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        尿素蒸發(fā)系統(tǒng)負壓測量的優(yōu)化設計與應用

        2024-06-02 16:40:30趙權
        中國設備工程 2024年10期
        關鍵詞:測量系統(tǒng)

        趙權

        (中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗 154100)

        中海石油華鶴煤化有限公司(簡稱華鶴公司)年產(chǎn)52 萬t 尿素項目地處東北極寒地區(qū),極端溫度-40℃。我公司采用Stamicarbon CO2汽提技術生產(chǎn)大顆粒尿素,尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)是尿素溶液濃度提純的過程,一段蒸發(fā)系統(tǒng)將尿素溶液濃度由70%蒸發(fā)提純至94.4%,二段蒸發(fā)系統(tǒng)將尿素溶液濃度由94.4%蒸發(fā)提純至96.9%。在整個提純運行過程中,一段和二段蒸發(fā)的負壓對提純工藝流程影響非常大,負壓過低時,尿液濃度不合格,尿素蒸發(fā)系統(tǒng)蒸汽消耗量增大,造粒機中結塊較多,影響造粒工段的長周期穩(wěn)定運行;負壓過高時,尿液在蒸發(fā)系統(tǒng)中的停留時間增加,尿液中副產(chǎn)物縮二脲含量增高,影響造粒機噴頭噴淋狀態(tài),造粒機易發(fā)生多孔板堵塞。而負壓是通過取樣管路至壓力變送器測量的,而高濃度的尿素溶液極易結晶,堵塞取樣管路,使得壓力變送器無法正常監(jiān)測蒸發(fā)系統(tǒng)的負壓,這對系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行影響非常大,這是整個尿素生產(chǎn)行業(yè)系統(tǒng)中普遍存在的“瓶頸”問題。儀表取壓管路經(jīng)常性的疏通處理,不僅增加維護人員工作量、蒸汽的消耗量,而且影響蒸發(fā)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行、尿素產(chǎn)品的質(zhì)量及裝置的長周期運行。華鶴公司經(jīng)過多次對取壓管路及測量系統(tǒng)進行改造,實現(xiàn)了儀表測量的連續(xù)性、穩(wěn)定性。

        1 蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)熔融尿素的工藝特點

        二段蒸發(fā)分離器設備內(nèi)部溫度為132℃,系統(tǒng)壓力0.018MPa(a),主要為熔融尿素,還含有縮二脲、氨,水、甲醛等。如表1 所示。

        表1 蒸發(fā)加熱器數(shù)據(jù)表二段蒸發(fā)分離器各物料組分

        蒸發(fā)分離器為負壓環(huán)境,工藝組分復雜,尿素溶液提純操作時,負壓值對工況影響較大,而尿素溶液本質(zhì)屬于極易結晶物料,尤其在冬季極寒天氣情況下,更易結晶。儀表在正常投用時,因測量介質(zhì)易結晶特性,頻繁性導致取壓管路堵塞、增加儀表維護量。

        2 測量原理及存在的問題

        測量蒸發(fā)系統(tǒng)壓力的變送器采用西門子SITRANS P-DS Ⅲ系列儀表。該儀表傳感器為壓阻式傳感器,即通過取樣管路引壓,將測量的介質(zhì)壓力直接作用于壓力變送器敏感膜片上,分布于敏感膜片上的電阻組成的惠斯通電橋,利用壓阻效應實現(xiàn)了壓力量向電信號的轉(zhuǎn)換,通過電子線路將敏感元件產(chǎn)生的然后將壓力信號轉(zhuǎn)變4~20mADC 信號輸出。但由于尿素溶液的結晶,導致取壓管路堵塞,無法正常測量,尿素溶液結晶后需要使用蒸汽、蒸汽冷凝液等高溫介質(zhì)進行吹掃,需要人工從蒸汽分配盤接入蒸汽后進行手動吹掃,每天基本需要吹掃,重復性工作不僅浪費人工勞動力、浪費蒸汽消耗量,而且還對系統(tǒng)的穩(wěn)定運行造成影響。

        3 優(yōu)化措施

        3.1 改進測量系統(tǒng)取壓管路及伴熱

        從測量系統(tǒng)所處負壓環(huán)境進行分析,理論上蒸發(fā)分離器設備系統(tǒng)從取壓管路內(nèi)“抽氣”。同時,熔融尿素在設備內(nèi)132℃狀態(tài)下為液態(tài),根據(jù)液體具有的流動性能進行分析,熔融尿素應在重力作用及“抽氣效應”條件下,返回至設備,不會造成取壓管路堵塞,根據(jù)以上理論,對取樣根部進行改進,改進如圖1、圖2 所示。

        圖1 負壓測量系統(tǒng)測量管路優(yōu)化前后對比圖(優(yōu)化前)

        圖2 負壓測量系統(tǒng)測量管路優(yōu)化前后對比圖(優(yōu)化后)

        利用蒸汽夾套伴熱管具有迅速調(diào)節(jié)溫度、伴熱均勻、伴熱效率高等優(yōu)勢,對取壓管路增加蒸汽夾套管伴熱,根據(jù)對前期取壓管結晶堵塞位置進行系統(tǒng)性分析,確定取壓管路堵塞的位置,選擇夾套管的合適長度,保證取壓管路溫度與蒸發(fā)分離器內(nèi)溫度相當,始終保持取壓管內(nèi)殘留的尿素為液相狀態(tài)。其次,對取壓管路設備優(yōu)化,調(diào)整取壓管路與蒸發(fā)分離器設備之間夾角,使取壓管路內(nèi)部保持較好的向下流通狀態(tài),在負壓抽氣與重力雙重作用下,降低熔融尿素在取壓管路內(nèi)結晶可能性,提高熔融尿素在負壓環(huán)境下的回流效果。

        3.2 改進取壓管路吹掃方式

        針對取壓管路堵塞時的疏通方式,利用目前普遍使用的工業(yè)控制系統(tǒng),進行遠程定時或負壓測量值報警吹掃,減少人力手動疏通,對管路進行智能化改進,具體設計、施工、應用如圖3 所示。

        圖3 負壓系統(tǒng)吹掃管路

        改造前測量流程:打開蒸發(fā)分離器根部手動截止閥(序號2),介質(zhì)通過取樣管路進入壓力變送器內(nèi)進行測量,但實際應用時,取樣管路由于尿素溶液的結晶造成經(jīng)常性堵塞,需要頻繁地進行手動吹掃。

        改造后測量流程:手動截止閥序號1 ~3 一直處于常開狀態(tài),通過控制電磁閥對取樣管路進行吹掃。當測量管路結晶堵塞時,打開電磁閥(序號4)、關閉電磁閥(序號5),對結晶的管路進行吹掃,同時對壓力變送器進行防護,防止高溫高壓介質(zhì)進入壓力變送器內(nèi),損壞儀表。當吹掃完畢時,關閉電磁閥(序號4)、打開電磁閥(序號5),開始對取樣管路進行負壓測量。電磁閥的控制過程是通過接線至DCS 機柜里的DO 卡件上,在DCS 系統(tǒng)中對電磁閥進行編程、組態(tài)及調(diào)試,在DCS 操作畫面上就可以對電磁閥的開關進行控制,實現(xiàn)遠程操作,可對測量管路進行預防性吹掃,避免取樣管路結晶,使得壓力變送器一直能夠正常測量蒸發(fā)系統(tǒng)的負壓,保證系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行。

        負壓預防測量管路結晶的自動吹掃系統(tǒng)設計與應用是實現(xiàn)自動吹掃的過程,進行預防性吹掃維護,取代原手動人工吹掃。具體設計應用是在原取壓管路的基礎上,增加一路蒸汽冷凝液吹掃管路,在冷凝液管路根部增加1 臺手動截止閥1(序號1)、1 臺電磁閥1(序號4),在壓力變送器取樣管路增加一臺手動截止閥2(序號2)、1 臺手動截止閥3(序號3)、1 臺電磁閥2(序號5)。

        3.3 改進系統(tǒng)自動吹掃邏輯

        根據(jù)蒸發(fā)分離器負壓測量系統(tǒng)結晶堵塞時的動態(tài)變化,以及負壓變化的過程時間,對系統(tǒng)進行邏輯吹掃控制優(yōu)化,控制結構圖如圖4 所示。

        圖4 系統(tǒng)自動吹掃結構圖

        利用DCS 控制系統(tǒng)的過程控制邏輯功能,利用相關軟件功能塊、硬件設備,通過組態(tài)編程,實現(xiàn)系統(tǒng)自動控制。蒸發(fā)分離器取壓管路結晶堵塞后,測量系統(tǒng)壓力降至-70KPa(-60KPa 是工藝允許的極限數(shù)值,進行自動吹掃時,將設定值控制極限值至上),同時,設計一個可賦值吹掃定時器,可以控制吹掃時間,二者相結合經(jīng)過控制系統(tǒng)邏輯判斷、輸出信號去控制電磁閥1、電磁閥2 的開關狀態(tài),進行管路自動吹掃,待系統(tǒng)壓力恢復正常狀態(tài)后后,停止吹掃,恢復正常測量狀態(tài)。

        4 優(yōu)化效果

        (1)自動定時吹掃,避免蒸發(fā)系統(tǒng)波動;保證尿素裝置的長周期運行,提高經(jīng)濟效益;(2)減少維護工作量,節(jié)省人員勞動力,節(jié)約勞動成本;(3)降低系統(tǒng)中蒸汽的消耗量,達到降本增效;(4)解決同行業(yè)“瓶頸”問題,具有推廣使用價值。

        改造前,當蒸發(fā)系統(tǒng)負壓異常時,作業(yè)人員現(xiàn)場處理,對取壓管路進行手動吹掃,已經(jīng)影響了蒸發(fā)系統(tǒng)的正常運行。有時需通過減負荷調(diào)整蒸發(fā)系統(tǒng)運行,情況嚴重時,影響尿素產(chǎn)品質(zhì)量及后系統(tǒng)設備的安全運行?,F(xiàn)階段實現(xiàn)自動吹掃,每間隔一定時間,可啟動一次自動吹掃,每次吹掃2min,預防取壓管路的結晶,可以實時監(jiān)測蒸發(fā)系統(tǒng)的負壓,保證了蒸發(fā)系統(tǒng)的長周期運行,避免非必要的減負荷及停車,減少了維護工作量,降低了工作人員勞動強度。

        5 結語

        通過與同行業(yè)溝通交流,尿素裝置蒸發(fā)系統(tǒng)取壓管路結晶現(xiàn)象是行業(yè)內(nèi)部“瓶頸”問題,基本都是依靠人工手動進行吹掃,沒有更好的解決方式?,F(xiàn)階段,可以將該項技術進行推廣應用,解決行業(yè)“瓶頸”問題,提高生產(chǎn)的安全性與穩(wěn)定性。該技術打破尿素行業(yè)蒸發(fā)系統(tǒng)取壓管路經(jīng)常性結晶領域難題,根據(jù)目前現(xiàn)場應用情況,該技術安全、穩(wěn)定、可靠,使用范圍廣。可廣泛應用電力行業(yè)、石化工業(yè)、煤化工行業(yè)及市政行業(yè)中某些需要經(jīng)常性手動吹掃的管路系統(tǒng)中,完全可以實現(xiàn)自動吹掃功能。

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