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        利用LMS設(shè)備對(duì)制動(dòng)Moan噪音的排查

        2024-09-19 00:00:00施展翔周宗成李軍辛慶鋒劉澤毅
        時(shí)代汽車 2024年15期

        摘 要:文章介紹了常見的制動(dòng)噪音的類型,以及LMS系統(tǒng)在制動(dòng)噪音排查上的應(yīng)用 。并通過介紹某一新能源車型開發(fā)過程中Moan噪音的解決,詳細(xì)介紹LMS設(shè)備在制動(dòng)噪音上的排查過程和導(dǎo)致噪音的原因,改善了車輛的制動(dòng)NVH性能,提高了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。

        關(guān)鍵詞:制動(dòng)噪音 倒車異響 LMS設(shè)備 Moan噪音

        0 前言

        隨著近年來中國汽車工業(yè)的高速發(fā)展,國內(nèi)汽車的制造水平得到顯著提高,消費(fèi)者對(duì)于汽車產(chǎn)品的要求也越來越高。之前消費(fèi)者更多地關(guān)注于汽車的動(dòng)力性、燃油經(jīng)濟(jì)性、通過性等,如今對(duì)于舒適性的要求隨之提高,其中整車NVH性能對(duì)于舒適性的影響極為重要,而汽車制動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生的噪音容易被消費(fèi)者察覺,大部分噪音對(duì)于整車的舒適性影響極大。汽車制動(dòng)系統(tǒng)的開發(fā)過程中,合理地規(guī)避制動(dòng)噪音以及遇到制動(dòng)噪音時(shí)快速、準(zhǔn)確的找到噪音來源、分析原因可以節(jié)約汽車制動(dòng)系統(tǒng)的開發(fā)時(shí)間以及減少開發(fā)成本。本文主要介紹某新能源車型在開發(fā)過程中利用LMS設(shè)備的輔助,對(duì)噪音進(jìn)行分析,確認(rèn)噪音產(chǎn)生原因,對(duì)問題進(jìn)行改善。

        1 制動(dòng)噪音的分類

        對(duì)于制動(dòng)噪音的分類,主要根據(jù)制動(dòng)時(shí)產(chǎn)生噪音的頻率對(duì)其進(jìn)行區(qū)分,頻率在1000Hz以下,200Hz以上的稱為低頻噪音;頻率在1000Hz以上的稱為中高頻噪音。按照不同噪音自身產(chǎn)生的原因?qū)ζ溥M(jìn)行命名,以下四種制動(dòng)噪音是最為常見,也是消費(fèi)者反饋?zhàn)疃嗟脑胍鬧1]:

        1.1 Squeal尖叫噪音

        Squeal噪音消費(fèi)者的投訴率較高,但時(shí)有時(shí)無,并不會(huì)經(jīng)常復(fù)現(xiàn),出現(xiàn)Squeal噪音的環(huán)境條件主要為凌晨低溫、高溫天氣以及雨天等,多發(fā)生在車輛行駛速度低、輕踩制動(dòng)時(shí)。

        造成Squeal的原因一般是制動(dòng)盤與摩擦片摩擦作為激勵(lì)源,從而引起底盤結(jié)構(gòu)件(摩擦片、制動(dòng)盤、卡鉗、轉(zhuǎn)向節(jié)、減震器、控制臂等)固有頻率相同導(dǎo)致的共振。在Squeal噪音的產(chǎn)生過程中,制動(dòng)盤起到了一個(gè)“擴(kuò)聲器”的作用,聲波從制動(dòng)盤表面?zhèn)魉统鋈ァ?/p>

        Squeal噪音的影響因素如圖2所示,針對(duì)圖中的影響因素常見的解決方案有:

        ①通過修改制動(dòng)盤與卡鉗的重量或者結(jié)構(gòu),將制動(dòng)盤與卡鉗的固有頻率避開容易發(fā)生振動(dòng)的固有頻率段;將卡鉗支架與后橋連接板或者轉(zhuǎn)向節(jié)安裝點(diǎn)處的位置加厚,這種措施可以避免在低溫、高濕度的室外條件,頻率1-4kHz的Squeal噪音;②確認(rèn)卡鉗支架與摩擦片之間的配合尺寸,對(duì)這一部分進(jìn)行檢查和精度控制;③修改摩擦片配方與結(jié)構(gòu)形式,如微調(diào)消音片;消音片也被稱為摩擦阻尼片或減震片,在摩擦片選型工作中,通過改變消音片的配方及結(jié)構(gòu)形式等方式能夠改善高頻噪音;如在阻尼片開槽,可以優(yōu)化制動(dòng)壓力的分布狀態(tài)或者在消音片上額外再添加一個(gè)金屬片,以解耦方式改善部分高頻噪音;對(duì)于摩擦材料,可以通過選取不同的配方或者對(duì)摩擦片材料進(jìn)行開槽倒角,完成后進(jìn)行模態(tài)仿真分析,優(yōu)化固有頻率來改善噪音。

        1.2 Creep Groan起步噪音

        主要有摩擦片與制動(dòng)盤表面的動(dòng)-靜摩擦系數(shù)的變化以及整車懸架系統(tǒng)的剛度引起,在車輛起步,車輛由靜止轉(zhuǎn)換為運(yùn)動(dòng)的瞬間,發(fā)生Creep Groan噪音的概率接近100%。

        Creep Groan 噪音的影響因素如圖3所示,主要有3個(gè)因素會(huì)對(duì)Creep Groan噪音產(chǎn)生影響:

        ①摩擦材料特性對(duì)動(dòng)-靜摩擦系數(shù)的影響:根據(jù)現(xiàn)在所采用的摩擦材料,對(duì)于起步噪音這一類別的噪音,表現(xiàn)優(yōu)異的順序一般為NAO>Semi Met>medium friction low-met>high friction low-met。因此,選取NAO作為摩擦材料,能夠有效降低動(dòng)-靜摩擦系數(shù)變化對(duì)于起步噪音的影響,大幅減小Creep Groan噪音;

        ②離合器形式的影響:對(duì)于車輛由靜止?fàn)顟B(tài)變換為運(yùn)動(dòng)狀態(tài)時(shí),摩擦片與制動(dòng)盤之間是否會(huì)有壓力會(huì)對(duì)Creep Groan噪音產(chǎn)生影響。雙離合結(jié)構(gòu)的自動(dòng)變速箱起步噪音效果要好于液力變矩器形式變速箱,這主要與變速器半制動(dòng)時(shí)的動(dòng)力輸出有關(guān)。對(duì)此,采用雙離合形式變速器的車輛可以在一定程度上消除起步噪音。但對(duì)于新能源汽車來說,車上沒有配備離合器,可忽略變速箱的影響;

        ③懸架剛度:提高懸架的剛度對(duì)于Creep Groan有很好的抑制作用,但從整車開發(fā)角度考慮,提高懸架的剛度工程上實(shí)現(xiàn)的難度很高并且會(huì)相應(yīng)的增加很高的一部分成本。

        1.3 Rattle噪音

        制動(dòng)系統(tǒng)的零件內(nèi)部的配合空襲比較大,當(dāng)車輛行駛通過某些通過條件較差的路面時(shí)(如搓衣板路面),會(huì)引起摩擦片和制動(dòng)盤或者卡鉗之間的共振,即產(chǎn)生Rattle噪音。只要在制動(dòng)踏板松開時(shí),Rattle才會(huì)產(chǎn)生,若踩下制動(dòng)踏板,產(chǎn)生制動(dòng)壓力時(shí),此時(shí)摩擦片與制動(dòng)盤接觸,噪音消失。

        1.4 Moan噪音

        Moan噪音通常出現(xiàn)在扭力梁配置的車型上,一般頻率<500Hz,出現(xiàn)Moan噪音的工況如下:

        ①低速;②無制動(dòng)力或低制動(dòng)壓力;③行駛時(shí)帶轉(zhuǎn)向;④濕度高,如洗車后或者雨天;⑤室外停車第二天冷啟動(dòng)。

        Moan噪音一般由懸架系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)的低頻共振導(dǎo)致,這類噪音也是本文的主要討論分析的對(duì)象。Moan 噪音的產(chǎn)生原因主要是駕駛員輕踩剎車或者卡鉗發(fā)生拖磨現(xiàn)象從而產(chǎn)生激勵(lì)源,如果底盤部分結(jié)構(gòu)件的模態(tài)參數(shù)匹配不當(dāng),會(huì)相應(yīng)激勵(lì)源,產(chǎn)生共振,從而產(chǎn)生Moan噪音。

        2 噪音的發(fā)現(xiàn)與排查經(jīng)過

        2023年秋,某車型試驗(yàn)車在進(jìn)行客戶耐久試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)車輛在雨后倒車產(chǎn)生低頻異響且聲音較大,后經(jīng)研發(fā)人員對(duì)噪音確認(rèn),試驗(yàn)車出現(xiàn)的噪音符合Moan噪音的特征。同時(shí),為了鎖定噪音的來源,并且確定噪音是否為偶發(fā),選擇3輛同型號(hào)同配置的試驗(yàn)車進(jìn)行噪音排查試驗(yàn)。

        2.1 Moan噪音的排查試驗(yàn)方法

        在Moan噪音評(píng)價(jià)試驗(yàn)開始前,需要在外界環(huán)境溫度低于25℃的戶外夜間,對(duì)前后制動(dòng)器進(jìn)行噴水后靜置8小時(shí)以上,通常為試驗(yàn)前一夜進(jìn)行潑水,第二天早晨進(jìn)行噪音評(píng)價(jià)。從車位出發(fā),提速至10km/h,車輛出車位擺正后做10km/h空擋滑行制動(dòng),有制動(dòng)時(shí)的制動(dòng)減速度為0.07g,制動(dòng)盤溫度<40℃。以后制動(dòng)工況一致,后續(xù)工況分別對(duì)應(yīng)直行、倒車直行、倒車入庫、倒車出庫、倒車直行、前進(jìn)直行、前進(jìn)入庫8中工況。整個(gè)試驗(yàn)過程中一共停車制動(dòng)16次。

        2.2 Moan噪音復(fù)現(xiàn)結(jié)果

        噪音復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)共對(duì)3臺(tái)車進(jìn)行復(fù)現(xiàn),3臺(tái)車均成功復(fù)現(xiàn)噪音,同時(shí)在噪音的復(fù)現(xiàn)過程中發(fā)現(xiàn)車輛在前進(jìn)過程中并未復(fù)現(xiàn)噪音,噪音只有在倒車過程中能夠復(fù)現(xiàn),其中,左轉(zhuǎn)向倒車入庫出現(xiàn)Moan噪音的概率為10%,倒車直行出現(xiàn)Moan噪音的概率為40%,又轉(zhuǎn)向倒車入庫出現(xiàn)Moan噪音的概率為80%,復(fù)現(xiàn)頻率最高,并且3臺(tái)試驗(yàn)車出現(xiàn)噪音的位置為均左后制動(dòng)器處。

        2.3 排查初步結(jié)論

        該車型后橋?yàn)榕ちα航Y(jié)構(gòu),左右結(jié)構(gòu)完全對(duì)稱,而根據(jù)噪音復(fù)現(xiàn)的結(jié)果來看,右轉(zhuǎn)向倒車入庫出現(xiàn)噪音的概率遠(yuǎn)大于左轉(zhuǎn)向倒車入庫,且噪音的來源為左后制動(dòng)器位置,基于上述試驗(yàn)的現(xiàn)象,懸架系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)出現(xiàn)問題的可能性不大,后橋與制動(dòng)器連接處的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)以及加工精度是否需要改善以及提高,是后續(xù)工作的主要方向。

        3 利用LMS系統(tǒng)進(jìn)行排查

        3.1 LMS系統(tǒng)介紹

        LMS系統(tǒng)主要用于工程領(lǐng)域,包括汽車、航空航天、鐵路、能源等行業(yè),用于進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)、測(cè)試、仿真和驗(yàn)證。本次主要利用LMS設(shè)備對(duì)車輛的機(jī)械振動(dòng)和噪聲的特性進(jìn)行測(cè)量,測(cè)試設(shè)備主要有聲音傳感器、振動(dòng)傳感器、數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和LMS分析軟件。對(duì)于需要測(cè)量和分析的部位進(jìn)行布置聲音傳感器和振動(dòng)傳感器能夠得到需要的噪聲信號(hào)和振動(dòng)信號(hào),通過數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)和LMS分析系統(tǒng)能夠?qū)⒉杉降脑肼曅盘?hào)和振動(dòng)信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),然后通過分析軟件對(duì)收集到的信號(hào)進(jìn)行信號(hào)處理與信號(hào)分析。

        3.2 噪聲信號(hào)的收集與分析

        根據(jù)噪音復(fù)現(xiàn)的結(jié)果與初步結(jié)論,在試驗(yàn)車的扭力梁、左后卡鉗支架、左后擋泥板、左后卡鉗鉗體上布置了傳感器。

        在上述位置布置好傳感器后,按照Moan噪音的排查方法進(jìn)行右轉(zhuǎn)向倒車,收集各個(gè)位置產(chǎn)生噪音時(shí)的噪聲信號(hào)和振動(dòng)信號(hào)并在LMS系統(tǒng)中對(duì)信號(hào)進(jìn)行分析處理,經(jīng)處理和分析后發(fā)現(xiàn),卡鉗安裝支架螺栓和扭力梁中間位置的振動(dòng)頻率與噪聲頻率接近,均在450Hz左右,且振動(dòng)最為明顯的時(shí)間與車輛產(chǎn)生Moan噪音的時(shí)間重合。(圖8、圖9)

        結(jié)合噪音復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)的試驗(yàn)現(xiàn)象與利用LMS設(shè)備對(duì)各個(gè)位置噪聲信號(hào)與振動(dòng)信號(hào)的分析來看,噪音的激勵(lì)源來自于卡鉗,通過卡鉗支架與扭力梁連接板傳遞至扭力梁上,從而在扭力梁中部位置將噪聲放大,出現(xiàn)噪音。

        4 噪音產(chǎn)生原因的分析與解決

        如上節(jié)所分析,噪聲的來源為摩擦片與制動(dòng)盤接觸時(shí)產(chǎn)生,通過卡鉗支架與后橋左側(cè)連接板接合處傳遞至后橋中間,對(duì)于噪音產(chǎn)生的具體原因分析如下:

        (1)在輕踩制動(dòng)(One-Box主缸壓力在0-1bar)主缸壓力加大后,便不會(huì)出現(xiàn)噪音,考慮是否為One-Box制動(dòng)力輸出較為線性,而傳動(dòng)真空助力器結(jié)構(gòu)的制動(dòng)控制結(jié)構(gòu)存在制動(dòng)力輸入的階越值,從而避開會(huì)產(chǎn)生Moan噪音的制動(dòng)壓力范圍。該車型還有配備真空助力器的配置,為此,將發(fā)生Moan噪音的問題車整個(gè)后橋與未發(fā)生過噪音且配備真空助力器配置的試驗(yàn)車整個(gè)后橋進(jìn)行對(duì)調(diào)對(duì)比試驗(yàn)。對(duì)調(diào)后發(fā)現(xiàn),噪聲跟隨著后橋發(fā)生轉(zhuǎn)移,真空助力器配置的試驗(yàn)車搭載原先進(jìn)行噪音復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)的試驗(yàn)車后橋依舊出現(xiàn)Moan噪音,從而排除了One-Box制動(dòng)力輸出過于線性導(dǎo)致出現(xiàn)Moan噪音這一假設(shè)。

        (2)在噪音復(fù)現(xiàn)試驗(yàn)過程中,無制動(dòng)的情況下也會(huì)出現(xiàn)Moan噪音,同時(shí)發(fā)現(xiàn)左后制動(dòng)盤拖磨嚴(yán)重,右后制動(dòng)盤則無拖磨情況,制動(dòng)盤拖磨也是Moan噪音產(chǎn)生的原因之一,若該車型的Moan噪音問題是由拖磨導(dǎo)致,那么解決掉拖磨的問題,從而可以解決Moan噪音問題。首先測(cè)試左后制動(dòng)盤的端跳是否符合要求,經(jīng)檢驗(yàn),制動(dòng)盤的端跳符合要求,其次,檢測(cè)卡鉗支架與后橋連接板的平面度與平行度是否符合要求,若平面度與平行度不一致,會(huì)導(dǎo)致制動(dòng)盤與摩擦片發(fā)生斜磨,出現(xiàn)異常磨損。為此,對(duì)卡鉗支架與后橋連接的尺寸進(jìn)行檢測(cè)。

        經(jīng)過三坐標(biāo)測(cè)量發(fā)現(xiàn),后橋右側(cè)上下安裝點(diǎn)與軸承安裝面,實(shí)物坐標(biāo)與3D數(shù)據(jù)坐標(biāo)基本相同,差值在0.1mm以內(nèi);左側(cè)軸承安裝面與上安裝點(diǎn),差值在0.1mm以內(nèi),但與下安裝點(diǎn),差值在0.6mm左右。根據(jù)上述測(cè)試結(jié)果可以的處結(jié)論:左側(cè)制動(dòng)盤實(shí)物在3D數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)位置,但卡鉗由于下安裝點(diǎn)偏向內(nèi)側(cè),導(dǎo)致卡鉗支架是歪的,盤片總的間隙減小0.6mm,從而導(dǎo)致制動(dòng)盤出現(xiàn)拖磨。在挑選一個(gè)后橋加工合格的后橋換到原先出現(xiàn)Moan噪音的試驗(yàn)車上,發(fā)現(xiàn)制動(dòng)盤拖滯現(xiàn)象消失,同時(shí)進(jìn)行Moan噪音評(píng)價(jià)試驗(yàn),Moan噪音在各個(gè)工況下均未出現(xiàn)。

        5 展望

        制動(dòng)噪音會(huì)降低司乘的駕乘感受,尤其是Moan噪音這類低頻、高分貝的噪音。隨著技術(shù)的發(fā)展,在整車的開發(fā)過程中,LMS設(shè)備在節(jié)約研發(fā)人員解決問題時(shí)間的同時(shí)還能夠幫助研發(fā)人員更加準(zhǔn)確地判斷和鎖定噪音的來源和傳遞過程以及確定噪聲的頻率。

        本次利用LMS設(shè)備對(duì)制動(dòng)Moan噪音進(jìn)行排查和解決無論是對(duì)于設(shè)備使用熟練度的提升還是解決制動(dòng)噪音問題經(jīng)驗(yàn)的豐富,都是給我們提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn),為后續(xù)其他車型的開發(fā)提供了寶貴的技術(shù)支持!

        參考文獻(xiàn)

        [1]黃炎清.制動(dòng)噪音研究及實(shí)例分析[A]汽車實(shí)用技術(shù),2023.

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