王仕洪 張一飛 溫佩
關(guān)鍵詞:汽車覆蓋件;水切;開裂;差異;受力分析
中圖分類號:U463.83+4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
0 引言
門外板作為汽車外覆蓋件中相對成熟的零件,在工藝設(shè)計(jì)中,需要兼顧材料利用率和零件成型后剛性要求[1]。在實(shí)際應(yīng)用過程中,水切邊雙筋效果比單筋鎖死的效果好。從Autoform 軟件分析結(jié)果來看,兩種方案成型效果相似。實(shí)際生產(chǎn)調(diào)試來說,一旦出現(xiàn)問題,雙筋的設(shè)計(jì)具有更高的穩(wěn)定性和多樣調(diào)試方法。鎖死筋調(diào)試方法單一,且鎖死筋成型R 角小,調(diào)試手段不足以解決問題時(shí),只能通過調(diào)整工藝重新加工模具型面解決。某車型后門外板及其水切邊大范圍開裂,且反復(fù)調(diào)試無果。本文以其作為案例進(jìn)行研究。
1 門外板水切邊開裂
某車型門外板在回廠調(diào)試后,調(diào)試過程中水切邊一直存在開裂,且其開裂程度為整體水切邊,生產(chǎn)過程中只能通過增加液壓墊壓力,或者在管理面貼膠帶臨時(shí)對應(yīng)。這是該零件調(diào)試生產(chǎn)過程中最大的一個(gè)問題,其他車型門板除了在水切整形位置有輕微暗裂之外未發(fā)生過類似問題。該問題不但使得零件無法穩(wěn)定生產(chǎn),同時(shí)大大增加了零件開裂報(bào)廢的數(shù)量,嚴(yán)重阻礙了生產(chǎn)線質(zhì)量指標(biāo)和效率指標(biāo)的達(dá)成。
1.1 沖壓零件信息及材料屬性
本案例中,門外板采用的材料是GX220BD+ZF ;板料尺寸(2790.00 mm + 2060.00 mm)×1 030.00 mm,板厚0.70 mm。具體沖壓件數(shù)模以及GX220BD+ZF 材料的屈服強(qiáng)度曲線如圖1 所示。
1.2 門外板成型性分析結(jié)果
本次使用的Autoform 分析是基于全過程設(shè)計(jì)分析,因成型開裂研究集中在拉延工序,分析和計(jì)算結(jié)果計(jì)算到拉延工序。該門板采用鎖死筋拉延筋[2] 設(shè)置參數(shù)。從Autoform 成型分析結(jié)果,上門外板材料流入量為零(圖2),其成型完成后減薄失效最大部位為10.2%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于25.0% 的成型極限值。另開裂部位靠近拉延筋,該部位在Autoform 分析結(jié)果中完全沒有開裂的風(fēng)險(xiǎn)。
1.3 調(diào)試結(jié)果與成型分析的差異
現(xiàn)場調(diào)試,將影響成型要素平衡塊著色、壓邊圈研合率以及材料定位調(diào)整到模具設(shè)計(jì)制造要求標(biāo)準(zhǔn),水切邊開裂沒有變化。對材料性能進(jìn)行檢測,檢測結(jié)果符合材料要求。
調(diào)整壓機(jī)液壓墊參數(shù),壓機(jī)設(shè)備是濟(jì)南二機(jī)的2000T 機(jī)械伺服壓機(jī)。液壓墊壓力由四軸提供,其中軸1 軸2 為水切邊一側(cè);液壓墊提供的最大壓力為1 000 kN,額定使用80%,即800 kN。同尺寸的門外板壓邊圈壓力為550 kN,換算頂桿壓力為220 t 左右。調(diào)試過程中,該門板在壓力增大過程后開裂得到有效控制(表1),但液壓墊參數(shù)超過額定范圍,不利于壓機(jī)的使用,單邊壓力過大不利于零件生產(chǎn)穩(wěn)定性。
為了找到開裂發(fā)生的時(shí)序,將液壓墊壓力調(diào)整到廠外調(diào)試壓力值附近,抬高閉合高度分段下壓,確認(rèn)模具閉合到底前多少毫米就發(fā)生開裂。測試詳情如表2所示(注:220 t 是理論成型噸位)。
拉延筋對材料的控制主要受拉延筋R 角、拉延槽R 角以及筋槽的側(cè)壁間隙影響,以上參數(shù)在設(shè)計(jì)加工之后已經(jīng)固定。隨著液壓墊參數(shù)的調(diào)整,水切邊的開裂情況有明顯的變化。液壓墊壓力增加導(dǎo)致水切邊一側(cè)作用于管理面的壓力增加,從而水切邊板料的進(jìn)料阻力增加,水切邊一側(cè)的材料阻力不足是導(dǎo)致開裂的原因。
(1)調(diào)試方案一:增加水切一側(cè)進(jìn)料阻力,適當(dāng)增加材料的尺寸,同時(shí)將拉延筋外側(cè)的外管理面[3] 研合使其能夠壓料(一般情況下外管理面為虛著色),可以有效地增加板料的進(jìn)料阻力。板料尺寸上下單邊各增加10.00 mm,即板料尺寸為(2 790.00 mm + 2 060.00 mm)×1 030.00 mm。調(diào)試結(jié)果,板料開裂程度有一定的改善,水切邊開裂問題沒有消除。
(2)調(diào)試方案二:將液壓墊壓力降低到600 kN,在水切邊壓邊圈內(nèi)管理面貼上布基膠帶,也能夠?qū)?yīng)50 ~ 100 沖次數(shù)的生產(chǎn)。這說明,增加水切一側(cè)壓邊圈內(nèi)管理面的壓力可以有效地消除開裂。
2 工藝優(yōu)化與對策實(shí)施
從調(diào)試方案結(jié)果來看,水切邊一側(cè)內(nèi)管理面壓料力不足,材料向內(nèi)竄動是導(dǎo)致水切邊開裂的主要原因。而開裂部位在拉延槽R 角附近,開裂的另一個(gè)因素是拉延槽R 角小,導(dǎo)致局部受力載荷超過材料屈服強(qiáng)度。
板料在成型過程中,拉延筋R 角受力情況如圖3 所示,包括零件成型所需要力的總和F合與內(nèi)管理面壓料力構(gòu)成的摩擦力阻力Ff,成型力F合根據(jù)零件成型所需的成型力確認(rèn)。拉延槽R角受到2 個(gè)力F 1 與F 2 的合力F 3,F(xiàn) 1是拉延槽R 角作用在板料上的力,F(xiàn) 1與Ff 成負(fù)相關(guān)。當(dāng)Ff 提供的力不滿足F合的情況下,剩余的成型力由F1提供。當(dāng)F 1= F2;所形成的合力F3 與R角接觸產(chǎn)生的壓強(qiáng)超過材料的屈服強(qiáng)度σ,導(dǎo)致材料失效開裂。F 1的值由管理面的面積S 以及液壓墊提供的壓力Pa 確定;拉延槽R 角的大小影響局部受力載荷。
2.1 工藝方案優(yōu)化分析
根據(jù)上述的理論基礎(chǔ),制定相應(yīng)的改善思路。
(1)第一種思路是增加內(nèi)管理面的壓力。首先保證液壓頂桿壓力不變的情況下,增加管理面的面積,減少拉延槽R 角受力;其次是可以保證現(xiàn)有的管理面寬度,增加液壓墊頂桿的壓力,減少拉延槽R 角受力。該方案在調(diào)試過程中已使用,會增加壓機(jī)使用和模具拉傷的風(fēng)險(xiǎn)。
(2)另一種思路是增加拉延筋的阻力,保證拉延筋阻力,能夠保證材料成型無異常的情況下,放大拉延槽R 角,減少拉延槽R 角處受力,從而避免R 角位置局部位置載荷超差導(dǎo)致開裂。
根據(jù)以上2種優(yōu)化方案思路,對比原有的工藝方案(舊工藝:拉延筋高5.00 mm,寬10.00 mm,管理面寬度8.00 mm,拉延筋R 小于1.50 mm),新增以下3 種工藝對比方案。
方案一:通過增加拉延筋高度和寬度增加其的阻力系數(shù),同時(shí)拉延筋整體向外移動增加內(nèi)管理面的寬度,拉延槽R 角與原有R 角保持一致,以便后續(xù)調(diào)試可以適當(dāng)調(diào)整拉延槽R 角而不影響零件成型。拉延筋高7.00 mm,寬14.00 mm,拉延筋R 小于1.50 mm,管理寬度增加3.00 mm。
方案二:通過增加一條拉延筋,增加其整體阻力系數(shù)。原有的拉延筋高度位置保持不變,新增一條相同的拉延筋,放大拉延槽R 角,減少R 角局受力載荷。因?yàn)樾略隼咏?,需要增加相?yīng)的材料尺寸,保證外側(cè)拉延筋有效。增加拉延筋和板料狀態(tài):外筋高5.00 mm,寬10.00 mm,R2.00 mm ;內(nèi)筋高5.00 mm,寬10.00 mm,R2.50 mm。
方案三:通過改變拉延筋的造型,增加其總體阻力系數(shù),蛇形筋可以大幅度的增加拉延筋有效長度,使得拉延筋本身阻力得到大幅度增加。可適當(dāng)放大拉延槽R 角,減少R 角局部受力載荷。同時(shí)因?yàn)槔釉煨透淖?,管理面的有效面積也增加了。因?yàn)樯咝谓钤煨偷淖兓?,需要適當(dāng)增加相應(yīng)的材料尺寸,保證材料成型過程中拉延筋有效。將拉延筋改為蛇形筋,筋高5.00 mm,寬10.00 mm,R2.00 mm。
根據(jù)調(diào)整拉延筋的參數(shù)[4] 和形狀,通過Autoform 分析得出優(yōu)化調(diào)整后的3 種方案材料流入量與原方案基本一致。通過Autoform 分析得出,優(yōu)化調(diào)整后的3 種方案,拉延筋部位失效數(shù)據(jù)均在0.08 左右,與原方案基本一致。
綜合3 種調(diào)整方案實(shí)施難度以及材料成本,對比如表3 所示。根據(jù)3 個(gè)方案的調(diào)整量、調(diào)試難度和變更成本,最終選定方案一進(jìn)行加工實(shí)施。
3 調(diào)試生產(chǎn)驗(yàn)證
按照方案一拉延筋加工完成后,首次上機(jī)調(diào)試液壓墊設(shè)定壓力600 kN,零件正常出件沒有問題,水切邊無開裂;調(diào)整液壓墊壓力到上限750 kN,零件出件狀態(tài)沒有問題;調(diào)整液壓墊壓力到下限400 kN,零件出件后水切邊中部仍有開裂。
以液壓墊壓力600 kN 批量生產(chǎn)到80 ~ 100 沖次后,零件發(fā)生開裂。對零件管理面拉延筋做間隙測量,實(shí)測間隙數(shù)據(jù)在0.80 ~ 0.85 mm ;管理面間隙0.67 mm(圖4a),符合拉延筋以及管理設(shè)計(jì)要求[5]。管理面實(shí)測有效寬度3.00 ~ 5.00 mm,未達(dá)到設(shè)計(jì)要求的5.00 ~ 8.00 mm(圖4b)。根據(jù)上述拉延槽R角受力分析,壓料面寬度不足會使得摩擦力提供的Ff 變小,導(dǎo)致F1變大,板件在拉延槽R 角受力載荷導(dǎo)致失效開裂。
調(diào)試對策是將上模管理面不足5.00 mm 的區(qū)域進(jìn)行補(bǔ)焊,重新研合后使內(nèi)管理面整體寬度達(dá)到5.00 ~ 8.00 mm。重新上線生產(chǎn)驗(yàn)證,液壓墊壓力為600 kN,批量生產(chǎn)零件狀態(tài)沒有問題;液壓墊壓力調(diào)整到上限750 kN 以及下限400 kN,零件狀態(tài)也都沒有問題。
4 結(jié)束語
本案列門外板水切邊一側(cè)大范圍開裂問題,工藝設(shè)計(jì)分析過程中的結(jié)果無法有效地體現(xiàn)調(diào)試可能出現(xiàn)的開裂狀態(tài),從補(bǔ)充面工藝設(shè)計(jì)和現(xiàn)場調(diào)試[6] 兩方面進(jìn)行對比分析。由于本零件采用的是單筋鎖死的設(shè)計(jì)方案,水切邊一側(cè)的拉延筋R 角小(R < 1.5mm),拉延筋R 角部位因?yàn)閮?nèi)管理面的寬度和研和有效壓料面不足,導(dǎo)致成型過程中R 角部位受力過載,超過材料本身的屈服強(qiáng)度而開裂。通過增大拉延筋的寬度以及壓料面內(nèi)管理面的寬度,通過調(diào)試手段保證有效壓料面。減少制件在成型過程中拉延槽R角部位受力,最終解決了制件水切邊開裂的問題,保證了制件及生產(chǎn)穩(wěn)定性。
作者簡介:
王仕洪,本科,工程師,研究方向?yàn)槠囍圃臁?/p>