)泵同時(shí)輸灰。另外,1~4 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)的輸灰管道接入電除塵入口喇叭口,具有負(fù)壓;而5 號(hào)爐、6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)的輸灰管道無(wú)負(fù)壓。并且1~4 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)的壓縮空氣有單獨(dú)的儲(chǔ)氣罐,壓力穩(wěn)定,而5 號(hào)爐、6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)的壓縮空氣無(wú)儲(chǔ)氣罐,氣量波動(dòng)大。
綜合來看,目前省煤器輸灰系統(tǒng)面臨的主要問題集中在輸灰管道的堵塞、彎頭磨損泄漏及補(bǔ)償器磨損泄漏等方面。項(xiàng)目針對(duì)1~6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)在運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,采取了一系列臨時(shí)措施以降低故障發(fā)生率并提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。
(1)每天晚上20點(diǎn)左右或機(jī)組滿負(fù)荷時(shí)進(jìn)行巡檢,如果發(fā)現(xiàn)堵管故障,及時(shí)聯(lián)系運(yùn)行人員手動(dòng)吹灰疏通,該方法可以基本消除故障。同時(shí),還需定期對(duì)篩分器和倉(cāng)泵底部三通進(jìn)行檢查和清理。
(2)對(duì)5 號(hào)爐、6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)整,將落料閥的開關(guān)方式從逐個(gè)開關(guān)改為同時(shí)開關(guān),以便進(jìn)行下灰量控制調(diào)整。在鍋爐吹灰時(shí)段及機(jī)組高負(fù)荷時(shí),也可以嘗試調(diào)整為135、246 倉(cāng)泵分別單獨(dú)輸灰,以增加靈活性。
(3)為解決輸灰高峰階段壓縮空氣量不足的問題,5 號(hào)爐、6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)在13.7 m 層分別增加了輸灰儲(chǔ)氣罐。同時(shí),考慮到與二電場(chǎng)同時(shí)輸灰的可能優(yōu)勢(shì),已對(duì)5 號(hào)爐省煤器輸灰系統(tǒng)程序進(jìn)行了調(diào)整,并觀察運(yùn)行情況。如果運(yùn)行狀況明顯改善,則會(huì)對(duì)6號(hào)爐省煤器輸灰系統(tǒng)程序進(jìn)行類似調(diào)整。
(4)5 號(hào)爐、6 號(hào)爐省煤器卸灰系統(tǒng)的彎頭將參照1~4 號(hào)爐進(jìn)行采購(gòu)儲(chǔ)備,并在日常和機(jī)組檢修期間逐步更換,以減少?gòu)濐^磨損泄漏等問題。
3.2 項(xiàng)目?jī)?yōu)化改造主要內(nèi)容
3.2.1 輸灰系統(tǒng)案例經(jīng)驗(yàn)分析
此次改造方案調(diào)研了以下3 個(gè)案例。
(1)國(guó)華電力九江電廠2×1 000 MW 機(jī)組2 號(hào)電除塵輸灰系統(tǒng)改造。該電廠有2 臺(tái)1 000 MW 的發(fā)電機(jī)組,其2 號(hào)爐電除塵一電場(chǎng)有12 臺(tái)MD 倉(cāng)泵,分為AB 兩個(gè)單元各6 臺(tái)倉(cāng)泵。然而,自該爐氣力輸灰系統(tǒng)投運(yùn)以來,由于未進(jìn)行大的技改,管道彎頭等部位磨損嚴(yán)重,用氣量大,灰渣在輸送過程中堵管現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。為實(shí)現(xiàn)輸灰系統(tǒng)節(jié)能降耗,消除堵管現(xiàn)象,該電廠于2020年對(duì)2號(hào)爐一電場(chǎng)進(jìn)行了氣力輸灰改造,先期改造了一電場(chǎng)B 側(cè)1 條管線。改造采用了先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng),對(duì)一電場(chǎng)分批改造,鋪設(shè)了伴氣管道,并安裝了氣力輸送器。此外,還配套了無(wú)人巡檢并對(duì)原系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。改造后的運(yùn)行效果明顯,輸灰頻次減少,灰氣比有效控制在35~40 kg/kg 以上,同時(shí)輸灰流速降低,減少了管道磨損。改造后可以實(shí)現(xiàn)滿泵滿管輸送,完全消除了堵管現(xiàn)象。
(2)內(nèi)蒙古國(guó)華呼倫貝爾發(fā)電有限公司1 號(hào)爐省煤器輸灰系統(tǒng)改造。該公司有2×600 MW 機(jī)組,于2010 年通過168 h 滿負(fù)荷運(yùn)行正式投產(chǎn)。其單臺(tái)省煤器輸灰系統(tǒng)配置了7 臺(tái)倉(cāng)泵,采用的是正壓濃相氣力輸灰系統(tǒng),輸灰為連續(xù)輸送。然而,改造前存在省煤器輸灰管道、彎頭在運(yùn)行過程中受灰的沖刷,耐磨層厚度減薄,管道磨損后影響灰?guī)煸O(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行等問題。為此,根據(jù)省煤器運(yùn)行具體情況,該公司進(jìn)行了先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)改造,安裝了氣力輸送器,并對(duì)氣力輸送系統(tǒng)進(jìn)行了整體優(yōu)化。此外,還增加了無(wú)人巡檢智能輸灰控制系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)氣力輸送器壓力變化,就地集中顯示。改造后的效果顯著,能夠保證系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,完全消除堵管現(xiàn)象,大幅降低了輸灰壓力,提高了整體輸送效率。
(3)神華國(guó)華陳家港發(fā)電有限責(zé)任公司2 號(hào)爐1電場(chǎng)輸灰系統(tǒng)改造。該公司有2×660 MW 的超超臨界燃煤機(jī)組,于2011 年投產(chǎn)發(fā)電。然而,自2 號(hào)鍋爐投運(yùn)以來,由于未進(jìn)行大的技改,管道彎頭磨損嚴(yán)重,局部出現(xiàn)漏氣、漏灰的情況,影響安全生產(chǎn)和環(huán)境安全。在實(shí)際運(yùn)行中,系統(tǒng)用耗氣量大,流速高,磨損嚴(yán)重,檢修工作量大,能源浪費(fèi)嚴(yán)重。為此,該公司采取了先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)進(jìn)行改造,沿輸灰管道鋪設(shè)了一條伴氣管道,在伴氣管與輸灰管道間安裝了氣力輸送器,配套無(wú)人巡檢并對(duì)原系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。改造后,輸灰系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)距離、無(wú)堵輸送,總體節(jié)能節(jié)氣30%以上,2~3 a 即可收回成本。
綜上所述,無(wú)論是國(guó)華電力九江電廠、內(nèi)蒙古國(guó)華呼倫貝爾發(fā)電有限公司,還是神華國(guó)華陳家港發(fā)電有限責(zé)任公司,他們?cè)诿媾R輸灰系統(tǒng)存在的問題時(shí),都選擇了采用先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)進(jìn)行改造,而該改造方式也的確取得了顯著的效果,解決了存在的問題,提高了運(yùn)行效率,降低了運(yùn)行成本,證明了其的可行性和有效性。
3.2.2 項(xiàng)目?jī)?yōu)化改造方案
國(guó)能錦界能源有限責(zé)任公司省煤器輸灰系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目是一項(xiàng)大規(guī)模的工程項(xiàng)目,主要目標(biāo)是對(duì)現(xiàn)有的省煤器輸灰管路進(jìn)行全面的技術(shù)升級(jí)和優(yōu)化。此項(xiàng)目將實(shí)施多項(xiàng)改造措施,具體的改造內(nèi)容如下。
(1)加裝先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng),沿輸灰管道鋪設(shè)自動(dòng)成栓閥專用伴氣管道,以供給自動(dòng)成栓閥。
(2)安裝自動(dòng)成栓閥,間距約3~8 m,以確保系統(tǒng)的有效運(yùn)行。然后,安裝進(jìn)氣組件和控制組件,以同步控制伴氣系統(tǒng)與輸灰主進(jìn)氣。同時(shí),對(duì)原有的輸灰系統(tǒng)的配氣裝置進(jìn)行優(yōu)化或取消,只保留主進(jìn)氣和倉(cāng)泵底部流化盤進(jìn)氣。
(3)安裝無(wú)人巡檢智能輸灰控制系統(tǒng),實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和集中顯示系統(tǒng)狀態(tài),以解決日常維護(hù)和故障判斷問題,提高系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。
(4)對(duì)整個(gè)輸灰系統(tǒng)進(jìn)行綜合調(diào)試運(yùn)行。該改造方案有利于消除堵管現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)滿泵滿管輸送,改變連續(xù)進(jìn)氣的高能耗運(yùn)行模式,節(jié)約用氣30%~50%,降低輸灰壓力,整體輸送效率高,故障率低;流速大幅降低,管路、閥門磨損降低,有效節(jié)約運(yùn)行成本。
3.3 項(xiàng)目?jī)?yōu)化效果評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目中2、3、4、5、6 號(hào)爐省煤器采用了先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng),主要涉及更換磨損的輸灰系統(tǒng)輸灰管道和其他相關(guān)部件,如彎頭和膨脹節(jié)等。同時(shí),所有項(xiàng)目都涉及拆除原有的助吹器和相關(guān)供氣管道,并在接口處進(jìn)行封堵。在新的設(shè)計(jì)中,所有項(xiàng)目都新增了自動(dòng)成栓閥專用伴氣管道,這些管道與原有的輸灰管道并排鋪設(shè),氣源取自原有的輸灰系統(tǒng)。為了提高輸灰系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性,所有項(xiàng)目都安裝了自動(dòng)成栓閥,并在輸灰系統(tǒng)的每個(gè)關(guān)鍵位置進(jìn)行了布置。此外,為了實(shí)現(xiàn)無(wú)人巡檢,所有項(xiàng)目都安裝了智能輸灰控制系統(tǒng),并增加了相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備和畫面。在灰斗積灰判斷方面,所有項(xiàng)目都在灰斗上加裝了溫度變送器。
2、3、4 號(hào)爐省煤器選擇更換了AB 側(cè)沿途的部分管道,而5、6 號(hào)爐省煤器則更換了全部輸灰管道,并將管道材質(zhì)由Φ114 無(wú)縫碳鋼管道更換為Φ168 無(wú)縫碳鋼管道。在新鋪設(shè)自動(dòng)成栓閥專用伴氣管道時(shí),2、4、5、6 號(hào)爐省煤器選擇了Φ89 不銹鋼管,而#3號(hào)爐省煤器則使用了Φ89 不銹鋼管和Φ48 不銹鋼管。在安裝自動(dòng)成栓閥的數(shù)量上,2、4 號(hào)爐選擇了A 側(cè)24 套,B 側(cè)24 套,而3 號(hào)爐省煤器選擇了A 側(cè)23 套,B 側(cè)23 套,5 號(hào)爐安裝了57 套,6 號(hào)爐則安裝了44 套。在控制系統(tǒng)上,2、3、4 號(hào)爐省煤器選擇了增加PLC柜中的DI 模塊,而5、6 號(hào)爐省煤器則選擇了增加DCS 柜中的IO 模塊。此外,5、6 號(hào)爐省煤器拆除排氣閥和管道,并在DCS 系統(tǒng)上取消了排氣閥的畫面和相關(guān)控制程序。
從省煤器輸灰系統(tǒng)改造效果對(duì)比(圖1)來看,使用先導(dǎo)式低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)進(jìn)行改造的效果十分顯著。
(1)所有項(xiàng)目改造后均未出現(xiàn)堵管現(xiàn)象,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
(2)改造后的運(yùn)行方式及降低的輸灰頻次,使得單位時(shí)間內(nèi)輸灰次數(shù)大幅減少,這不僅降低了壓縮空氣耗量,同時(shí)也減少了管道磨損,提高了設(shè)備的使用壽命。
(3)通過對(duì)比改造前后的平均每分鐘用氣量,可以發(fā)現(xiàn)節(jié)氣率明顯提升,這證明了改造方案的有效性和節(jié)能效果,為企業(yè)節(jié)約了大量的能源。2 號(hào)爐和3 號(hào)爐的節(jié)氣率達(dá)到了61.8% 和51.9%,而4 號(hào)爐和6號(hào)爐的節(jié)氣率分別為50.3% 和50.5%,5 號(hào)爐的節(jié)氣率達(dá)到了44.5%,由此說明2號(hào)爐的節(jié)能效果更為顯著。
4 結(jié)束語(yǔ)
由國(guó)能錦界能源有限責(zé)任公司省煤器輸灰系統(tǒng)優(yōu)化改造項(xiàng)目的分析可知,其采用的低壓節(jié)能單元流化氣力輸送系統(tǒng)不僅能夠有效地解決堵管問題,提高輸灰效率,降低運(yùn)行成本,還能大幅降低環(huán)境污染,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排的效果。
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