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        8D方法在汽車門洞密封條鋁帶裝配質(zhì)量問題的應(yīng)用

        2024-10-08 00:00:00趙建才郭強強汪先林
        時代汽車 2024年17期

        摘 要:通過實施8D方法,設(shè)計鋁帶擠出過程中拉斷問題得到有效解決,門洞密封條使用設(shè)計鋁帶后,尺寸位于上下公差內(nèi)的零件均能滿足裝配要求,解決了客戶的抱怨。門洞密封條鋁帶裝配質(zhì)量問題的成功解決,證明了8D方法的實用性,為今后其他問題的解決提供了借鑒和參考。

        關(guān)鍵詞:8D方法 門洞密封條 鋁帶 裝配質(zhì)量

        1 前言

        8D方法(Eight Disciplines Problem Solving,縮寫為8D)也稱為團隊導(dǎo)向問題解決方法、8D report或解決問題的八個步驟,是一個處理及解決問題的方法。8D方法是福特公司最早使用的質(zhì)量問題分析法,對于解決企業(yè)中存在的問題是一個很有效的工具,尤其在面對重大不良時,它能建立一個體系,讓整個團隊共享信息,并引導(dǎo)團隊提供解決問題的方法。8D方法應(yīng)用流程如圖1。

        2 門洞密封條鋁帶不良缺陷描述

        長度尺寸為上公差的門洞密封條零件在裝配車間裝車時出現(xiàn)波浪,導(dǎo)致裝配困難。對門洞密封條進行剖檢,發(fā)現(xiàn)零件鋁帶(實際裝配用的密封條零件中的鋁帶)齒形結(jié)構(gòu)與設(shè)計鋁帶(設(shè)計密封條中的鋁帶)齒形結(jié)構(gòu)不一致,如圖2。因此,本文利用8D方法解決鋁帶裝配質(zhì)量問題。

        3 基于8D方法解決鋁帶裝配質(zhì)量問題

        3.1 D1組建團隊

        團隊成員包括項目部長、項目經(jīng)理、產(chǎn)品工程師、質(zhì)量工程師、生產(chǎn)部長、采購經(jīng)理,成員職責(zé)如表1。

        3.2 D2描述問題

        基于5W2H方法,對鋁帶裝配質(zhì)量問題進行描述,如表2。

        3.3 D3開發(fā)臨時性控制措施

        為了開發(fā)臨時性控制措施,首先進行鋁帶性能參數(shù)對比分析,在此基礎(chǔ)上對使用零件鋁帶的密封條進行性能分析和裝車測試。

        (1)鋁帶性能參數(shù)對比分析

        對鋁帶物理參數(shù)進行對比分析,結(jié)果表明:零件鋁帶與設(shè)計鋁帶的材料均為AlMg3,其機械性能理論標(biāo)準(zhǔn)為:抗拉強度Rm=240~280MPa,屈服強度 Rp0.2≥160MPa,延伸率δ≥6%。

        對鋁帶尺寸規(guī)格進行對比分析,結(jié)果表明:零件鋁帶的寬度為36mm,厚度為0.60mm;設(shè)計鋁帶的寬度為36mm,厚度為0.67mm,二者基本相同。

        對鋁帶拉斷力進行對比分析,結(jié)果表明:零件鋁帶的拉斷力滾剪后拉斷力>450N,設(shè)計鋁帶的拉斷力237N,二者相差很大,主要是齒形結(jié)構(gòu)不同造成的。拉斷力小的后果可能會造成鋁帶在擠出過程中斷裂,如圖3和表3。

        (2)門洞密封條產(chǎn)品性能分析

        對使用零件鋁帶的密封條進行性能分析,分3個批次進行插入力和拔出力測試。測試結(jié)果均符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求,如表4。因此,使用零件鋁帶的密封條的產(chǎn)品性能滿足設(shè)計要求。

        (3)門洞密封條裝車測試

        對使用零件鋁帶的密封條進行裝車測試,測試結(jié)果表明:密封條產(chǎn)品長度位于中值與下公差(前門3606-10mm/后門3458-10mm)時裝車順利,而密封條產(chǎn)品長度為上公差(前門3606+10mm/后門3458+10mm)時裝車?yán)щy,外觀會出現(xiàn)波浪問題,這與長度尺寸為上公差的門洞密封條零件在裝配車間裝車時出現(xiàn)波浪,導(dǎo)致裝配困難的問題一致。

        (4)臨時性控制措施

        根據(jù)綜上分析,鋁帶齒形結(jié)構(gòu)和密封條產(chǎn)品長度是影響門洞密封條裝配的關(guān)鍵因素。由于鋁帶齒形結(jié)構(gòu)涉及到滾切模具的重新加工,因此,采取如下臨時性控制措施,以滿足裝車測試。

        1)使用零件鋁帶臨時制作尺寸為中下差的門洞密封條零件;

        2)要求公司生產(chǎn)部門按照尺寸中下值裁剪密封條零件長度;

        3)質(zhì)量工程師檢測密封條零件長度,確保滿足中下值要求。

        3.4 D4 確定問題根本原因

        利用魚骨圖從人(試制經(jīng)驗、項目經(jīng)驗)、機(滾切模具、擠出口模、產(chǎn)品長度、產(chǎn)品性能)、料(鋁帶材料、鋁帶尺寸、鋁帶齒形結(jié)構(gòu)、鋁帶滾刀壓痕等)、法(骨架剝離檢驗規(guī)定等)、環(huán)(試制管理、項目管理等)對鋁帶裝配質(zhì)量問題的影響因素進行分析,如圖4所示。

        根據(jù)圖4,分析產(chǎn)品試制和項目管理過程存在的問題,以確定影響鋁帶裝配質(zhì)量問題的根本原因。

        (1)產(chǎn)品試制過程存在的問題

        1)試制管理規(guī)定不完善,產(chǎn)品工程師未按設(shè)計要求及時解決試制過程中設(shè)計鋁帶擠出斷裂問題。

        2)產(chǎn)品工程師試制經(jīng)驗不足,未能深入分析設(shè)計鋁帶擠出斷裂的原因,未持續(xù)改進設(shè)計鋁帶齒形結(jié)構(gòu),未對滾切模具和擠出口模對鋁帶裝配質(zhì)量的影響做深入分析。

        3)因沒有骨架剝離檢驗規(guī)定,成品零件出廠時未做鋁帶骨架剝離檢驗。

        (2)項目管理過程存在的問題

        1)項目節(jié)點監(jiān)控不到位:項目送樣節(jié)點臨近,合格的設(shè)計鋁帶還未到位,使用類似結(jié)構(gòu)產(chǎn)品鋁帶代替。

        2)項目管理監(jiān)控失效:未有效監(jiān)控鋁帶供應(yīng)商的生產(chǎn)能力,無法按項目時間節(jié)點供應(yīng)設(shè)計鋁帶。

        3.5 D5 制定改進措施

        根據(jù)影響鋁帶裝配質(zhì)量問題的根本原因,制定如下改進措施:

        (1)針對試制管理規(guī)定不完善,更新《試制管理規(guī)定》,增加對試制階段車間對物料一致性的管控要求;按照批量生產(chǎn)監(jiān)控方式使用開機點檢表確認(rèn)生產(chǎn)物料。

        (2)對于產(chǎn)品工程師試制經(jīng)驗不足,未識別產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的風(fēng)險,將現(xiàn)有產(chǎn)品工程師替換為有經(jīng)驗的產(chǎn)品工程師,并加強人才梯隊建設(shè)。

        (3)對于沒有成品做骨架剝離檢驗規(guī)定,增加擠出條首件剝離檢查骨架形狀的規(guī)定,并更新檢驗指導(dǎo)文件。

        (4)對于鋁帶擠出過程易拉斷,建立鋁帶的拉斷力標(biāo)準(zhǔn)及外觀檢查要求;使用圖紙規(guī)定的鋁帶,在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)優(yōu)化鋁帶拉斷力;擠出口模配合鋁帶進行優(yōu)化相關(guān)流道及擠出壓力,減小對鋁帶的拉伸應(yīng)力。

        (5)對于項目管理監(jiān)控失效,優(yōu)化項目節(jié)點管理標(biāo)準(zhǔn),并進行宣導(dǎo)培訓(xùn)。

        3.6 D6 實施永久措施及效果確認(rèn)

        (1)鋁帶齒形結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        1)鋁帶滾切模具不動的前提下,為了增加鋁帶滾切后的抗拉強度,對滾切工藝進行優(yōu)化:滾切間隙做到下差,設(shè)計要求為1.5±0.3mm,按滾切間隙下差1.2制作鋁帶樣件;減輕滾切壓印,降低對鋁帶薄弱位置的損傷。

        2)對滾切模具進行重新加工:對鋁帶尺寸3.5±0.2進行優(yōu)化,以上差3.7mm制作鋁帶樣件。

        (2)擠出口模結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        1)對擠出口模進行流道優(yōu)化,以減少口模壓力,減輕鋁帶擠出的阻力。

        2)對口模流道板及外模板增厚23mm,增加膠料對骨架在口模內(nèi)的包覆。

        (3)門洞密封條鋁帶質(zhì)量測試

        1) 對鋁帶進行拉力測試;2)鋁帶滾切缺口部位印痕檢驗。

        通過實施永久措施,設(shè)計鋁帶擠出過程中拉斷問題得到有效解決,門洞密封條使用設(shè)計鋁帶后,尺寸位于上下公差內(nèi)的零件均能滿足裝配要求,解決了客戶的抱怨。

        3.7 D7預(yù)防類似問題的重復(fù)發(fā)生

        為了預(yù)防類似問題的重復(fù)發(fā)生,采取如下措施:

        (1)更新FMEA,更新經(jīng)驗教訓(xùn)庫,增加鋁帶拉斷力、外觀檢驗要求;(2)更新控制計劃,增加鋁帶拉斷力測試和鋁帶外觀檢驗方法;(3)更新管理系統(tǒng),對項目管理規(guī)定和試制管理規(guī)定完善;(4)更新標(biāo)準(zhǔn)化,增加鋁帶拉斷力檢驗標(biāo)準(zhǔn);(5)更新作業(yè)指導(dǎo)書,完善鋁帶檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。

        3.8 D8 8D過程總結(jié)

        團隊對門洞密封條鋁帶裝配質(zhì)量問題的解決過程進行總結(jié),對相關(guān)圖紙和資料進行歸檔,形成8D方法報告并進行評審,對 8D方法的經(jīng)驗和不足進行探討,預(yù)防鋁帶類似問題的再發(fā)生。

        4 結(jié)語

        8D方法為成功解決門洞密封條鋁帶裝配質(zhì)量問題提供了一種可靠的思路和完整的流程體系。8D方法有效解決了各個部門信息交流不暢的缺陷,避免了部門之間的相互推諉,同時避免了裝配質(zhì)量問題的重復(fù)發(fā)生。門洞密封條鋁帶裝配質(zhì)量問題的成功解決,證明了8D方法的實用性,為今后其他問題的解決提供了借鑒和參考。

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